马口铁三片罐生产线技术改造项目可行性研究报告.doc
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1、马口铁三片罐生产线技术改造项目可行性研究报告项目承担单位: *印铁制罐有限公司报告编制单位: *印铁制罐有限公司 日 期: 二0一0年三月十日 目 录第1章 项目概况 1.1 项目背景1.1.1 项目名称1.1.2 项目承建单位1.1.3 项目拟建地区、地点1.2 可行性研究结论1.2.1 项目规模1.2.2 项目可行性研究结论第2章 企业基本情况2.1 公司简介2.2 技术开发体系建设2.3 质量管理与控制2.4 信息化建设2.5 公司荣誉及资质第3章 市场预测和项目的必要性、内容及目标3.1 市场预测3.2 项目建设的必要性、内容和目标3.2.1 提高生产效率、产品质量、降低能源消耗3.2
2、.2 主要工艺设备选择83.2.3 排水及动力工程8第4章 项目总投资、资金来源、资金构成及经济评价94.1 项目总投资估算94.2 经济评价的依据和基本数据94.3 产品成本预测94.4 财务评价总结22第5章 企业组织及劳动定员5.1 企业组织5.1.1 企业组织形式5.1.2 企业工作制度5.2 劳动定员和人员培训5.2.1 劳动定员5.2.2 人员培训第章 项目实施进度计划6.1 项目实施进度计划6.1.1 项目前期阶段6.1.2 设备进一步考察及采购阶段6.1.3 设备安装调试阶段第7章 环境影响分析7.1 项目主要污染物7.2 主要污染物治理措施第8章 可行性研究结论与建议28第1
3、章 项目概况1.1项目背景 马口铁做为食品饮料包装已经有几十年的历史,它的特有功能:强度高,成本低,耐腐蚀,易于运输及储存,是铝质、塑料及纸质品无法替代的,因此被广泛用于饮料、食品罐头的包装,占居饮料市场的半壁江山,罐头行业80%的市场。我公司是马口铁食品包装生产的专业公司,是中华人民共和国山东进出境检验检疫局*地区唯一的马口铁食品包装备案企业,是*雀巢有限公司的最大客户,也是雀巢公司马口铁罐(炼乳罐、三花淡奶罐)唯一的供应商。*雀巢有限公司是世界跨国公司,雀巢品质家喻户晓。在与雀巢公司几年的合作过程中,借助跨国公司的管理经验,我公司各方面的水平得到了很大的进步,质量管理体系更加完善。自从20
4、08年奶制品的三聚氰胺事件以来,公众对雀巢的信任度更加提高,雀巢公司的质量管理也更加严格。基于这种情况,我们认识到只有不断的进步才能满足客户的要求,因为雀巢公司对供应商的产品提出“零投诉”的要求,国内客户按通常的习惯允许有3的损耗,但这个习惯在雀巢行不通,万分之一、十万分之一出现一个不合格品也是一个质量投诉,所以,我公司决定从安全性、节能降耗、提高生产率、提高产品质量、等四个方面入手,对马口铁三片罐生产线进行技术改造,势在必行。1.1.1项目名称马口铁三片罐生产线技术改造项目1.1.2项目承建单位*印铁制罐有限公司。1.1.3项目拟建地区、地点莱西市沽河办事处新水牛路北*印铁制罐有限公司院内1
5、.2可行性研究结论1.2.1项目规模本项目建成后,年单班增加三片罐产量4608万套。1.2.2项目可行性研究结论1、项目相关指标(1)项目总投资1200万元。新增设备8台(套),实现单班年增加4608万套三片罐的生产能力。实现销售收入3200万元,实现利税460万元。(2)项目投资回收期投资回收期2.17年。2、技术可行性经过公司技术人员对设备生产厂家的调研以及对国内同行业大公司使用情况的考察,本方案生产工艺非常成熟,可以进入实际运作阶段。3、经济可行性由财务分析指标可以看出,该项目具有很强的盈利能力,因此经济上可行。4、环保方面在环保方面,该项目在建设和生产过程中所产生的微少量污染物均有妥善
6、的处理,基本不会产生对外部环境的污染,属于环境友好型项目。因此,本项目在技术上、经济上、环境方面都是可行的。第2章 企业基本情况2.1公司简介*印铁制罐有限公司创建于2003年,公司专业生产各种型号的马口铁食品包装罐,是*地区唯一获得中华人民共和国山东出入境检验检疫局备案的企业,是中国包装联合会金属容器委员会会员,产品销往省内外食品50多个罐头厂家,是*雀巢有限公司马口铁罐的唯一供应商。公司现有员工210人,占地20020平方米,建筑面积12000多平方米,生产设备30余台套,年生产能力1.5亿支,产品规格系列从直径52126,高度从50mm267mm,九大系列50多个品种,公司全体员工以科学
7、发展观为指导思想,不断改革创新完善,在同行业率先通过了ISO9001:2000认证,在同国际大公司的合作过程中,借鉴他们的管理经验,不断为企业的发展注入新的思想。企业由一个单纯的生产型企业发展成集产品开发、销售、服务、客户咨询为一体的综合型企业,公司的发展证明,只有不断地进行技术研发改造,才能更好地为客户提供更加优质的产品,更好地满足客户的需要,才能创造更多的社会效益和经济效益,进而开拓更加广阔的市场。2.2技术开发体系建设为了适应公司的快速发展,技术中心对创新体系进行了扩展和明确分工,创新体系涉及公司所有产品,包括国外客户的信息化等。目前公司技术中心设有1个研发中心,1个市场研发部。技术中心
8、设立专用的工艺设计室、试验室等设施。公司通过自主开发、合作开发、购买技术等方式进行技术改造,公司着眼市场发展前景,在全公司实行技术革新计划,投入大量人力、物力,加大技术改造和创新力度,对机器设备、生产工具进行改良,不断对工序流程进行修改,力求最大限度的提高生产效率,公司还组织员工学习先进生产经验,研究国内外先进生产技术,并建立了一整套创新激励机制,激励全体员工参与到技术创新的队伍中。几年来认真研究实施企业技术创新战略与规划,着力吸引、激励和培养创新人才,加强技术创新体系的建设与运行,以信息化带动工业化,工业化促进信息化,使企业新产品市场份额和利润率比重不断扩大,企业技术核心竞争力不断提高。2.
9、3质量管理与控制公司通过ISO9001:2000质量体系认证。采用先进质量管理方法,按跨国集团客户“雀巢公司”实行的“零缺陷管理”要求操作,成立质量、计量及标准化小组,着重管理公司质量管理、计量管理以及标准化管理工作,从产前、产中、产后全方位控制产品质量,努力使缺陷降低到最低,目前从事质量工作人员达10余人,其中质量管理人员2人,专职检验人员7人,标准化管理人员1 人。2.4信息化建设信息化水平方面,一方面加大自身信息化建设力度,从行业协会及互联网获得信息,及时做出反应;另一方面监督检查公司各部门在信息化建设的进度和实施情况,实行分层管理。通过信息化建设,公司技术研发中心取得了良好的成果,设计
10、研发人员通过多种渠道获取最新消费者需求,采取对口设计,设计产品受到不同层次消费者的青睐,通过及时了解客户的动态,迅速反应做出调整,扩大了市场的占有率。2.5公司荣誉及资质公司多次被评为“*市重合同守信用企业”、“*莱西市纳税A级企业”、 “*市民营企业协会会员”,并被吸纳为“中国包装联合会金属容器委员会会员”,多次被*莱西市建行评为aaa级信誉企业。公司通过了ISO9001:9002国际质量体系认证,并获得了国家商检局颁发的进出口食品包装容器、包装材料检验证书。获得了与众多大型跨国公司的长期合作资格。第3章 市场预测和项目的必要性、内容及目标3.1市场预测 我公司依托*雀巢有限公司面向省内外5
11、0多家食品罐头企业。我公司与雀巢公司相距一公里,凭着质量、信誉、设备、技术、人才素质、地理位置等多方面优势,与雀巢公司建立了长期业务合作关系,成为马口铁包装罐唯一供应商。雀巢公司年需求量由原来的2000万套增加到目前8000万套,基本上每年以30%的比例增长。我公司今年与国外斯里兰卡雀巢公司也建立了供货关系,于2009年10月份已经开始供货。随着经济复苏,国内出口型食品罐企业也在积极扩大产能,需求量已经恢复到经济危机前的水平,而且正在继续增加。随着生活水平的提高,人们已逐步开始追求时尚,潮流,外包装彩印罐比较畅销,并且马口铁包装罐有耐久性、耐腐蚀性、成本低、易于运输及储存等优点,各出口罐头食品
12、厂家也越来越看重马口铁包装罐,产品供不应求,市场前景很好,有很好的发展空间。通过以上分析可以看出,无论是国外还是国内都有很大的市场空间,三片罐产品产品市场前景广阔。3.2项目建设的必要性、内容和目标3.2.1提高生产效率、产品质量、降低能源消耗。目前我公司的生产类型仍然偏重于劳动密集型,还没有实现整条流水线的自动化。制罐生产线有两条中速自动焊机,生产速度200支/分钟,每班生产6万支炼乳罐。工艺流程是:制罐:马口铁裁剪包装 马口铁成型焊接补涂烘干固化罐身缩颈翻边滚筋封底试漏人工码垛包装。制盖:马口铁裁剪自动冲床制盖_园边包装转到注胶工序成品包装。从上述工艺流程可以看出:制罐工艺首先将整张马口铁
13、按照工艺要求裁剪成相应尺寸的料片,将料片码好打包转移到下道工序,焊接工序由工人将料片放到焊机的料斗中,由焊机自动焊接经过烘干,通过一条输送线送到下道工序设备进行缩颈、翻边、滚筋、封底盖,再经过输送到检漏机,检漏机检过以后输送到办自动码垛机上,人工码垛,打包入库。以上工序环节多,一件产品的完成需要经过多道工序交接,很多工序靠人工操作,因此生产效率较低,安全隐患多,成本过高,质量难以保证,无法满足市场的需要,也制约了企业生产经营的进一步发展。采用新型的生产设备,购进四工位多功能自动组合机,将缩颈、翻边、滚筋、封底四道工序由一道完成。电力消耗由原来的25KW降低到15KW,生产效率由原来的200支/
14、分提高到400支/分。产品生产过程中各个工序减少了中间环节,避免了产品在工序转移过程中碰磕划伤,同时提高了产品的内在质量;购进自动检漏机代替人工频繁的劳动,检查工作有3人减少到1人,产品实现由30%的抽检变为100%的在线自动检测,使产品的质量有了保证;购进自动复式裁剪机和高速自动焊机,提高焊接质量和生产速度,减少单位产品能耗,将焊机烘干固化连为一体,工作人员由原来的20人降到15人;购进高速自动冲床,去掉下料工序,将冲床园边、注胶及包装连为一体,产品生产一次完成,消除了生产环节中的安全隐患。材料利用率从78%提高到84.9%,产能由单班的20万支提高到38万支,耗电量由原来的60KW降低到3
15、0KW。制罐生产线经过上述改造以后,达到生产线全自动化的目标。极大的提高了生产效率,产品质量,同时也降低了能源消耗,减少环境污染,在日趋激烈的市场竞争中占有更多的市场。 3.2.2主要工艺设备主要工艺设备表序号设备名称规 格数量金额1自动复式剪铁机STB2B1台34万2四工位多功能自动组合机F4BD21台78万3.高速自动焊机YR-5001条380万4烘干机12-85M/MIN1台34万5高速冲床800-1000支/分2台150万6自动检漏机YT-361台120万7空压机SAC37-8.51台6万合计8台套802万3.2.3给排水及动力工程根据测算,工厂现有的给排水系统及用电系统完全可以满足项
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