镇海联合发电-9E燃机油改气工程-可行性研究报告.doc
《镇海联合发电-9E燃机油改气工程-可行性研究报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《镇海联合发电-9E燃机油改气工程-可行性研究报告.doc(18页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1.1 项目背景浙江浙能镇海联合发电有限公司(以下简称“镇海联合发电公司”或“电厂”)位于浙江省宁波市镇海区,其建设规模为1300MW燃气-蒸汽联合循环机组。从1999年建成投产以来,一直以重油为燃料,发电成本高,污染比较严重(尤其是SO2和NOX)。随着近几年燃油价格的不断攀升,发电的燃料成本更是上升到了令人难以忍受的地步。为了降低发电成本提高经济效益并解决电厂对环境的影响问题,镇海联合发电公司经过多方面论证决定实施镇海9E燃机油改气工程。1.3 可行性研究的范围和深度本可行性研究的研究范围和深度参照中华人民共和国电力行业标准DL/T 5375-2008火力发电厂可行性研究报告内容深度规定进
2、行。着重对与机组改烧天然气有关的主设备本体改造、天然气供应系统、天然气调压系统、控制系统、消防系统和环境保护等进行研究,提出投资估算并进行财务分析。本可行性研究无业主另行委托专门研究的其它项目。1.4 项目概况1.4.1 电厂现状电厂厂区总占地为4.87公顷,建设规模为1300MW燃气-蒸汽联合循环机组。机组配置为2台100MW级燃气轮发电机组、2台余热锅炉和1台100MW级蒸汽轮机的S209E“二拖一”方式。正常工况机组燃用重油,启动用轻油。淡水接自镇海发电厂,海水采取甬江岸边取排方式。二台燃机以及一台汽轮发电机各以发电机变压器组接线接入电厂220 kV母线,送出4回。机组原设计年利用350
3、0小时,调峰运行。但由于油价高企,近年来实际年运行时间远远低于设计年利用小时。2008年全年实际运行时间仅为1822.14小时,发电利用小时为1049.72小时。2009年全年实际运行时间仅为1246.68小时,发电利用小时为748.49小时。1.4.4 主要设计原则(1) 本工程为利用天然气对电厂的S209E机组进行油改气的研究,将机组燃料改为仅烧天然气,不考虑备用燃料。(2) 按业主意见,为控制投资,余热锅炉受热面部分和汽轮发电机整体目前暂不考虑改造。(3) 本工程为老厂改造,因此应充分考虑利用现有电厂的设施,以利节省投资,降低工程造价。(4) 厂外天然气管道由浙江省天然气开发有限公司负责
4、建设。(5) 天然气的热值暂按3.3656104 KJ/Nm3,到厂天然气含税气价按2.60元/Nm3。(6) 机组调峰运行,年利用小时按3500小时计。(7) 厂址区域地震动峰值加速度为0.10g,对应的抗震设防烈度为7度。(8) 机组名义容量为1300MW级,经济评价计算中毛出力按343MW、净出力按334.4MW为基准进行测算。1.4.5 主要技术经济指标工程静态投资(万元) 13101发电气耗(NM3/kW.h) 0.229平均电价(含税)(元/MW.h)667.21SO2排放浓度近0NOX排放浓度ppmvd15%O225粉尘排放浓度近01.5 主要结论及问题和建议1.5.1 项目建设
5、的必要性(1) 增加电力供给,增强电网调峰能力由于电力负荷具有一定的年变化及日变化特性,而电网中的电厂受发电机组技术条件限制不能随供电负荷作无限、即时的变化,因此,为保证电力系统安全、稳定运行,电网中需要存在一定的调峰电源以保持电网运行的调峰平衡。本工程涉及的镇海联合发电公司1300MW燃气-蒸汽联合循环机组即为浙江电网调峰机组。改革开放以来,浙江省经济迅猛发展,供电负荷业随之快速增长,但随着产业结构的调整,第三产业用电和居民生活用电增加迅速,浙江电网统调负荷峰谷差逐年增大。20062009年间浙江电网统调最高负荷和峰谷差的情况见表1-1。表1-1 20062009年浙江电网统调最高负荷和峰谷
6、差情况年份2006200720082009统调最高负荷/万千瓦2575.63064.13403.63712.5统调负荷峰谷差/万千瓦915.61022.81157.01275.5截止至2009年底,浙江电网统调最高负荷达到3712.5万千瓦,同比增长约为9.08%,最大用电峰谷差为1275.5万千瓦,同比增长约为10.24%;统调装机容量为3600.78万千瓦,其中火电装机为3408.03万千瓦,水电装机为161.75万千瓦,核电装机为31.0万千瓦。其中2009年统调最高负荷3712.5万kW,最大峰谷差1275.5万kW,而当年浙江电网统调水电装机容量仅161.75万kW,正常情况下,利用
7、火电调峰后,可基本满足浙江省的调峰需求,丰水季节水电调峰能力降低,主要依靠火电调峰,调峰缺口117万kW左右。因此,在调峰能力尚不充分的浙江电网,保留这些调峰功能强的燃机机组,对缓解我省电网的峰谷差将起到十分积极的作用。(2) 保护环境的需要采用天然气作为燃料的联合循环电厂采用先进的低氮燃烧技术,NOX排放低;由于天然气中不含可检出硫,可实现SO2的近零排放;所以,排放的烟气污染物中烟尘、二氧化硫和氮氧化物等均低于原燃用重油机组的排放水平,可以大大减少对周围环境的污染物排放;本工程不新增污废水和噪声源。因此,从环保角度来说,本工程进行油改气具有一定的环境效益,可符合“总量控制”的要求。改造后对
8、周围环境质量现状有明显的改善作用。(3) 提高能源利用率,实施节能减排和可持续发展战略本改造工程实施后,预期燃机出力能提高约4.5%以上,燃机热耗降低约0.3%。取消了重油和轻油燃料,机组正常运行和启停均采用天然气,节省了燃油的消耗。燃料天然气采用直接供气方式,不设置增压机,同时取消了燃油处理装置及前置泵组,节省了厂用电。所以,本项目完全符合国家节能减排和可持续发展战略要求。1.5.2 项目建设的可行性根据我省的天然气供需预测及气量平衡,至2015年气量基本平衡,至2020年缺口又将扩大,但浙江浙能镇海联合发电有限公司已获得浙江省天然气开发有限公司关于天然气购销及管道运输意向书。所以本工程的燃
9、料及运输基本落实,但在下阶段仍需尽快签署天然气购销合同。本工程属改造项目,原厂址内有足够的场地实施改造项目,并且交通运输条件非常便利,无重大设备需运至厂内。工程所在地的水文气象条件及地址条件均适合改造项目的实施。本改造工程实施后基本不增加淡水耗量。主设备制造商已经提供了燃气轮机的改造方案,余热锅炉及汽轮机暂不改造,与燃机改烧天然气后进行联合循环运行,不存在重大的技术障碍。本项目由原燃用重油改为燃用天然气,改造后的大气污染物明显降低,可以改善当地环境质量现状。本改造工程实施后,燃机机组出力能提高约4.5%以上,燃机热耗降低约0.3%,符合国家节能减排和可持续发展战略要求。若按目前9F燃机电厂的电
10、价进行评价,本改造项目经济效益良好。所以,本项目的建设是可行的。3 厂址条件3.1 厂址概况镇海发电厂位于浙江省宁波市镇海区虹桥村,厂区地处甬江北岸,距甬江出海口约7公里,距宁波市中心约18公里,距镇海城关镇2公里,宁波至镇海的公路就在厂区北侧通过,电厂进厂道路与宁镇公路相接。镇海发电厂现有装机容量为1800MW。一期工程为2125MW燃油机组,二、三期工程各为2200MW燃煤机组,第四期工程即本工程为1300MW燃气-蒸汽联合循环机组。其中,一期2125MW燃油已改建为2350MW燃气-蒸汽联合循环机组,并已于2007投产。本工程是对镇海9E燃机电厂1300MW燃气-蒸汽联合循环机组(四期工
11、程)进行油改气的方案论证。镇海9E燃机电厂(四期工程)位于整个镇海发电厂厂区的西部,其建设规模为1300MW燃气-蒸汽联合循环机组,联合循环于1999年6月投产。厂区总占地为4.87公顷,厂址附近甬江1%频率高潮位3.72米(85国家高程系,下同),1%频率最高内河水位2.62米,场地设计标高为3.12米。机组配置为2台100MW级燃气轮发电机组、2台余热锅炉配1台100MW级蒸汽轮机。燃机机组露天布置在厂区的中部,汽机房布置在燃机的西北侧、前大河的南岸。辅助生产设施主要布置在主厂房区的西侧及南侧,依次由北向南布置工业水再循环泵房和闭式除盐水泵房、净化油罐、轻油日用油罐、重油日用油罐等建构筑物
12、。二台燃机以及一台汽轮发电机各以发电机变压器组接线向东接入电厂220 kV升压站,送出4回。循环水采取甬江岸边取排方式,取水泵房位于一期循环水泵房的西侧。3.2 交通运输3.2.1 公路运输镇海发电厂的厂区北侧是宁波至镇海的公路,四期燃机工程在镇海发电厂的西北侧与宁镇公路引接,公路交通非常方便。3.2.2 铁路运输镇海发电厂的厂区北侧约2公里处是从杭甬铁路接出至镇海港及镇海炼化的铁路专用线。3.2.3 水路运输镇海发电厂地处甬江北岸,距出海口约7公里,甬江能侯潮通航3000吨级轮船。宁波镇海港距离电厂约6公里,宁波北仑电厂重件码头距离电厂约20公里,五里牌大件码头位于电厂西南侧约1公里处。综上
13、所述,本工程的交通运输条件非常便利。因本工程为改造项目,无重大设备需运至厂内,因此本工程不考虑大件设备的运输。3.3 水文及工程气象3.3.1 水文条件3.3.1.1 电厂潮位特征电厂濒临甬江,潮汐属非正规半日潮,最高潮位通常秋季,由天文大潮遭遇台风增水和上游洪水所造成,最低潮位一般发生在冬季,受西北大风影响,导致水域减水形成。根据电厂附近的镇海潮位站历年实测资料统计分析,电厂特征潮位如下:实测最高潮位:3.35m 1997.08.18 (1985国家高程,下同)实测最低潮位:-2.07m 1952.01.26累年平均高潮位:1.12m累年平均低潮位:-0.69m累年平均潮位:0.30m 最大
14、潮差: 3.96m 2000.08.31累年平均潮差:1.82m平均涨潮历时:6:21平均落潮历时:6:04百年一遇高潮位:3.72m五十年一遇高潮位:3.46m保证率97%低潮位:-2.04m保证率99%低潮位:-2.10m3.3.1.2 潮流工程海域潮流运动基本呈往复流形态,最大垂线平均涨潮流速在0.70m/s1.16m/s之间,流向多偏向西南,测点最大涨潮流速1.30m/s;最大垂线平均落潮流速在 0.94m/s1.32m/s之间,流向多偏东北,测点最大涨潮流速1.66m/s。潮流速随潮汛大小的变化,表现为大潮大于中、小潮,落潮流速大于涨潮流速。3.3.1.3 泥沙工程附近甬江水域含沙量
15、较大,大潮期间垂线平均含沙量涨潮在1.82kg/m33.02kg/m3之间,落潮在1.12kg/m32.12kg/m3之间;中潮期间垂线平均含沙量涨潮在1.45kg/m32.67kg/m3之间,落潮在1.10kg/m31.57kg/m3之间;小潮期间垂线平均含沙量涨潮在0.053kg/m31.17kg/m3之间,落潮在0.166kg/m30.906kg/m3之间,总体上涨潮时段的含沙量要大于落潮时的含沙量。含沙量垂向分布的规律十分明显,从0.2H层向底层逐渐增大,在底层含沙量最高,底层实测最大值可达9.10kg/m3。3.3.1.4 内河水位特征电厂地处平原河网地区,区域河流众多,主要河流有中
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 联合 发电 机油 工程 可行性研究 报告
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3965034.html