doc80kt/a合成氨变压吸附脱碳装置技术改造.doc
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1、80kta合成氨变压吸附脱碳装置技术改造小氮肥第39卷第8期2011年8月80kt/a合成氨变压吸附脱碳装置技术改造0前言洪鉴(云南云天化国I.,fG_r-有限责任公司红磷分公司开远661600)云天化国际化工有限责任公司红磷分公司的合成氨装置于1999年建成投产,原设计能力为30kt/a合成氨,以焦碳,白煤为原料制气,脱碳采用变压吸附工艺,配套的变压吸附脱碳装置(简称1脱碳装置)设计处理能力25000In/h(标态).2001年,合成氨装置产能扩至80kt/a,新增1套设计处理能力25000in/h(标态)的变压吸附脱碳装置(简称2脱碳装置).在运行过程中,2套脱碳装置的氢损失都比较大,1脱
2、碳装置氢损失高达4%6%(体积分数,下同),2脱碳装置氢损失达3%,严重影响了合成氨的消耗.为此,经多方论证,在2007年对2套脱碳装置进行了技术改造.1合成氨脱碳系统工艺流程和主要设备1.11脱碳装置1脱碳装置工艺流程见图1.来自变换系统的变换气在一定压力和环境温度下,由管道进入气水分离器,将原料气中的游离水分离掉,分离出的水通过排污阀排出,分离水后的原料气通过管道进入吸附塔;脱碳后的产品净化气从出口管弓9出,进入净化气缓冲罐,然后与2脱碳装置净化气汇总到三段进口总管.吸附后的吸附剂需要进行解析再生,吸附塔的解吸气分两部分排出:一部分为吸附塔逆向放压时的排出气;另一部分为真空解吸气,由真空泵
3、抽空后进入抽空气放空总管排出.该套变压吸附装置设计吸附压力0.8MPa,由52只程控阀,2只终充阀及1只出口压力调节阀组成.工艺运行方式为8-3-2和622两种运行方式,83.2即8塔运行,3塔同时吸附,2次均压,每塔的循环步骤为:吸附,一均降,二均降,逆放,抽真空,二均升,一均升,终充.62-2即6塔运行,2塔同时吸附,2次均压,每塔的循环步骤为:吸附,一均降,二均降,逆放,抽真空,二均升,一均升,终充.6-2-2作为低负荷或其中一塔阀门有故障时进行调节.1脱碳装置主要设备参数见表1.1.22脱碳装置2脱碳装置工艺流程见图2.该套装置设计吸附压力为一0.7MPa,由46只程控阀,1只终充阀和
4、1只出口压力调节阀组成.工艺运行方式为8.3.3和6-2.2两种.83.3即8塔运行,3塔同时吸附,3次均压,在抽真空时还带有12S冲洗.l专.钕接挺接挺穗撂:睡唾唾睡唾夔.留翟._IlID+D+哇9.o+D+口+D+.;图11脱碳装置工艺流程冲罐口口l0表11脱碳装置主要设备参数设备名称设备参数吸附器气水分离器净化气缓冲罐真空泵452600mm22mm7980mm.吸附剂装填量29m,8台451000mm12mm3180mm,1台3500mm14mm16275mm,1台SK一120,n:390r/min,排气压力0.100.12MPa,抽气量7200m/h,5台小氮肥第39卷第8期2011年
5、8月每塔的循环步骤为:吸附,一均降,二均降,三均降,逆放,抽真空一,反洗,抽真空二,三均升,二均升,一均升,终充.6.2_2即6塔运行,2塔同时吸附,2次均压,每塔的循环步骤为:吸附,一均降,二均降,逆放,抽真空,二均升,一均升,终充.6-2-2作为低负荷或其中一塔阀门出现故障时进行调节.2脱碳装置主要设备参数见表2.表22脱碳装置主要设备参数设备名称设备参数吸附器气水分离器净化气缓冲罐真空泵452600mm24mm9560mm.吸附剂装填量36m,8台1000mm12mm3180mm,1台3500mm14mm16275mm,1台SK-400,n=390r/min,排气压力0.100.12MP
6、a,抽气量96m/min,4台2存在问题及原因分析2套脱碳装置在运行时,都体现出了操作便捷,开停车方便等优点,但存在氢等有效气体损失大,2脱碳装置阀门故障时会造成全系统憋压等问题.2.11脱碳装置1脱碳装置自1999年投产以来,实际运行处理气量比设计值低50008000m/h(标态),氢损失高达4%一6%,比设计值高1.5%一2.5%.主要原因:1脱碳装置在1997年设计时,由于对吸附工作压力与吸附效果的关系认识不足,在确定设计条件时考虑不周,吸附压力设计得过高(0.78MPa),但实际操作过程中,吸附压力仅为0.62MPa左右,与装置实际所能达到的吸附压冲罐力偏差较大.变压吸附的主要特点是吸
7、附压力越高,吸附效果越好,处理能力越大,由于在设计时对装置的操作弹性也考虑不到位,由此造成1脱碳装置虽然设计原料气处理能力为25000m/h(标态),但实际上最高仅能达到20000m./h(标态)左右;塔设计容量过低,吸附剂装填量过少.因设计压力的高低与吸附剂的装填量成对应关系,由于设计压力过高,导致吸附剂装填量过少,降低了脱碳系统的处理能力.由于以上2个原因,导致1脱碳装置负荷过重,只得依靠减少吸附时间来保证1脱碳装置的处理能力,各个循环步骤的时间相应减少,最终导致1脱碳装置的抽真空度降低,吸附剂再生效果不好;单位时间内放空次数增多,放空压力增大,导致氢损失增大.2.22脱碳装置2脱碳装置自
8、2002年投产以来,实际处理原料气气量比设计值高9000ITI/h(标态),出口气中(CO:)高达0.35%,比设计值高0.05%;氢损失高达3%,比设计值高1%.主要原因:脱碳装置需要处理气量54000in/h(标态)左右,但由于1脱碳装置处理能力达不到设计要求,导致2脱碳装置负荷增加9000Ill/h(标态)左右的气小氮肥第39卷第8期2011年8月量,超出了2脱碳装置的负荷设计值,只能同样减少2脱碳装置吸附时间来提高该脱碳的处理能力,随着吸附时间的减小,各个循环步骤的时间相应减少,2脱碳装置单位时间内放空次数随之增加,放空压力增大,氢损失增大.2脱碳装置因逆放步骤和抽真空步骤共用1只阀门
9、,每个系列配1只逆放总阀,阀门出现故障时,全系统易造成憋压,所以必须停运2台压缩机和2脱碳装置,系统卸压后才能恢复生产.由于装置负荷太重,循环周期时间太短,1和2脱碳装置往往只能实现2次均压或3次不彻底的均压,从而出现放空压力高,放空次数多及气体损失大等问题.为此,经收集,查阅相关资料,并多次向部分相关单位进行调研,最终确定选用四川开元科技有限责任公司提供的改造方案.3技改情况最终确定的改造方案是将原有1和2脱碳装置由8.3.2和83.3流程均改造为lO-4-4&2PP/VP流程.新工艺流程步骤为:吸附(A),顺放一(PP1),一均降(E1D),二均降(E2D),三均降(E3D),四均
10、降(FAD),顺放二(PP2),逆放(D),抽真空一(V),反洗,抽真空二(V),四均升(FAR),三均升(E3R),二均升(E2R),一均升(E1R),终充(FR).具体改造方案:增加顺放和抽空冲洗步骤,1和2脱碳装置都分别再增加2台吸附塔及相应装填量的吸附剂(1脱碳装置为29m塔,2脱碳装置为36m塔),同时,将现有的产品气缓冲罐改作均压罐,2脱碳装置新增加单独的.8只逆放阀,同时各增加3只程控阀(顺放一总阀,顺放二总阀,三均总阀),控制系统采用现有的罗斯蒙特AV7.4DCS系统,并增加相应的开关量及模拟量控制模块和仪器仪表;改造后本装置可实现在1塔出现故障时,由10塔流程切换至9塔及8塔
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