双进双出钢球磨煤机与直吹系统料位差压的研究.doc
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1、双进双出钢球磨煤机与直吹系统料位差压的研究前 言本文以五年的研究开发、设计生产实践和对国内近五十个电力企业的调查研究为基础,从双进双出钢球磨煤机料位压差检测系统延深到制粉直吹以及锅炉燃烧效益进行分析和论述了双进双出钢球磨煤机制粉与料位的有关课题。以钢球磨煤机破碎、研磨原理为基础论述了:双进双出钢球磨煤机硕大的筒体就是直吹系统以悬浮煤粉为特征的悬浮煤仓的论点。以微观和精准目光将筒体内悬浮煤粉分为:最佳燃烧煤粉、可燃烧煤粉、不可燃烧煤粉,更深层次对风粉混合物输送过程进行分析。从而破解了:分离器能力不够,是造成负荷不能提升和不能快速实现负荷响应速度的误区。提出了:在双进双出钢球磨煤机和直吹系统中筒体
2、内的煤位精准检测和合理控制,是决定着系统运行中一切优越性能是否体现的重要论点。从差压测厚的基本原理到揭示在压力不断变化的磨煤机筒体内煤位厚度的要点,精辟准确的论述了动态跟踪式衡压差气源的产生和控制是系统检测精准度和探针端口不堵塞的关键点。解决了探针端口密集清扫仍经常堵塞的致命弱点。在原理论述上首次揭示了差压料位检测系统是双差压互动的概念。将当前传感测量技术、计算机数学模型运算技术、触摸屏显示技术溶为一体,研发出运转中埋在磨机筒体内煤下的探针端口可视化系统,使差压料位检测系统告别了开环测量,检测值仅为趋势正确的时代。把差压料位检测系统精确度提升到毫米级,并实现了料位高度可视化和相对高度数字化。列
3、举一例,锅炉的双进双出钢球磨煤机与直吹系统大修后,以磨煤机料位检测值精准、稳定为契机。将原传统的600800Pa料位高度提升到11001200Pa,从而实现了煤粉细度提高,均匀性达标,使飞灰、炉渣可燃物明显下降;供电煤耗降低的案例。揭示了一条投入少、时间短、收效大,实现降耗和节能减排的新捷径。总之,希望大家在阅读时提出注重这些问题的新思维、新观点,共同进行讨论,一起创新、完善此论题的研究。为答谢本文在北极星电力网发表一个月,有八十位下载该文章的同仁和增进与大家更深入沟通所编写前言。目 录一、目前系统运行不理想状态及产生原因4(一)系统的优点和目前运行状态的反差41. 双进双出钢球磨煤机直吹式系
4、统的优点42. 目前系统运行不理想状态4(二)从系统的特点分析不理想运行状态及产生原因41. 制粉直吹式系统中的突出特点悬浮煤粉仓43. 最佳燃烧煤粉产生于磨煤机筒体料位的精准检测与合理控制7(三)应用实例浅析 磨煤机筒体料位检测与控制的重要性81. 大修后实现了料位的准确检测和合理控制提高了各项指标82. 准确的磨煤机筒体料位检测与控制实现了负荷提升的快速响应103磨煤机在合理的料位运行时可降低消耗和减少检修维护费用11(四)从硬件配置上查找产生系统不理想运行状态的原因121料位差压检测的基础原理122双进双出钢球磨煤机料位差压检测系统及工作原理133技术理解能力低下是产生粗制滥造产品的根源
5、154进口原装产品的调节仪和调节阀与低端产品配置的比较18二、研制适合国情创新功能的产品 将引进拓展为中国创造21(一)探针端口状态实时显示和清扫时间模糊控制211现场应用触摸屏和软件对每根管路进行检测 建立各管路标准值参数库212运行中对探针端口进行实时显示和监测223清扫间歇时间 实现模糊控制22(二)气流输送管路密闭状态的可视化在线检测22(三)方便简单、准确可视的运行中自检系统241自检准备 进入画面 打开两个阀门242按照提示五次点击屏幕、关闭两个阀门24(四)磨煤机内料位可视化,相对高度数值化251直观、动态、精准252适应性强 操控方便25三、系统的现场施工和调试是技术含量高要求
6、精细的环节26(一)系统装置中各种缺欠分析261输气管路中的瓶颈是探针和管路堵塞的重要隐患262. 安装时探针控制阀门缺失 调试时设定参数不匹配 使关键部件受损坏273. 从趋势曲线画面对磨煤机料位差压检测系统运行状态分析284. 问题产生原因:管理衔接不完善 施工无规范 验收无标准28(二)大修中故障现象 排除方法与操作301. 下探针端口是差压值检测的基准面 下探针丢失后检测值将无意义302. 差压检测的数据是以气流为载体,管路的泄漏和堵塞是致命伤害303. 密封风箱中的软管接头是经常发生泄漏的薄弱环节314核心部件调节阀,由于参数设定和配比失调而遭损坏315清理隐患 消除缺欠32(三)从
7、运行中各种状态趋势曲线检验大修效果321从建立磨煤机筒体料位观察料位差压检测系统的快速和准确性332从趋势曲线 观察料位差压检测系统的动态响应速度343从趋势曲线观察料位差压检测系统的动态响应精度354从趋势曲线观察 料位差压检测系统的动态灵敏度36四、对最佳燃烧煤粉占高比例与确认料位压差区域值的讨论371以喷嘴燃烧火焰状态为修改标准 确认料位差压区域值372. 以磨煤机筒体悬浮煤粉仓存储容量为修改标准 确定最佳料位差压区域值383. 以负荷响应最快时间为修改标准 确定最佳料位差压区域值384. 以个性参数和三种参数综合值 确定料位差压区域值38双进双出钢球磨煤机与直吹式系统料位差压的研究刘
8、明 13921651666目前,在发电企业中配置的双进双出钢球磨煤机直吹式系统(以下文中简称:系统)在国内有百家以上。但是,目前部分企业对该系统的生产工艺、设备使用及掌握和了解还不够深入,运行状况也不够理想。下面仅通过对近五十家企业该系统运行状态的调查研究与部分大修实践,总结和阐述几个论点供大家探讨。从而,在理论上对该系统进一步提高认识,在实际运行中提高操控水平,起到抛砖引玉的作用。一、目前系统运行不理想状态及产生原因(一)系统的优点和目前运行状态的反差1. 双进双出钢球磨煤机直吹式系统的优点1). 能在系统供电调峰时宽负荷范围内快速度响应:对锅炉负荷变化响应可通过改变一次风量进行调整,调整时
9、仅时滞15 秒,与锅炉燃用液态或气态燃料的负荷变化一样快,非常适合机组调峰使用。2). 制粉储存容量大:当给煤系统发生故障时,磨煤机筒体内煤粉的储存量可在15 分钟内持续满足锅炉燃烧供粉的需求。3). 制粉系统运行期间煤粉细度稳定,保证锅炉迅速着火与燃尽。当低负荷运行时煤粉细度显著提高,对于低负荷稳燃十分有利。4). 适用煤种广不受异物影响,出现故障低,可大幅降低检修维护费用。2. 目前系统运行不理想状态 但是,该系统在实际运行中有部分电厂的几百台以上设备很难体现出到上述优点。相反,在这几个方面大部分企业体现的却是忧虑:负荷响应速度慢,最快的时滞30秒,最差的时滞120秒以上;煤粉储存容量小,
10、严重时造成锅炉负荷提升困难;运行中有时煤粉颗粒粗,燃烧不稳定等诸多情况。为什么实际应用效果与系统指标差异别较大?通过现场调查,逐条分析产生原因、阐述观点如下:(二)从系统的特点分析不理想运行状态及产生原因1. 制粉直吹式系统中的突出特点悬浮煤粉仓制粉直吹式系统对制粉的要求:磨煤机向燃烧器提供的煤粉量与锅炉负荷必须一致,机组负荷升降过程是依靠调节进入磨煤机的一次风量来实现。这些体现了在制粉直吹式系统中双进双出钢球磨煤机最重要特点:磨煤机筒体就可以看作向锅炉燃烧提供煤粉的悬浮煤粉仓。现在分析,只有制粉直吹系统才具备的磨煤机筒体悬浮煤粉仓的和状态。磨煤机筒体煤粉仓,以每分钟1317转的转速旋转,内部
11、的钢球和煤在旋转中不断进行泻落和抛落运动;热风沿轴向从两边的中心管吹进筒体内,对冲后返回。在径向和轴向不断搅动下,筒体内的不同颗粒度煤粉处于三种状态:颗粒大的沉积和混杂在钢球之中;颗粒较小的浮在筒体中下层的钢球层表面;颗粒微小的悬浮在筒体上部空间,将此空间称为悬浮煤粉仓。以下图BBD型双进双出钢球磨煤机示意图为例,对风与煤粉的流程进行分析。首先,一次风进入后分为两个支路,上支路进入混料箱,称为旁路风,对原煤进行预干燥后进入落煤管;下支路通过中心管进入磨煤机称为容量风,在筒体内对冲后裹挟着筒体内悬浮煤粉通过绞笼与中心管之间的环形通道分离器接管。在分离器接管中容量风、旁路风和密封风汇合到一起,以风
12、粉混合物的状态进入到分离器。分离器对进入的风粉混合物中的煤粉进行筛选,煤粉被分为两个部分:一部分细煤粉和风通过分离器进入到煤粉管供给锅炉进行燃烧;另一部分粗颗粒煤粉将被分离器筛选出来,以重力回落到回粉管,再返回到螺旋输送器与原煤一同再次进入磨机筒体内。从上述风和煤粉的流程中我们注意到:1). 当粗颗粒煤粉在风粉混合物中的煤粉比例过大时,它挤占了分离器接管的有效流通量,会降低磨煤机出力或使出口煤粉变粗。2). 当粗颗粒煤粉在气粉混合物中比例过大时,磨煤筒体悬浮煤粉仓中不可燃烧煤粉在悬浮煤粉中比例就过大,磨煤机筒体悬浮煤粉仓的有效存储容积就减小。2. 制粉直吹系统中的首要任务提高最佳燃烧煤粉比例传
13、统概念中将容量风与给煤量之比称为风煤比。又规定在制粉中风煤比稳定作为锅炉正常燃烧的先决条件。这些都正确,但是不够严谨。因为,磨煤筒体中悬浮煤粉的组成是很复杂,与提供进入燃烧器燃烧的煤粉差别很大。以是否可以通过分离器筛选进入炉膛燃烧作为区分煤粉颗粒的尺度。笔者将悬浮煤粉的颗粒分为三个类别:第一类,不能通过分离器回落进入到回粉管中的粗颗粒煤粉称为不可燃烧煤粉;第二类,通过提高一次风压力(或通过调整分离器)可进入煤粉管的煤粉颗粒称为可燃烧煤粉;第三类,正常顺利通过分离器进入煤粉管的煤粉颗粒称为最佳燃烧煤粉。在磨煤机筒体料位检测不准确,控制不合理时,磨煤机筒体悬浮煤粉仓中前两类煤粉占比较大。当需要提升
14、负荷时,提高一次风的压力,迫使从磨煤机筒体内进入到分离器的风粉混合物量加大。可是,进入分离器中大量的一类和二类煤粉颗粒被筛选出来,回落到回粉管中再进入到磨煤机筒体内。造成进入煤粉管中的风量加了,但是进入煤粉管中的煤粉量却增量不明显,导致一次风中的煤粉浓度降低。由于向燃烧器提供的煤粉量不充足,使燃烧热释强度低,造成虽然提高一次风的压力,负荷很难提升和响应速度缓慢。为了达到提升负荷的目的经常做法是:一,继续加大一次风压力,使从磨煤机筒体内进入到分离器的气粉混合物的量更大、速度更快,迫使部分二类颗粒煤粉以高速冲过分离器;二,调整分离器让二类颗粒煤粉通过。这两种方法都能使输送到锅炉里提供燃烧的煤粉量增
15、大,负荷得以提高了。但是,二类煤粉进入燃烧器后往往造成燃烧不稳定、飞灰可燃物增多,降低了锅炉效率。上述状态就是目前双进双出钢球磨煤机直吹系统运行不理想情况的普遍现象。当前很多电厂为了达到提升负荷和加快负荷响应速度而不惜重金和人力去改造分离器及附件,但效果都不明显。其主要原因就是被燃烧器提供煤粉不足的表象,带进了误区。当磨煤机筒体里悬浮煤粉中最佳燃烧煤粉很少时,再好再大的分离器也无法改变煤粉颗粒,也不能借助提高一次风压来同比例增加进入燃烧器的煤粉量。要尽快走出误区,换一种思维、建立一个新理念:充分发挥,磨煤机筒体这个巨大的悬浮煤粉仓的功能;紧紧抓住,提高悬浮煤粉里最佳燃烧煤粉比例是制粉直吹系统中
16、的首要任务就可达到提升负荷、加快锅炉负荷响应速度和提高锅炉燃烧效率目的。3. 最佳燃烧煤粉产生于磨煤机筒体料位的精准检测与合理控制提高悬浮煤粉里最佳燃烧煤粉比例是制粉直吹系统中的首要任务。如何提高磨煤机筒体悬浮煤粉仓中最佳燃烧煤粉比例,将是在制粉过程中要深入研究和必须解决的首要课题。解决一切问题都要从源头开始,首先我们要在钢球磨机破碎和研磨的原理中去寻找解决方法:钢球磨机筒体在制粉过程中以较低的转速旋转,筒体内钢球和研磨物在离心力和摩擦力的作用下被旋转的筒体衬板提升有两种状态:靠近筒体中心,质量较小的钢球提升到球荷表面的自然休止角时,钢球即沿着斜坡滚下,钢球的这种运动状态,称为泻落 (如图1.
17、1所示);靠近筒体衬板,质量较大的钢球会被旋转的筒体衬板提升到更高一些,钢球脱离筒壁衬板后在重力的作用下纷纷沿着抛物线下落,钢球的这种运动状态,称为抛落(如图1.2所示)。在上述两种运动状态同时,在旋转筒壁驱动下,钢球群中每个球都受到大小相等方向相反的切向分力T和摩擦力F所形成的力偶的作用,每个球围绕着自身的轴线转动,钢球的这种运动状态,叫自转(如图1.3所示)。在磨煤机运转中,较大的钢球和靠近筒体壁衬板的钢球因离心力和摩擦力大被提升到筒体高点,然后产生抛落运动,直接撞击较大的煤块、将其破碎;靠近筒体中心的钢球因离心力和摩擦力小提升到筒体次高点,然后产生泻落运动,进行磨剥、研磨颗粒较小的煤;每
18、个钢球又在力偶作用下进行互为相反方向做自转,钢球之间相互摩擦和挤压将颗粒较小的煤研磨成为细小颗粒和粉状。在周而复始的破碎和研磨过程中,怎样提高最佳燃烧煤粉的比例?磨煤机的筒体直径、转数、钢球重量和配比等都有规定的标准参数。钢球和衬板都存在很缓慢的磨损,但不可控制。可以控制和容易改变的只有磨煤机筒体内部被研磨的物质煤粉的存量多与少,即通俗称“料位”高与低。在磨煤机筒体内料位的高与低改变着每次钢球泻落、抛落的运动距离,决定着抛落破碎和泻落研磨的效率;料位的高与低,改变着每个自转钢球和周边众多钢球之间摩擦介质煤层的厚度,决定着被研磨煤的颗粒大小。上述对钢球磨煤机的研磨工作状态的细致分析,深切的揭示了
19、只要精确地检测磨煤机筒内的料位,并合理控制这个料位,就能使最佳燃烧煤粉在悬浮煤粉仓中占有更高的比例。总之,在制粉直至燃烧中有很多参数可进行调整和控制,但只有对磨煤机筒体料位的精确检测与合理控制才可实现快速、准确的提高磨煤机筒体悬浮煤粉仓中最佳燃烧煤粉的比例。当抓住提高了悬浮煤粉中最佳燃烧煤粉比例这一首要任务,其它问题就都迎刃而解。当筒体悬浮煤粉仓里充满最佳燃烧煤粉时,悬浮煤粉仓的容积相对增大了;煤粉中含有高比例的最佳燃烧煤粉也使分离器的工作量大大减轻,回粉管中的流量也立即减少,煤在磨煤机内的循环倍率大大降低;在需求提升负荷时仅需要加大一次风压力,燃烧器中的煤粉就同步增长;锅炉燃烧器中有了充足的
20、最佳燃烧煤粉供给,燃烧热释强度立即加大,锅炉负荷就能在较宽范围内快速响应;进入燃烧器的全部是最佳燃烧煤粉时又会使火焰燃烧非常稳定。(三)应用实例浅析 磨煤机筒体料位检测与控制的重要性为了使上面论点更具体,下边列举四个电厂在磨煤机筒体内的料位差压检测系统应用由非正常状态进入到正常状态的前后变化情况,说明双进双出钢球磨煤机直吹式系统中筒体料位的精确检测与合理控制的重要性。1. 大修后实现了料位的准确检测和合理控制提高了各项指标济宁运河电厂五、六号炉,六台磨煤机的料位差压检测装置是法国阿尔斯通原装进口产品。但是因安装施工和参数设定等问题,造成料位信号的测量值不稳定和不准确。系统从投产到运行近四年时间
21、,几台磨煤机的料位差压检测和自动控制都很难实现。在大修时对磨煤机本体的检测气流输送管路、附件和进口原装的检测装置都进行了技术改造,使磨煤机筒体的料位得到精确检测和基本合理的控制。仅是实现了基本合理的控制,就收到了事半功倍的效果,下面收集了六号炉大修前后所选用的煤质主要参数比较和两组数据进行比较,来说明磨煤机筒体料位精确检测和合理控制的重要性及产生的显著经济效果。1). 煤质是锅炉燃烧稳定性和经济性直接影响因素。为了使数据对比更合理,下面将大修前后所选用的煤质主要参数进行比较。经过上述各参数化验对比报告,表明大修前后所选用的煤质基本相同。2). 煤粉细度变化是磨煤机料位合理性的重要考核指标。通过
22、大修前、后六号炉A、B两台磨煤机煤粉细度对比,突显了料位的合理控制对煤粉细度改变的作用。3). 飞灰含碳量是考核煤粉燃尽程度最主要指标,它体现了燃烧的稳定性和经济性。下表是大修前后六号炉飞灰含碳量对比表。大修前后所选用的煤质主要参数基本相同。在同一个制粉、输送、燃烧系统中,大修技术改造前后在煤粉细度、燃烧、降低煤耗等方面的变化是显而易见。但是,应该更深刻的认识到大修后,仅对磨煤机筒体的料位得到准确的测量和实现了料位基本合理的控制就取得了显著的经济成果。如果能再提高对磨煤机筒体悬浮煤粉仓的认识,抓住了提高悬浮煤粉中最佳燃烧煤粉比例这一首要任务,去合理和精细的控制磨煤机筒体的料位将会取得更大的收效
23、。2. 准确的磨煤机筒体料位检测与控制 实现了负荷提升的快速响应某电厂二期燃煤机组配置的磨煤机没有料位差压检测装置,仅有噪声电耳料位检测装置。由于噪声电耳料位检测装置的信号宜受外界噪音干扰,信号不稳定。在磨煤机运行中随着筒体内的料位的上升噪声变小,在接近滿磨时信号变化很小又不准确,给煤机只能依靠手动操作控制。由于磨煤机筒体的料位高度调节和控制不准确。提升负荷时滞后性很大,负荷响应时间最短120秒。在磨煤机安装了筒体料位差压检测装置后,使磨煤机筒内料位值检测比较准确,实现了给煤机的控制与料位差压信号连锁自动控制。机组在协调控制中只要改变磨煤机的一次风压就能很快改变磨煤机出力,负荷响应速度由原来的
24、120秒缩短为30秒,负荷响应能力由原来的3MW/min提高到6MW/min,完全满足AGC控制对300MW机组的负荷变化要求(参见下图)。图中:A(红色)机组实际负荷;B(绿色)AGC负荷指令;C(紫色)速率变化后的负荷指令。3磨煤机在合理的料位运行时可降低消耗和减少检修维护费用甲、乙两个电厂分别使用和不使用料位差压控制对双进双出钢球磨端衬板磨损速度的对比见下图。左边照片是电厂甲磨煤机采用料位差压检测,筒体料位检测准确控制较好的端衬板;右边照片是电厂乙磨煤机采用噪声电耳料位检测,是磨煤机筒体料位检测不准确,运行时料位控制较低的端衬板。通过照片对比可以清晰地看出,两个电厂设备运行时间接近,磨损
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