石油工程毕业设计(论文)井口压力升降技术研究.doc
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1、专科毕业设计(论文)题 目:井口压力升降技术研究学生姓名:学 号:教学院系:成人教育与网络学院专业年级:石油工程指导教师:职 称:单 位:完成日期:2011年6月01日摘 要抽油井井口回压过高将对深井泵造成不利影响,使深井泵漏失量增大,减小泵效,缩短检泵周期。本文介绍了射流泵的理论基础、工作原理、主要技术参数和优点.由于抽油井回压过高直接影响油井产量,目前国内多以建接转站形式降低井口回压,提高产量,但建接转站受一次性投资高、建设周期长并需实现油气分输等诸多因素制约。掺水井采用射流泵降回压技术,依靠掺水来液的压力将井口来液吸入射流泵,使井口的回压保持在0.0MPa左右,从而提高油井产量。射流泵油
2、气混输技术完全抛弃了气、液同时加压的模式,根据气液不同的流性特点合理匹配,使用普通离心油泵给液相升压,然后利用高压液流为动力液吸入气体并升压,从而实现油气混输。由于大部分稠油井和高含蜡井都存在原油粘度大、对温度敏感、含水低、产量低、距离计量站远等问题,造成生产井口回压大,严重影响油井生产。因此,对于这些稠油井以及高含蜡井通常采用掺热水降粘维持生产,但对于普通的三通式掺水方法不但不能很好地实现掺水降粘,而且还造成井口回压的增大。研究表明, 利用Venti原理设计的射流掺水泵可以很好地解决这个矛盾,该泵能大大降低油井井口回压、节约能源、实现稠油的加热与乳化双重降粘作用,而且工艺流程简单、设备维护方
3、便、成本低。现场试验还表明,安装射流掺水泵后, 油井悬点载荷降低, 油井产量增加。该设备还可应用于排污、排酸、解堵等。 关键词 射流泵 , 降低 ,井口,回压 ,掺水,减压,ABSTRACTHigher backpressure has affection for deep-well pump, such as leakage increasing; pump efficiency reducing, and maintenance period reducing. In this paper, jet pump theory base, working theory, main techni
4、cal parameter and advantage are introduced. Because pulls out the oil well back pressure excessively high direct influence oil well output,At present domestic many constructs the forwarding station form to reduce the wellhead back pressure, enhances the output, but constructs the forwarding station
5、the disposable investment high, the construction cycle is been long and must realize the oil disposition to lose and so on many factors restrictions. Mixes the water well to use jet pump falls the backpressure technology, depends upon waters the fluid pressure to come the well head the fluid inspira
6、tion jet pump, makes the wellhead back pressure to maintain about 0.0 MPa, thus enhances the oil well output. The jet pump oil-gas mixed transferring technology totally asides the pattern that gas and liquid are pressed at the same time and according to the different flowing characteristics of gas a
7、nd liquid reasonably matching using common centrifugal pump to press the liquid phase and then using the high pressure fluid flow as dynamic fluid absorbing gas and boost its pressure so the oil-gas mixing transferring realized. Because most heavy oi1 wells and waxy wells behave disadvantages of hig
8、h viscosity,therma1 sensitivity,low water bearing,1ow singlewel1 productivity,long spacing among distance measure rooms,etcThese challenges result in high wellhead back pressure and thus lower oil productivity Therefore,these wells can not keep working until when injecting hot waterHowever,the ordin
9、ary threeway water mixing method is not able to effectively mix water and reduce viscosity, but causes an elevated wellhead back pressureResearches indicate that jet pump of water mixed worked by the Venti principle can resolve this conflict because it can decrease wellhead back pressure and save en
10、ergyIn addition,it performs simple technological process。convenient maintenance,and lower costField applications also show that it allows decreased loads applied on hanging point and increased oil production,and it can he used to sludge drain oil waste water。decrease wellhead back pressure and drain
11、 acid,etc Key words:jet pump,decrease,wellhead ,back pressure,water mixed ,pressure release, water mixed目 录中文摘要ABSTRACT.引言.11回压的定义及影响21.1概述.21.2原油处理过程简介21.3控制回压的必要性.22有杆泵采油系统.42.1抽油装置.42.2抽油泵原理和效率.62.3抽油机载荷分析8 2.4抽油系统回压分析10 2.5抽油机运动分析.10 2.6影响机械采油有杆泵系统效率的主要因素.113降回压技术及应用.143.1射流泵掺水降回压技术.143.2用混输泵降集输
12、回压.174射流泵井口掺水降回压技术及应用.19 4.1射流泵工作原理及特点.19 4.2射流泵井口掺水降回压技术.20 4.3射流泵比例掺水与油气混输215射流泵结构和设计计算.22 5.1水力射流泵采油系统.225.2降回压射流泵的结构分析. 22 5.3气蚀现象24 5.4泵主要参数计算.25 5.5降压射流泵的优化参数计算.26 6编程计算设计射流泵尺寸.28结论 .31参考文献. .33 引言随着油田开发时间的延长,由于输油管线长,在井口产生的回压较高,进而导致油管、抽油泵漏失量增加,同时也使抽油机上冲程的负荷增加;使抽油杆的交变载荷不均匀度增加;检泵周期缩短。降低这类抽油机井井口回
13、压,实现井口零回压甚至负压生产,是现如今油田最主要的难题.目前油井由于原油粘度大、含水低、产量低、距输油干线远等原因,造成油井回压大,影响生产。要解决该问题,需采取降粘措施。常规的降粘措施基本上都是针对大型管道的集输问题,对于分散的油井来说不仅成本太高,而且实施工艺复杂,都不经济、简便。油田常采用掺水降粘措施,掺水流程一般是利用配水间或注水井(压力一般在10 MPa以上,温度406O C),为了满足掺水压力,在水源起点装高低压闸门,加一个油嘴套,配23 mm左右水嘴进行限流和降压,使压力降低,在油井井口装三通,实现油井产出液与掺入水的混合。但这种掺水流程存在一些问题,主要有:(1)掺水压力通过
14、油嘴限流降压,造成能量的损失、浪费;(2)如果油井停产,不及时关闭水源闸门,掺入水将向油井倒灌;(3)油井井口回压增大,严重影响油井的正常生产;(4)混合液以油水断塞形式存在,流动阻力较大。对此现场提出过多种解决办法:其一,在井口或计量站设罐,变密闭集输为开口流程;其二,在计量站增设加压输送装置(油气混输泵);其三,部分井冬季回压太高,被迫关井,待清除管内结垢,结蜡之后进行加热再生产。但从目前的情况看,前两种办法都需要大量投资,增加管理工作量和费用,而且第一种办法还增加了油气损耗。第三种办法显然是一种被动的做法。针对以上问题,本本文介绍一种新的井口降回压技术射流泵井口掺水降回压技术。这项技术可
15、以解决传统掺水工艺中存在的掺水能量未充分利用的问题,可降低抽油机井井口油压,达到提高抽油泵泵效、增加油井产量、节电、提高抽油机井系统效率的目的,以最少的投入争取最大的效益。1回压的定义及影响1.1概述所谓回压,就是指某一物料进入处理系统后为了克服系统阻力而形成的系统压力,也就是物料的进料压力,即原油处理系统的来油压力。在自喷井井口装有油嘴,油嘴前的压力称为油压,油嘴后的称为回压,回压反映了原油在管线中的流动阻力;对于井口不安装油嘴的机械采油井来说,在井口安装的压力表应称为回压表,其值为回压。所以在不安装油嘴的机械采油井中应该用“回压”替代“油压”。该系统压力不仅关系到原油处理系统的系统压力,原
16、油脱水、脱气效果的好坏,轻烃产量、外销天然气量,同时还会使原油处理的成本发生变化;而且更重要的是影响到采油的原油产量。1.2原油处理过程简介从油井上来的油通过南北干线汇管进入联合站,分队计量后进人南北干线换热器换热,进入一级油气分离器进行气相(天然气)、液相(原油、污水)分离,分离出的天然气(在此称一级气)进入天然气处理系统处理,分离出的原油和污水混合物加入原油破乳剂后进入静态混合器混合均匀后进人二段换热器换热后进入三相分离器进行脱水脱气,脱出的天然气(此称二级气)进入天然气处理系统处理,排出的污水进入污水处理系统处理,而分离出的原油,其含水率已降低,与原油破乳剂混合均匀后进人三段换热器换热后
17、,进入电脱水器进行强电场深度脱水,脱出的污水进入水处理系统处理,脱出的原油再进入四段换热器换热,换热后的原油进入原油稳定塔进行微正压闪蒸稳定,闪蒸出的重组分天然气(此称稳定气)进入天然气处理系统处理。稳定后的原油含水率已低于1 ,符合部分外输原油含水标准,计量后输送至管道输油处首站。1.3控制回压的必要性1.3.1回压对原油产量的影响各井站原油通过管道输至南北干线汇管,汇管将其输到联合站。由于集输管线是全密闭输送,故联合站的来油压力即回压将反馈到各井站井口。而产油量的多少与生产压差有着密切关系,对于自喷井而言,生产压差与井口压力成负线性关系,也就是与联合站原油回压成负线性关系。换句话说,回压升
18、高,生产压差减小,原油产量降低,相反,回压降低,生产压差增大,原油产量上升。而对于机械采油,致油管、抽油泵漏失量增加,同时也使抽油机上冲程的负荷增加;使抽油杆的交变载荷不均匀度增加;检泵周期缩短。为此在条件允许的情况下,尽 量降低回压,方便各油井出油。但回压也不是降低得越小越好,它必须服从整个油田配产方案、采油速度和采出速度,在实际操作中,回压控制的范围必须按照厂生产运行科及相关职能部门的统一调度执行。1.3.2回压对外输天然气量的影响如上所述,如果回压升高,不利于各井站产油,原油产量降低,原油中的轻组分轻烃(通常为C1-C5)含量也相应减少,到天然气处理系统后分离出的天然气(ClC2)也相应
19、减少,则外输天然气也要减少。反之亦然。当然,该过程中未考虑天然气放空及其天然气处理过程不正常的情况。1.3.3回压对轻烃产量的影响天然气处理过程的最终产品为外输天然气、液化石油气和轻质油。回压对外输天然气量的影响上面已讨论。而液化石油气和轻质油又是联合站乃至整个油田赢利创效比较大的一块。故在条件允许的情况下,应最大限度地提高C3C5的采收率。由此可见,如果回压升高,来油量少,即使C3C5的收率为100 (即C3C5全部回收),其量也不大。反之,如回压下降,来油量大,液化气、轻质油的产量升高。1.3.4回压对原油处理成本的影响整个处理过程涉及到原材料和能耗的地方有三处,其一是热耗,因为整个处理系
20、统的换热器需要用蒸汽来提供热源;其二是原油破乳剂,该系统有两处要添加原油破乳剂;其三是电耗,因为该系统中有三台电脱水器,用强电场脱水,电压13万伏,电流9_40A,功率较大。由于蒸汽是联合站自给自足,在此,我们只考虑回压对原油破乳剂和电耗的影响。 回压对原油破乳剂用量的影响在温度相同的条件下,如果回压低,则来油量大,需要的原油破乳剂量大;反之,则少。当然,这不是我们讨论的目的。根据原油处理过程中所用破乳剂的特性得知,当温度在60左右时,原油脱水效果最佳。为此,应控制原油温度在60左右时的回压。如果回压控制得不合理,根据原油物性得知,原油温度偏离60太远,则破乳剂脱水效果差,势必增大原油破乳剂的
21、使用量。 回压对电耗的影响由得知,如回压控制不合理,在添加相同破乳剂量的情况下,原油脱水效果不佳,致使从三相分离器分离出的原油含水率升高,进入电脱水器后,增大了电脱水器的负荷,需用强电场将其中的水强制脱出,增大了电脱水器的电流,从而使电脱水器消耗功率增大,电耗增大。综上所述,回压控制得不好,对整个处理系统带来了不少负面效应,增大了该系统正常运行的难度。为此,必须控制好回压。在实际操作中,只有尽量降低回压才对整个处理系统有实际意义。2有杆泵采油系统在油田开发过程中,随着原油的采出地层能量逐渐下降,经过一定时期的开采,油井自喷难以进行,这时必须借助外部输人的机械能量进行采油。即采用机械采油方法。机
22、械采油方式分为有杆泵采油、无杆泵采油及气举采油三大类。有杆泵采油包括游梁式抽油机-深井泵采油、无游梁式抽油机-深井泵采油和地面驱动螺杆泵采油三种方法。其中,抽油机-深井泵采油方法以其结构简单、适应性强和使用寿命长等特点,成为目前最主要的机械采油方法。2.1抽油装置抽油机-深井抽油装置包括三大部分:地面部分抽油机、中间部分抽油杆以及井下部分抽油泵(深井泵),通常称为“三抽”设备,其工作过程是:由动力机经传动皮带将高速的旋转运动传递给减速箱,经三轴二级减速后,再由曲柄连杆机构将旋转运动变为游梁的上,下摆动,挂在驴头上的悬绳器通过抽油杆带动抽油泵柱塞做上,下往复运动,从而将原油抽汲至地面.其系统组成
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