660MW超临界锅炉低温再热器频繁泄漏原因与改造对策.doc
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1、660MW超临界锅炉低温再热器频繁泄漏原因分析与改造对策丁 浩 曹立春 崔风君(大唐黄岛发电有限公司)【内容提要】 分析了大唐黄岛发电有限公司两台SG-2102/25.4-M953型超临界锅炉低温再热器频繁泄漏的原因、所采取的改造治理措施,以及设备改造后取得的良好效果。【关键词】 2102T/H锅炉 低温再热器 泄漏 改造一、设备概述:大唐黄岛发电有限公司(以下简称黄岛发电厂)三期工程#5、#6机组为2660MW超临界发电机组,其锅炉为上海锅炉厂制造的型号为SG-2102/25.4-M953型超临界锅炉。黄岛发电厂三期锅炉是上海锅炉厂在引进ALSTOM美国公司超临界锅炉技术基础上、自主设计制造
2、的第一台660MW超临界锅炉,该锅炉为变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣,锅炉整体呈型结构布置。沿烟气流向锅炉受热面布置分别为分隔屏过热器、后屏过热器、末级再热器、末级过热器、低温再热器和省煤器。黄岛发电厂三期#5、#6机组分别于2006年10月和2007年11月投入商业运行。二、低温再热器频繁泄漏的经过及原因分析:1、#5、#6炉低温再热器基本情况:#5、#6锅炉低温再热器为顺列排列、逆流布置,共110排,每排有9根管子,管子规格为63.54.2mm;低温再热器分低温段和高温段两部分,低温段材质为SA-210,高温段材质大部分为T12,局部
3、采用T22和T23材质。低温再热器管排整体采用悬吊管吊挂,每排的管子之间采用=6mm的定位板连接固定,而不是采用传统的管夹固定,定位板与管子之间焊接。低温再热器管排自炉前向炉后共有三道固定连接筋板。2、低温再热器泄漏情况:#5、#6炉自投产以来,两台锅炉的低温再热器频繁发生泄漏,并且有加速发展的趋势,根据统计,#5、#6锅炉低温再热器在投产后的一年时间内共发生6次泄漏,均是由于固定连接筋板与管子的焊缝拉裂而导致再热器泄漏: 2008年2月1日#5炉自A侧第30排低温再热器管排泄漏;同时检查还发现第28排2处筋板跟部焊缝裂纹。 2008年4月4日#5炉低温再热器B侧数第45排管子泄漏;同时检查第
4、47排上数第4、5根管子筋板焊接处存在裂纹并已泄漏,修后抽真空检查又发现低再低温段B侧数第40排第2、3根管子筋板拉裂泄漏、低再高温段第33排第10、11根管子筋板拉裂泄漏。 2008年4月17日, A侧第27排高温段上数第11根管子被连接筋板拉裂泄漏。 2008年1月26日#6炉低温再热器B侧泄漏,B侧数第37-40排有五处筋板焊缝存在不同程度的裂纹,其中第37排已经发生轻微泄漏。 2008年5月23日,B侧第33排低温段上数第17、18、19根、第34排上数第17、18根管子被连接筋板拉裂泄漏。 2008年9月14日,B侧第38排低温段下数第11根管子被连接筋板拉裂泄漏。由于#5、#6炉低
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