基于PLC控制的变频调速系统在矿井提升机中的应用毕业设计.doc
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1、毕业设计(论文)说明书毕业设计(论文)题目 基于PLC控制的变频调速系 系统在矿井提升机中的应用 平顶山工业职业技术学院成人教育学院毕业设计(论文)任务书姓名 张 熙 专业 机电一体化 任 务 下 达 日 期 2011 年 2 月 26 日设计(论文)开始日期 2011 年 2 月 26 日设计(论文)完成日期 2011 年 5 月 29 日设计(论文)题目: 基于PLC控制的变频调速系统在矿井提升机中的应用 A 编制设计 B 设计专题(毕业论文) 指 导 教 师 庞元俊 董德铭 系(部)主 任 年 月 日 平顶山工业职业技术学院毕业设计(论文)评语第 页共 页学生姓名: 张 熙 专业: 机电
2、一体化 年级: 09级 毕业设计(论文)题目: 基于PLC控制的变频调速系统在矿井提升机中的应用 评阅人: 指导教师: (签字) 年 月 日成 绩: 系(院)主任: (签字) 年 月 日毕业设计(论文)及答辩评语: 平顶山工业职业技术学院毕业设计(论文)答辩委员会记录 系 专业,学生 于 年 月 日 进行了毕业设计(论文)答辩。设计(论文)题目:基于PLC控制的变频调速系统在矿井提升机中的应用 专题(论文)题目: 指导老师: 庞元俊 董德铭 答辩委员会根据学生提交的毕业设计(论文)材料,根据学生答辩情况,经答辩委员会讨论评定,给予学生 毕业设计(论文)成绩为 。答辩委员会 人,出席 人答辩委员
3、会主任(签字): 答辩委员会副主任(签字): 答辩委员会委员: , , , , , , , 目 录目录1摘要.3前言 4第一章 十一矿新副井提升绞车电控系统概况81.1 十一矿新副井绞车电控系统简介81.2十一矿新副井原来转子切电阻调速电动机运行方式81.3十一矿新副井绞车原来使用拖动系统系统框图及功能9第二章 双馈变频调速系统技术方案112.1变频技术简介112.2变频调速的基本原理152.3双馈调速系统结构图和运行原理192.4电平双PWM变换器212.5全控双馈调速系统构成222.6双馈调速系统运行方式232.7矢量控制全控双馈调速方案242.8全控双馈调节系统结构252.9多PLC网络
4、控制系统27第三章 操作台及外部设备的作用313.1操作台313.2上位机监视部分323.3外部传感器的安装与作用33第四章 两种方案比较34 总结.37参考文献39致谢.40基于PLC控制的变频调速系统在矿井提升机中的应用 摘 要目前我国矿井提升机中的大多交流异步电机拖动系统,采用的电气控制系统采用转子串、切电阻调速,由继电器一接触器构成逻辑控制装置。本文以安全、可靠、高效、经济为出发点,以可靠性原则为依据,对矿井交流提升机电控系统中转子电路串电阻调速部分,进行改革,由可编程控制器(PLC)控制的变频调速控制代替原有的串,切电阻的调速方式。本文以JKMD-3.5X4LE型多绳摩擦提升机为例,
5、提出了研究设计方案,并且在中平能化集团十一矿新副井提升绞车上成功实施。PLC变频调速电控系统主要有一下几方面的优点:1. 能耗明显降低;2. 生产效率大提高;3. 调速性能好,无机械冲击;4. 电机定子、转子温度均下降很多,使电机运行的故障率大幅减少;5. 系统自动化高,保护齐全,安全性高,减少了人工操作失误率。关键词:矿井交流提升机 变频调速 PLC电控技术研究前 言在煤矿生产中,矿井提升机起着非常重要的作用。矿井提升是矿井生产过程中的一个重要环节,它的任务是提升有用矿物和矸石;升降人员和设备;下放材料等。提升机电控装置的技术性能,既直接影响矿山生产的效率及安全,又代表着矿井提升机发展的整体
6、水平,是矿井安全生产中重中之重的一大环节。我国目前正在服务的矿井提升机的电控系统主要有以下3几种方案:转子电路串电阻的交流调速系统、直流发电机与直流电动机组成的GM直流调速系统和晶闸管整流装置供电的VM直流调速系统。中平能化十一矿新副井以前就是采用转子电路串电阻的交流调速系统。而这种电控系统存在着很多的问题:(l) 电机转差功率全部消耗于转子电阻回路中,而提升机有较长时间运行在重载加速、减速的工况下,此时转差功率非常大,这就造成了巨大的能源浪费。根据有关调查研究 ,我国2006年的电能消耗中,6070%为动力电;而在总容量高达5.8亿kW的电动机总容量中,却只有不到2000万kW的电动机是采用
7、节能型的变频调速方式。电机节能,特别是大型电机系统节能是降低国家能源消耗的重要手段。(2)电阻分级切换,为有级调速,设备运行不平稳,容易引起电气及机械冲击。(3)继电器、接触器频繁动作,电弧烧蚀触点,影响接触器使用寿命,维修成本较高。(4)交流绕线异步电动机的滑环存在接触不良问题,容易引起设备事故。(5)电动机依靠转子电阻获得的低速,其运行特性较软。(6)提升容器通过给定的减速点时,由于负载的不同,而将得到不同的减速度,不能达到稳定的低速爬行,最后导致停车位置不准,不能正常装卸载。上述问题使提升机运行的可靠性和安全性不能得到有效的保障。因此,需研制更加安全可靠的控制系统,使提升机运行的可靠性和
8、安全性得到提高。在提升机控制系统中应用计算机控制技术和变频调速技术,对原有提升机控制系统进行升级换代。在八十年代后期,特别是九十年代以来,随着半导体技术的发展,交-直-交变频技术发展越来越成熟,应用也越来越广。因此,以全数字变频控制技术来代替传统的TKD控制方式已经成为一种趋势。其控制方式为“全数字变频调速+多PLC冗余控制+上位机监控”全数字电控系统。与原系统相比较新系统存在能耗小、噪音低,特别是配备全数字控制系统时可靠性更高、维护极为方便的优点。矿井变频调速提升机全数字电控系统有如下特点:(1)硬件结构简单,故障点少,可靠性高全数字调速电控系统的硬件电路均采用大规模和超大规模集成电路,元器
9、件少,结构简单,故障点少,可靠性高;传统TKD系统则以分立元件为主,元器件多,线路复杂,故障点多,可靠性差。(2)可控精度高,工作稳定性好全数字调速电控系统设有微处理器,整个控制功能与调速算法均由软件完成,控制参数一经确定,就不会发生改变,所以控制精度高,工作稳定性好;而老式电控系统的控制功能与调速算法均由硬件实现,控制参数离散性大,控制精度低,工作稳定性差。(3)故障自诊断能力强,大大降低使用维护成本全数字调速电控系统中,硬件工作状态可以通过软件来反映,软件运行情况也可以通过硬件来监视,这样硬、软件故障可以通过指示直接反映出来,维护方便。(4)具有较高的可构置性,扩展方便,运行灵活性高全数字
10、电控系统硬件采用以总线联系的模块化结构,控制算法和系统控制采用软件完成,具有较高的可构置性,在系统投入运行以后,随着科学技术的发展和系统要求的提高,可以进行功能扩展,具有较高的运行灵活性;而原电控系统一经设计完成,就无法进行功能扩展,具有功能单一,运行灵活性差的缺点。(5)可与其它系统联网,实现现代化管理全数字调速电控系统容易实现数字通讯,并与其它系统联网,它可将系统中的运行参数、运行状态传递到网络上,便于实现现代化管理,而模拟调速电控系统就很难实现联网功能。(6)性能价格比高一方面,随着电子技术的发展,集成器件的成本越来越低,这样全数字调速电控系统的成本将越来越低;另一方面,全数字调速电控系
11、统技术先进、可靠性高、功能强大,因此具有很高的性能价格比。进一步来说,全数字调速电控系统在技术上已经发展成熟,因此在传动领域采用全数字调速电控系统并大力发展是一种必然趋势,它终将取老式调速电控系统。尽管矿井变频调速提升机全数字电控系统具有以上特点,但针对我国矿山常用的高压绕线式异步电动机拖动的提升机而言,仍然因元件耐压等因素而难以实现,采用电平叠加的方式解决了耐压问题,但终究因变压器、器件等损耗而使得效率较低,且价格昂贵。随着以IGBT为代表全控器件组成的PWM变换器具有谐波分量小的显著优点,于是针对高压绕线异步电动机转子双馈变压变频调速成为可能,也就解决了上述问题,特别适合我国国情。第一章
12、十一矿新副井提升绞车电控系统概况1.1 十一矿新副井绞车电控系统简介十一矿新副井绞车是一套主导轮直径为3.5米的落地式摩擦轮交流绞车,型号为JKMD3.54()E(PDS),电机功率800KW,提升高度为724米,最大提升速度为6.46米/秒;以前的电控系统采用焦作华飞电力电子工业有限公司的TKD系统,采用“绕线异步电机+转子串电阻加速+高压接触器换向+低频拖动减速”的控制方式;转子切电阻调速,能耗高,效率低。按照09年安全治理项目计划,对新副井电控系统进行改造,新系统为“全数字转子双馈变频调速+多PLC冗余控制+上位机监控”全数字电控系统。改造后可降低能耗20-30%,生产效率、调速性能可大
13、大提高,系统自动化程度,减少人工操作失误率。1.2 十一矿新副井原来转子切电阻调速电动机运行方式提升机电动机的运行方式 ,主要根据系统的力图来确定。(1) 加速阶段。提升时为正力 ,采用电动加速。下放时为负力 ,若负力值较小 ,可考虑自由加速 ,并配合使用盘式制动器 ,若负力值较大 ,则采用动力制动加速。加速阶段不实行闭环调节 ,而以时间、速度为函数 ,逐步短接转子附加电阻 ,使提升电动机从零速升至全速。(2) 匀速阶段。提升时为正力 ,采用电动拖动。下放时为负力 ,采用能耗制动、闭环控制 ,单闭环速度控制系统由与距离有关的理想速度给定电路、速度负反馈电路、PID 调节器、移相触发电路及双向可
14、控硅能耗制动电路组成 ,下放速度由 PID 调节。(3) 主减速阶段。提升时为正力 ,采取逐级接入转子附加电阻和机械制动的方式。下放时为负力 ,一方面接入转子附加电阻 ,另一方面增大制动电流并辅以机械制动方式减速。(4) 爬行阶段。当为正力时 ,转子接入几段附加电阻 ,由 PLC控制运行;当为负力时 ,在能耗制动方式下接入转子附加电阻。1.3 十一矿新副井绞车原来使用拖动系统系统框图及功能图1 转子切电阻调速系统原理图(1)主控部分:包括操作台和双PLC控制柜,是该系统的心脏。它取代了传统的操作台、给定装置、控制屏、稳压电源、深度指示器、后备保护、轴瓦温度指示、安全回路动作指示、故障记录仪等,
15、还能完成传统系统根本不可能实现的许多功能。(2)高压馈电开关柜:6KV高压进线开关,有使用和备用两路输入,具有失压、过流、短路等保护功能,且具有计量检测仪表。(3)高压、低频换向柜:在加速、等速向电机定子施加交流高压,并完成换向功能:在减速段和爬行段向电机定子施加直流或低压电源,使电机处于可控制状态。(4)低频电源柜:可调幅值的低频电源,完成减速段负力时的制动,为晶闸管交交无环流低频电源。(5)磁力站:用于改变转子回路金属电阻接入量的大小,用来调节电动机转速。一般为5至10组低压交流开关构成。(6)金属电阻:转子回路的三组调速电阻,每组分成8级或5级、10级;一般为生铁电阻,用于速度调节。(7
16、)变压器:将6000V高压变成与低频电源相适应的低电压。(8)编码器:与主滚筒及导向轮同轴,将旋转量变成数字变化量加到PLC中,给出容器位置、按行程的速度给定和计算出当前速度。(9)必要的外部控制端子:诸如到位开关、减速点开关、过卷开关、液压站控制端子、轴瓦磨损开关、松绳开关等必须的外部控制端子。(10)低压电源:三相四线制380V控制电源。(11)主电机:提升机拖动电动机为绕线转子型。第二章 双馈变频调速系统技术方案2.1 变频技术简介目前,在高耗能的大功率交流提升系统领域,采用节能降耗的高效变频电控设备已成为大趋势,国内外主流的大功率变频设备主要有以下几种:1. 交-交变频由晶闸管(SCR
17、)组成的交交变频器可满足交流提升的四象限运行要求,调速性能较好,但需选配低速电机,运行时谐波大,对电网污染严重,功率因数低,必须加装谐波抑制和无功补偿装置,目前国外已不再推广交交变频产品,其原有产品也已即将停止备件供应和相关售后服务。其系统原理图如图2所示图2 交-交变频系统原理图2. 交-直-交变频由全控器件组成的交直交变频装置逐渐成为大功率变频器的发展方向,由于目前功率器件的耐压等级问题,往往采用相应的多电平拓扑结构来满足大功率、高电压的实际应用要求,其系统原理图如图3所示图3 交-直-交变频系统原理图其成熟产品主要有以下几种:(a)多管直接串联两电平高压变频器 图4 多管直接串联两电平高
18、压变频器原理图优点:主回路拓扑简单,易于实现矢量控制,采用相同结构的前端全控整流单元可实现四象限运行,系统整体功率密度水平和效率较高。缺点:需施加动、静态均压措施,系统可靠性较差,输出波形畸变率较大,du/dt高,输出电压、电流谐波含量大,对高压电机绕组绝缘有潜在威胁,实际应用需加装正弦波输出滤波器,同时EMI影响较重,威胁自身控制系统和其他电子设备的正常运行。 (b)多独立电源级联型多电平高压变频器 图5 多独立电源级联型多电平高压变频器原理图优点:采用单元化结构设计,将多个单相全桥单元叠加起来,采用载波移相等PWM调制技术,可实现多电平叠加输出,系统电平数越多,输出波形越接近于正弦,du/
19、dt低,可不用输出滤波器而直接应用于普通电机,系统冗余度较好。 缺点:较难实现高性能矢量控制,目前大多应用于调速要求不高的风机、水泵等应用场合。系统功率器件数量众多,如对每个独立的直流电源配置前端全控整流以实现高性能能量回馈和网侧功率因数控制功能,则系统所用功率器件和传感器数量将会急剧扩大,系统功率密度低,移相变压器制造工艺复杂,系统占地面积大,故障点多,可靠性一般。 (C)钳位型多电平高压变频器图6 钳位型多电平高压变频器优点:系统采用结构化设计,功率布局配置合理,功率密度高,符合大功率变频器的发展方向。输出波形畸变率、du/dt、EMI等指标较两电平方式有较大改善。采用背靠背双三电平结构可
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