延迟焦化延迟焦化装置优化、经济运行02.doc
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1、摘要:本文阐述了我国延迟焦化的发展、现状,集国内、国外经验基础上提出延迟焦化装置优化、经济运行指导性意见关键词:延迟焦化、技术进展、优化、经济运行一、 前言:延迟焦化装置自1930年世界第一套装置问世以来,至今仍长盛不衰,这是因为延迟焦化装置流程简单,投资少,是提高炼油厂轻质油收率的重要手段之一。石油焦又是炼钢、炼铝工业电极的主要原料。相对于催化裂化、重油加氢精制、加氢裂化难于加工的重质高含硫、高金属含量的渣油,采用延迟焦化加工手段是一项最好的技术,延迟焦化的产品容易处理。焦化干气可做制氢原料,焦化汽油加氢后可做重整或乙烯裂解原料,加氢后的焦化柴油十六烷值高、焦化蜡油可做催化裂化或加氢裂化的原
2、料。二、 我国延迟焦化工艺的技术进展第一阶段:科研开发阶段1958-1963年1958年在抚顺二厂建立10万吨延迟焦化试验装置到1963年抚顺30万吨工业化装置建成投产。第二阶段:我国延迟焦化装置工业运行初级阶段1963年-1988年该阶段采用国内自主开发的旋塞式四通阀、有阻焦阀延迟焦化工艺;有井架、无井架水利除焦工艺技术;该阶段延迟焦化装置十二套:荆门40万吨、南京60万吨、茂名30万吨、胜利80万吨、上海13万吨、大庆65万吨、长岭80万吨、石油一厂45万吨、石油二厂47万吨、安庆40万吨、克拉玛依、独山子70万吨、玉门15万吨,总能力585万吨。存在的问题:四通阀、阻焦阀操作问题多,吹汽
3、、给水对大气排放,冷焦水、切焦水多数没有实现循环使用,污染环境。第三阶段:我国延迟焦化技术快速发展阶段1989年-2004年1、该阶段大量吸收消化引进国外技术,延迟焦化技术标志性进步是焦炭塔向大型化发展:九十年代焦炭塔直径61002系列锦州、锦西、辽化、镇海、天津、茂名、乌鲁木齐焦炭塔直径84002以上系列:齐鲁石化、金陵石化、杨子石化、武汉、高桥、金山、茂名石化、吉林石化、辽河石化、锦州2、工艺更加完善从以上的历史演变来看,延迟焦化装置的发展逐渐迈向大型化方向发展,大型化的关键是焦炭塔的大型化,过去主要受制造水平和除焦技术的限制。装置普遍由原来两炉四塔和三炉六塔的主流模式变为一路两塔的模式。
4、同时,由于社会总体水平的进步,对环保要求越来越高,从噪声的控制、污水、废气的排放都有了长足的进步。全面提高了装置的自动化水平,主要工艺技术进步表现在:A、分馏塔顶回流罐合理设计,基本解决了过去瓦斯带液、汽油带水、含硫污水带油问题。B、全密闭放空系统的大直径放空塔使得放空系统操作更加平稳(最初放空塔直径2800,操作时晃动,安全阀经常起跳。后直径改为4200,操作平稳)。C、冷焦水全密闭自循环系统,通过旋流器将冷焦水里面的污油隔离出去,冷焦水采用的补充水使用延迟焦化装置生活污水补水或者使用厂内回用的中水,节约大量新鲜水。D、储焦场一沉池、二沉池设计合理,切焦水实现了更加完善的自循环使用,平时维护
5、简单,只需要定期用桥式吊车清除二级沉淀池焦粉就能满足高压水泵焦粉含量小于20PPm要求。E、国产高压水泵已完全替代进口高压水泵,运行稳定。3000KW以上电机实现了软启动,缓解了过去高压水泵启动对系统电网的冲击。F、除焦风动绞车已由防爆变频电动绞车代替,钻杆风动马达已由2.5马力改为4.0马力。G、焦炭塔由原来拆卸顶盖改为特种阀门形式,现已演变成自动顶盖机形式,不但密封良好,提高了安全连锁,还大大降低了劳动强度。H、三位阀、除焦器基本实现了国产化。I、双面辐射加热炉的使用,降低了局部炉管热强度,缓解了结焦倾向,提高了加热炉效率,传统的加热炉胀接弯头已取消。J、加热炉辐射管的材质由Cr5Mo改为
6、Cr9Mo,加热炉对流管的材质由20g改为Cr5Mo,提高了炉管的耐热强度,解决了炉管暴皮、变形等寿命问题。K、加热炉引进了在线清焦技术后,具备了生产期间焦化炉管在线清焦能力。L、新型保温技术,减少了焦炭塔体、高温管线热膨胀对焦炭塔及高温管线保温的影响。M、拿油泵由汽泵改为电泵降低了能耗,对开工循环升温更为有利。N、消泡剂、缓蚀剂、抑焦剂、增液剂、破乳剂等的逐步应用,一定程度上缓解了各公司部分瓶颈问题;但也应该看到,这些剂种当中,消泡剂已成为各公司广泛使用的成熟技术,效果明显。三、 焦化装置的生产现状中石油系统共有延迟焦化装置13套,按2004年统计数据,总加工能力已经超过1200万吨。综合能
7、耗平均984.11兆焦/吨,最高1620兆焦/吨,最低786.13兆焦/吨。早期焦化装置的生产运行情况:焦炭塔直径小,一般都是由5400改造成6100,焦炭塔变形严重;工艺参数控制不合理,大瓦斯管线结焦、加热炉管结焦、分馏塔底结焦,装置运行周期、单炉烧焦周期短;加热炉结构落后;平面位置狭小,不方便改造,改造后的冷焦水、切焦水自循环系统不彻底,放空塔偏小,装置各项指标落后。例如:某炼油厂焦化装置焦化炉出口温度500-502,焦炭塔顶温度高420-435,分馏塔底温度偏高380-385;这类装置改造的最好的办法是异地新建。1988-2000年设计的6100直径焦炭塔的延迟焦化装置生产运行稳定,基本
8、实现了长周期生产,问题是,焦炭塔直径偏小,装置基本上均满负荷生产,加热炉设计落后(卧管、立式、单面辐射加热炉)加热炉管变形,焦炭塔变形、放空塔小(如天津石化、锦西石化、锦西石化、辽阳石化等),仍然存在大瓦斯管线结焦、分馏塔地结焦、单炉烧焦时间短等问题。新式焦化装置,焦炭塔直径8400以上,由于采用了新技术,包括与多年来积累的焦化生产经验相结合,装置运行稳定,生产周期长(大港石化自2004年11月29日开车一直运行到现在)。四、 延迟焦化装置优化、经济运行1、 提高加工量提高焦化加工量手段有:渣油实现零销售、降低循环比、缩短生焦周期三项措施,分述如下: 渣油实现零销售炼厂渣油去延迟焦化装置加工,
9、每吨渣油的效益在80-100元左右,同时提高柴汽比,提高炼厂效益。炼厂过去的流程,常减压渣油一部分去焦化,一部分去成品罐区然后销售,现在主流程改为渣油全部去焦化,并使用了热进该流程的优点是:炼厂渣油实现了零销售。同时,常减压或焦化装置事故停车均会用此罐做缓冲,缓解装置处理问题的时间。 循环比针对延迟焦化老流程讲,循环比的作用是洗涤焦炭塔来的油汽中的焦粉,降低蜡油残炭,同时脱除油汽过热,避免分馏塔下部结焦。焦化循环比的的大小对装置加工量、焦化的工艺条件、产品质量都有很大影响。循环比大,分馏塔低温度高,分馏塔底易结焦,循环比小,分馏塔下部塔盘结焦,产品带焦粉严重。焦化重蜡油质量不好,去催化加工,污
10、染催化剂,影响催化整体收率(其效益损失很难算出)。去加氢、加氢裂化装置碱氮、焦粉含量高,影响加氢、加氢裂化效果。为此,焦化重蜡油脱除焦粉、芳烃后去催化、加氢、加氢裂化较为合适。降低循环比的操作要针对炼厂实际情况。老式焦化流程只能降低循环比到0.2操作。再有,对于“可灵活调节循环比”的流程焦化装置来讲,炼厂焦化装置负荷低,催化负荷高,焦化高循环比操作相当于焦化重蜡油在焦化加工,这样可多产柴油,焦化操作条件要作调整。炼厂焦化装置负荷高,催化负荷低,降低焦化循环比操作有利于提高炼厂经济效益。 缩短生焦周期缩短生焦周期可以提高焦化加工量,国内部分炼厂已经实现了20小时生焦。炼厂焦化装置能力大,缩短生焦
11、周期没有意义;炼厂焦化装置能力不足,加工渣油效益好,可考虑缩短焦化装置的生焦周期。按国内现有管理体制,国内炼厂焦化实现20小时生焦,工序稳定,通过打阻泡剂可以实现稳定生产,产品质量、管理上已没有问题。考虑到国内炼厂设备水平及焦化装置各部分的配套水平,缩短生焦时间低于20小时,焦化加热炉、分馏塔、换热系统应重新核算,同时会给工序安排、管理、安全带来很大的麻烦。2、 提高液收降低操作压力、降低循环比均可以提高焦化液收,但均受到装置特性限制,往往调节的范围很小。焦化污油、炼厂污油由焦化装置回炼是提高炼厂总液收的最好办法。污油回炼镇海石化将全厂污油打入焦炭塔回炼,提高焦化液收。抚顺二厂将焦化污油先到放
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- 延迟 焦化 装置 优化 经济 运行 02
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