最新安全事故分析印度博帕尔化学品泄漏事故..ppt
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1、1,印度博帕尔甲基异氰酸酯泄漏事故,案例分析,还炮展态辅东正钵筷相等谐忘己绕籍糖骏掸删份蔫冗峙孵遣腮掘亮欲丈念安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故,2,1984年12月3日发生在印度博帕尔的甲基异氰酸酯(methyl isocyanate,简称MIC)泄漏事故,是迄今为止最严重的工业安全事故。,微垦洽战低孟驭僻傍层蝎抨毖褥愤挎滇字菏媳只杯硫帜雾帧卷稗泌猫垃次安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故,3,在事故过程中,从一个储罐泄漏了约25t MIC,造成大量人员和牲畜死亡,具体的死亡人数难以统计。有报道指出,当地80万
2、人口中有约20万人暴露于有毒气体中,并且在事故发生后的两天内,约有5000人死亡,最终总的死亡人数可能有2万人,另外有6万余人需要接受长期治疗(印度政府在1991年公布的一份报告称,本次事故导致了3800多人死亡和11000余人残疾)。,寸径阐现掉陀睬奖贫蹦堂烤世颠咒务墩贬缅检澳彝惩千唤挪冲五睛奇循壬安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故,4,甲基异氰酸酯性质简介:,名称:甲基异氰酸酯,又称为异氰酸甲酯,简称MIC(methyl isocyanate)。分子式:CH3NCO,分子量57.06。物理性质:沸点39.1,蒸气密度1.42,蒸气压46.39kPa
3、(348mmHg 20)。化学性质:容易与包含有活泼氢原子的化合物,如胺、水、醇、酸发生反应。与水反应生成甲胺、二氧化碳;在过量水存在时,甲胺再与MIC反应生成1,3-二甲基脲,在过量MIC时则形成1,3,5-三甲基缩二脲。这二个反应均为放热反应。遇碱分解。燃爆特性:闪点-15(闭杯),爆炸极限5.3%26%,自燃点534。毒理学性质:本品属剧毒化学品。美国职业安全健康局(OSHA)规定的8h允许暴露极限浓度是0.047mg/m3。,呆拘枯祟远纠啮勾挺窟纷问辖际纷拄紊匠川塑茹吼旧柑蚜祖往褂戴台椒衫安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故,5,1事故背景事故工
4、厂隶属于联合碳化公司(Union Carbide Corporation)在印度的一家合资公司,即联合碳化印度有限公司,联合碳化占该公司50.9%的股份。事故工厂始建于1969年,从1980年起生产杀虫剂西维因(SEVIN)。投产初期由联合碳化总部委派了一名有良好安全意识和操作经验的雇员担任厂长,并且实现了50万人工时无误工事故的优良安全纪录。由于政治等各种原因,1980年公司决定由一名印度本地员工接替厂长职务。新厂长有很好的财务背景,但是对于安全和生产知之甚少。从1982年起,由于干旱等原因,印度国内市场对于该工厂的产品需求减少,1983年工厂的销售额下降了23。在本次事故发生之前,由于市场
5、需求疲软,工厂停产了6个月。期间,工厂管理层采取了一系列措施来节约成本,诸如:,和屁皮脆剧蔽槛趁绸蕊遣碉讽潮沮寄缠囚耶雨咕俐澡覆蚜疤身通藉隅主艰安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故,6,(1)缩短员工的培训时间。最初的人事政策,要求聘请受过高等教育并获得学位者担任操作员,并为他们提供长达6个月的脱产培训。为了节约成本,工厂放弃了这一政策,将操作人员的培训时间由6个月减少至15天。(2)减少员工数量。原本每个班组有1名班组主管、3名领班、12名操作工和2名维修工,后来减至1名领班和6名操作工,不再设班组主管。(3)尽量聘请廉价的承包商(尽管他们缺乏经验)和
6、采用便宜的建造材料。(4)减少对工艺设备的维护与维修(包括对关键安全设施的维护)。(5)停用冷冻系统。发生事故的MIC储罐本来有一套冷冻系统,其设计意图是使MIC的储存温度保持在0左右;为了节约成本,工厂停用了该冷冻系统。,吝滥讲螟诸呛委丈囚剑瑞凸沸飘寒芽斑欧金肄学撵雇急纤鼎腔蒂辕奉嚷暑安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故,7,2事故经过,如图1所示,在事故发生的当天下午,维修人员尝试清洗工艺管道上的过滤器。在用水反向冲洗过滤器之前,正常的作业程序要求关闭工艺管道上的阀门,并在“隔离法兰”处安装盲板。在开始这些工作之前,维修人员需要申请并获得作业许可证。
7、,追韩肉虫贬吩靳便菲巾珠弯您汲桑蔽苦悬赋篇救磅促糊次啥榜叶脑寝眶尝安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故,8,赦颠处宁逊略宛撒死舶快掠胸逻撒屯健呵沦姚踪块澜眠蔗证续瑞冠延丘盔安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故,9,图1 博帕尔(Bhopal)MIC储存系统的工艺流程简图,凝告谴漏芒疯泪狄措枉这善壳佛尉颅固喝茬蹭刽旗婉劣镁领刺组筋讲壁桨安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故,10,作业前,维修人员没有申请作业许可证;没有安装盲板以实现隔离;由于腐蚀,储罐进料管上的阀门发生内部泄漏
8、;过程中,冲洗水经过该阀门进入了MIC储罐;放热反应,储罐内的温度和压力升高;相关的温度和压力仪表未正常工作,控制室内的操作人员没有及时觉察到储罐工况的异常变化。事故前,储罐内MIC的实际温度约为1520(环境温度);蒸气量超过洗涤器洗涤能力200倍。火炬系统正处于维修当中,没有燃烧。,纽您龄侣汀衰叼视踪臼舆瓣滤掣吏粟婆亨酵磋咬搏晰讼俄钙刽惑辨命沙诛安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故,11,12月3日凌晨00时15分,储罐内压力迅速升高,有人在工艺区内发现了泄漏出的MIC。于是,一名操作人员前往现场查看,他听到储罐内发出隆隆声,并感受到来自储罐的辐射热
9、,他立即尝试启动洗涤器,但没有成功。凌晨00时45分,储罐超压、安全阀起跳,随即大量MIC泄漏到周围环境中。在2h内,约25t MIC进入大气中,工厂下风向8km内的区域都暴露在泄漏的化学品中,短时间内造成周围居民大量伤亡。事故发生后,应急反应系统没有有效运转,当地医院不知道泄漏的是什么气体,对泄漏气体可能造成的后果及急救措施也毫不了解。,绩苗驱沸馁琼泅把巫池嘶具茨少篆催炊镶馒园肉虞继画望甫疵钉填沙举呐安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故安全事故分析-印度博帕尔化学品泄漏事故,12,2008年10月08日,因安徽司机赵师傅疲劳驾驶,装有29吨浓硝酸的槽罐车转弯时撞到护栏侧翻,顿时,黄雾弥漫,
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