300MW汽轮机高加频繁泄漏的解决心得(附高加运行中泄漏原因分析及对策+火电厂汽机高加泄漏处理分析).docx
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1、【摘要】高压加热器是给水系统的重要设备,其性能和运行的可靠性将直接影响机组经济性和安全性,某电厂#3高压加热器在运行中频繁出现管束泄漏,影响机组安全稳定运行。本文对高压加热器泄漏产生原因进行分析,同时采取预防措施,使高加泄漏得到了有效控制。【关键词】高压加热器;泄漏;原因分析;对策1 .设备概述某电厂300MW汽轮机的高压加热器,采用三台单列卧式表而加热器。高压加热器带有内置式蒸汽冷却段和疏水冷却段,(如图所示)。来自给水泵的高压给水首先进入高加水室,因隔板的阻挡给水进入进水侧管孔的U形管内,流经U形管而被管外的蒸汽介质所加热,出U形管至水室的出水侧,经出水接管流出体外,然后流向另一台汽侧压力
2、更高的上一级高加。抽汽进入高加体内的过热蒸汽冷却段,它加热给水而本身被冷却后进入蒸汽凝结段,由上而下向下流动和被冷凝成疏水积聚在壳体底部,疏水进入疏水冷却段被冷却后最后流出体外,经疏水调节阀控制流向下级高加或除氧器。2 .高压加热器泄漏后的影响(1)高加泄漏后,会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而使泄漏管束扩大,泄漏量增加,及时解列高加进行处理,防止其他管束受到损坏。(2)高加泄漏后,由于水侧压力20MPa左右,远远高于汽侧压力,这样,当高加水位急剧升高,而水位保护未动作时,水位将淹没抽汽口管道,蒸汽带水将返回汽轮机内部,造成汽轮机水冲击事故。(3)高加解列后,给水温度由280C降至170左右
3、,为使锅炉蒸发量不变,则必须相应增加燃煤量和风机出力,从而造成炉膛温度升高,汽温升高,机组热耗增加。(4)高压加热器的停运,还会影响机组出力,若要维持机组负荷不变,则汽轮机监视段压力升高,停用的抽汽口后的各级叶片,隔板的轴向推力增大,为了机组安全,就必须降低或限制汽轮机的功率,从而影响发电量。(5)高加泄漏,每次处理顺利时需要72小时左右,系统不严密时,则工作冷却时间更长长,严重者需要停机处理,直接影响高加投运率和机组利用小时完成情况。(6)高加停运后,还会使汽轮机末级叶片蒸汽流量增大,加剧末级叶片的侵蚀。3 .高加泄漏的现象(1)高加泄漏后,由于高温水漏到管束外,疏水量的增加导致正常疏水调节
4、阀开度增大,同时疏水温度逐渐升高导致高加端差逐渐呈增大趋势,远远高于正常值。(2)由于高加泄漏,水侧大量漏入汽侧,通过疏水逐级自流入除氧器,为使汽包水位正常,则汽动给水泵转速增加,汽泵出口流量增大。(3)高加泄漏严重时本体振动,同时就地听到明显的泄漏声,事故放水门频繁打开。(4)高加泄漏后,由于传热恶化,则造成给水温度降低。4 .#3高加泄漏原因分析(1)由于加热器的疏水是逐级自流的,疏水方向为#1高加一#2高加一#3高加,这样#3高加的疏水量最大,在疏水调节装置故障或其他原因造成高加水位大幅度波动的情况下,没有及时发现进行调整,造成高加异常解列或者满水事故。(2)正常运行中#3高加水、汽侧工
5、作压差为18.5MPa左右,温差为290左右,故压差、温差均居三台高加之首(附:高加水侧、汽侧技术规范)。5)高加投入时,是由低压到高压的顺序投运的,因此,#3高加是最先投运的,高压给水对U型钢管造成水冲击最大,尤其是U型弯管处受到的冲刷最厉害,频繁冲刷使管壁冲薄。(4)#3高加受到的化学腐蚀。300MW机组给水品质规定:给水容氧V7ugL,PH值为9.09.4,给水中溶氧偏高,首先将造成#3高加U型钢管管壁腐蚀而变薄,钢管与管板间的胀口受腐蚀而松弛,经长期运行,寿命逐渐缩短。(3)在机组加减负荷时,#3高加抽汽压力、抽汽温度变化最快,加热器U型管以及焊缝由于受激烈的温度交变热应力而容易损坏,
6、尤其在机组甩负荷或高加紧急解列时,给#3高压加热器带来的热冲击更大,这样,加热器U型管长期受热疲劳而容易损坏泄漏。5 .#3高压加热器泄漏预防措施(1)保证高压加热器传热端差最佳值。由于#3高加的疏水量最大,压差又小,在抽汽压力、抽汽量发生变化以及#3高加调整失灵的情况下导致疏水门关小或关闭,容易引起疏水不畅,使水位升高,此时应加强监视检查,必要时打开危险疏水阀,降低高加水位,维持高加水位正常值。若水位明显上升,且给水泵的出力不正常的增大,表明加热器存在泄漏,申请尽快停用加热器,防止泄露喷出的高压水流冲坏周围的管子,是泄漏管束数目扩大。(2)保持机组负荷变化曲线平稳。在机组启动、停用或变负荷过
7、程中,蒸汽温度、压力以及锅炉蒸发量在不断变化,从而使高加抽汽压力、温度以及疏水在不断发生改变,使高加膨胀或收缩变形产生热应力。因此,为防高加热应力而产生的热变形,必须做到在机组甩负荷以及高加紧急停运时,应立即切断加热器给水,同时要快速关闭抽汽阀,并检查抽汽逆止阀、抽汽电动门是否关严,否则手动将电动门绞紧,防止切断给水后蒸汽继续进入壳体加热不流动的给水,引起管子热变形,而切断给水后可避免抽汽消失后给水快速冷却管板,引起管口焊缝产生热应力变形。(3)加强高压加热器在投运、停运时管控为防止高加投入过程中产生的热冲击,建议高加应随机启动投入。运行中高加投运或者解列时,应注意控制给水温度变化率不应大于1
8、.5Cmin,最大不应超过3/mino六、结论通过以上各项措施的实施,高加泄漏得到了有效预控,高加投入率提高,但仍有个别机组高加系统发生泄漏的异常,我们还应不断的探索、总结经验,在运行、检修、维护各方面完善提高。高加运行中泄漏原因分析及对策摘要:对高加运行中泄漏原因进行了深入的分析,指出了在运行操作、自动控制、设备质量和检修工艺等方面存在的问题,通过技术攻关,高加泄漏问题得到了很好解决,取得了良好的经济效益。关键词:高加;泄漏;分析;对策国产引进型300WM机组均采用回热系统,高加的投入对机组运行经济性影响很大,而且加热器的停运还会影响机组的出力,若要维持机组出力不变,则汽轮机监视段压力升高,
9、停用的抽汽口后的各级叶片、隔板的轴向推力增加,为了机组的安全,就必须降低或限制汽轮机功率,影响机组带负荷能力。1 .高加泄漏原因分析国产引进型300MW汽轮机组,采用单列卧式表面式加热器,三台高加疏水逐级自流,并各有一路危急疏水直通高加危急疏水扩容器。主要问题是泄漏频繁,严重影响机组的经济运行,专门成立解决高加泄漏攻关小组,对造成故障的原因进行了全面的分析和查找。1.1 高加投停时的温升和温降速度过快由于运行人员在投停高加过程中通常是一次全开电动抽汽门或是虽然分两次全开,但第一次开度过大,造成高加各部位的温度快速上升,此时高加抽汽管壁的温升速率最高将达到130Cmin0在机组停运时,高加退出运
10、行时,常常汽侧解列后,水侧未及时退出运行,此时相当于用温度较低的给水对管束强制冷却,由于高加管束管壁较薄,而管板较厚,两个部件的温降速率不同,会引起高加管束与管板接口处产生热冲击,对高加寿命有极大的影响。当温度变化率限制在110Ch0允许进行无限次热循环;此时的热冲击对加热器是处在安全范围内,不会降低加热器的预计寿命。加热器冷态启动或者加热器运行工况发生变化时,温度的变化率限定在550Ch,必要时可允许变化率110Ch,但不能再超过此值。规定这个温度变化率可使厚实的水室锻件、壳体和管束有足够的时间均匀地吸热或散热,以防止热冲击。1.2 运行中高加水位控制过低由于高加水位变送器输出的模拟量与开关
11、量的零位不重合,造成运行人员对实际水位的高低仅靠开关量报警确定,对高水位的高低判断更加困难;由于没有对高加运行水位作出明确的规定,运行人员对水位控制的随意性较大,为了保证在变负荷及事故状态下高加水位上升的空间,防止高加误跳的情况发生,运行人员一般都保持在较低水位运行。经调查发现高加疏水下端差长期在1225之间运行,证实了高加长期在低水位、或无水位工况下运行。低水位运行会引起加热器内部汽水二相流,导致加热器传热管迅速泄漏、损坏,从检修记录上可以看出端差大的加热器泄漏的几率明显高于其他加热器。2 .处理措施和对策根据以上分析结果,可以针对性的从运行、检修等方面采取以下措施,提高高加投入率。2.1
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