铁路局动车段QC小组研制动车组自动车钩触发器工装成果汇报书.docx
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1、全国铁道行业质量管理小组成果发布邀请赛材料研制动车组自动车钩触发器工装XX铁路局XX动车段技术研发中心与劳模工作室联合QC小组O-b年六月概述目前,XX动车段共配属149列179标准组动车组,2016年全年累计走行8392万公里。完成一级修30580标准组、二级修2731标准组、三级修138标准组、四级修20标准组、五级修1标准组。为了满足客运需求,动车组采用8辆编组重联为16辆编组的方式以增加高铁运能。动车组重联是通过自动车钩连挂在一起,实现机械及电气连接。因此,动车组自动车钩的性能对动车组重联运行有着至关重要的作用,同时对自动车钩的检修质量也提出了更高的要求。图1动车组重联图目录一、小组概
2、况-1-二、选择课题-2-三、设定目标-5-四、提出各种方案并确定最佳方案-6-五、制定对策表-10-六、按对策表实施-12-七、确认效果-17-八、标准化-19-九、总结与今后打算-20-一、小组概况小组名称技术研发中心与劳模工作室联合QC小组成立日期2013年3月活动课题研制动车组自动车钩触发器工装课题类型创新型活动时间2016年3月至2016年12月活动情况每月两次注册日期2016年3月注册号WDCD-2016-23小组成员序号姓名性别文化程度职务或职名组内职务组内分工接受QC教育时间1男本科高级工程师组长全面负责72小时2男本科科长组员方案指导72小时3男本科副科长组员目标设定72小时
3、4男本科工程师组员数据分析72小时5男本科高级技师组员方案实施72小时6女硕士助理工程师组员资料收集72小时7男专科技师组员方案选择72小时8男硕士经济师组员分析实施72小时9男专科技师组员效果验证72小时10女专科高级工组员资料收集72小时获奖情况2016年研发动车组三维仿真实训系统全国铁道行业优秀QC小组表1小组概况制表人:XX制表日期:2016年3月12日二、选择课题(一)选题理由1、问题提出2016年,XX局XX次动车组因ATP故障紧急制动停车,换端重联3次均失败后分组运行,晚点6小时10分,影响客车19列,货车8列,构成一般D21类铁路交通事故。重联失败的主要原因为自动车钩连接杆卡滞
4、导致机械车钩未联挂成功,电气车钩不动作。图2重联三次均失败在动车组二级修模拟重联试验项目中,作业人员使用锤子或类似工具敲击机械车钩触发器,以释放自动车钩重联机构及电气连接器,进而检查自动车钩的各项性能。这个作业过程通常需要30分钟,劳动强度大、效率低,且存在人身安全隐患。图3检修人员进行车钩重联试验(二)情况调查对XX动车段2016年一季度动车组自动车钩重联试验作业用时进行调查分析:2412.5小时31.25分钟触发器位于钩舌腔内部,不便 作业。触发器表面存有油脂,易 滑脱。触发器内部机构有灰尘、 锈迹。262813.3小时13.6小时30.69分钟29.14分钟月份均时平用一影响因素表2作业
5、用时统计表制表人:樊星制表日期:2016年3月15B根据统计表的数据分析得出:1 .重联试验用人工触发的方式组均耗时约30分钟。2 .触发器在钩舌腔内部且存在锈迹,不易操作。3 .触发器表面存有油脂,人工触发时存有安全隐患。根据以上分析,针对检修作业如何方便、安全、高效地进行,QC小组成员多次进行现场调查,反复研究,在保证“安全第一”的前提下,小组成员充分运用“头脑风暴法”提出了可供选择的三个突破口。序号突破口内容分析结论1改造动车组自动车钩动车组自动车钩改造需专项审批且无改造方案。不可行2购买自动车钩触发器工装经过市场调研,目前尚无此类专用工具不可行3研制动车组自动车钩触发器工装运用液压传动
6、的原理,配合动车组自动车钩特有的结构,研制动车组自动车钩触发器,方向明确可行。可行表3调查突破口分析表制表人:王剑制表日期:2016年3月20日(三)确定课题研制动车组自动车钩触发器工装为保证小组活动的有效性和计划性,充分发挥小组成员的创造性,我们用甘特图制定了详细的活动计划,并严格按照计划推进表实施。图4小组活动计划制图人:刘雨莹制表日期:2016年3月28日三、设定目标(一)目标值研制动车组自动车钩触发器工装,将一组动车组重联试验的作业时间由原来的30Inin/组降至8min组。图5作业时间目标设定图(-)目标可行性分析1 .领导支持:充分发挥劳模工作室与研发中心示范引领和骨干带头作用,提
7、高动车组检修质量,为工装研发提供了充足的人力、物力的保障。2 .理论可行:利用力学理论、机械理论研制符合现场检修需求的机械工装。3 .技术力量:小组由研发中心和劳模工作室成员组成,都具有扎实的检修理论和实践经验,熟悉检修标准流程。4 .攻关经验:研制了动车组三维仿真实训系统、动车组齿轮箱注油装置、多功能测量塞尺等10余项成果,具有丰富的攻关经验。因此,我们认为研制动车组自动车钩触发器工装是可行的。四、提出各种方案并确定最佳方案小组成员针对调查中所发现的问题,一致认为解决车钩模拟重联作业的关键问题就是实现能量的传递,通过驱动元件的工作机构,实现直线运动。以动力机构、传动机构、执行机构、固定机构4
8、项为突破口,我们根据现场工作实际,提出以下设计思路:研制动午组自动午钩触发器J:装传动机构设计动力机构设计固定曲1.构设计执行机构设计_配件组装现场试用液压传动顶针执行顶杆执行单爪固定双爪固定y,一(前四项完成巨)在车钩上进行试用完善图6方案设计图交流电机骤动I直流电机驱动】丝杆要动 摇杆驱动 内轮传动传动 一j输出压方5吨出压力N丽)合金纲 !热处345号第!合金IW j热处理45号石I将谷部件进行兀配绢装(一)提出方案1 .选择动力机构的方案:(1)动力机构的选择序号方案重量成本使用环境方案评估结论1电动驱动较重(至少15Kg)高(约300元)使用场地必须有合适的电源装置,受场地限制。优点
9、:减少劳动强度缺点:加装电机,重量大,对现场条件要求高不采用2人工驱动较轻(约4Kg)较低(采用废旧材料,约20元)对场地无要求优点:方便人工控制,无限制条件缺点:需人工操作采用试验人员:XX樊星地点:设备车间日期:2016年4月15B表4选择动力机构方案制表人:XX制表日期:2016年4月20日(2)驱动方式的选择序号方案成本方案评估结论1丝杆驱动较高(约80元)优点:结构复杂,传动轴向力大,可自锁,缺点:速度低,安装结构大,易磨损不采用2摇杆驱动较低(采用废旧材料,约20元)优点:成本低,制作简单缺点:占用空间大采用试验人员:XX樊星地点:设备车间日期:2016年4月15日表5选择动力机构
10、方案制表人:XX制表日期:2016年4月20日2 .选择传动机构的方案:(1)传动方式的选择序号方案传动效率稳定性方案评估结论1机械传动低(约为0.5-0.6)稳定性差优点:结构简单,维护方便,缺点:传动效率低,使用寿命短不采用2液压传动高(约为0.8-0.85)传动平稳优点:安装灵活、传动平稳且效率高缺点:对环境温度敏感采用试验人员:XX樊星地点:设备车间日期:2016年4,月20日表6确定传动方式方案制表人:XX制表口期:2016年4月20口(2)输出压力的选择序号方案成本重量方案评估结论1输出压力5吨高(580元)重量大(4.IKg)优点:输出压力大缺点:重量大,不易携带,成本高不采用2
11、输出压力2吨较低(160元)较轻(1.9Kg)优点:重量小,易携带,成本低缺点:输出压力较小,但满足需求采用试验人员:XX樊星地点:设备车间日期:2016年5月5日表7选择液压缸方案制表人:XX制表日期:2016年5月5日3 .选择执行机构的方案(1)执行机构的选择序号方案试验分析优点与缺点综合分析结论1顶针受力面积小,易损伤车钩部件,匹配度不高优点:重量小缺点:受力面积小,易损伤车钩部件,匹配度不高不采用2顶杆与车钩触发机构匹配度高,不易损伤车钩部件优点:与车钩触发机构完全匹配,不易损伤车钩部件缺点:重量大采用试验人员:XX樊星地点:设备车间日期:2016年5月10日表8选择执行机构方案制表
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