2800m3高炉炉型计算.doc
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1、第一章 炉型计算及参数选择1.1 定容积选定高炉座数为1座,高炉利用系数为v=2.0t/(m3 d),高炉容积Vu=2800m3 1.2 确定年工作日和日产量年工作日为36595%=347天,日产量P=Vuv=5600t1.3 炉缸尺寸(1)炉缸直径选定冶金强度I=0.95t(m3d);燃烧强度i燃=1.05t/(m2h)则: d= 0.23=11.58 取11.6m校核Vu/A=26.51.一般大型高炉在2228之间,计算合理。(2)炉缸高度h=1.65m 取1.7mh=2.94m 取3.0m风口数目:n=2(d+2)=2(10.9+2)=27.2 取27。风口结构尺寸:a=0.5h= h+
2、a=3.5m1.4 死铁层厚度h=1.5m1.5 炉腰直径、炉腰角、炉腹高度 选取D/d=1.13D=1.13d=1.1311.6=13.11m 取13m选取炉腹角=8030h=4.19m 取4.2m 校核: tan=6.0 =80321.6 炉喉直径、炉喉高度选取 d/D=0.7d=0.7D=9.1m 取9.1m 选取 h=2.5m1.7 炉身角、炉身高度、炉腰高度 选取=8330h=11.66m 取12.0m校核:tan=6.15 =83321选取Hu/D=2.3Hu=2.312=29.9m 取30mh= Hu-( h+ h+ h+ h)=7.8m1.8 有效容积校核V= hd=369.6
3、4mV=h(D+Dd+d)=499.34 mV=h D=1034.79 mV=h(D+Dd+d)=1162.15 mV=h d=162.51 mV= V+V+V+V+V=3228.43 m误差U=100%=0.84%1%所以,设计合理。表3.1高炉内型参数序号项目数值1有效容积Vu /m33228.432炉缸直径d/mm116003炉腰直径D/mm130004炉喉直径d1/mm91005死铁层深度h0/mm15006炉缸高度h1/mm35007炉腹高度h2/mm42008炉腰高度h3/mm78009炉身高度h4/mm1200010炉喉高度h5/mm250011有效高度Hu/mm3000012炉
4、腹角 803013炉身角 833014Hu/D2.315铁口数/个216风口数/个26第二章 重力除尘器设计2.1 高炉日铁产量,高炉煤气发生量与高炉煤气含尘量 边计算得知,高炉煤气含氮量越55.27,煤气正常温度约200C250C左右,炉顶正常压力为0.2MPa(包钢),高炉利用系数2.0t/m3.d,煤气含尘量为55.93kg/t-p.吨铁煤气量Vg=1813.899m3.则高炉日铁产量:M=Vuv=25002.0=5000t 高炉煤气发生量:Q=(MVg)/24=(50001813.899)/24=377895.625 m/h高炉煤气含尘量:C=(55.931000)/Vg=(55.93
5、1000)/1813.899=30.83选取高炉喉口直径8.4m,则炉喉截面积S1=3.14(8.4/2)2=55.39m2。2.2 煤气管道设计2.2.1 导出管设计计算为了减少炉尘吹损,煤气导出管的煤气流速不宜太大,常为34 m/s。煤气导出口处的总截面积不应小于炉喉截面积的40%。煤气导出管中心水平倾角一般为5053,以使灰尘不致沉积堵塞而返回炉内。设计的煤气导出管为四根,取煤气在煤气导出管内的流速导=3.5m/s,已知除尘器每小时过滤煤气总流量Q=377895.625 m/h。则煤气导出管总截面积S导=Q/导3600=29.99 m2,取30 m2。则一根煤气导出管截面积S=30/4=
6、7.5 m2根据圆形面积公式可知煤气导出管直径D导=3090 mm。S导/S=30/55.39 100%=54.16%,满足设计要求。煤气导出管中心水平倾角为53参考2500m3高炉重力除尘器的设计。2.2.2 上升管设计计算煤气上升管内的流速为68m/s,上升管总截面积为炉喉面积的25%35%,上升管的高度应保证煤气下降管有足够大的坡度。设计的煤气上升管为两根,取煤气上升管内的煤气流速上=7m/s。则煤气上升管总截面积S上=377895.625/73600=14.995m2,取15 m2。则有S上/S1=15/55.39=27.07%,符合设计要求。即有一根煤气上升管的截面积S=15/2=7
7、.5 m2。因此可知煤气上升管的直径D上为: 则D上升管=3091mm上升管高度取h2=8900mm下降管上管口中心线到上升管管顶距离取h3= 2400mm2.2.3 下降管设计计算 为了防止煤气灰尘在煤气下降管道内沉积堵塞管道,煤气下降管内的煤气流速应大于煤气上升管内的煤气流速。煤气下降管内的流速为69m/s,煤气下降管的中心线倾角应大于45,以使灰尘能流入重力除尘器。设计的煤气下降管为两根,取煤气下降管总截面积为煤气上升管总截面积的80%,煤气下降管的中心线倾角取45。煤气下降管总截面积S下=S上80%=1580%=12 m2。则下降管中的煤气流速下=Q/S下3600=8.75m/s,满足
8、设计要求。则一根煤气下降管的直径D下为2则D下降管=2764 mm2.3 高炉炉顶管道设计参数表4.1 煤气流速表煤气管道煤气流速(标态)m/s设计取值m/s炉顶煤气导出管34V1=3.5炉顶煤气上升管68V2=7炉顶煤气下降管69V3=8.75表4.2 炉顶管道参数表内径D(mm)根数夹角煤气导出管30904煤气上升管30912煤气下降管2764 2煤气放散管644.44422.4 重力除尘器的设计2.4.1 重力除尘器的设计要求 除尘器直径必须保证煤气在标准状况下的流速不超过0.61.0m/s。 除尘器直筒部分的高度,要求能保证煤气停留时间不小于1215s。 除尘器下部圆锥面与水平面的夹角
9、应做成。 除尘器内喇叭口以下的积灰体积应能具有足够的富余量(一般应满足三天的积灰量)。 除尘器下降管直径按煤气流速10m/s左右设计,一般为711m/s。 除尘器阻力一般为150390Pa2.4.2 重力除尘器部分设计参数选择 所设计的重力除尘器要求除尘效率为80%。 重力除尘器直筒直径必须保证煤气流速为0.8 m/s。 煤气能在沉降室停留时间为15s。2.4.3 重力除尘器设备尺寸计算(1) 每秒煤气量q:q/3600= 377895.625/3600=104.971m3/s(2) 选择重力除尘器煤气入口管道直径为,且煤气入口流速v0=10m/s,则由此可得:=3657 mm(3)由煤气在沉
10、降室的停留时间为45s,煤气流速v1=0.5m/s,则重力除尘器直筒段的截面积: S重=Q/v1=209.942 m2根据圆形面积公式可知重力除尘器内径:=16757 mm(4) 除尘器直筒部分高度取H直筒=12000 mm(5) 直筒部分体积V直=qt=104.97115=1574.565 m3(6) 经参考1080m高炉重力除尘器,知重力除尘器内径D重=11280mm,煤气出口管直径D出=2520mm,中心管直径D中=3500 mm。因此,设计的重力除尘器的煤气出管口D出=2520/1128016757=3743.59mm,也就是说半净煤气管道的直径为3743.59mm。中心管直径D中=3
11、500/1128016757=5199.4mm,取5200 mm。中心管长度L中=13500 mm上锥体高度H上锥=16757-52000.5tan50=6886.55 mm下锥体高度H下锥=16757-9000.5tan50=9448.82 mm除尘器的容积V=Qt=377895.625360045=4723.69 m式中:V除尘器容积,m;Q处理气体量,m/s;t气体在除尘器内停留时间,s,一般取3060s,本次取45 s。除尘器的长度L=V/S=4723.69/209.942=22.5m式中:L除尘器长度,m; V除尘器容积,m; S除尘器截面积,m。(7)除尘器出口煤气流速V2,且煤气
12、密度为,则V2=9.8m/s2.4.4 积灰量及灰斗设计由前面工艺设计得知,吨铁产生的炉尘量55.93kg,高炉日产量5000t,则高炉每天产生炉尘量为55.935000=279.65 t,设计重力除尘器除尘效率为80%,则重力除尘器除去的灰量为279.6580%=223.72 t。炉尘的堆密度约为1.5t/m,则炉尘体积 V体积=223.72/1.5=148.8m。根据要求,设计灰斗满足容纳三天的积灰量,故灰斗容积应大于3148.8=446.4m。最小灰斗高度满足4(D/2)2h/3=3202 mm取排灰口直径径D排=900 mm2.4.5 压力损失由重力除尘器压力损失计算公式得:P=77.
13、76Pa2.4.6 出口含尘浓度2.4.7 重力除尘器参数列表2.3 重力除尘器参数表除尘器直径D16757 mm直径部分高度h512000 mm除尘器入口管径d3657 mm除尘器出口管径g3743.59 mm灰斗下口口径f900 mm灰斗倾角50灰斗容积V灰斗446.4 m3储灰能力3 天出口含尘浓度C8.3 g/m3除尘器压力损失P77.76 Pa除尘器除尘效率80%灰斗高度h49448.82 mm除尘器上截锥体高度h66886.55 mm第三章 布袋除尘器设计3.1 滤袋及滤袋箱体的设计3.1.1 漏风率漏风率的含义是:漏入或漏出布袋除尘器本体的风量与入口风量的比率。除尘器产生漏风的根
14、本原因在除尘运行的情况下,设备内外气体有压差;另一原因是除尘器本体及其配件不严密给漏风创造了条件。漏风率是反映除尘器性能好坏的重要指标,漏风率小不仅有助于保证系统风量,节约能源,而且有助于设备稳定运行,减少事故。袋式除尘器处于负压工作状态工作时的大量泄漏,会导致压力损失过大,不仅增加风机负荷、浪费大量能源,而且还会影响清灰效果,致使滤袋堵塞,降低除尘效率。在本设计中,要求对除尘器箱体采取各方面措施,如采用焊缝渗漏检验,起台阶法兰,严密性好的阀门和检修门,本体密封性检验等,以保证除尘器的漏风率控制在2%以下的国际水平。3.1.2 过滤风速 过滤风速是衡量布袋除尘器先进性的重要技术指标之一,它与粉
15、尘性质,含尘气体的初始浓度,滤料种类,以及除尘器的清灰方式有密切关系。在进行除尘器设计时,首先必须选择合适的过滤风速,然后才能在此基础上进行其他部分的设计。 一般来说,含尘浓度较高,灰尘粒度较小,净化困难时过滤风速就应取小些,反之,则应取大些。实际中,应根据具体情况来选择合适的过滤风速,过滤速度过大会加重过滤负荷,增加过滤阻力,从而导致滤袋使用寿命缩短,除尘效率降低;而过滤速度过小,将会增加除尘器过滤面积,导致除尘器过于庞大。 过滤风速的选择,对保证除尘效率,确定除尘器规格及占地面积,乃至系统的总投资,具有关键性作用。正确选择过滤风速的关键,首先在于弄清粉尘及含尘气体的性质,其次要正确理解和认
16、识过滤风速和除尘效率的,过滤阻力,清灰性能三者之间的关系。3.1.3 滤料的选择本设计要求滤袋应具有良好的耐高温、耐腐蚀及耐磨能力,通过对各种滤料的对比,选用了氟美斯复合针刺毡纤维(FMS-9806)滤袋。氟美斯复合针刺毡纤维(FMS-9806)滤袋式一种复合新型材料,用微细玻璃纤维与耐高温化学纤维P84复合,利用特殊工艺制得的新型奶高温型集尘袋用过滤毡,并采用了PTFE(聚四氟乙烯)微孔覆膜的处理工艺。这种滤料具有耐高温耐磨的特性,并能降低运行阻力,提高过滤风速。对于采用PTFE微孔覆膜滤料,因其基布表面所覆的薄膜代替了粉尘初层且孔隙率较高,所以过滤时,粉尘捕集在薄膜表面而不进入基布内部,其
17、过滤效率和阻力决定了薄膜的特性,过滤效率高;又由于膜的憎水性,可使清灰变得容易,覆膜滤料清灰是借助粉尘的自重和清灰功能使粉尘很容易从滤袋表面脱落,即粉尘剥离率高,系统运行阻力较低且较稳定,所以使用覆膜滤料可使袋式除尘器过滤机理由深层过滤进展到真正的表面过滤。氟美斯复合针刺毡纤维(FMS-9806)性能见表5.1项目性能参数厚度,mm单位质量,g/m推荐过滤风速,m/min 耐温,透气性,dm3/(m2s)特点应用1.88001.21.58028090耐高温型,P84,玻纤黑炭、钢铁行业表5.1 FMS-9806产品性能 滤料的差别决定了过滤风速(或过滤负荷)的选取。玻璃纤维滤布一般用于低滤速布
18、袋除尘,高炉煤气净化也是如此。设计选用低滤风速的原因有两个,一是有关资料介绍当过滤速度超过1m/min时有灰尘穿透现象,也就是说除尘效率下降;二是低滤速可延长滤布寿命。对灰尘穿透问题曾做过观察,发现很多高炉布袋除尘滤速超过1m/min时未见效率下降,煤气质量依然很好。这是因为,一是高炉用滤布结构较厚,纹路紧密,纤维不易滑移,因此不易穿透;二是高炉灰有其特性,它很容易在滤布表面形成一层致密的灰层,加强了过滤效果。同一种滤布用于其它烟气净化,效率很可能不同,净化气体含尘量不是510mg/m3而是80-100mg/m3,甚至更高,对一般粉尘浓度只要小于150mg/m3即可符合排放标准。这一事实说明,
19、高炉煤气灰适于过滤,甚至高滤速时也没有透滤问题。主要原因还是低滤速可以减少反吹次数,延长滤布寿命。玻璃纤维布性脆,不能反复折叠和搓揉,否则很容易破碎,因此要求反吹次数越少越好。这种滤布的长处是抗拉强度高,若想拉断决非易事,风事大时也涨不破。故根据这个特性设计了低滤速、高阻损、长周期的反吹制度。现场规定,阻力损失为40006000Pa时反吹,反吹间隔为1.52h,每天反吹次数约12一18次,这样寿命自然比频繁反吹要高。经过多年的研究,滤布的“整体寿命”已超过一年,达到预期的指标。也就是说,一年之内滤布不坏,使用一定时间就可全部同时更换。我国玻璃纤维滤布性能己达到国外同类型产品水平,这是建材研究和
20、生产部门多年努力的结果。合成纤维滤布由于强度高,韧性好,允许频繁反吹,所以可以提高滤速。大高炉BDC过滤风速在工况条件下已达 1.5m/min,几乎是小高炉的两倍,反吹周期为1030/min.不过按滤速分类仍属于中低风速反吹风型的大滤袋。此类滤布也适用于高滤速布袋除尘器。过滤风速还与煤气压力有关。这里所指的是标准状态下滤速与煤气压力的关系,当工况滤速一定时,煤气压力越大,换算为标准状态下的滤速愈大,因此这也是提高滤速的途径之一。一般的说,滤布材质和反吹方式决定工况滤速的选取,当工况滤速一定时,压力又决定了标准状态下的滤速(假定温度一定)。比如目前中小高炉工况滤速为 0.80.9m/min,折合
21、成标准状态下滤速约0.5m/min左右,大高炉工况滤速约 1.5m/min,折合成标态滤速为 2.32.4m/min。工况滤速相差约一倍,而标况滤速则差45倍,主要原因是压力不同所致。由此可见,压力越高,煤气体积越小,滤布面积相对越小,因此就越经济,煤气压力高低取决于炼铁工艺设计,除尘设备无法改变,能够做到的是选择滤料和反吹方式以提高滤速。只要工况滤速提高,标况滤速也随之提高,而且压力越大,标况滤速也越高。由此可见,布袋除尘应高压操作而不是降压操作,减压阀组(或旁通阀)只能设在布袋除尘器之后净煤气总管上。国外BDC配TRT就是这样设置的。箱体设有外保温,保温材料采用隔热性能良好的超细玻璃棉毡,
22、外包镀锌铁皮。箱体下部灰斗还设有蒸汽盘管,防止结露。3.1.4 除尘效率除尘效率一方面与布袋除尘器箱体内部工艺结构和滤袋材质有关,另一方面也与清灰方式有关。对于相同的进气截面积,荒煤气在外滤式布袋箱体中垂直运动速度仅为内滤式的1/3由于上升速度小,使一部分粉尘颗粒沉降下来,这样,外滤式布袋除尘器的箱体本身也就相当于一个重力除尘器,降低了布袋表面的含尘量,也就提高了布袋的过滤负荷,提高了滤袋的除尘效率。外滤式布袋反吹是脉冲反吹清灰,由于反吹时间短,压力大,气流速度快,布袋得到充分抖动,反吹网眼内粉尘,使布袋迅速恢复了透气性,提高了过滤负荷,因此除尘率高。一般来讲,布袋除尘属于高效除尘,在滤料不破
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