第二讲-放顶煤发展过程中出现课件.ppt
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1、,放顶煤作为一种高效集约化开采技术,经过20多年的实践,已经有了很大的发展,该项技术在我国得到了广泛应用。放顶煤开采“有条件要上,没有条件创造条件也要上”,发生了多起放顶煤开采工作面的恶性安全生产事故。当前,对放顶煤开采的安全管理的法律依据除规程第68条、183条外,还有1995年煤炭工业部煤生字1995第104号文颁布的综合机械化放顶煤开采技术暂行规定。,附:煤炭工业部关于禁止使用单体支柱等放顶煤开采方法的通知(1994.10)最近一些局矿严重忽视安全生产,片面追求经济效益,在缓倾斜、倾斜煤层中采用单体支柱、滑移顶梁、摩擦支柱、木支柱等进行放顶煤开采,不仅违反了煤矿安全规程第64条的有关规定
2、,而且在顶板、瓦斯、煤尘、煤层自燃发火等方面也缺乏可靠的安全技术措施,引发了不少诸如鹤岗局南山煤矿重大恶性事故。为了认真贯彻“安全第一”的生产方针,杜绝同类事故的发生,特作如下决定:一、各局矿除要认真执行煤矿安全规程第64条规定条件外,一律禁止在缓倾斜、倾斜煤层中使用单体支柱等放顶煤开采工艺。,二、正在开采的单体支柱等放顶煤工作面,必须立即停止开采,改用其它较为安全的开采方法。在改变采煤方法过程中,要制定可靠的安全技术措施,确保安全生产。三、各局矿对上述要求要认真检查,立即执行。今后如再出现此类采煤方法,造成安全事故,将追究其领导责任。,一、辽宁阜新矿务局王营煤矿瓦斯爆炸事故1、事故经过199
3、8年1月24日19时31分,阜新矿务局王营煤矿北翼121采区2102综采放顶煤工作面在安装过程中发生特别重大瓦斯爆炸事故,死亡78人,受伤7人,直接经济损失704.39万元。王营煤矿于1987年投产,设计能力年产120万。可采储量12473万。6个煤层群,21个可采煤层,平均总厚度46.4,倾角3 10度。,矿井总排风量85843/min。其中:北风井47113/min,南风井3873/min。矿井绝对瓦斯涌出量54.93/min,相对瓦斯涌出量25.823/td,煤尘爆炸指数48。煤层自然发火期3个月,最短5天。由于该矿井深、地压大、岩石软、又属高瓦斯、突出矿井,自然灾害较严重,投产10年一
4、直没达到设计能力。该面从1997年11月30日开始安装设备。事故发生前,已经安装所需的61台综放支架。,2、事故原因)直接原因:事故的直接原因是:2102工作面边上山设置两道临时调节风门,一道风门处于开启状态,另一道风门经常开启,边上山风流短路,工作面风量减少,支架顶部冒落区内瓦斯积聚,达到爆炸界限,遇工作面支架顶部煤层自然发火产生的高温火点引起瓦斯爆炸。2)间接原因:安全第一思想不牢。通风、瓦斯管理混乱,事故隐患多。没有严格执行规程,防灭火措施不力。领导不力,现场管理混乱。对重大事故隐患重视不够,严重不负责任。没有按煤矿安全规程规定预抽瓦斯,井下作业人员也没有佩戴自救器,也是也是造成这起特大
5、伤亡事故的因素。,二、大同“3.23”垮顶事故,1999年3月23日9:45,大同煤矿集团公司忻州窑矿综采二队11#12#层西二盘区8913低位放顶煤工作面自切眼推进425m时发生了一起局部垮顶压架事故,将位于工作面中部的35#64#共30架支架压坏,虽未发生人员伤亡但致使工作面长时间停产,加之设备损坏造成了较大的经济损失。,1、工作面概况忻州窑矿11#12#层西二盘区8913综采工作面采用4巷布置,沿煤层底板布置两条顺槽巷道,沿煤层顶板布置两条中间巷用以超前放顶和煤体预松动爆破。4条巷道长度平均为1032m,中间巷距胶带顺槽巷35m,中间巷距回风顺槽巷35m,工作面走向长度1000米,倾向长
6、度150m。工作面煤层最厚9.4m,最薄5.8m,平均7.2m。工作面采用单一伪倾向长壁后退式综合机械化放顶煤方法开采,使用MXA-600/3.5采煤机落煤,循环进度0.5m,机采高度3.1m,平均放顶煤高度为4.1m。支架为ZFS6000-22/35低位综放支架。采煤方法采用低位放顶煤开采,回采工艺为进刀割煤移架推前溜放煤拉后溜,放煤工艺为“一刀一放,2、事故经过8913工作面于1998年10月15日投产,截止1999年3月23日推进425m,平均日产3000t,顶煤回收率约为60%,工作面回收率约75%。在1999年3月23日早班,机组从80#支架向机头方向割煤,当割到40#支架时,工作面
7、压力逐渐增大,煤炮频繁,煤壁严重炸帮,当割到16#支架时,顶板开始严重下沉,支架下缩,特别是前柱安全阀普遍开启。几分钟后,工作面中部35#68#支架被压下,严重栽倒,前探梁栽到前溜子上,多数前柱斜穿顶梁腹板向后倾倒,后柱向后倾斜,个别支架前柱炸缸,顶梁穿透等,使3568#支架、挡煤板、前溜子等严重损坏。据统计损坏支架立柱134根,座箱6个,顶梁2个,安全阀260个。造成直接经济损失500万元,被迫停产处理事故55天。,3、事故现场特征(1)从33#支架前柱圆图仪观察到,支架工作阻力值在较短时间内迅速升至60MPa以上,说明来压突然;(2)工作面中部位于两条中间巷之间的35#64#共30架支架被
8、全部压坏,受损严重,机道上覆顶煤垂直下沉量达34m,说明来压强烈;(3)工作面42#70#支架上方顶板观测到一条裂缝,距煤壁03m,说明顶板可能在此处横向断裂;(4)工作面煤壁出现两组裂缝,一组位于工作面27#42#支架范围内,另一组位于工作面51#82#支架区段内,两组裂缝近似呈“八”字对称,说明顶板可能在两组裂缝处纵向断裂。,4、事故原因分析本次垮架事故的主要原因是支架设计不合理,支架与围岩压力不相适应。(1)提供的顶煤垮落角为70度,而现场情况是垮落角90度,使支架的支撑能力与围岩的顶板压力不相适应。当周期来压时,工作面中部顶煤破碎、垮落角增大,支架受力点重心前移,顶板压力合力与支架支撑
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