镇海焦化装置目前设备存在的主要问题及对策措施.doc
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1、镇海焦化装置目前设备存在的主要问题及对策措施镇海炼化炼油二部 范铜培1、静设备1.1焦碳塔/1-4的腐蚀情况1.1.1镇海炼化现有两套焦化装置,一套原设计80万吨/年,经过两次大的改造以后现为150万吨/年,二套100万吨,2005年10月份开工投产。其中焦14于1991年12月份投产,封头及其主体材质均为20g,规格为6000X36/32/26X31040,容积707M3,具体腐蚀情况如下:焦1封头由26mm减为15.3mm(06年1月份测厚数据)焦2减到13.1mm,焦3减到18.5mm,焦4减到12.7mm,其中焦1、2、4封头最小壁厚均小于最小允许壁厚15.9mm,但均高于强度计算厚度
2、7.51mm。直筒体部分腐蚀情况:焦14于2006年1月侧厚,具体数据如下:焦1/17.7mm,焦2/18.1mm,焦3/19.3mm,焦4/18.7mm,均小于最小允许壁厚21.94mm,但均高于设计强度计算厚度15.04mm。除焦口及塔口引出口等管线腐蚀情况:2005年2月11日,操作工发现焦2顶油气引出口焊缝有裂纹,为不影响生产,我们对焦2引出口整圈引出口较强,对焦14顶除焦口及引出口侧厚,数据如下:焦1/12.6/6.5mm,焦2/12.8/4.0mm,焦3/15.7/10.5mm,焦4/15.9/7.7mm(原始壁厚为22/13mm),对所有减薄处都贴钢板处理,05年底又发现焦1西侧
3、急冷油注入管线已由4mm减到1.9mm,根据生产安排及时更换为Cr5Mo管线。对策措施:(防腐要求)1)、根据生焦高度(21m)、选材导致及腐蚀情况,确定直筒体更换高度为 5.5m;2)、具体对球封头材质升级为20R+410S,筒体20R+410S,开工线,安全阀线,钻焦口等接管及法兰均采用20+堆焊INCONEL182,急冷油注入性从盘管法兰后开始到39.5米阀门后全部更换为Cr5Mo。3)、改进保温结构,封头采用两层保温棉加一层20mm厚的保温棉加一层50mm厚的隔热层,最后再用保温铁皮固定,而且为防止39.5米平台雨水渗入封头保温棉,特意制作了特殊结构。1.1.2焦碳塔/1-4直筒体“鼓
4、包”情况2006年4月份大修时要求压力容器检验单位对4台焦炭塔的鼓胀数据专门进行了检测,具体如下:位号方向(最大值)数据(mm)方向(最大值)数据(mm)T101/1东南35西北25T101/2西南45东北8T101/3西北60东南38/T101/4西南48东北40减少鼓包措施:为进一步减少焦炭塔筒体鼓包变型,主要采取以下措施;1)、对于新增筒体上所有对接焊缝的加强高度不得大于1.5mm,焊缝内侧磨平打光,其加强高度为零。2)、焊缝采用X型坡口以减少变形和应力。3)、改进保温结构,对于与筒体相联接件如大油气线及开工线支架等、为防止雨水渗入保温棉,从四个方向加以考虑防水问题,同时对中子料位计安装
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