锅炉技术监督总结报告.doc
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1、2011年度*省并网电厂锅炉专业技术监督总结报告一、 概述2011年,根据*省经信委、*电监办以及*电力公司对技术监督工作的要求,在*方天电力技术有限公司的组织下,通过各监督网络成员单位的共同努力,我省发电企业锅炉技术监督工作完成了日常的锅炉压力容器监督管理、检修和检验、运行管理、人员培训等工作。各单位主动适应燃煤市场和电网负荷需求,积极主动强化燃煤经营与掺配煤管理,强化运行和设备检修管理,提高设备可靠性,提高锅炉运行经济性,降低锅炉运行成本和污染物排放浓度。*方天电力技术有限公司在做好锅炉监督常规管理工作的同时,充分发挥技术优势,广泛开展技术服务和咨询活动,为电厂解决技术难题和疑点。经过共同
2、努力,我省电站锅炉压力容器安全生产形势稳定,促进了电网安全可靠经济运行,为企业的经济效益提高做出了突出贡献,取得了“安全、效益”双丰收。总结2011年的锅炉监督工作以及锅炉设备运行总体情况,电厂锅炉设备可靠性表一所示。全年发生因锅炉原因引起的机组异常67次,每台锅炉发生异常事故0.53次,锅炉异常次数与发生异常的台次与2010年相比存在上升趋势,锅炉异常占机组总异常的比例也有所升高。表一,全省火电机组锅炉原因异常停机事故统计表 比例异停原因次数占机组事故比率 %占锅炉事故比率 %占爆管事故比率 %机组异常停机次数130锅炉总事故次数6751.54 四管爆漏4736.15 70.15 水冷壁10
3、7.69 14.93 21.28 省煤器53.85 7.46 10.64 过热器2418.46 35.82 51.06 再热器86.15 11.94 17.02 锅炉总事故次数2015.38 29.85 捞渣机53.85 7.46 风机10.77 1.49 水位异常32.31 4.48 炉膛压力异常53.85 7.46 锅炉熄火32.31 4.48 其它 32.31 4.48 与前几年比较,主要有以下特点:n 新厂、新建机组投产较多,电源建设处于高潮。2011年新投产的600MW超超临界机组4台,超超临界1000MW机组4台,亚临界300MW机组1台,9E联合循环机组2台。新投产机组因锅炉原因
4、出现的异常停机较多,新投产机组的锅炉异常5次(不包括试运期间异常)。n 去年投产的机组设备缺陷充分暴露,因锅炉原因出现的异常停机次数较多,共因锅炉原因停机15次。n 新机组特别是超超临界锅炉在材料、结构和受热面布置上的缺陷不断暴露,如受热面异种钢接头焊缝开裂问题,高温受热面内壁氧化皮大面积脱落,炉外管膨胀承重设计不合理,炉内管屏晃动传递引起疲劳等。n 锅炉辅机设备缺陷和检修问题逐步暴露,如动叶可调式轴流风机检修、捞渣机与空预器设备缺陷等,引起多次锅炉停运和锅炉减负荷。n 发电企业在技术监督网络建设、设备台帐的建立、检修和运行监督管理制度的完善方面开展了大量工作,但设备台帐、检修和监督监督管理制
5、度仍存在不完善之处,检修制度不完善导致锅炉异常停运。n 电网装机容量较大,负荷裕度较大,有利于锅炉及时检修,消除安全隐患;但夏天与冬天电网侧负荷较大,电源侧出力不够,造成迎峰度夏与迎峰度冬期间锅炉缺陷不能及时消除。n 电厂燃煤紧张状况存在加剧的趋势,因煤质劣化原因导致的锅炉燃烧不稳、辅机故障等较去年有所增加;但电网负荷高时燃煤供应趋紧张,对夏天高峰期间锅炉燃烧影响增大。n 国家对燃煤电厂锅炉污染物排放更加严格要求,排放浓度指标要求大幅度提高,锅炉专业在降低NOx、SO2与烟尘排放等方面开展了大量工作,锅炉改造大部分工作量放在了降耗改造中。二、 各发电企业在锅监方面开展的工作和取得的成效1、健全
6、网络,完善管理制度,深入开展锅炉技术监督工作。 2011年全省各电厂(特别是新投产的机组)根据自身情况,建立并完善锅炉与压力容器监督台帐,一些电厂非常重视从制度建设入手,按照电力工业锅炉压力容器监察规程、电力工业锅炉压力容器检验规程和火电厂金属技术监督规程等文件的要求,结合自身的特点,先后编制了锅炉压力容器管理制度、锅炉防磨防爆管理标准、锅炉防磨防爆作业指导书等一系列规章制度,细化了锅炉检修规程等,使得日常监督工作制度化、规范化;特别是新厂细化检修规程,防止检修过程中引入锅炉安全隐患。2. 加强检修管理和设备治理与改造,保持锅炉设备的良好状态和高效率 各电厂结合机组检修,开展了多种有针对性的设
7、备治理工作,做好防磨防爆工作,有效减少了锅炉爆漏机会;改进辅机检修模式,提高辅机检修质量,提高了锅炉健康运行水平。对普遍性的设备缺陷开展了重点检查和治理工作。各电厂对锅炉设备进行的改造与治理工作主要有: 国电泰州发电公司继续对锅炉设备进行完善,对再热器进行局部隔热处理,消除了高温再热器局部吸热量过大的缺陷,改善了高温再热器壁温分布,在壁温水平一致的状况下,提高了再热蒸汽温度;对一次风机、送风机等动叶可调式轴流风机改变了检修方式,提高了检修质量,使电厂掌握风机设备状况和存在的缺陷,针对性地采取措施使得动叶可调式轴流风机可靠性明显提高;针对锅炉设备运行状况,开展锅炉性能试验和专项试验,查明设备缺陷
8、和运行性能不良的原因,有针对性地进行改造和调整,提高了设备运行性能;针对水冷壁壁温波动较大的状况,调整汽水分离器进口蒸汽过热度,有效地减小了壁温波动幅度,抑制局部壁温偏高管对壁温波动的放大效应;更换空预器密封片,有效地降低了空预器漏风率;完成#1机组引风机采用小汽轮机拖动改造可行性研究。 国信扬州发电公司锅炉专业针对二期锅炉排烟温度高的问题,实施了锅炉增加部分省煤器的改造,降低锅炉排烟温度约10;同时开展一期锅炉排烟温度高的治理,完成了#1炉增加省煤器面积的改造方案论证;针对二期锅炉高温腐蚀明显的问题,对发生腐蚀的区域进行了防磨防腐喷涂;继续对#4机组磨煤机进行动态分离器改造,降低了磨煤机耗电
9、率;根据国家对火电机组污染物排放的严格要求,积极进行锅炉脱硝及相关配套的改造方案研究;利用一期磨煤机研磨能力强的特点,回收利用二期石子煤,减少了石子煤夹杂的煤损失。 国电谏壁发电公司为降低燃料成本,进一部增加了掺烧褐煤等劣质煤的比例,降低了机组发电成本;对#9锅炉进行了低NOx燃烧系统改造,降低了锅炉NOx生成浓度,改善了炉膛结焦状况;对#7机进行了引风机与脱硫增压风机合一改造,降低了风机耗电;对#9炉空预器密封进行改造,降低了空预器的漏风;对#9炉引风机进行变频调速控制改造,明显地降低了引风机耗电;对#10炉送风机采用双速电机驱动,降低了送风机耗电;采用钢球磨掺烧石子煤的方式,回收中速磨石子
10、煤,减少了煤损耗。 徐州华润电力公司针对塔式炉水冷壁T23焊缝开裂现象进行应力释放改造,在应力复杂区域、刚性梁焊接以及炉底密封鳍片上开应力释放槽,消除水冷壁存在的过大应力;进行一期锅炉屏式再热器与高温再热器受热面材料升级改造,消除了换热管长期过热的隐患:完成了空预器增设防雨棚改造,消除了雨水淋入空预器,引起空预器卡涩的问题;进行原煤斗增设振打装置,以旋转煤斗应用为重点,改进闸板门、空气炮和落煤管结构,有效地减轻针了磨煤机断煤现象;改进二期磨煤机拉杆密封结构,改善了拉杆漏粉问题;对锅炉减温器进行全面检查,消除了喷嘴雾化片脱落及喷嘴焊缝裂纹的缺陷;运行对吹灰进行优化,根据机组负荷、燃用煤种、及结渣
11、程度,调整吹灰部位和周期,节约吹灰蒸汽,减少对主再汽的影响,减少受热面吹损。 利港发电公司针对一期锅炉高温再热器壁温分布偏差大的特点,升级更换了高温再热器和屏式再热器壁温高区域的换热管,使换热管材料与壁温状态匹配,改善了壁温对再热蒸汽温度的限制;针对#5#7炉水冷壁下集箱出口水平管的宽鳍片结构易拉裂的特点,割除了宽鳍片,外部覆盖成型不锈钢板,加堵料密封,消除了附加热应力引起的拉裂;针对锅炉存在的制造缺陷,采取对缺陷进行追踪检查的方式防止缺陷发展引起的危害。 华能金陵电厂针对燃气联合循环机组的特点,梳理了燃机存在的设备缺陷,为针对性治理打下了基础;针对煤机锅炉排烟温度过高的问题,完成空预器增加受
12、热面改造,空预器出口排烟温度约下降4左右;针对目前机组负荷与褐煤掺烧状况,合理停用磨煤机,降低制粉耗电率;根据锅炉各段蒸汽参数和吹灰蒸汽参数,将吹灰汽源改接至冷再,减少了高品质蒸汽的消耗;针对引风机轴承温度异常状况,加装了喷雾装置,控制了轴承温度的进一步上升。 望亭电厂针对#3炉再热蒸汽温度二侧偏差大的问题进行了SOFA风优化调整,降低了二侧再热蒸汽温度偏差;对#3炉引风机进行了调频变速改造,降低了引风机耗电。 大唐国际吕四港发电公司针对锅炉高温受热面内壁氧化皮大面积脱落的问题,一方面调整给水加氧工艺;另一方面编制“防止锅炉高温受热面内壁氧化皮大面积脱落的技术措施”,加强壁温控制和锅炉启停过程
13、的升温升压控制和相关调整操作的优化;针对锅炉受热面壁温测点过少的缺陷,逐步增加壁温测点,完善锅炉壁温监测,逐步摸清了高温过热器、高温再热器与后屏过热器的壁温分布规律,以及水冷壁中间集箱进口壁温分布规律,为下一步锅炉优化调整、受热面布置优化和水冷壁进口节流孔直径优化调整打下了基础;改变了动叶可调式轴流风机的检修方式,改善了检修质量,提高了风机允许可靠性;为满足国家环保排放标准的严格要求,积极主动地进行了锅炉脱硝改造及配套改造的可研和设备招标工作;针对锅炉飞灰偏大的问题,积极开展掺烧印尼煤工作,有效地降低了飞灰含碳量。 华润镇江发电公司针对高温受热面内壁氧化皮状况,一方面在启停过程中加强升温升压控
14、制,防止出现汽温大幅度波动,防止氧化皮大面积脱落,另一方面对氧化皮厚度加强监测,定期测量内壁氧化皮厚度;针对T23焊口开裂问题,摸索改进T23焊接热处理工艺;针对二期锅炉结焦较严重的问题,从一次风调平、二次风配风调整和制粉系统运行方式上进行优化调整,控制了炉膛结焦的状况;开展了降低600MW机组制粉耗电率的专项活动。 华能太仓发电公司加强配煤掺烧的管理和奖惩制度,加大了掺烧褐煤和进口印尼煤等劣质煤比例,褐煤掺烧比例达到3040%,有效地降低了锅炉燃煤成本;对#4锅炉进行增加省煤器受热面积改造,明显地降低了锅炉排烟温度;对预热器旁路密封进行改造,增加空预器蒸汽吹灰器,有效地增加了空预器吸热;对1
15、号机组锅炉本体吹灰和预热器吹灰汽源从分隔屏与后屏改接至墙再出口,减少了高品质蒸汽消耗,降低吹灰汽源品质;对#1锅炉过热器减温水水源由给泵出口改接至给水母管,提高回热系统效率,提高了机组循环效率。 华润常熟电力公司针对高温再热器局部壁温高、内壁氧化皮生成速率过快的状况,对高温区域的换热管更换升级,降低内壁氧化皮的生成速率;针对粗粉分离器易积纤维类杂物、内回粉锥易积粉的缺陷,完成了动态分离器改造,明显地减少了制粉系统爆炸现象;进行了1、2号机组性能优化试验和制粉系统性能调整试验,在提高燃烧效率的同时降低再热器管壁温度分布偏差,为防止换热管超温起到较好的效果;完成了2、3号炉引增压风机合并节能技术改
16、造项目的可研、立项、招标工作;主动适应国家环保排放标准的严格要求,完成了锅炉脱硝改造及其配套改造的可研。 华能南通发电有限公司对脱硫GGH的换热元件进行了换型改造,明显地降低了GGH的堵塞速率;加装锅炉CO在线检测装置,利用CO在线检测装置指导锅炉燃烧调整;主动适应国家环保排放标准的严格要求,完成了锅炉脱硝改造及其配套改造的可研;针对脱硫系统旁路烟道割除后单台增压风机运行时可靠性较低的状况,进行了增压风机停转后转子反冲动方向、转速特性和风机反转时阻力特性的试验,摸清了增压风机故障后作为烟气通道的特性,为减少增压风机故障对机组运行影响打下了基础。 国华太仓发电公司针对锅炉脱硝(SCR)催化剂老化
17、问题,进行了催化剂再生研究,为降低SCR催化剂成本探索新路;针对空预器存在NH4HSO4沉积问题,改善SCR氨逃逸监测系统,控制氨逃逸率,同时做好NH4HSO4沉积的空预器清洗方案,有效地控制了空预器阻力的增加;针对煤场和上煤系统的实际状况,加强对煤场管理的监督,对堆煤密度测量、输煤计量校验的监督及存在问题的整改。 协鑫太仓港发电公司积极应对燃料市场变化,采取一系列掺烧褐煤、泥煤等劣质煤种的技术措施,褐煤配烧比例由原来30%提高至50%,降低发电燃料成本;积极应对环保排放新要求,进行脱硫系统一炉一塔改造,锅炉脱硝改造,同时提前取消脱硫系统烟气挡板,进行引风机与增压风机二合一改造;为配合降低锅炉
18、NOx排放浓度,进行了锅炉燃烧系统改造,降低了锅炉生成的NOx浓度,改善了锅炉结焦状况;针对135MW机组锅炉水平烟道晃动大的问题进行专项分析,对刚性梁螺栓、连接杆等进行检查紧固,显著地降低了水平烟道晃动;针对脱硫系统系统排气风机振动大的状况,进行了专项分析,采取针对性措施有效控制了风机振动;#3、#4炉进行了取消磨煤机出口煤粉分配器的改造,改造后一次风机耗电率同比下降0.08个百分点;4台300MW机组锅炉进行微油点火技术改进,改造后节油率达到90%;完成了三期锅炉本体吹灰疏水至除氧器改造,炉定、连排至低压供热改造,减少了汽水损失。 江阴苏龙发电公司积极适应燃料市场,从燃煤掺配管理和掺烧技术
19、上采取了一系列掺烧褐煤、泥煤等劣质煤的技术措施,褐煤配烧提高至60%以上,显著地降低了发电燃料成本;积极应对国家环保排放标准的严格要求,进行了锅炉燃烧系统改造,有效地降低了锅炉生成的NOx浓度,改善了锅炉结焦状况;针对脱硫系统旁路烟道割除后机组的运行可靠性问题,在机组运行调整,热工保护逻辑上进行了大量工作,在割除了脱硫旁路烟道后保证了机组运行可靠性处于较好水平;将锅炉疏水、排污以及蒸汽吹灰回收至供热系统,减少了锅炉汽水损失。 阚山电厂针对燃烧器烧损状况,从燃煤、运行调整以及监测和积粉吹扫等几个方面进行分析和完善,基本控制了燃烧器的烧损情况;针对磨煤机石子煤排放量大的特点,采取了增加磨辊弹簧加载
20、力,减小磨辊间隙等技术措施,石子煤排放从原来的2%3%下降至0.5%左右;对脱硫GGH换热元件进行大通道换型改造,明显地改善了GGH的堵塞状况。 国电常州发电公司在煤场增加了燃煤筛选系统,为燃煤经营和掺配优化打好基础;继续对锅炉高过位于炉内的异种钢接头进行改造,将异种钢接头移位至顶棚上部,消除了安全隐患;对脱硫GGH进行了换热元件换型改造,改善了GGH的堵塞状况;积极应对国家环保排放的严格要求,完成了锅炉燃烧系统改造、脱硝系统改造以及其它配套改造的可行性研究;为降低锅炉排烟温度,对空预器进行了反转改造,减少了制粉系统掺冷风量。 张家港沙洲电力公司针对高温受热面易发生内壁氧化皮大面积剥落的特点,
21、在加强受热面壁温监测的基础上,严格执行防止内壁氧化皮大面积脱落措施,防止换热管超温,优化机组启动措施,防止启动过程中出现汽温与壁温大幅度波动,在维持原换热管材料的基础上没有出现内壁氧化皮大面积脱落堵管的情况;对锅炉减温水调节阀、PCV阀等易产生泄漏的阀门进行优化选型,选用国产优质阀门,在不增加投资的状况下有效地控制了减温水调节阀和PCV阀的泄漏;针对低温再热器被吹灰器吹损的状况,将尾部烟道吹灰器改造为声波吹灰器,有效地控制了低再受热面的吹损。 大唐南京电厂针对锅炉排烟温度过高的状况,对干式除渣机进行改造,加装了冷却风门,对干渣机冷却风量进行实时调整;针对锅炉高温受热面壁温状况进行了防止锅炉高温
22、受热面内壁氧化皮大面积脱落技术的培训,编制了防止锅炉高温受热面内壁氧化皮大面积脱落的技术措施并严格执行;对锅炉燃烧器摆动机构进行了完善,采用燃烧器摆动来调节再热汽温,减少了再热器减温水量;对脱硫吸收塔和除雾器进行了整治改造,利用脱硫吸收塔流场调整和除雾器差异化布置技术,有效地抑制了烟囱飘石膏雨的现象;主动应对国家环保排放新要求,积极进行降低烟气烟尘排放改造的调研。 南京热电厂针对排烟温度偏高的状况,进行了空预器受热面改造,显著地降低了锅炉排烟温度;在尾部受热面加装声波吹灰器,有效地减轻了吹灰器对低温受热面的吹损;更换了热风烟道和SCR脱硝系统的非金属膨胀节,消除了热风外泄和烟道漏风;对锅炉汽水
23、系统阀门内漏进行专项检查处理,明显地改善了汽水泄漏状况。 国华陈家港发电公司在基建期间加强了洁净化施工管理,在机组调试投产后还未发生锅炉泄漏问题;锅炉专业加强燃烧调整优化,有效地改善了锅炉结焦状况。 华能南京电厂针对锅炉炉膛水冷壁振动大的特点,进行了振动原因的专项分析,采取了改进钢性梁定位销结构和销槽间隙等措施,增强了钢性梁系统的刚性,有效地抑制了水冷壁的振动;进行了锅炉掺烧低热值煤和印尼褐煤的掺烧试验,在保证机组出力和设备安全性前提下,得出掺烧比例和优化掺配方式与调整方式,降低了锅炉燃煤成本;针对制粉系统乏气转移容易导致一次风带粉的状况,加装探头连续监测木屑分离器工作状态、及早投惰化烟气以及
24、定时喷CO2等措施,确保乏气转移中不会将大量煤粉带入一次风箱;完成锅炉除焦剂的应用试验工作。 淮阴电厂针对#4炉空预器卡涩的现象,在密封间隙调整、运行控制和维护作业中采取措施,控制空预器温升速率,防止空预器出现卡涩;进行了电除尘电极改造,消除了阴极线断和阳极板和阴极线框架变形严重的问题;对#3炉A一次风机轴承座进行改造,消除了轴承损坏事件现象;响应国家环保排放新要求,进行了脱硫增容改造和脱硫旁路烟道拆除工作;针对机组供电煤耗不正常状况,从燃煤管理、机组设备状况和机组参数控制,以及汽水系统泄漏等方面分析,摸清煤耗偏高原因,为进行降低煤耗的改造打好基础。 徐塘发电公司针对燃烧器结焦和一次风管堵塞问
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