煤矿二块段采区及1507工作面瓦斯综合治理方案.doc
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1、柴沟矿二块段采区及1507工作面瓦斯综合治理方案 柴沟矿井3-5号煤层采掘接替进入一采区二块段开采,面临突出的问题是煤层瓦斯含量增加、瓦斯相对涌出量增大。今年三月份山西省煤炭工业厅综合测试中心鉴定报告,矿井开采3-5号煤层时为高瓦斯矿井。目前柴沟煤矿正在按照批复的瓦斯抽采专项设计,已经开建矿井地面瓦斯抽放工程。公司8月份通风专项检查之后,于树江副总经理组织公司、矿相关专业人员通过调研考察对比分析,初步研究制定了下一步3-5号煤层二块段,接替1507工作面瓦斯综合治理的措施。一、工作面概况1507工作面为3-5号煤层一块段1506末采工作面的接替面,开采时间大约在2014年1月末。工作面位于矿井
2、西部,西邻焦煤二矿,北邻塔山煤矿,东为1508设计工作面,南侧紧邻F3大断层。周边无小窑等采空区。1507工作面布置呈南北倾向布置。工作面走向长215m,倾斜可采长度700m,根据现有取芯钻孔资料表明:煤层平均厚度23.24m。含夹矸6-12层,厚度2.87m,多为炭质泥岩或砂质泥岩。煤层直接顶为粗砂砾岩或砂质泥岩,直接底泥质砾岩或砂质泥岩。煤层中火成岩侵入严重,一般火成岩沿煤层中上部呈层状或串珠状侵入。火成岩的侵入造成其周边煤层变质、硅化,降低了煤的发热量,并且周围煤层瓦斯含量较大,对工作面回采时瓦斯涌出量变化影响较大。火成岩侵入工作面由南向北侵入厚度依次增大,表明工作面开采期间瓦斯赋存的规
3、律及其工作面瓦斯涌出变化趋势。二、工作面瓦斯来源分析:(一)、二块段掘进巷道瓦斯涌出分析在1507工作面煤巷掘进过程中,巷道周围煤层中的瓦斯压力平衡状态被不断打破,瓦斯压力重新分布,煤层瓦斯渗透性增加而形成卸压带。由于煤层内部到煤壁之间存在着瓦斯压力梯度,卸压带内煤体中的瓦斯在压力梯度作用下沿煤体裂隙及孔隙向巷道涌出,掘进工作面瓦斯来源主要有是落煤涌出瓦斯和煤壁涌出瓦斯。煤壁瓦斯涌出系数的大小取决于煤层的瓦斯压力、煤层的孔隙和裂隙结构、煤对瓦斯的吸附性能以及空间条件,随煤壁暴露时间缓慢衰减。统计分析1507工作面皮带顺槽在掘进过程中瓦斯涌出量不断增大的表现,说明了掘进巷道瓦斯涌出伴随巷道延伸和
4、瓦斯压力及瓦斯含量梯度的增加而加大。从1507工作面皮带顺槽掘进瓦斯数据统计曲线图中,可以清楚地表明掘进巷道瓦斯涌出的变化规律。分析总结原因有如下几点:1、与瓦斯赋存的压力、瓦斯含量增长梯度有关。在1507工作面煤巷掘进过程中,煤层中的瓦斯压力平衡状态被不断打破,瓦斯压力重新分布,煤层瓦斯渗透性增加而形成卸压带,卸压带内煤体中的瓦斯在压力梯度作用下沿煤体裂隙及孔隙向巷道不断涌出。此外,受煤层瓦斯含量梯度的影响,工作面瓦斯涌出量也会进一步增大。经鉴定,3-5号煤层瓦斯含量增长梯度为0.66m3/100m。2、与火成岩侵入的关系。火成岩炽热岩浆沿煤层中上部呈层状、串珠状侵入煤层,接触热变质作用致使
5、其周边煤层变质、硅化,破坏了煤层的原有厚度和结构,同时生成大量瓦斯赋存于煤层中。1507工作面受火成岩侵入厚度影响,瓦斯含量分布呈北高南低的趋势。3、与顶底板岩性的关系。1507工作面里段煤层直接顶为透气性差的泥岩、砂质泥岩,对煤层的逸散起阻碍作用,瓦斯含量相对较高。外段煤层直接顶为孔隙与裂隙发育的粗砂砾岩,其透气性系数大,一般比致密而裂隙不发育的页岩、泥岩等岩石透气系数高出上千倍,利于瓦斯的逸散。4、与煤层埋藏深度的关系。煤层埋藏深度的增加不仅会因地应力增高而使煤层和围岩的透气性降低,而且瓦斯向地表运移的距离也增大,这两者的变化均朝着有利于封存瓦斯的方向发展,因此瓦斯含量都会随着埋藏深度的增
6、加而增大。而我矿1507工作面地表为马头山,基本为我矿5号煤埋藏最深区域,因此瓦斯含量高。5、与煤层赋存倾角的关系。若煤层倾角大时,瓦斯可沿着一些透气性好的地层向上运移和排放,瓦斯含量低;反之,煤层倾角小时,一些透气性差的地层就起到了封存瓦斯的作用,使煤层瓦斯含量升高。我矿现开采的3-5#煤层属于近水平煤层,煤层倾角在35之间,不利于瓦斯的排放。6、与煤层和岩层的水文地质条件的关系。煤层和岩层的水文地质条件是影响瓦斯排放的另一个重要因素。地下水活跃的地区瓦斯含量小,因为一方面这些地区的天然裂隙比较发育,煤、岩层透气性好,瓦斯易于排放;另一方面煤层中有较大的含水裂隙或地下水通过时,一部分瓦斯溶解
7、在水中,长期作用下,能够从煤层中带走部分瓦斯。而1507工作面煤层顶底板附近地下水含量很少,因此这也是造成瓦斯含量偏高的原因。附1507工作面皮带顺槽掘进瓦斯数据统计曲线图。从图中可以直观反映出1507皮带顺槽78月间工作面瓦斯浓度和回风流瓦斯浓度的变化。不难看出瓦斯浓度从7月中旬开始趋于上升趋势,瓦斯绝对涌出量从2.77m3/min增加到3.3m3/min,分析原因一是工作面揭露落差为1.5m的断层构造影响,导致瓦斯涌出量增加;二是皮带顺槽掘进已达到760米,距设计工作面切眼位置不足200米。7月中旬局部通风机由30kw更换为45kw对旋风机,回风量从532m3/min增加到678m3/mi
8、n,换算瓦斯绝对涌出量基本无变化。 7月17日回风流瓦斯浓度突然升高而工作面瓦斯浓度没变化,是由于5#钻场打设的钻孔释放量导致。7月下旬工作面和回风流瓦斯浓度开始趋于上升趋势,瓦斯绝对涌出量又有所增大,由3.53m3/min上升到6.95m3/min。期间巷道掘进进尺量加大完成近150米,占到全月进尺量的近一半。 从1507工作面掘进顺槽瓦斯涌出数据,对比3-5号煤层一块段掘进工作面瓦斯数据,一块段1502、1505、1506工作面上下顺槽掘进期间,工作面绝对瓦斯涌出量基本在0.61.0m3/min间。1507掘进工作面的绝对瓦斯涌出量是过去的611倍。以此可以推断,3-5号煤层二块段区域的煤
9、层瓦斯含量及其涌出量最低是一块段开采区域瓦斯量的6倍。(二)、二块段采区1507工作面回采期间的瓦斯涌出量预测及通风能力核定:首先计算1507工作面回采期间风排瓦斯能力:1、计算工作面最大配风量:Q=60VS 式中:Q工作面配风量(m3/min); V巷道风速(m/s),安全规程中规定的最大允许风速为4 m/s,此处取最大值; S工作面进风巷断面积(m2),进风巷设计断面为4.63.2=14.72 m2,实际巷道进行喷浆底板硬化并修筑测风站后断面达不到设计要求,此处按理想值取14.5 m2; 计算后Q=3480 m3/min。2、计算工作面最大风排瓦斯能力:q1= 0.3%Q1+0.8%Q2
10、式中:q1工作面风排瓦斯能力(m3/min); Q11507工作面皮带顺槽回风风量(m3/min),按照正在回采的1506工作面经验数据,当工作面采空区与高位回风巷末端导通效果理想时取1000 m3/min;0.3%1507工作面皮带顺槽回风瓦斯浓度,按照正在回采的1506工作面经验数据,当工作面皮带顺槽大于0.3%时,工作面回风隅角瓦斯会出现频繁超限现象;Q21507工作面高位回风巷风量(m3/min),按照正在回采的1506工作面经验数据,当工作面采空区与高位回风巷末端导通效果理想时取2480 m3/min;0.8%1507工作面高位回风巷回风流瓦斯浓度,按照安全规程和山西省下发关于传感器
11、下调20%文件的规定:矿井采区风道或总回风道允许最大瓦斯浓度值。 计算后q1=22.84m3/min。 3、计算二块段总回风道最大风排瓦斯能力:q2= 0.6%Q3 式中:q2二块段总回风道风排瓦斯能力(m3/min); Q3二块段总回风巷回风风量(m3/min),此巷担负着一盘区二块段区域内一个综放工作面和3个掘进工作面的风量,全部按最大供风量配风需要6800m3/min;0.6%二块段总回风巷瓦斯浓度,按照安全规程和山西省下发关于传感器下调20%文件的规定:矿井采区风道或总回风道允许最大瓦斯浓度值。 计算后q2=40.8m3/min。4、通过以上计算可以得出二块段总回风道排瓦斯能力限定15
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