634522578毕业设计(论文)300MW机组给水控制系统分析.doc
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1、目 录摘要IABSTRACTII1.绪论11.1 课题研究意义11.2 国内外研究现状综述11.2.1 国内现状综述11.2.2 国外现状综述21.3 论文的主要工作22 给水全程控制系统42.1 给水调节对象的动态特性42.1.1 给水扰动对水位的影响42.1.2 负荷扰动对水位的影响42.1.3 燃料量扰动对水位的影响52.2 测量信号的自动校正62.2.1 水位信号的压力校正62.2.2 过热蒸汽流量信号压力、温度校正82.2.3 给水流量测量信号的温度校正92.3 给水泵安全运行特性要求103 单元制给水全程自动控制系统123.1 单元制机组给水系统介绍123.1.1 汽水循环过程概述
2、123.1.2 主给水系统流程123.2 锅炉给水全程控制的特点133.3 汽包水位三冲量给水控制系统143.3.1 三冲量控制系统结构原理143.3.2 三冲量控制系统的工程整定153.3.3 汽包水位的串级控制系统183.4 控制中的跟踪与切换183.4.1 三冲量与单冲量之间的无扰切换193.4.2 阀门与泵的运行及切换193.4.3 电动泵与汽动泵间的切换193.4.4 执行机构的手、自动切换204 丰城电厂300MW机组给水控制系统分析214.1 300MW机组给水系统简介214.2 MAX1000给水控制画面分析224.2.1 MAX1000中CCS画面基本功能介绍224.2.2
3、给水系统主要操作过程234.3 给水控制系统的逻辑分析244.3.1 给水控制系统逻辑简图244.3.2 给水控制系统逻辑分析25结论27参考文献28致谢30300MW机组给水控制系统分析摘要汽包水位是汽包锅炉非常重要的运行参数,是衡量汽水系统是否平衡的重要标志。维持汽包水位在允许范围内,是保证机组安全运行的必要条件。本文首先介绍给水调节系统被控对象的动态特性、热工测量信号及其自动校正原理、调节机构特性等基本知识,随后分析了单元制机组给水控制系统中三冲量、单冲量控制的结构及工作原理,以及其之间的自动转换过程。丰城电厂300MW机组是典型的汽动泵和电动泵共同使用的混合型给水系统。文章在深入理解给
4、水系统结构及启动过程中给水系统相关操作的基础上,结合MAX1000给水控制操作员站的相关画面,对给水控制的具体逻辑图进行了详细分析。关键词:锅炉;给水全程控制;汽包水位;自动调节FEEDWATER CONTROL SYSTEM LOGIC ANALYSIS FOR A 300MW POWER GENERATING UNITAbstractDrum water level is a very important variable to operate, and it is used to measure whether the steam and water circulation system
5、 has reached balance. Maintaining the drum water level within the allowed range is a necessary condition to ensure the safe operation of the boiler unit. Based on discussion of the dynamic characteristic, thermodynamic measuring signals, principle of automatic correction and the characteristic of re
6、gulating mechanism of the feed water control system, the structure and the principles of the feed water three-element and single-element control as well as the automatic conversion between them are discussed. The 300MW unit in Fengcheng power plant is a typical feedwater system with two turbine-driv
7、en feedwater pumps and a motor-driven feedwater pump. By combining the actual pictures of feedwater control station in the MAX1000 control system, the paper analyzes the control logic diagram of the feedwater system after deep understanding of the feedwater system structure and the related operation
8、 during units startup process.Key words: Boiler;The control of whole-course feed water;Water level of drum;Automatic regulating1 绪论1.1 课题研究意义随着电力需求的增长,以及能源和环保的要求,我国的火电建设开始向大容量、高参数的大型机组靠拢。但是,火电机组越大,其设备结构就越复杂,自动化程度要求也越高。自动化装置已成为大型设备不可分割的重要组成部分,大型生产过程都是依赖于这样的配置来运行的。我国最近几年新建的3OOMW、600MW火电机组基本上都采用国内外最先进的
9、分散控制系统(DCS),对全厂各个生产过程进行集中监视和控制。在单元机组若干重要参数控制系统的设计及整定中,汽包水位是锅炉安全运行的主要参数之一,同时它还是衡量锅炉汽水系统是否平衡的标志。维持汽包水位在一定允许范围内,是保证锅炉和汽轮机安全运行的必要条件。水位过高会影响汽水分离器的正常运行,蒸汽品质变坏,使过热器管壁和气轮机叶片结垢。严重时,会导致蒸汽带水,造成汽轮机水冲击而损坏设备。水位过低则会破坏水循环,严重时将引起水冷壁管道破裂。另一方面,随着锅炉参数的提高和容量的增大,汽包的相对容积减少,负荷变化和其他扰动对水位的影响将相对增大。这必将加大水位控制的难度,从而对水位控制系统提出了更高的
10、要求。但是,由于给水系统的复杂性,真正能实现全程给水控制的火电机组还很少。因此,对全程给水控制进行优化,增强给水系统的控制效果和适应能力成为迫切需要解决的问题。1.2 国内外研究现状综述1.2.1 国内现状综述目前,随着单元机组容量的增大和参数的提高,机组在启停过程中需要监视和控制的项目越来越多,因此,为了机组的安全和经济运行,必须实现锅炉给水从机组的启动到正常运行,又到停炉冷却全部过程均能实现。我国大型火电机组的给水控制基本上还是采用经典的PID控制算法。不同的控制公司在给水控制策略的设计上虽然各有特点差异,但基本上还是遵循了单冲量和三冲量控制相结合的控制模式,采用的也基本上是调阀和调泵相结
11、合的控制方法。虽然从理论上讲,现有的控制方法应该可以实现机组的全程给水自动。但是,实际上由于给水系统和机组运行的复杂性,机组在启动和低负荷时往往投不上自动。另外,机组在高负荷时,虽然可以实现三冲量给水自动且正常情况时效果也不错。但其控制系统的鲁棒性较差,适应异常工况的能力和出现设备故障的情况时的自调整能力也较差。因此,如何真正实现全程给水控制是现今控制工程人员急于解决的一个课题。锅炉全程给水控制系统通常采用以下两种控制方案:一是两段式全程给水控制, 采用变速给水泵控制给水母管压力,采用给水调节阀控制汽包水位,这一方案从热力系统上将给水控制系统和汽包水位控制系统分段,一定程度上克服了两系统之间的
12、相互影响,但不利于机组的经济运行和给水泵的安全运行,特别是不能适应较大的负荷变化。二是一段式给水控制,采用变速给水泵控制汽包水位,采用给水调节阀控制给水母管压力,这一方案将给水控制系统和汽包水位控制系统作为一个整体来考虑,这样更有利于机组效率的提高和给水泵的安全、高效运行,但必须克服两系统之间的相互影响。总的来说,国内机组实现全程给水控制考虑的方案一般是在低负荷时,用启动调节阀控制汽包水位,调速给水泵维持给水母管压力,采用单冲量的控制方式;高负荷时,使用调速给水泵控制汽包水位,大旁路调节阀维持给水压力,采用三冲量的控制方式。它由单冲量和三冲量两个调节回路组成全程给水控制,当负荷大于30%时为三
13、冲量,当负荷小于30%或三冲量变送器故障时为单冲量。由于不同容量的机组其给水系统结构不一样,其控制方式及控制设备也有区别,因而实现给水全程自动系统的方案也有不同,这就要求在考虑方案时,要结合具体的控制对象进行合理的设计,同时参考其它同类型机组一些成功的设计、调试经验,重新完善原汽包水位调节系统的设计及组态,最终选定一种合理且切实可行的设计方案,来实现锅炉给水自动系统的全程控制。1.2.2 国外现状综述以西门子公司设计的某350MW机组全程给水控制系统为例,系统分为给水启动调节阀控制系统和给水泵转速控制系统两部分。给水启动调节阀控制系统实际上就是给水压力控制系统。这是一个前馈-反馈控制系统。其作
14、用是当锅炉启动及低负荷工况时,维持给水泵出口母管压力在安全工作范围内,同时协助给水泵转速控制系统稳定汽包水位。其控制特点是:在三冲量控制系统中引入了汽包压力的负微分前馈和蒸汽流量的微分前馈。运行过程中,蒸汽流量变动(即机组负荷调整)和炉膛热负荷干扰都会引起汽包压力的变化。若负荷增加,汽包压力就会下降,其负微分前馈信号要求加大给水流量,蒸汽微分前馈也要求加大给水流量,以克服虚假水位对系统的影响。总体来说,国外关于全程给水控制方案的设计及全程给水控制系统的投运在热工自动控制领域内已比较成熟。能顺利实现全程给水控制,这一方面得益于其合理、完善的设计,另一方面在于其DCS控制系统的先进性、可靠性,为实
15、现其控制策略提供了软、硬件上的保证。1.3 论文的主要工作 本文围绕单元机组给水全程控制系统这一主题,对火电厂给水系统构成、给水控制系统的作用、现状和发展有一个基本的认识和了解后,针对丰城电厂300MW机组,结合仿真实习,对给水控制系统逻辑进行深入分析。具体要求如下:1) 通过参考资料的查阅,对火电厂给水系统构成、给水控制系统的作用、现状和发展有一个基本的认识和了解。2) 结合仿真实习,熟悉给水系统构成、启动过程中给水系统的主要操作、控制系统基本原理和实现方法。3) 对给水系统的控制逻辑进行详细地分析。4) 通过整个研究毕业设计,掌握从事工程技术工作时分析问题、解决问题的一般思路和基本方法。5
16、) 通过阅读相关文献资料和撰写毕业论文,了解科技论文的基本撰写模式。2 给水全程控制系统2.1 给水调节对象的动态特性2.1.1 给水扰动对水位的影响给水量的扰动是给水自动控制系统中影响汽包水位的主要扰动之一,因为它是来自控制侧的扰动,又称内扰。在给水流量W的阶跃扰动下,水位H的响应曲线可以用图2.1来说明。若把汽包及水循环系统当做单容水槽,水位的响应曲线应该如图中的直线1。但是在实际情况中,当给水流量突然增加的时候,因为给水温度低于汽包内的饱和水温度,当它进入汽包后吸收了原有的饱和水中的一部分热量,使锅炉的蒸汽产量下降,水面以下的汽泡总体积也就相应减小,导致水位下降。对水位的影响可以用图中的
17、曲线2表示。水位H(即曲线3)的实际响应曲线是曲线1和曲线2的总和。这种分析方法是分别从两个角度进行分析的:1.仅从物质平衡角度来分析;2.仅从热平衡角度来分析 图2.1 给水扰动下的水位响应曲线2.1.2 负荷扰动对水位的影响蒸汽流量扰动主要来自汽轮发电机组的负荷变化,属外部扰动。在汽机耗汽量D的阶跃扰动下,水位H的响应过程可以用图2.2来说明。当汽机耗汽量D突然阶跃增加时,如果只从物质平衡的角度来讲,一方面改变了汽包内的物质平衡状态,使得水位下降,如图2.2中的曲线1。但当锅炉蒸发量突然增加时,迫使锅内汽泡的增多,燃料量维持不变,汽包压力下降,使水面以下的蒸汽泡膨胀,总体积增大,从而使得汽
18、包水位的上升,如图2.2的曲线2所示。因此汽包水位H的实际响应曲线(图2.2中图3所示)是曲线1与曲线2叠加的结果。只有当汽包体积与负荷适应而不再变化时,水位的变化就仅由物质平衡关系来决定,这时水位就随负荷增大而下降,而这种反常的现象,通常被称为“虚假水位”。“虚假水位” 现象主要是来自于蒸汽量的变化,显然蒸汽量是一个不可调节的量(对调节系统而言),但它是一个可测量,所以在系统中引入这些扰动信息来改善调节品质是非常必要的。图2.2汽机耗汽量D阶跃扰动下的水位响应曲线2.1.3 燃料量扰动对水位的影响当燃料量B扰动时,必然会引起蒸汽量D的变化,燃料量增加会使炉膛热负荷增加,锅炉吸收更多的热量蒸发
19、强度增加,若此时,汽轮机所带负荷不变,那么随着炉膛热负荷的增加,锅炉出口压力提高,蒸汽流量就会相应的增加上去,然后蒸汽量的变化就会造成“虚假水位”的现象,即水位先上升,随后再下降,响应曲线如图2.3所示。但是燃料量B的增大只能使D缓慢增大,而且还慢慢上升,它将使汽泡体积减小。因而,燃料量扰动下的假水位比负荷扰动下要缓和得多。由以上分析可知,给水量扰动下水位响应过程具有纯延迟;负荷扰动下水位响应过程具有假水位现象;燃料量扰动也会出现假水位现象。所以在给水控制系统里常常引入D、B信号作为前馈信号,以改善外部扰动时的控制品质,而这也是目前大型锅炉给水控制系统采用三冲量或多冲量的根本原因。 Bt 图2
20、.3 燃料量扰动B下的水位响应曲线2.2 测量信号的自动校正锅炉从启动到正常运行或是从正常运行到停炉的过程中,蒸汽参数和负荷在很大的范围内变化,这就使水位、给水流量和蒸汽流量的准确性受到影响。为了实现全程自动控制。要求这些测量信号能够自动的进行压力、温度校正。测量信号自动校正的基本方法是:先推导出被测参数温度、压力变化的数学模型,然后利用各种元件构成运算电路进行运算,便可实现自动校正。而在实际应用时,这些补偿公式中一些参数的确定要依据理论计算及现场调试综合求取,通过动态补偿回路确保上述信号在负荷变化时的精度。2.2.1 水位信号的压力校正对汽包锅炉通常利用差压原理来测量其水位,锅炉从启、停到正
21、常负荷的整个运行范围内,汽包压力变化很大,汽包内饱和蒸汽和饱和水密度的变化也很大,这样就不能直接用差压信号来代表水位,而必须对其进行压力修正。根据很多大型机组运行的情况反映,大容量机组汽包水位的测量不宜采用带中间抽头式(即双室平衡容器)的测量筒,而要采用单室平衡容器取样装置。图2.4表示单容平衡容器的测量系统。设:汽包压力()L汽水连通管之间的垂直距离,即最大的变化范围(M)h汽包水位高度加在差压变送器两侧的压力()饱和蒸汽的重度()饱和水的重度()汽包外平衡容器内水柱的重度()从图2.4中可看出: =*h+*(L-h) =*L =- =*L-*h-*(L-h) (2.1)当L一定时,水位h时
22、差压和汽、水密度的函数。密度与环境温度有关,一般可取50时水位的密度。在锅炉启动过程中,水温略有增加,但由于同时压力也升高,两种因素对的影响基本上可以抵消,即可近似地认为是恒值。而饱和水和饱和蒸汽的重度和均为汽包压力的函数,即:-= F()-= f()所以式(2.1)可写成: h= (2.2)根据上式即可设计出水位压力的自动校正线路。图2.4 汽包水位单容平衡容器的测量系统2.2.2 过热蒸汽流量信号压力、温度校正大容量高参数锅炉的过热蒸汽流量通常采用标准节流装置进行测量。这种喷嘴基本上是按定压运行额定工况参数设计,在该参数下运行时,测量精度是较高的。但在全程控制时,运行工况不能基本固定,当被
23、测蒸汽压力和温度偏离设计值时,蒸汽度的密度变化很大,这就会给测量造成误差,所以要进行压力和温度的校正。一般按下式进行校正:D=K (2.3)式(2.3)中:D-过热蒸汽流量(Kg/H);P-过热蒸汽压力(MPa);T-过热蒸汽温度();-节流件差压(MPa);K-流量系数;:过热蒸汽重度()。为了避免高温高压节流元件因磨损带来的误差,美国Leeds&Northrup公司提出了用汽机调节级压力P1的温度补偿信号来代替蒸汽流量信号,如图2.5。TBWTBWTBY蒸汽流量主蒸汽温度t汽机调速级压力P图2.5 用P1代替蒸汽量测量校正线路2.2.3 给水流量测量信号的温度校正计算结果表明:当给水温度为
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