洛阳水力除焦技术开发.doc
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1、延迟焦化水力除焦系统几项新技术的开发中国石化洛阳石油化工工程公司200011摘 要本文从研制、开发用于延迟焦化水力除焦系统的几项新技术、新产品的实践,重点阐述了科技开发工作紧密结合国内的生产实践,跟踪国外先进水平所取得的成果,总结了在科技开发中正确处理消化吸收国外技术和开发创新的关系,以正确的技术路线,实行科研、设计、生产三结合在新技术,新产品开发工作中的重要性。 目录页数一、国内外水力除焦系统的技术状况 1 1国外水力除焦系统的技术状况 1 2国内水力除焦系统的技术状况 4 3差距 5二、新技术、新产品开发中,必须有正确的技术路线 51从生产实际出发明确攻关方向和目标 52立足国内,制定先进
2、合理的技术方案 63集中优势,实行科研、制造、生产三结合 8三、水力除焦系统“八五”攻关所取得的主要成果 91缩短了除焦时间2降低了除焦系统能耗3提高了操作水平4联合切焦器达到了国际先进水平四、不断进取,把水力除焦系统的科技开发工作提高到 9新的水平一、 国内外水力除焦系统的技术状况延迟焦化装置是使渣油通过深度热裂化转化为气体、轻、中质馏分油及焦炭的加工过程,是炼油厂提高轻质油收率的一个重要手段。延迟焦化具有技术简单、操作方便和装置灵活性大等优点。据不完全统计1999年底全世界705个炼厂,热加工装置的处理量为355.3Mt/a,延迟焦化装置的处理量为137.43Mt/a,焦炭产量为40Mt/
3、a1我国现有焦化装置22套,加工能力16.85Mt/a。在十五期间,我国还要扩建、改建、新建一批延迟焦化装置,使总加工能力达到20Mt/a。水力除焦系统是延迟焦化装置的重要组成部分,对装置的安、稳、长、满、优的生产具有重大作用。1国外水力除焦系统的技术状况。应用高压力射流所具有的能量对焦炭进行破碎的水力除焦方法1938年由美国Shell公司发明并自1939年应用于工业实践以来2,在除焦高压水参数,除焦工具,控制及保护、除焦时间的缩短等方面不断改进和提高。11 除焦高压水参数除焦高压水经除焦切割器喷嘴形成的高压射流,其轴心动压力在(4580)d0(喷嘴直径mm)的原始段基本不变,随着距离的加大而
4、减小。而射流总打击力则在200d0处达最大值。轴心动压力对钻孔的效率有决定作用,而射流的总打击力对切焦的效率有重大的作用3。除焦高压水参数主要是压力和流量。高压水压力据介绍,根据经验焦炭塔每米直径,需要水压2.72MPa。美国HOUSTON炼厂焦炭塔直径7.42m,高度28.6m,选用的高压水泵压力达22.8MPa4。高压水流量在给定的压力下,冲击力和流量成正比,根据美国Pacific泵公司的统计数字,高压水流量,在焦炭塔直径56.5m时,约为170m3/h,直径更大的焦炭塔,高压水流量增加并不明显,直径77.5m时,为180190m3/h。12 切焦工具国外延迟焦化的切焦工具以美国Pacif
5、ic公司为代表,最初的切焦工具包括钻孔扩孔及切焦三种,逐步发展减少为二种即钻孔和切焦二种。121 Pacific的切焦工具:5钻孔器见图(1),切焦器见图(2),联合切割器见图(3)图(1) 钻孔器图(2) 切焦器图(3) 联合切割器钻孔器采用快速连接方式和钻杆下部连接,5”通径适合流量为227m3/h,压力20MPa,6”通径适合于流量超过227m3/h ,压力20 MPa,钻孔器上有4个倾斜向下的喷嘴。钻孔直径可达9241219mm。钻孔器由钢板和管子焊接制成。切焦器由铸钢制造,采用与钻孔器同样的连接方式。采用二个与水平线向上倾斜5及向下倾斜5的喷嘴。联合切割器则组合了钻孔和切焦喷嘴,采用
6、一个气动活塞和弹簧来定位,以改变水流方向实现钻孔和切焦的操作。但是这种切换操作必须在将钻具提出塔外,并切掉高压水,从接头处通入空气压力才能实现。据介绍还需要5分钟的人工作业。122 射流质量:在确定的高压水压力和流量下,从切割器喷嘴出来的射流质量(轴心动压力和总打击力的大小及分布规律)是影响效率及除焦速度的关键由于高压水在进入喷嘴前受结构尺寸的影响,不可能有足够的直管段,通常在喷嘴前增加各种型式的稳流器是保证射流质量的重要措施。美国PACIFIC公司采用的一种锥形蜂窝状稳流器见示意图(4)。从制造上要求上喷嘴的同心度,椭圆度、光洁度、尺寸误差等也是影响射流质量的重要因素。13 除焦控制阀美国P
7、ACIFIC在除焦高压水泵出口安装的除焦控制阀,主要有下列功能:在开泵时使泵有最小的循环流量,高压水不进入切割器。在对管线,除焦工具等系统充压时,以予定的较小流量进行。防止水锤和冲击。在全流量进行除焦操作时压降最小。图(5) 除焦控制阀该阀由气缸驱动,包括由15级孔组成的旁通回路及8级孔板组成的予充回路。该控制阀于1976年6月取得美国专利。除焦控制阀的示意见图(5)14 除焦操作程序控制系统为提高除焦操作的自动化水平及保护设备和人身安全。除焦操作的自动控制系统是1979年由美国CONOCO公司提出,1982年在HUMBER炼厂试验成功6该系统采用PLC测定钻杆位置,钻杆转速,除焦水压力,钢丝
8、绳拉力等并显示上述参数。美国PACIFIC公司对水力除焦自动控制系统的设计包括了泵出口除焦控制阀;钻杆上、下极限位置;高压水进入切割器的控制保护以及除焦操作中钻孔和切焦程序的控制等。15 除焦胶管国外有井架除焦的胶管主要用于风动水龙头的高压进水。美国Good all和Good Year公司提供的胶管采用双层或4层钢丝编织层的合成橡胶胶管。承受的工作压力为27.5MPa和34.5MPa,断裂压力为55.1MPa和68.9MPa,采用1500Lb或2500LB RTJ法兰和螺纹接头连接。法国COFLEXIP公司用于水力除焦的胶管,采用不锈钢制外覆层及单层热塑料和一层Z字型压力钢架和一层交叉绕制的抗
9、张铠装层。工作压力34.5MPa,最小弯曲半径0.9m,破坏拉力108吨。耐磨损,重量轻,受压时无扭转及不会爆裂等特点。除上述几点外,水力除焦系统中的钻机绞车,风动水龙头及其它附属设备属一般设备,不再详述。2、国内水力除焦系统的技术状况国内自1965年由石油部抚顺设计院自行开发和设计的第一套水力除焦系统在石油二厂顺利投产以来,至1990年本项目技术攻关前,在水力除焦系统的设备设计及开发方面不断改进和提高,主要有:2.1无架水力除焦1965年5月我国自行开发设计的无井架水力除焦首先在石油二厂工业试验装置投用,接着于1967年在南京、胜利和独山子炼厂建成并投产,采用了水龙带绞车,水涡轮减速器等新型
10、设备,具有节省钢材,降低标高,施工方便,节省设备(除焦设备可几塔共用)等优点。已在美国、日本、欧洲、加拿大、印度及中国以“延迟焦化柔管除焦方法及设备”取得了专利。2.2有井架水力除焦2.2.1对除焦切割器进行过多次改进,采用了管形,井字型及星形稳流器提高射流质量,取得了一定效果。 对钻孔和切焦的联合水力割器自1965年开始也不断进行设计的探索,并在工业装置上初试成功。2.2.2除焦系统高压水泵出口仍沿用电动闸阀,回水管仍要上塔,操作复杂。控制系统不完善。2.3在钻机绞车,塔底盖装卸机等主要设备上针对生产中问题进行过一些改进。3、差距从总体上说,在90年代初期国内水力除焦系统与80年代末期从国外
11、引进的几套设备和控制相比尚存在较大差距。在水力除焦的控制系统上主要靠人工操作,电话联系,存在除焦能耗大,除焦时间长,有安全隐患。高压水泵出口电动闸阀操作,管线配置复杂,有水锤和振动现象。无井架水力除焦中的高压胶管寿命短,影响长周期运转。二、新技术、新产品开发中,必须有正确的技术路线。1.0从生产实际出发明确攻关方向和目标在“八五”攻关工作一开始,我们针对国外先进技术,结合国内生产实际,以提高技术水平、降低除焦能耗,减少除焦时间,确保安全、长周期运转为目标,确立了以下四个方面的攻关方向和目标。1.1开发水力除焦程序控制系统:图(6) 系统分布示意图目标是瞄准国外先进水平,使主要除焦操作按程序动作
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