1#机组启动72小时试运行报告(正式稿).doc
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1、桥巩水电站1#机组启动试运行工 作 报 告桥巩水电站1水轮发电机组启动试运行指挥部2008年7月27日目 录一、 工程概况二、 试运行工作内容三、 工作计划四、 启动前的调试及验收五、 充水试验六、 机组首次开机七、 机组空转运行下调速系统试验八、 过速试验九、 无励磁自动开机和自动停机试验十、 发电机升流试验十一、 机组空载试验十二、 发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验。十三、 220kV设备及主变冲击受电试验十四、 机组同期并网试验十五、 机组带负荷试验十六、 机组甩负荷试验十七、 1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份)十八、 机组72小时试运行十九、 结论及存在的问题一、工程概
2、况桥巩水电站工程是红水河规划开发的第九个梯级水电站,是一座以发电为主,兼有航运等综合利用效益的大型水电站,枢纽布置从左到右分别布置有左岸接头土坝、左岸混凝土重力坝、船闸、发电厂房、开关站、泄水闸、右岸混凝土重力坝和右岸接头土坝。电站装设8台单机容量为57MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量456MW 。电站以220kV一级电压接入广西电网,220kV出线3回。电站采用计算机监控,按无人值班(少人值守)设计。二、 试运行工作内容1、充水试验2、机组首次开机3、机组空转运行下调速系统试验4、过速试验5、无励磁自动开机和自动停机试验6、发电机升流试验7、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验8
3、、220kV设备及主变冲击受电试验9、机组空载试验10、机组同期并网试验11、机组带负荷试验12、机组甩负荷试验13、1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份)14、机组72小时试运行三、1#机组试运行大事记1、充水试验 7月1日7月3日2、机组首次开机 7月3日7月4日3、机组空转运行下调速系统试验 7月13日4、发电机升流试验 7月14日5、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验 7月15日6、机组空载试验 7月15日7、220kV设备及主变冲击受电试验 7月18日8、无励磁自动开机和自动停机试验 7月19日9、机组过速试验 7月19日10、机组同期并网试验 7月22日7月23日11、机
4、组带负荷试验 7月24日12、机组甩负荷试验 7月24日13、机组稳定性试验、一次调频试验等 7月24日14、1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份) 7月22日23日15、机组72小时试运行 7月25日 7月27日四、 充水试验流道冲水分两步进行,第一步,利用尾水平压冲水阀(DN350)经厂房检修排水廊道,再由上下游流道放空阀往流道冲水。第二步,1#机组流道水位与厂房尾水水位平压后,再根据尾水、进口闸门开启程序进行闸门开启操作,利用闸门向流道冲水。整个冲水过程中,密切关注检修泵房、主轴密封、尾水管伸缩节、转轮室组合面、导水机构组合面、定子、灯泡头、锥体组合面的渗漏情况,以及水工建筑物的渗漏
5、情况。1#机流道冲水过程中,机组各组合面无任何渗漏水的现象,检修密封、主轴密封工作正常,满足设计要求。尾水、进口闸门提出水面,流道冲水充满后,根据百分表测量,转轮室下沉0.17mm,灯泡头上浮0.75mm。五、 机组首次开机按照起动试运行规程、1#机组启动试运行方案中机组首次启动和空转试验的要求,对1#机组各部位、各系统进行检查,使其处于手动开机状态,满足手动开机要求后,正式开始首次启动和空转试验:1 手动投入主轴密封水,退出空气围带、风闸,投入高压油顶起装置及机组润滑油,确保高顶建压,润滑油、密封水流量显示正常。2 手动打开调速器的导叶开度限制机构,待机组开始转动后将导叶关回,由各部观察人员
6、检查和确认机组转动与静止部件之间有无摩擦、碰撞及其它异常情况。此时的机组导叶启动开度为4.7%。3 确认各部正常后再次打开导叶启动机组。当机组转速升至接近50%额定转速时暂停升速,观察各部无异常后继续升速,机组在额定转速下运行。7.8m水头下,机组额定转速下的导叶开度24.79%。4 在机组升速过程中派专人严密监视推力瓦和各导轴瓦的温度,无急剧升高或下降现象。机组达到额定转速后,在半小时内每隔10分钟记录瓦温,之后可适当延长时间间隔,(见7月4日的运行日志)。机组空转4小时后瓦温稳定,此时的最高发电机径向瓦温为51度,最高水轮机径向瓦温为46度,最高正推力瓦温为38度,最高反推力瓦温为52度,
7、润滑油温为36度。此值不应超过设计值。5 机组启动过程中,未发现推力瓦和导轴瓦温度突然升高、机组摆度过大等不正常现象。6 机组启动过程中,主轴密封漏水较小,完全满足设计要求。7 机组启动过程中,机组各部位振动值见下表:. 序号项目振动允许值(mm)1转轮室径向振动0.142推力轴承支架的轴向振动0.053灯泡头径向振动0.04六、 机组空转运行下调速系统试验(1)检查调速器测频信号,波形正确,幅值符合要求。(2)机组瓦温基本稳定后,调速器测频装置工作正常,进行调速器手动和自动切换,接力器无明显摆动。(3)频率给定的调整范围符合设计要求。(4)调速器空载扰动试验符合设计要求,调速器自动运行稳定时
8、,加入扰动量分别为1%、2%、4%、8%的阶跃信号,调速器电气装置能可靠的进行自动调节,调节过程正常,最终能够稳定在额定转速下正常运转。(5)试验完成后,手动停机。七、 过速试验1#机组进行过速试验,试验水头7.5m。在桨叶开度25%,导叶开度61%时,机组频率达到68.3Hz,机组转速达到113.79 r/min (额定转速83.3r/min,过速136.6%)时,机组机械过速保护装置动作,机组事故停机。按设计要求,机械过速保护应在转速上升至160%(机组转速达到133.28r/min)时动作,机械过速保护装置需厂内重新整定。根据机组过速试验情况,业主、设计、监理、厂家协商后,为了保证1#机
9、组安全运行,决定将电气过速保护160%临时改为130%过速动作,并重新做过速试验检验电气过速保护130%动作可靠,此项工作于7月23日21:30分完成。过速试验停机后,全面检查机组各部分,如转子联轴螺栓、磁极连接、磁极引线、阻尼环、组合轴承、水导轴承、主轴密封等转动部分,未发现螺栓松动和焊缝裂开等异常现象。八、 无励磁自动开机和自动停机试验1、启动机组LCU1空转开机。按照机组自动开机流程,检查各自动化元件动作情况和信号反馈正常。调速器工作情况正常。开机程序满足设计要求。2、机组LCU1自动停机由机组LCU1发停机指令,机组自动停机。高压油顶起系统在机组转速降至95%额定转速时正常投入。机组停
10、机过程中各停机流程与设计顺序一致,各自动化元件动作应可靠。现地、机旁、中控室等部位,检查紧急事故停机按钮动作可靠。模拟机组各种机械事故及故障信号,进行事故停机流程试验。事故和故障信号响应正确,事故停机信号的动作流程正确可靠。3、远方开停机命令正确、动作正常。九、 发电机升流试验1、手动开机至额定转速,机组各部运行正常。2、励磁变自然通风良好,励磁功率柜风冷回路正常。3、将励磁调节器电流给定降至最小,投入它励电源。检查短路范围内的CT二次残余电流,无开路现象。4、合灭磁开关,缓慢升流至(34)%发电机额定电流,检查升流范围内各CT二次无开路,继续升流至10%额定电流,检查各CT二次三相电流平衡相
11、位正确;检查测量表计接线及指示正确;检查发电机保护、励磁变压器保护、主变保护、发变组故障录波及测量回路的电流幅值相位显示正确。(见试验报告)。5、解开保护停机回路,投入保护跳灭磁开关回路,模拟检查发电机差动的动作情况动作正常。6、逐级升流检测并录制发电机50%额定电流下跳灭磁开关的灭磁曲线。(见试验报告)。7、手动启动录波装置正常,发电机短路特性曲线录制正确,测量发电机轴电压满足设计要求。(见试验报告)。8、在发电机额定电流下,跳灭磁开关检验灭磁情况正常。9、额定电流下的机组振动与摆度满足设计要求,碳刷与集电环工作情况正常。10、试验过程中检查发电机主回路、励磁变、共箱母线等各部位运行正常,无
12、异常声响或温升。11、试验完毕后模拟发动机差动保护停机,跳灭磁开关-。十、 机组空载试验1、发电机过压保护试验1.1测量发电机升流试验后的残压值,并检查三相电压的对称性满足试验要求。1.2手动升压至25%额定电压,检查:发电机及引出母线、分支回路等设备带电正常。机组各部振动及摆度正常。测量发电机PT二次侧三相电压相序、幅值正常,测量PT二次开口三角电压值满足设计要求(见试验报告)。1.3逐级升压至发电机额定电压,检查带电范围内一次设备的运行情况正常。1.4检查发电机PT回路相序、电压应正确,测量PT开口三角电压值满足设计要求(见试验报告)。1.5测量额定电压下机组的振动与摆度,测量额定电压下发
13、电机轴电压满足设计要求(见试验报告)。1.6定子铁芯各部温度正常。1.7分别在50%、100%发电机额定电压下跳灭磁开关,检查灭弧情况正常,空载灭磁特性曲线(见试验报告)。2、发电机空载特性试验2.1零起升压,每隔10%额定电压记录定子电压、转子电流、励磁电压,发电机空载特性的上升曲线平稳,满足设计要求(见试验报告)。2.2当发电机励磁电流达到额定值1600A时,测量发电机定子最高电压,并在最高电压下持续运行5min,运行正常。(最高定子电压低于13.65kV,见试验报告)。2.3由最高电压开始降压,每隔10%额定电压记录定子电压、励磁电流、励磁电压,发电机空载特性的下降曲线满足设计要求(见试
14、验报告)。2.4试验完毕后将励磁电流降为零,跳灭磁开关,断开它励电源,停机。2.5将转子回路经过电阻接地,进行转子一点接地保护试验正常。十一、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验。该试验原计划进行零起升压试验带开关站及主变一起进行,后应电网公司要求,只进行1#主变压器及发电机零起升压试验。220kV开关站不进行零起升压试验,直接由系统电压进行冲击。1、发电机带主变升流升压试验1.1、将10kV第1段母线上的负荷切到其他段上,使母线停电,将断路器910置工作位置,并处于合闸位置,断开所有的接地开关和其它分支的断路器,母线PT处于工作位置。1.2、合发电机中性点刀闸,分开关站隔离开关20016
15、,检查升压范围以外的断路器、隔离开关、接地开关在分闸位置。1.3、开机至空转,合灭磁开关,合发电机出口断路器901。1.4、零起升压至10%的发电机额定电压,检查主变工作情况,检测相关电压互感器二次及开口三角的幅值、相序,检测电压互感器送至保护、测量、同期、故障录波、调速器、励磁的电压幅值、相序,确定10kV第1段母线的相序与外来电源一致。1.5、逐步升压,分别在25%、50%、75%、100%发电机额定电压下检查带电一次设备及主变工作情况无异响、温度突然升高等问题。1.6、在额定电压时,检测电压互感器送至保护、测量、同期、故障录波、调速器、励磁的电压幅值、相序、相位满足设计要求(见试验报告)
16、。1.7检测发电机出口断路器901同期电压幅值、相位。1.8升压完毕,降低励磁电流至零,分灭磁开关,分发电机出口断路器901。2、发电机空载下的励磁调整和试验2.2、 机组励磁变已恢复正常接线,机组采用自励方式。2.3、按定值整定并投入发电机保护,水机保护。2.4、 自动开机到空转,稳定运行。2.5在发电机额定转速下,检查励磁A、B、C通道下的调节范围,在调整范围内平滑稳定的调节。2.6、在额定空载励磁电流情况下,检查功率整流桥的均流系数,均流系数大于0.85。(见试验报告)。2.7、在发电机空载状态下,分别录波检查起励、逆变、手动和自动切换、通道切换等情况下的稳定性和超调量。在发电机空转且转
17、速在95%100%额定值范围内,自动起励,机端电压从零上升到额定值时,电压超调量不大于额定值的10%,超调次数、调节时间满足设计要求。(见试验报告)。2.8、在发电机空载状态下,人工加入10%阶跃量干扰,检查各通道的调节情况,超调量、超调次数、调节时间满足设计要求。(见试验报告)。2.9、发电机转速在90%110%内变化,测定发电机端电压,录制发电机电压/频率特性曲线。频率每变化1%,发电机电压的变化值不大于0.25%。(见试验报告)。2.10、进行额定电压的起励、逆变灭磁试验并录波,分别在A、B、C通道“正常”位置,手动和自动分别进行额定电压下的起励、逆变灭磁试验。试验结果满足设计要求,波形
18、正常(见试验报告)2.11调速器设置为自动,机组LCU1设置为现地控制,在LCU1上发“开机到空载”令,观察机组自动开机至95%额定转速、自动合灭磁开关、自动起励升压到90额定电压等过程中的设备运行情况正常。十二、 220kV设备及主变冲击受电试验1、开关站220kV设备全电压受电冲击正常2、1#主变压器全电压受电冲击正常试验中发现的问题:1#主变压器试验前检查时发现套管内存在积水,对其低压侧套管与封闭母线连接处橡胶伸缩节由于存在设计缺陷,在雨后容易渗水,施工单位采取对封口处涂抹硅胶方式对其进行了密封。72小时运行过程中,无异常现象发生。十三、 机组同期并网试验1、选择发电机出口断路器作为机组
19、并列同期点,同期回路接线正确。2、假同期试验正常。3、发电机出口断路器同期正常,机组并列。4、水轮发电机组带负荷试验,有功负荷应逐级增加,观察并记录机组各部位运转情况和各仪表指示,详见记录;调速系统的协联关系正确5、水轮发电机组带负荷下励磁调节器试验符合设计要求。十四、 机组带负荷试验由于水头的限制,带负荷试验最高带42MW负荷进行试验,试验结果满足设计要求,机组各部的振动、摆度满足设计要求;定子绕组温度;推力瓦和导轴瓦、定子铁心、空气冷却器等部位温度值,主变油温等温升稳定,无明显变化,(详见试验资料及运行记录),停机检查没有发现异常。十五、 机组甩负荷试验甩负荷试验进行3次,分别为10MW、
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