气化车间典型事故案例汇编分析.doc
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1、气化车间典型事故案例汇编目录沉降槽搅拌器124A0101故障.1烧嘴冷却水冷却器123E0101内漏.3仪表风中断导致123LV01088和123FV01193突然关闭.5锁斗入口阀自动关闭引起锁斗跳车故障处理.7锁斗泄压阀123KV01027、123XV01021仪表阀故障.9洗涤塔123T0101至高压闪蒸罐124V0101黑水管线堵.11煤浆储料槽搅拌器A0101故障.13气化炉开车过程中激冷水泵123P0104气蚀故障处理.15气化炉频繁带水故障处理.16仪表卡件故障,气化多个仪表显示故障.17气化炉出口气体成分大幅波动故障处理.19煤称重给料机122W0101下料口堵塞.21锁斗泄压
2、阀123KV01017变送器故障导致123KV01013/123KV01014频繁开关.23123KV01013阀卡(阀轴断裂).25锁斗123V0108温度123TI01406/123TI01026高.26新筑炉后烘炉气话炉拱顶超温.28氮塞阀123XV01236关闭超时开车失败.29122W0101称重计故障.30高压灰水泵124P0108气蚀.31低压煤浆泵122P0102故障.33气话炉123R0101原料气出口堵.34捞渣机123Y0101故障.36123LI01038指示不准确造成锁斗频繁跳车.38洗涤塔补水阀123LV01193事故关闭.39雨季气化系统水平衡.41煤气化高压煤浆
3、泵流量突降故障及处理案例.43122X0101离合器气源管脱落122X0101停车.46124P0108轴瓦烧损事故案例.47123V0106锅炉水补水阀法兰泄漏处理.49高压灰水泵回流阀124PV01407故障处理.51抽引器分离罐液位高,气话炉烘炉灭火频繁.52123R0101投料后放空阀123PV01203A/B阀卡.54停工厂空气后,真空抽滤机出料阀无法打开.55洗涤塔安全阀起跳.56去净化单元高压闪蒸汽管线不畅.57气化炉升温期间激冷室液位过高的事故处理.58高压煤浆泵123P0101油泵故障导致气化炉停车.59124V0101椎底及侧线黑水管线堵塞.61123XV01204仪表风管
4、线断裂.63激冷水管线堵塞应急处理(未全堵死).64激冷水流量计123FI01218A/B/C膜盒泄露而引发事故.66磨煤机后轴瓦温度122TI01208高联锁引起停车事故.68磨煤机离合器橡胶老化着火.69磨煤机主电机轴瓦裂纹.70锁斗排渣阀填料泄露过大引发的事故.71磨煤机出料槽搅拌器123A0102无法启动.73料浆给料泵123P0102隔膜破裂事故案例.75激冷水泵123P0104电机振动过大事故案例.77料浆给料泵123P0102隔膜腔裂纹事故案例.79烧嘴压差低造成气化炉过氧事故.81换烧嘴期间,洗涤塔排水时气化炉回火.83收渣车长时间未移动位置,捞渣机被埋跳车.84123FI01
5、037A强制有误,导致123R0101停车事故.86磨煤机喷雾油分配器故障.87124LI01010指示不准.88123KV01027阀装反.89煤仓122V0105下料口堵塞.90锁斗系统灰渣架桥引发的事故.91123KV01027严重内漏的未遂事件.93激冷水泵123P0104爆裂未遂事故.95123KV01014无法关闭事故.97123A0102桨叶脱落事故.99123KV01011阀故障.100124V0105气相堵事故.102避免破渣机架桥事故.103晃电导致机泵停运.104添加剂泵出口堵塞.105因变换系统压力低造成高压冷凝液输送困难.106沉降槽124TK0101至灰水槽124T
6、K0102溢流管产生气阻.107锁斗充压阀123KV01011无法打开事故.109锁斗阀门123KV01010未关导致气化炉液位下降.111122W0101皮带落有异物导致122W0101停运.113沉降槽搅拌器124A0101故障一、 事故现象巡检时发现沉降槽搅拌器运转停止,总控显示电机运转。设备与工艺人员现场启动提升装置至上限后,启动变频传动电机,电机不动做,经电工处理后电机启动,蜗杆动作而蜗轮及传动轴不动作,传动扭矩过载保护装置因过载而损坏,进一步检查发现提升装置联接部位断开,提升指示为假值。二、 事故处理要点1. 开启两台抽滤机加大处理量,避免灰渣在沉降槽124TK0101沉积过多堵塞
7、下料口,尽量减少沉降槽积渣过多。2. 停1台气化炉后单炉运行,系统水循环跨开沉降槽124TK0101,将沉降槽和沉降槽搅拌器124A0101切除交出。3. 在沉降槽搅拌器124A0101检修期间,控制好系统水平衡及外排水量,保证系统水质同时保证两污池氨氮指标合格。三、 原因分析1. 停车的主要原因是刮泥机提升装置断开,造成刮泥机沉底,摩擦力太大,电机停运。2. 提升装置卡环为主要受力部件且腐蚀变形严重,判断为卡环首先损坏,刮泥机下沉,卡套碎裂,螺钉断裂,刮泥机沉底。因变速箱厂家已查找不到,总承包商宜兴市川泽环境工程有限公司联系同类厂家现场确认指出,此种联接设计已淘汰。3. 传动变频电机总控没有
8、显示停运,机械过载保护装置失灵,造成发现时间延后,没有及时检修处理提升机构,下部积渣过多。四、 事故危害沉降槽搅拌器故障停运,造成沉降槽积渣,气化系统水质恶化,系统结垢严重,最终导致系统停车。五、 事故教训及防范措施1. 修复驱动轴提升装置,修复机械过载保护装置;2. 水枪冲洗板结污渣,调整拉筋,保证刮臂与槽底平行;3. 刮板下部胶皮老化,切除处理;4. 总控加强监盘,现场加强巡检,发现问题及时汇报处理;5. 订购成套备件,出现故障后整体更换;6. 利用冲洗水替代搅拌器积渣,但是运行5个月后必须有大检修的机会;7. 增加备用沉降系统,方便检修。烧嘴冷却水器123E0101内漏一、 事故现象烧嘴
9、冷却水槽123TK0102液位123LI01110、123LI01109持续下降,现场管线法兰无明显漏点,烧嘴系统运行正常。烧嘴冷却水冷却器123E0101进出口循环水侧取样分析,烧嘴冷却水冷却器出口循环水氨氮低于入口,同时在关闭烧嘴冷却水冷却器的循环水上水和回水阀后,循环水管线压力持续上涨超出循环水总管压力,综合判断为烧嘴冷却水内漏至循环水中。二、 事故处理要点1. 现场配置临时管线,通过烧嘴冷却水泵123P0107回流管线配管至停运炉123R0101烧嘴冷却水入口管线单向阀处,将烧嘴冷却水冷却器123E0101切出检修;2. 烧嘴冷却水冷却器123E0101切出后,为了避免烧嘴冷却水温度过
10、高而造成气化炉联锁停车,烧嘴冷却水槽123TK0102内连续通入新鲜水用以降低烧嘴冷却水槽温度;3. 烧嘴冷却水冷却器123E0101检修过程中,现场加强监护,确保烧嘴冷却水槽123TK0102液位稳定,总控加强监盘,密切注意烧嘴冷却水系统各项工艺参数稳定;4. 烧嘴冷却水冷却器123E0101切出及投用时要平稳,同时总控与现场密切联系,避免大幅波动造成系统停车;5. 烧嘴冷却水冷却器123E0101检修完成后,及时将烧嘴冷却水系统彻底用精制水进行置换,避免因置换不干净造成烧嘴冷却水系统结垢,从而影响气化炉安全、稳定运行。三、 原因分析1. 烧嘴冷却水冷却器123E0101使用材质使用不当,从
11、而造成腐蚀引起冷却器管束泄漏;2. 循环水水质差,系统长时间运行引起设备腐蚀,从而造成设备泄漏。四、 事故危害烧嘴冷却水冷却器123E0101内漏增大后,烧嘴冷却水量将无法满足正常生产需求,导致气化炉联锁停车事故的发生,严重时导致烧嘴冷却水中断而烧毁盘管,造成重大安全事故。五、 事故教训及防范措施1. 烧嘴冷却水冷却器123E0101增加跨线,方便烧嘴冷却水冷却器出现故障时切出检修;2. 烧嘴冷却水冷却器材质升级,减缓设备腐蚀速率;3. 可备用一套123E0101管束,泄漏较严重时进行更换,缩短检修时间。仪表风中断导致123LV01088和123FV01193突然关闭一、 事故现象2009年4
12、月12日13时10分,总控人员发现123LV01088及123FV01193突然关闭,立即将阀再次开到正常开度,但123FI01107和123FI01193无流量,现场检查发现123LV01088和123FV01193现场的阀位全关,进一步检查发现123LV01088和123FV01193仪表风管断裂。二、 事故处理要点1.123LV01088及123FV01193同时关闭判断是仪表风中断造成的;2. 立即赶到现场确认阀位,检查仪表风,发现123LV01088及123FV01193的仪表风阀门关闭;3. 立即联系总控并打开仪表风的阀门,总控室缓慢开阀,将123FI01107及123FI0119
13、3流量调整至正常;4. 在123LV01088及123FV01193较长时间无法恢复正常时,系统需提高氧煤比,且适当的减负荷,总控监控好气化炉液位。三、 原因分析由于外来施工人员误关了123LV01088及123FV01193的仪表风切断阀。四、 事故危害气化炉及洗涤塔无法排放黑水,系统积渣,严重时会导致气化炉停车的恶性事故。五、 事故教训及防范措施加强对外来人员的进厂教育,同时加强施工监护。锁斗入口阀自动关闭引起锁斗跳车故障处理一、 事故现象锁斗正常运行过程中,锁斗入口阀123KV01013或123KV01014自动关闭引起锁斗跳车,锁斗停车后锁斗投手动模式下,锁斗入口阀123KV01013
14、或123KV01014无法打开。二、 事故处理要点1. 锁斗系统与气化炉高压系统进行有效隔离,关闭锁斗入口阀后通过入口阀按钮关闭锁斗安全阀;2. 查看气化炉全局联锁123LIZ0101,判断引起123LIZ0101不满足的条件;3. 确认锁斗与气化炉有效隔离的前提下联系仪表对故障阀门进行处理。三、 原因分析1. 锁斗出口阀123KS01017、锁斗冲洗水阀123KV01024、锁斗泄压阀123KV01027、123XV01021中有一个或多个阀门出现卡涩,从而引起锁斗跳车;2. 锁斗出口阀123KS01017、锁斗冲洗水阀123KV01024、锁斗泄压阀123KV01027、123XV0102
15、1中有一个或多个阀位变送器出现故障导致全局联锁123LIZ0101不满族。四、 事故危害1. 全局联锁123LIZ0101不满足,锁斗无法投自动正常运行。2. 锁斗手动模式下锁斗的入口阀无法打开,导致气化炉无法正常排渣。五、 事故教训及防范措施锁斗跳车后及时查找跳车原因,尤其是锁斗的三个全局联锁,及时发现问题进行处理。锁斗泄压阀123KV01027、123XV01021仪表阀故障一、 事故现象锁斗泄压阀123KV01027、123XV01021发卡无法打开,锁斗泄压步无法继续进行,锁斗超时跳车,同时手动也无法开启123XV01027、123XV01021,锁斗无法排渣。二、 事故处理要点1.1
16、23KV01027、123XV01021出现故障后要及时联系机动部和仪表车间组织人员力量准备更换阀门。2. 在更换阀门之前,总控需配合现场进行手动泄压来保证锁斗连续运行,使气化炉排渣顺畅。3. 现场手动泄压前确认好流程的正确,锁斗在停车位置,停锁斗循环泵123P0108,关闭123P0108出口阀和密封水阀,关闭123KV01010后切断阀,稍开123P0108入口导淋阀,将锁斗压力由123P0108入口导淋泄掉。4. 现场泄压时要注意安全,戴好防护手套和面罩。5. 在仪表和检修人员就位后,将锁斗打至停车位置后,复位入口阀,待两个入口阀关闭后,按照手动泄压程序将锁斗压力泄掉,将锁斗内的渣排空后
17、交施工作业人员更换阀门,阀门更换期间,锁斗禁动。6. 施工过程中适当提高气化炉氧煤比,必要时系统减负荷,控制施工作业的作业时间在1.5小时以内。三、 原因分析锁斗泄压阀123KV01027,123XV01021阀前后压差大,开启时承受压力大,阀杆力矩大;同时由于锁斗阀是周期性的重复动作,每天动作50次左右,易造成阀门高负荷疲劳性损坏。四、 事故危害锁斗泄压阀123KV01027,123XV01021不开,锁斗无法泄压,气化炉无法排渣,长时间后导致气化炉停车。五、 事故教训及防范措施1. 联合阀门厂家对阀门结构和材质进行改建。2. 调整仪表风的进气量,调节阀门的动作时间,减缓阀轴的力矩冲击。3.
18、 延长锁斗收渣时间,减少阀门动作频次。洗涤塔123T0101至高压闪蒸罐124V0101黑水管线堵一、 事故现象2011年3月5日白班8点,总控人员发现123FIC01193流量下降至0,调节阀全开后仍不起量,现场确认各阀门开度正常,用听棒听管线无流体流动。判断为洗涤塔黑水管线出现堵塞。二、 事故处理要点1. 总控人员立即通知现场人员去现场用中压锅炉水冲洗123FV01193至124V0101段,经检查确认这一段管线畅通,阀门阀位动作正常;2. 进一步判断为123T0101到123FV01193阀前管线不畅通;3. 关闭123T0101底部两道出口切断阀,关闭123XV01197、123FV0
19、1193后打开中压锅炉水阀充压至1.0MPa,然后打开123XV01197阀前导淋,再开123XV01197进行反冲;4. 逐步提高该段管线压力,经过多次反复反冲,从导淋处排除大量大渣块;5. 残渣清除后,关闭123XV01197阀前导淋,用中压BW将123T0101至123FV01193管线充压至系统压力后,关闭中压BW切断阀,打开123T0101底部两个切断阀,投用123T0101黑水管线。三、 原因分析洗涤塔内挂壁的渣块掉落后进入黑水管线,造成堵塞。四、 事故危害洗涤塔无法正常排放黑水,导致洗涤塔积渣,长时间将导致停车。五、 事故教训及防范措施加强监盘,当流量出现异常时及时处理,发现流量
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