重油催化裂化装置清洁汽油生产工艺及催化剂的工业应用研究—硕士毕业论文.doc
《重油催化裂化装置清洁汽油生产工艺及催化剂的工业应用研究—硕士毕业论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重油催化裂化装置清洁汽油生产工艺及催化剂的工业应用研究—硕士毕业论文.doc(75页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、重油催化裂化装置清洁汽油生产工艺及催化剂的工业应用研究摘 要汽油是我国最重要的动力燃料之一。近年来,由于人们环保意识的增强以及各种环境保护法规要求的日趋严格,对燃料油产品的质量提出了较高的要求,特别是汽油中的烯烃含量。催化裂化汽油烯烃含量高,是汽油中烯烃的主要来源,因此降低催化裂化汽油中的烯烃含量,是我国生产清洁汽油的关键。2010年至2011年松原石化为使出厂汽油中的烯烃含量满足GB17930-2006,达到30%(V)以下的标准要求,在其35万吨/年重油催化裂化装置上进行了降烯烃催化剂DOCO的工业应用和MIP工艺技术应用改造的工业应用研究。工业应用试验研究详细考察了DOCO催化剂及MIP
2、技术应用下的各种工艺操作参数(反应温度、剂油比、汽油馏程等)对降低催化裂化汽油烯烃的影响规律。该研究结果表明,该装置应用DOCO降烯烃催化剂和MIP技术改造后,经过操作调整和数据摸索,使装置运行达到良好效果,主要表现为:汽油中烯烃体积含量降低11个百分点以上,并达到可控和可调的目的;汽油研究法辛烷值RON保持在91不变;柴油十六烷值降低2.5个单位,降低幅度不大;汽油、柴油和液化石油气总的液体产品收率略有提高2.44个百分点,应用效果良好。研究中还总结出降低反应温度、提高剂油比及催化剂活性、提高汽油馏程等操作调整方法均可起到降低稳定汽油中烯烃含量的作用。松原石化公司在35万吨/年重油催化裂化装
3、置上进行的MIP工艺技术改造和DOCO催化剂应用,能够有效保证有现有加工流程不做改动的情况下使全厂的汽油和柴油产品达标出厂,标致着MIP工艺技术改造和DOCO催化剂的匹配应用取得成功。关键词: 催化裂化清洁汽油,工艺技术,催化剂,降烯烃,工业试验Commercial Application investigation of the cleaning gasline productive technology and Catalyst in the Heavy Oil FCC UNITABSTRACTGasoline is one of the most important power fuel
4、 in our country. In the recent years, with the increasing strictness of environment protection, the demand to olefin content of gasoline is becoming higher and higher. Olefin content of gasoline mainly come from catalytic cracking gasoline, hence, it is a key to reduce the olefin content of catalyti
5、c cracking gasoline for clean gasoline production.From 2010 to 2011, in order to make gasoline to reach the GB17930-1999 standard which the olefin content is under 35%(v), The Qianguo petrochemical company carryed out the commercial application investigation of the reducing olefin DOCO catalyst test
6、ing and MIP technical updating in the 35104 FCC unit. The commercial application investigation inspected the influence regular pattern of all kinds of the operation parameter for the DOCO catalyst and MIP (reaction temperature, catalyst/oil ratio, the gasoline boiling range) to the olefin content of
7、 gasoline in the test.The result of the commercial application investigation shows that there are well effects after the catalast application and the MIP update and through the adjust and data fumble, the main shows is that the olefin content in gasoline reduced above 11 percent point and it is cont
8、rolled and adjustable; the RON of gasoling kept in 91 and unchanged; the cetane number of diesel reduced 2.5 units and it is seldom; the general liquid production yield (gasoline, diesel oil and LPG) inhanced 2.44 percent point, so the application result is fine. The other result is that it can redu
9、ce the olefin content in gasoline though to drop the reaction temperature and enhance the catalyst/oil ratio and improve the catalyst activity and change the boiling range of gasoline and so on. The MIP technology reforming and the DOCO catalyst using can guarantee the gasline and diesel to leave fa
10、ctory with qualified on unchanging the existing process flow, so the reforming and application is successful.Keywords: catalytic cracking cleaning gasoline; process technology; catalyst; olefin decreasing; industrial test创新点摘要本文的研究内容是MIP工艺技术与DOCO降烯烃催化剂的工业应用,创新点如下:1在重油催化裂化装置上同时实施MIP工艺技术改造和DOCO降烯烃催化剂应
11、用试验,用以生产汽油烯烃含量小于30%的新标准车用汽油。2通过对装置的反应温度、剂油比、液时空速、汽油馏程、催化剂活性等操作参数的调整,总结摸索出适合本装置的操作手段和方法来调整合适的催化汽油中的烯烃含量,并证明了MIP工艺技术与DOCO催化剂能够良好匹配应用。目 录学位论文独创性声明I学位论文使用授权声明I摘 要IIABSTRACTIII创新点摘要IV前 言1第一章 综 述21.1 清洁汽油标准的发展过程21.1.1 国内外清洁汽油主要指标21.1.2 催化汽油仍是清洁汽油的主要组分21.1.3催化裂化汽油的各烃类组分31.2 催化裂化清洁汽油生产的主要化学反应41.2.1 催化裂化发生的主
12、要化学反应41.2.2氢转移反应对汽油烯烃含量的影响41.2.3 裂化反应对汽油烯烃含量的影响61.2.4 芳构化反应对汽油烯烃含量的影响61.2.5 其它反应对汽油烯烃含量的影响71. 3 低烯烃催化裂化汽油生产工艺技术81.3.1 常规重油催化裂化工艺技术与降烯烃催化剂相匹配81.3.2 催化裂化清洁汽油生产的新工艺91.3.2.1 RIPP开发的MGD工艺91.3.2.2 RIPP开发的MIP工艺91.3.2.3 LPEC开发的FDFCC工艺111.3.2.4 中国石油大学(华东)TSRFCC工艺121.3.2.5 中国石油大学(北京)催化裂化汽油辅助提升管降烯烃技术121.3.2.6
13、FCC汽油加氢精制技术和汽油醚化技术131.4 催化裂化催化剂、助剂的开发141.4.1 国外催化裂化催化剂、助剂的开发141.4.2 国内催化剂的开发141.4.3 本课题研究领域未来发展情况分析151.5 本章小结15第二章 工艺技术改造和催化剂试验方案研究172.1 研究的主要内容172.2 研究方案182.2.1 技术方案182.2.1.1 装置标定内容182.2.1.2 工艺技术改造内容182.2.2 实施方案所需要的技术条件192.2.2.1降烯烃催化剂技术条件192.2.2.2 MIP工艺改造技术条件202.3 存在的有关问题21第三章 重油催化裂化清洁汽油生产工艺技术及催化剂工
14、业应用试验233.1 生产装置技术概况233.1.1 常规RFCC工艺技术233.1.2 MIP工艺技术243.2 常压渣油性质263.3 催化剂性质283.4 催化剂工业应用试验过程303.4.1 空白标定303.4.2 催化剂置换及试验过程313.4.3 中期及总结标定313.5 操作条件323.6 试验中有关数据的计算323.6.1 催化剂浓度的计算323.6.2 剂油比的计算33第四章 结果与讨论384.1 产品分布对比384.2 产品质量对比384.2.1 汽油质量384.2.2 柴油质量404.2.3 液化气质量404.2.4 油浆性质414.3 催化剂活性对汽油烯烃含量的影响42
15、4.4 操作条件对汽油烯烃含量的影响444.4.1 反应温度对汽油烯烃含量的影响444.4.2 剂油比对汽油烯烃含量的影响454.4.3 稳定汽油馏程对汽油烯烃含量的影响464.5 存在的有关问题与展望47结 论49参考文献50致 谢53前 言众所周知,汽车的尾气排放是城市大气污染的元凶。随着日益人们增强的环境保护意识,世界各国、各地区纷纷出台日趋严格的环境保护法律、法规,以减少汽车尾气造成的大气污染。为了解决汽车尾气排放导致的环境污染问题,世界各国炼油工程师提出车用燃料要不断向环境友好、清洁化发展。就汽油来说,“清洁”的核心是大幅度降低汽油中的硫含量,同时限制烯烃、芳烃、苯含量并改进汽油辛烷
16、值分布。2011年,世界汽油销费量的80%以上是超低硫(S50ug/g)汽油。汽油是世界各国重要的动力燃料之一,而近汽油中的烯烃组分也来越来越受到人们的关注。虽然烯烃具有较高的辛烷值,但是它对热非常敏感,具不稳定性,即较高的光化学反应活性。挥发后烯烃与大气中的NOx混合,在太阳紫外线照射下形成以臭氧为主的有毒化学烟雾,这种烟雾会对大气造成严重污染;汽油中的烯烃组份,尤其是具有共轭结构的二烯烃,易在车用发动机及其进气系统形成胶质和积炭,这种胶质和积炭会影响发动机正常运转1, 2。因此,降低汽油中烯烃含量已成为必然的趋势。松原石化公司公司汽油以催化裂化汽油为主,其烯烃含量平均约为45%(v/v),
17、由于公司其它汽油调和组分较少,出厂汽油难以满足新汽油标准对烯烃的要求。2010年至2011年,松原石化公司通过在35万吨/年重油催化裂化装置上采用降低汽油烯烃的DOCO催化剂,使催化汽油烯烃含量降低了810个百分点,经调和后的出厂汽油满足了GB17930-1999(国)车用汽油新标准的要求。2011年,松原石化公司对重油催化裂化装置进行了MIP工艺技术应用改造,使催化汽油中的烯烃含量由原来的45%降至20%35%范围内,并可通过操作参数等的改变以调节产品气油中的烯烃含量,使出厂汽油满足GB17930-2006(国)车用汽油新标准的要求。DOCO催化剂与MIP技术在松原石化公司重油催化裂化装置上
18、工业应用取得的成功,不但使企业可以生产和供应符合环保法规要求的清洁燃料,而且也将为类似炼油装置生产符合新标准的汽油提供示范作用。第一章 综 述1.1 清洁汽油标准的发展过程1.1.1 国内外清洁汽油主要指标1999年12月28日,车用汽油新标准GB17930-1999发布实施,要求汽油中烯烃含量不大于35%(V/V),2001年1月1日在北京、上海、广州率先实施,2003年7月1日在全国实施3。世界发达国家的汽油质量指标中对烯烃含量的要求为一般不大于20%,比国内汽油质量要求更为严格。表1-1列举了一些国内外汽油的质量标准,随着国内汽油标准的日趋严格,降低汽油中烯烃含量就关系到炼化企业生存与发
19、展的大事。表1-1 国内外清洁汽油规格主要指标4项 目硫ug/g烯烃V%芳烃V%苯V%实施时间欧(EN228-1999)15018421.02000欧(EN228-2004)5018351.02005欧102009美国TIER-11202004美国TIER-2902005美国TIER-33014301.02006GB17930-1999-80035402.52000GB17930-1999-50035402.52005GB17930-200615030401.02009北京DB11/238-200415018421.02005北京DB11/238-20075025351.020081.1.2
20、催化汽油仍是清洁汽油的主要组分催化裂化作为国内一项重要的炼油工艺,自从1936年工业化以来得到了飞速发展,在炼油工业中占有非常重要的地位,已经成为最重要的原油二次加工工艺,其总加工能力已列各种转化工艺的前茅。在我国,由于加工原油比较重,且原油中轻馏分很少,所以催化裂化几乎成为所有的炼油企业最重要的二次加工手段,并且,由于催化重整所提供的汽油数量有限,所以车用汽油中催化裂化汽油所占份额高达70%以上。表1-2国内外汽油组分构成汽油组分/V%美国欧洲中国直馏石脑油V%580.3催化裂化汽油V%34.52774催化重整汽油V%33.54715.2烷基化汽油V%12.540.4异构化油V%105MTB
21、E V%2.522.8其它V%276.51.1.3催化裂化汽油的各烃类组分根据一系列工业装置数据(详见表1-3)表明,在我国加工国产原油的炼化企业中,因为加工的原料大多为石蜡基原油,少数为中间基原油,这两种原油的氢含量高、K值大,这是造成汽油中烯烃含量高的主要原因。催化裂化加工小K值原料需要较大的反应苛刻度,一般需要大剂油比,而剂油比的增大会导致汽油的烯烃下降;然而,催化裂化进料中越来越高的掺渣比迫使操作上要提高再生器温度和降低剂油比,这又导致汽油的烯烃含量增加。据统计,我国催化裂化汽油的烯烃含量均高于35%v的指标 ,有的高达50%v以上5。表1-3 我国部分催化裂化汽油族组成情况样品燕山F
22、CC广石化FCC盐城FCC抚顺一厂FCC金陵FCC前郭RFCC族组成/V%烷烃烯烃芳烃39.749.311.037.840.621.630.453.316.339.444.915.723.754.322.045.944.69.5上述规律可以用化学结构角度研究来解释。在催化裂化过程中,原料油分子在高温和催化剂的催化作用下发生裂化反应,这一催化裂化反应遵循正碳离子反应机理。原料油分子在酸性催化剂作用下生成正碳离子,正碳离子发生键断裂、异构化和氢转移反应,其中,键断裂反应的结果是生成烯烃,键每一次断裂都会生成一个烯烃;另外,原料油在高温条件下会发生热裂化反应,对于重油催化裂化装置,因为原料油不能完全
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 重油 催化裂化 装置 清洁 汽油 生产工艺 催化剂 工业 应用 研究 硕士 毕业论文

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3994692.html