非均质低渗凝析气藏压裂后低效原因分析及改进措施.doc
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1、非均质低渗凝析气藏压裂后低效原因分析及改进措施摘要:针对多数非均质低渗凝析气藏压裂后增产不明显甚至压后无效的问题,以某典型非均质低渗凝析气藏压后低效为例,对该凝析气藏压裂设计、施工过程以及压后返排情况进行研究,结果表明:压裂设计前没有充分搞清凝析气藏相变特征、非均质储层油气富集规律以及含油气砂体横向、纵向展布规律,压裂规模设计缺乏可靠依据,且压后返排速度过快,返排过程中储层受反凝析污染严重,造成人工裂缝导流增产能力明显下降而导致压后低效。为此,提出非均质凝析气藏压前应加强凝析气藏相变特征及储层非均质特征研究、科学选井选层、优化压裂规模、建立反凝析产能伤害评价模型并进行返排速度优选、合理控制生产
2、压差等系列改进措施,以期为提高非均质低渗凝析气藏压裂增产效果提供参考借鉴。关键词:低渗透凝析气藏;储层非均质;相变特征;压裂;低效原因;改进措施Analysis on the Inefficiency Cause and Improvement Measures for Fracturing of the Heterogeneous Low-permeable Condensate Gas ReservoirAbstract: In allusion to the problem that the stimulation effect of the fracturing for most of
3、 the heterogeneous low-permeable condensate gas reservoir is negligible, the paper conduct a research on the fracturing design, fracturing operation and the flowback process of one typical heterogeneous low-permeable condensate gas reservoir. The results show that the phase behavior, hydrocarbon enr
4、ichment regularity, the radial and vertical distribution of oil-and gas-bearing sand for the gas reservoir have not been made clear, and the fracturing design is lack of pertinence. The backflow velocity of fracturing fluid and the reservoir pollution caused by retrograde condensate during backflow
5、period lead to the decrease of the flow conductivity and the stimulation effect of fracturing. So the improvement measures for enhance the stimulation effect of fracturing has been developed in this research, and the measures include that enhancing the research on the phase behavior and the heteroge
6、neity before fracturing, electing well and layer scientifically, optimizing the fracturing scale, optimizing the flowback velocity based on model of deliverability variation caused by the condensation pollution and controlling the drawdown pressure after fracturing. This study can be referred to imp
7、rove the stimulation effect of the fracturing for condensate gas reservoir. Key words: low permeable condensate gas reservoir; reservoir heterogeneity; phase behavior;fracturing; inefficiency cause; improvement measures 引言非均质低渗凝析油气藏一般具有埋藏较深、物性差、地露压差小、易发生反凝析且储层易受反凝析污染等特点1-2;并且受储层非均质性影响,气藏形态、厚度、油气富集性、
8、地层流体性质等横向变化大,使得此类气藏开采较为复杂,自然产能往往达不到工业开采经济极限3-5。水力压裂是低渗储层增产的有效手段,近年来随着压裂技术的不断完善,压裂改造成功率及压后有效率逐步提高,但目前低渗凝析气藏压裂尚不成熟,普遍照搬常规油气藏压裂设计,没有充分考虑非均质凝析气藏的储层特征6-9,压裂设计与施工缺乏针对性,压后低效甚至无效的情况较为常见,严重制约了非均质低渗凝析气藏的压裂增产效果。本文以某非均质低渗凝析气藏D-2井压后低效为例,分析该井压裂设计与施工过程以及压后增产情况,探讨了该井压后低效原因,据此提出压前应重视非均质凝析气藏相变特征及储层非均质特征研究、科学选井选层、优化压裂
9、规模、优选压后返排速度、合理控制生产压差等系列改进措施,以期为提高此类凝析气藏压裂增产效果提供参考借鉴。1. D-2井储层特征及完井测试情况1.1 储层特征D-2井所在区块储层非均质强,横向连通性差,含油气砂体形态、厚度、油气富集性在横向上变化大。地层异常高压(压力系数1.60);地温梯度3.4/100m。D-2井目的层埋深2389m2415m,岩性灰色细砂岩,孔隙度为10%,渗透率为0.110-3m2。储层粘土矿物含量较高,成份以绿泥石、伊蒙混层为主。储层敏感性分析表明该区储层强水敏、弱酸敏、弱盐敏和弱碱敏。沉积相研究表明,该井目的层与邻井D-1井同处一个水下分流河道内,砂体连片性好、厚度大
10、;但地层对比来看,该井储层物性明显较邻井D-1井差。 1.2 完井测试D-2井测试层段23892415m,测试时只有少量气体且不连续,折算产液2.59m3/d(不含油),测试结论为干层(含气),考虑该井具有增产潜力,决定进行压裂。2D-2井压裂设计与施工2.1 储层地应力特征该区垂向地应力居中,压裂将形成垂直缝,并沿最大水平主应力方向(NE15)延伸。D-2井储层上隔层厚16.0m,下隔层厚30.0m,隔层厚度较大;隔层与储层最小水平地应力差约10MPa,应力遮挡条件较好,有利于控制人工裂缝高度。 2.2 压裂设计(1)压裂液体系及支撑剂优选通过压裂液体系筛选及添加剂配伍性实验,最终选用中温低
11、伤害羟丙基胍胶压裂液体系,该体系具有延迟交联、耐温耐剪切、流变性好以及快速破胶等特点,可满足低摩阻和造缝与携砂等施工需要。D-2井储层闭合应力梯度约为0.020MPa/m,压裂支撑剂选用中强度中密度30/50目小粒径陶粒,在相同施工砂比条件下,可铺置多层以提高裂缝导流能力。(2)压裂设计及压后产能预测压裂作业井口装置承压级别105MPa,采用射孔压裂联作工艺。压前进行酸预处理以降低储层破裂压力,有利于控制初始裂缝开启高度。主压裂前通过测试压裂求取储层相关参数,并对主压裂方案进行调整。设计压裂施工排量为3.5 m3/min4.0m3/min。压后预计初产11.4104 m3/d,压后一年预计累计
12、产量约1950.0104 m3。2.3 压裂施工情况经测试压裂分析得到地层破裂压力52.67MPa,闭合压力为50.79MPa,地层滤失系数1.18410-4 m/min1/2。通过降排量分析,得到近井筒扭曲摩阻为0.75MPa,射孔摩阻0.24MPa。基于测试压裂求取的储层参数,对主压裂方案调整后进行施工,累计注入压裂液510m3,加入陶粒94.1t,平均施工砂比25%,排量4.0m3/min。采用FracproPT三维压裂优化设计软件进行主压裂净压力拟合分析得到:动态缝长189.1m,支撑缝长174.6m;裂缝高度54.5m,支撑缝高50.3m;最大缝宽7.9mm,支撑缝宽3.8mm;裂缝
13、导流能力24m2 .cm,裂缝规模基本达到设计要求。2.4 压裂效果分析主压裂后用节流阀控制放喷,次日凌晨见油气且点火持续可燃。压后返排速度快,压后13天返排率即达到100%(表1),累计产凝析油约31.48m3,6mm油嘴求产最高日产气量1.3104 m3/d,与完井测试相比,该井的压裂取得一定效果,但是增产效果离预期相差甚远。该井的压后快速返排一定程度上降低了压裂液对储层的污染,但返排液的油含量变化幅度较大,油压及排液量下降较快,除地层物性差等客观原因外,返排速度没有合理控制导致储层出现反凝析污染也是主要原因之一。通过井底测压资料结合地层压力分析,该井返排过程中生产压差(地层压力与井底流动
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