空气炮PLC控制系统设计讲解.doc
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1、摘 要可编程控制器以其自身特点,将成为今后实现工业自动化的主要控制手段之一。掌握PLC控制系统的设计方法和步骤,才能做到正确、科学、经济的使用PLC。通过了解被控设备;编制任务书;硬件选择;软件设计;电气回路和控制回路设计;通讯设计;编写设计说明书等步骤,可以正确全面的完成可编程控制器控制系统设计,在此我将以空气炮PLC控制系统设计总结,简单阐述PLC控制系统设计方法和步骤。关键词:可编程控制器;控制系统;设计;空气炮;PLC编程 目 录1引 言2控制对象2.1空气炮性能、作用、结构、工作原理2.1.1空气炮的作用2.1.2空气炮结构2.1.3空气炮的工作原理2.2控制系统操作、监控、维护、维
2、修的要求3初步设计3.1 编制设计任务书:3.1.1 设计目标及要求:3.1.2设计内容:3.2系统控制流程如图3-13.3 PLC控制系统类型选择3.3.1以PLC为主控制器的控制系统3.3.2综合空气炮控制系统的特点3.3.3发电厂生产系统DCS系统简介3.3.4空气炮控制系统设计方案3.4经济概算3.4.1工程预算:3.4.2收入预算3.4.3结论4控制系统硬件选择4.1 PLC选择4.1.1输入输出(I/O)选择4.1.2存储器容量的估算4.1.3 CPU功能的选择4.1.4生产厂家选择4.1.5最终选型4.2电磁阀选择4.3断流指示器选择5软件编程设计5.1 PLC控制系统的程序设计
3、思想5.2 PLC控制系统的程序设计要点5.3PLC控制程序5.3.1空气炮控制程序说明:6 PLC硬件系统设计6.1 PLC控制系统的输入电路设计6.2 PLC控制系统的输出电路设计6.3 PLC控制系统的抗干扰设计7通讯设计7.1 设计方案7.2 接口标准RS4857.3 功能码控制7.4传输7.5协议参数8 PLC控制系统程序的调试8.1 I/O端子测试8.2 系统调试9结 论参考文献 1引 言可编程控制器(Programmable Controller),早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC,它主要用来代替继电
4、器实现逻辑控制。随着技术的发展,这种装置的功能已经大大超过了逻辑控制的范围,PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。可编程控制器具有编程方法齐全,简单易学;使用和维护方便;功能完善,应用灵活;体积小,功能强;可靠性高,操作简单等优点, 在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的启停,电磁阀的
5、开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,而PLC技术是解决上述问题的最有效、最便捷的工具,因此PLC在工业控制领域得到了广泛的应用。是今后实现工业自动化的主要手段之一,因此当今的电气自动化技术人员应当熟悉它的基本原理,性能特点。同时掌握PLC控制系统的设计方法和步骤,才能做到正确、科学、经济的使用PLC。在此我将以空气炮PLC控制系统设计总结,简单阐述PLC控制系统设计方法和步骤。2控制对象控制系统是为被控对象服务的辅助设备,需要配合被控对象完成工作任务,与被控对象形成一个有机整体。所以空气炮控制系统设计前,从以下几个方面对空气炮进行了充分了解:2.1空气炮性能、作用、结构、工作原理
6、2.1.1空气炮的作用煤仓是锅炉给煤系统中的储煤设备,是给煤系统的重要环节,近年来随着煤炭价格不断上涨,煤炭供应商在煤炭中掺杂使假现象层出不穷,煤炭水份、煤泥含量超标现象时有发生,煤炭在煤仓向下流动过程中相互挤压沾敷在煤仓侧壁上,造成煤仓阻塞蓬煤,给煤系统不能连续稳定运行,严重影响锅炉安全稳定运行。为解决煤仓阻塞蓬煤问题,我厂在煤仓斜面侧壁不同位置安装了9只空气炮如图2-1;图2-2。空气炮可以突然释放空气膨胀冲击波,克服了煤炭与仓壁静摩擦,使容器内的物料又一次恢复流动,使起拱的或粘冻结的物料再次恢复重力流动,使堵塞消除,工作连续。是一种清洁、无污染、低耗能的理想清堵吹灰设备。每个煤仓设有上中
7、下三层空气炮,每层设三台空气炮分别对应下部三个煤仓出煤口。 图2-1 图2-22.1.2空气炮结构空气炮如图2-3由储气罐、活塞及缸体、安全阀、电磁快速排气阀、进气球阀组成。 图2-3空气炮结构图 2.1.3空气炮的工作原理空气炮是利用气压平衡的原理,先将压缩空气贮存于钢制炮体中,当炮体内气压达到0.40.8Mpa时,通过电动式(或手动式)气动元件操作,切断压缩气流,打开电磁块摆阀的排气口,活塞瞬间形成前后压力差,迫使活塞后移,打开排气口,压缩气体以超过一马赫(音速)的速度直接冲入煤仓阻塞蓬煤故障区。1、打开进气阀门空气通过S进入炮体,由于活塞通过复位装置始终封闭排气口,活塞后部与炮体内相通,
8、产生气压平衡。(见图2-4) 图2-4S:进气管道 S:空气炮专用快速排气阀 B:活塞 C:排气管 D:筒体2、空气炮专用快速排气阀通电工作打开排气孔O,活塞后部缸套中的空气顺利排出。缸套内部无压力,在筒体内压缩空气的压力作用下,形成压力差,活塞迅速向右回返,打开排气管C,筒体内的压缩空气瞬间排出,冲击物料。(见图2-5)S:进气管道 S:空气炮专用快速排气阀 B:活塞 C:排气管 D:筒体图2-52.2控制系统操作、监控、维护、维修的要求使用者是设计好坏的最终评判者,对被控对象最为了解,能够提出最有价值的意见和要求,通过座谈了解空气炮运行人员提出了以下要求:a、在每个煤仓出煤口设置煤炭断流信
9、号,并发出报警;b、断煤后对应煤仓出煤口的3排空气炮由低至高顺序启动;c、可手动/自动控制切换;d、主控室DCS操作员站可监控空气炮和断流指示器工作情况,并发出报警;e、现场可监控空气炮和断流指示器工作情况;f、控制系统可监控空气炮的工作判断空气炮是否故障,并及时切断故障空气炮并发出报警;g、监控气源压力,气源压力低时及时停止空气炮工作并发出报警;h、监控煤仓出煤口闸板阀开关情况。3初步设计3.1 编制设计任务书:3.1.1 设计目标及要求:a、通过设计实现对煤仓出煤口断煤情况监控;煤仓出煤口闸板阀开关情况监控;空气炮气源压力监控;空气炮电磁阀动作监控。b、根据断煤信号实现对空气炮高效逻辑控制
10、;实现电磁阀通电动作时间合理,既保证排气时间,又保证电磁阀线圈不长时间通电烧毁;气源压力低时停止空气炮工作。c、保证通信、逻辑控制、硬件可靠。d、控制系统与电厂DCS通信实现远方集中监控。e、适应现场环境如:煤粉、噪音等。3.1.2设计内容:a、控制系统类型选择;b、外部电路设计c、系统硬件选择;d、系统软件设计:流程图和控制程序设计;e、远方监控设计;f、编写设计说明及调试方案。程序开始 有/无 气源报警 有/无 断煤报警 下层炮工作 疏通延时 有/无 气源报警 有/无 断煤报警 中层炮工作 有/无 气源报警 有/无 断煤报警 上层炮工作 疏通延时 疏通延时3.2系统控制流程如图3-1 无
11、无 无 无 无 无 图3-1系统控制流程图3.3 PLC控制系统类型选择3.3.1以PLC为主控制器的控制系统a、单机控制系统:即一台PLC控制一台设备或一条简易生产线,可任意选择PLC,但考虑将来系统的扩展,应选择有通讯功能的PLC及可扩展模块。b、集中控制系统:即一台PLC控制多台设备或生产线,这种控制方式要求各被控设备距离较近,且各被控设备的动作有一定联系,当部分监控点距离较远时可采用远程I/O;为防止PLC故障影响整个生产系统停制工作应采用冗余系统,且要求PLC的I/O点数和存储容量有较大余量。c、分布控制系统:控制系统控制多台被控对象,每台控制对象由一台据有通讯功能的PLC控制,由上
12、位机通过总线与多台PLC通信,PLC之间也可以进行数据交换。其特点是:控制范围广;被控对象距离不受限制;单台PLC故障不影响其他设备。3.3.2综合空气炮控制系统的特点a、输入输出信号以开关量为主;d、共三台锅炉煤仓间距较远,一般为两运一备且相对独立;c、各炉空气炮动作无相互关联;d、单炉系统简单;e、控制系统的输入输出信号需远传监控;d、空气炮控制系统是为发电厂锅炉煤仓空气炮控制设计的,发电厂生产系统已有DCS分部式控制系统,在控制系统设计时应充分考虑与已有控制系统的配套、融合。3.3.3发电厂生产系统DCS系统简介DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control S
13、ystem),它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活以及组态方便。系统主要有现场控制站(I/O站)、数据通讯系统、人机接口单元(操作员站OPS、工程师站ENS)、机柜、电源等组成。系统具备开放的体系结构,可以提供多层开放数据接口。我公司使用的DCS系统是由新华工控公司开发的分布式控制系统(XDPS新华分散处理系统),可以完成实时数据采集、过程控制、顺序控制、高级控制、报警检测、监控、操作,提供组态和调试工具。系统由高速实时数据网络和连接在网上的人机接口站(MMI)与分散处理单元(DPU)组成,高速实时数据网络由
14、以太网协议的开放通讯结构分级组织,支持企业决策管理及其他通讯网络、PLC及变频器等现场设备;人机接口站(MMI)包括操作员站(OPU)、工程师站(ENG)等。操作员站(OPU)、工程师站(ENG)使用通用的工业PC机,采用WindowsNT通用软件系统,对DPU控制过程进行监控、干预和修改;分散处理单元(DPU)由主控制器(CPU)和智能输入输出卡件(IO卡件)组成面向被控对象,进行数据输入输出处理和闭环控制计算,同时接收操作和组态修改指令。3.3.4空气炮控制系统设计方案综合空气炮控制系统的特点和要求,充分考虑电厂原有生产控制系统的配套、融合,确定使用分布式控制系统,总体设计说明如下:a控制
15、系统类型:每台锅炉煤仓空气炮系统使用一台PLC与电厂DCS控制系统组成分布式控制系统;每个煤仓出煤口对应的三台空气炮为一组实行逻辑控制。b输入、输出信号:输入:每个出煤口设断流信号器一只,煤闸板开行程开关一只;每个煤仓空气炮气源总管安装一支电接点气压表;输出:设断煤报警指示灯和警铃;设气源压力报警指示灯。c外部控制回路:在输出侧设置手/自动切换开关;自动控制时PLC启动中间继电器,中间继电器导通后启动空气炮电磁快开阀。手动控制时使用外部按钮启动空气炮电磁快开阀,做到PLC故障时切换至外部人工控制。d通讯: PLC选择具有RS422或485通讯接口,与DCS控制系统每台锅炉的操作员站实现串口通讯
16、,设计监控画面实现远方操作员站监控。3.4经济概算3.4.1工程预算:三台锅炉煤仓空气炮控制系统工程费预算序号设备名称单位数量单价(元)总价(元)1PLC台3250075002控制电源台335010503断流信号器支945040504气源电接点压力表台360018005煤仓插板行程开关支920018006控制电缆米3001545007通讯电缆米1501015008控制箱及接线排台375022509人工费工日30100300010其他费用200011年维护费及折旧按造价的30%计算883512合计382853.4.2收入预算安装空气炮控制系统提高空气炮工作自动化水平,提高空气炮工作效率,减少人工
17、成本。从人工成本减少可作为控制系统的收入,按照6个人每人每年工作时间300天,每天60元,人工费节约108000元。3.4.3结论单以人工费节约为收入,已可说明此项工程经济效益可观。4控制系统硬件选择4.1 PLC选择4.1.1输入输出(I/O)选择I/O点数估算时应考虑适当的余量,通常根据统计的输入输出点数,再增加10%20%的可扩展余量后,作为输入输出点数估算数据。PLC的输出一般有继电器、晶体管、晶闸管输出三种类型,根据PLC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,从而确定输出端形式。不同的负载选用不同的输出方式,对系统的稳定运行是很重要的。
18、电磁阀的开闭、大电感负载、动作频率低的设备,PLC输出端采用继电器输出或者固态继电器输出;各种指示灯、变频器/数字直流调速器的启动/停止应采用晶体管输出。输入9个点,输出16个点,考虑一般PLC输入输出点数相同及富裕量,可选择4048个点位的PLC。因需PLC通过中间继电器启动电磁阀、指示灯、警铃等设备,可选择晶体管输出。4.1.2存储器容量的估算存储器内存容量主要与系统的I/O点数、控制要求、程序结构长短等因素有关,一般估算方法:存储容量=I/O点数10+开关量输出点数8+模拟通道数100+定时器/计数器数量2+通讯接口个数300+备用量(20%),以此数为内存的总字数(16位为一个字)。空
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