中卫市跃鑫钢铁有限责任公司2×25500kVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目变更环境影响报告.doc
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1、中卫市跃鑫钢铁有限责任公司225500kVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目 变更环境影响报告建设单位:中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 评价单位:宁夏智诚安环科技发展有限公司二一五年一月 目 录1项目变更背景- 1 -2变更内容分析- 3 -2.1项目概况- 3 -2.2项目主要变更内容- 4 -2.3公用工程变更内容分析- 8 -2.4环保投资变更情况- 9 -2.5环境敏感保护目标变更情况- 10 -3项目变更后工程分析- 11 -3.1工艺流程- 11 -3.2变更项目平衡- 12 -3.3污染物治理措施分析- 14 -4变更后环境影响及可行性分析- 19 -4.1施工期环境影响及减缓措施
2、分析- 19 -4.2变更后营运期环境影响分析- 19 -4.3环境经济效益- 20 -4.4污染物变更情况- 21 -5结论及建议- 23 -5.1结论- 23 -5.2建议- 26 -1项目变更背景中卫市跃鑫钢铁有限责任公司位于中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区,是以生产经营硅铁产品为主的民营企业,从业人员300多人。公司占地总面积53330m2,项目建设内容包括2台25500kVA硅铁矿热炉生产装置及配套24MW烟气余热综合利用非燃煤发电机组及配套的公用、辅助、环保工程,宁夏回族自治区经济和信息化委员会于2009年10月26日以“宁经备案200999号”文的形式予以备案(详见附件),宁夏回
3、族自治区环境保护厅于2011年7月25日以“宁环审发201158号”文的形式同意本项目的建设(详见附件)。截至目前,建设单位只建设了原环评报告批复内容中的2台25500kVA硅铁矿热炉及其配套的公用、辅助工程,而矿热炉配套建设的24MW烟气余热综合利用非燃煤发电机组尚未建设,宁夏回族自治区环境保护厅于2012年4月19日以“宁环验【2012】31号”文的形式对225500kVA硅铁矿热炉项目出具了验收意见。由于项目可研阶段对硅铁生产过程产生的烟气量与实际运营后烟气量估算过大,导致余热锅炉、汽轮机及发电机等配置存在一定误差。可研报告估算225500kVA硅铁矿热炉产生的高温烟气为54万Nm3/h
4、,高温烟气经余热锅炉换热后,可产生26t/h1.6MPa320过热蒸汽(每台可产生约13t/h1.6MPa320过热蒸汽),产生的过热蒸汽用于2台4MW凝汽式汽轮机组发电。但随着硅铁技术的成熟,通过对同类规模生产装置类比、硅铁生产高温烟气热值核算和能量评估,同时根据企业225500kVA硅铁矿热炉运行情况,实际运行产生的高温烟气为24万Nm3/h。根据实际高温烟气量24万Nm3/h的热焓值、高温烟气量、余热锅炉设计效率等参数计算,得出过热蒸汽量为214.53t/h,因此225500kVA硅铁矿热炉产生的高温烟气24万Nm3/h可满足215t/h的余热锅炉,2台余热锅炉产生的过热蒸汽29.06t
5、/h,可配套1台5.5MW的发电机组发电。为此,建设单位决定将环评报告阶段批复中“配套建设24MW烟气余热综合利用非燃煤发电机组”变更为“15.5MW烟气余热综合利用非燃煤发电机组”,并于2014年9月29日取得了宁夏回族自治区经济和信息化委员会关于关于同意中卫市跃鑫钢铁有限责任公司15.5MW硅铁矿热炉纯低温烟气余热发电项目开展前期工作的批复(宁经信技改发2014360号)(详见附件)。根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环评价境影响评价法及国务院第253号令建设项目环境保护管理条例等有关法律、法规的规定,中卫市跃鑫钢铁有限责任公司(以下简称“建设单位”)于2014年11月26日以“
6、环境影响评价委托书”的形式委托宁夏智诚安环科技发展有限公司(以下简称“评价单位”)对中卫市跃鑫钢铁有限责任公司225500kVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目进行了变更环境影响评价。评价单位接受委托后,立即组织有关工程技术人员进行了现场勘查和资料收集,在此基础上按照国家相关环评技术规范要求,编制完成了中卫市跃鑫钢铁有限责任公司225500kVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目变更环境影响报告。2变更内容分析2.1项目概况2.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:中卫市跃鑫钢铁有限责任公司225500kVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目建设性质:新建建设地点:项目厂址位于中卫市沙
7、坡头区镇罗镇金鑫工业园区,为规划的工业建设用地,项目在宁夏的地理位置见图2-1,在中卫市的地理位置见图2-2。2.1.2建设规模原环评报告:中卫市跃鑫钢铁有限责任公司225500kVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目,建设规模为225500kVA矮烟囱罩半封闭硅铁炉烟气量根据项目可研阶段估算为54万Nm3/h,同时建设2台13t/h余热锅炉,配套2台4MW余热发电机组,年产75#硅铁5万t,年利用余热发电6528万kWh。变更后:按照“以气定炉”的原则,为将硅铁矿热炉中高温烟气最大限度回收利用,根据类比、能量评估和烟气量及热值核算结果可知,建设规模为225500kVA矮烟囱罩半封闭硅铁炉实际
8、烟气量为24万Nm3/h,为此将环评报告阶段“213t/h余热锅炉(尚未建设)”变更为“215t/h余热锅炉”,与之配套非燃煤热电机组由环评报告阶段的“24MW” (尚未建设)变更为“15.5MW”,年利用余热发电3575万kWh;其他装置及其生产能力不发生变化。2.2项目主要变更内容2.2.1项目组成变更前后对比分析本项目实际建设情况与原环保报告书中的建设内容变化具体见表2-1。表2-1 本项目变更前后建设内容对比一览表项目组成原环评报告中内容实际建设情况主体工程硅铁冶炼生产2座25500kVA矮烟罩半封闭式硅铁矿热炉与原环评报告书一致浇注车间设置2000硅水包2个,QDY25/10t-22
9、.5天车2个与原环评报告书一致辅助及公用工程硅铁余热发电13t/h余热锅炉2台,24MW发电机组余热锅炉由“213t/h”变更为“215t/h”,发电机组由“24MW”变更为“15.5MW”供配电系统厂内设一个总变配电站,内设2台35kV/0.4kV的1250kVA变压器。降压后接至380V低压配电柜与原环评报告书一致机修车间包括设备检修和维护设施等与原环评报告书一致化验室主要承担原料、成品等分析化验、检测和对生产过程中的半成品进行分析,以控制产品质量与原环评报告书一致软水制备采用一套软水制备系统,软水制备能力为4.0m3/h与原环评报告书一致循环水系统设置循环水泵、循环水池、冷却塔等设施与原
10、环评报告书一致给水系统由园区供水管网统一提供与原环评报告书一致供电系统部分用电由厂区余热发电供给,剩余用电由园区35kV变电所供给与原环评报告书一致供热系统由硅铁冷却循环水余热供给与原环评报告书一致排水系统本项目软化水系统排水、电炉循环水系统排水用于硅石冲洗;生活污水经污水处理设施处理后,冬季用于洒水降尘、其它三季用于厂区绿化与原环评报告书一致贮运工程原料厂采用半封闭式堆场,设施硅石堆放区、兰炭堆放区、钢屑堆放区,占地面积2400m2与原环评报告书一致库房设置封闭库房及露天库各1座与原环评报告书一致环保工程废气治理硅铁炉烟气采用旋风、布袋除尘系统净化;采用半封闭式原料堆场,四周设置挡风墙,适时
11、洒水降尘;与原环评报告书一致污水处理系统生活污水经污水处理设施处理(采用生物接触氧化法),处理能力30 m3/d 与原环评报告书一致固体废物处理冶炼渣、硅铁炉除尘系统收集的粉尘均综合利用;生活垃圾集中收集后送园区环卫部门处置与原环评报告书一致噪声治理隔音、消声、减振等与原环评报告书一致地下水防渗防漏水泥地坪、粘土层和防渗膜等与原环评报告书一致绿化绿化率20%,绿化面积10000m2与原环评报告书一致办公、生活设施办公楼、职工宿舍、食堂、浴室等与原环评报告书一致2.2.2主要变更内容将环评报告阶段“213t/h余热锅炉(尚未建设)”变更为“215t/h余热锅炉”,与之配套非燃煤热电机组由环评报告
12、阶段的“24MW” (尚未建设)变更为“15.5MW”,其它产品及其生产能力不变。本项目实际建设情况与原环保报告书中的建设内容变化具体见表2-1。2.2.3主要变更设备(1)主要设备变更情况表2-2 主要设备变更对比表序号设备名称单位数量设备规格及主要技术参数环评报告变更项目环评报告变更项目1凝汽式汽轮机台21型号:N4.0-1.6额定功率:4MW额定转速:3000r/min主蒸汽参数:1.6MPa-320型号:N5-1.5/435额定功率:5MW额定转速:3000r/min主蒸汽参数:1.5MPa-3802发电机台21型号:QF-4.0 额定功率:4MW额定转速:3000r/min型号:QF
13、2-5.5额定功率:5.5MW额定转速:3000r/min3余热锅炉台22入口废气:270000m3/h(标况)-430入口废气含尘浓度:15g/m3(标况)出口废气温度:140产汽量:13t/h-1.6MPa-340(过热)锅炉总漏风量:2%入口废气:120000m3/h(标况)-500入口废气含尘浓度:10g/m3(标况)出口废气温度:130产汽量:15t/h-1.8MPa-450(过热)(2)变更设备参数表2-3 变更阶段主要设备参数表一、余热锅炉序号项目参数1型号QC120-500/15/1.8/4502最大烟气流量12万 Nm3/h3数量2台4额定入口含尘量10g/ Nm35额定入口
14、烟气温度500(锅炉入口)6锅炉入口烟气温度范围4505507出口烟气温度1308锅炉压损500 Pa9额定过热蒸汽压力1.8Mpa(表压)10额定过热蒸汽温度45011额定蒸发量15t/h12进水温度45左右(真空除氧)二、汽轮机1型 号N5-1.5/4352数 量1台3额定转速3000r/min4额定功率5MW5额定主进汽压力1.5Mpa6额定主进汽温度4357额定设计汽耗4.8kg/kwh三、发电机1型号QF2-5.52额定功率5.5MW3额定转速3000r/min4台数1台2.2.4项目机组变更前后经济技术指标对比项目变更前后机组经济技术指标详见表2-4。表2-4 本项目变更前后机组经
15、济技术指标一览表序号名称单位原环评指标实际建设指标1装机容量MW2415.52设计平均发电功率MW85.53年发电量104kWh652835754年供电量104kWh6201.63396.255年自用电104kWh326.4178.756年运转小时h792076802.2.5工程平面布置变更情况 本项目平面布置与原环评报告未发生变化。原环评中:主要由硅铁炉冶炼车间、浇注车间、余热发电、化验室、机修车间、成品库组成。原料堆场和225500kVA硅铁矿热炉布置在厂区北侧;在2座硅铁电炉中间布置蒸汽轮机,3#硅铁矿热炉西侧布置余热发电控制系统;循环水系统布置在厂区的西南;办公、库房、维修车间等布置在
16、厂区东南。厂区总平面布置见图2-3,余热发电项目平面布置见图2-4。2.3公用工程变更内容分析2.3.1给水工程变更情况分析原环评报告中新鲜水由中卫市镇罗镇金鑫工业园区管网供给,余热发电工程补水量为38m3/h,其中软化水装置新鲜水用量3.0m3/h,循环冷却水系统补水量为35m3/h(循环水量2380m3/h)。余热锅炉补水全部来自软化水装置的脱盐水,软化水装置处理新鲜水能力为4.0m3/h。变更项目水源无变化,同时软化水装置处理新鲜水能力也无变化,仅水量有所变化。因此,变更项目新鲜水利用中卫市镇罗镇金鑫工业园区管网供给,实际建设补水总量为8.75m3/h,其中软化水装置实际新鲜水用量1.2
17、5m3/h,循环冷却水系统补水7.5m3/h(循环水量1408m3/h)。2.3.2排水工程变更情况分析原环评报告中余热发电工程排水主要为余热锅炉排水及软化水装置排水,余热锅炉排水为0.48m3/h,软化水装置排水为0.6m3/h,排水可作为硅石冲洗用水。变更项目用水量用变化,因此变更项目实际排水量也相应发生变化。余热锅炉排水量为0.2m3/h,软化水装置排水量为0.25m3/h,排水可作为硅石冲洗用水。2.4环保投资变更情况原环评报告中总投资为16200万元,实际总投资为16200万元(包含余热发电工程投资),总投资无变化。原环评环保投资估算为600万元,占总投资的3.7%。根据项目实际建设
18、情况,环保投资为520万元,减少了80万元,实际环保投资占总投资的3.2%,详见表2-5。表2-5 本项目变更前后环保投资对比一览表序号项目名称环保投资内容原环评金额(万元)本项目变更后的实际金额(万元)备注1废气配料与上料系统回转反吹扁袋除尘器5040变化2硅铁炉除尘系统及气力加密系统450370变化3原料场挡风墙3535不变小计535445变化4废水污水处理设施1010不变小计1010不变5生态保护绿化1515不变6噪声隔音、消声、减震2020不变7环境监测在线监测设备2020不变小计5555不变8余热发电机组施工期抑尘措施/1新增9施工期垃圾清运/0.5新增10隔音降噪措施/8.5新增小
19、计/10新增合计600520变化2.5环境敏感保护目标变更情况根据现场踏勘情况,与环评阶段一致,未发生变化,项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区,周围无环境保护目标。3项目变更后工程分析3.1工艺流程3.1.1施工期工艺流程及污染环节简述本次主要为余热锅炉及发电机组的购置与安装,基础工程已竣工。建设工艺流程及产污环节示意图见图3-1。主体工程体工程噪声设备安装调试噪声竣工验收图3-1 施工期工艺流程及产污环节示意图3.1.2营运期工艺流程及污染环节简述本项目与原环评报告中的主体工艺没有发生变化,其它产品及其生产能力也无变化。主要变更的是余热发电机组,由原环评报告中规模为“24MW(尚未建设
20、)余热发电机组”变更为“15.5MW余热发电机组”。余热发电工程工艺流程为:225500kVA(2#、3#)硅铁矿热炉在生产过程中产生的高温烟气进入余热锅炉,经余热锅炉换热后送到除尘器,经除尘后,由22m高的烟囱排放;过热蒸汽汇入管道后进入汽轮发电机组作功发电,乏汽经凝气器冷凝后再送回至余热锅炉完成汽水循环。项目工艺流程图如下:图3-2 本项目工艺流程图 3.2变更项目平衡3.2.2变更项目蒸汽平衡根据项目225500kVA硅铁矿热炉实际运行情况、能量评估及热值核算,依据结果可知每台25500kVA硅铁炉可产生450-550(热焓569 kJ/Nm3)高温烟气120000Nm3/h,通过余热锅
21、炉换热后产生的蒸汽(压力1.8MPa、温度450,焓值3665 kJ/kg)带动汽轮机发电。余热锅炉设计效率为78%。余热锅炉产生的过热蒸汽量过热蒸汽量(t/h)=烟气量(Nm3/h)高温烟气热焓(kJ/Nm3)78%(锅炉设计效率)过热蒸汽热焓(kJ/kg)1000(单位转换值)12000056978%366510002=29.06t/h硅铁矿热炉烟气可有效利用热量Q烟=12000056978%1062=106.52(GJ/h)其中96%能量转化为过热蒸汽带动发动机做功,4%能量转化为蒸汽返回至余热锅炉完成汽水循环。 用于发电机组做功的过热蒸汽量:106.5296%1063665103=27
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