135MW锅炉异常、事故处理汇总.doc
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1、135MW锅炉历年来异常、事故处理汇总一、风机异常:1 2005年12月17日#9炉甲排后轴承温度升至73,降低出力轴承温度不再升高;2 2006年1月5日23:00接班时5#机负荷125MW,8#炉乙送电机后轴承温度50.5,负荷加至138MW后该温度升至57.5,就地测振动正常,有异音,通知检修值班,检修检查后说无异音,5#机负荷减至118MW,该温度降至40。3 #9炉甲排后轴承温度不正常升高,(1:20从38逐渐升高,至2:30升至73.3)降低制粉出力运行,后轴温度逐渐下降。后再提高出力,后轴承温度稳定在36。4 2006年1月14日3:20发现#8炉乙送电机前轴承温度65,并上升,
2、就地检查也高,汇报值长,降低该风机出力,通知一次班处理.减负荷至110MW,#5机供热倒止#3机,一次班加油,期间温度上升较快,至91后缓慢降低。5 06年1月22日06:40发现#8炉乙送电机轴承温度由26迅速上升,就地检查轴承有异味,#5机供热倒由#3机供,#5机负荷迅速减至85MW,停运#8炉乙送,轴承温度最高至261(撤风量保护)6 06年2月17日1:55许可热机工作票(0002435)#9炉甲排粉风机换轴承09:00终结工作票(0002435)#9炉甲排换前轴承,现温度正常2031。7 #8炉乙送调速跳至全速,出现故障一报警,调整炉膛负压至正常,就地检查无8 06年3月13日8:5
3、0#9炉乙送电流晃动大60A-100A,降低出力运行,电流在55A-75A晃动,汇报值长。就地检查电机有异声,其余正常09:25经电气检修处理#9炉乙送已正常9 06年3月14日22:05减负荷检修乙送电机(转子接线装头烧坏)23:20#8炉乙送电机检修结束投运,负荷加至115MW,投入风量保护10 #9炉甲引电流晃动大(65.4A115A),甲引切全速运行-#9炉甲引风切调速,电流75.2A,正常11 #9炉甲送在减负荷时切调速至95%时突然跳至全速,调整负压,通知一次班检查,(一次班检查后交待甲送不要切调速,待厂家来人检查后再投)#9炉甲送检修结束(更换内反馈模块),投调速正常12 #9炉
4、甲乙引风机由调速跳至全速,炉膛负压至-500Pa,即调整引风机入口挡板,乙引无转速,汇报值长经检查#9炉乙引测速头坏,甲引投调速13 乙侧粉位高,停甲侧制粉,通知检修,停磨过程中甲排停不下,通知热工经热工检查#8炉甲排停运14 #9炉甲引电机前轴承温度上升至70,比接班时高5,汇报值长,通知检修加油,同时降低甲引出力. 0.5小时#9炉甲引加油后,电机前轴温度降至2915 06年4月4日14:00#8炉乙引电机线圈一温度高92.2,降低出力16 06年4月8日11:30#9炉甲送调速之70%时跳闸,急减负荷,停运#9炉上、中上层给粉机,增大乙送出力至最高出力,调整负压至正常,#6机供热切至#5
5、机,#5机加负荷至120MW,检查风机无异常,通知电气检修。(故障一报警)11:52电气检修通知启#9炉甲送,正常,投入CCS,加负荷至110MW(检修通知#9炉甲送不能切调速)17 06年6月3日12:20发现#9炉乙送前轴承温度由66度迅速上升至86度,至就地检查振动声音正常,但有异味。#6机负荷由130MW减至115MW ,降低乙送出力,温度下降18 06年06月9日09:24#9炉甲引运行中跳闸(自动状态),故障一报警,炉膛负压变正至1050PA,解除甲乙送风机挡板连锁关小送风,解除风量保护,开大甲引出力至全速,拉上层给粉机,负荷123MW减至93MW,调整炉膛负压至正常,空预器吹灰一
6、次10:37#9炉甲引电气检查为内反馈故障,处理后启动正常(电气交代只能全速运行,不能投调速)19 06年06月9日10:10巡回检查时发现#9炉乙引电机有异声,且有异味,汇报值长,通知电气检查,并减负荷至95MW,撤风量30%保护,调整送风量,保持负压,停运给粉机,维持一次风压,逐步降低乙引出力,在处理过程中,乙引电流由55A跌至28A,后升至110A左右,随即又跌至28A;#8炉接令加负荷至128MW,#8炉停止降粉20 06年7月1日15:00#9炉甲送跳闸,故障1报警,汇报值长,减负荷至82MW,乙送切全速,拉上层及中上层给粉机,停乙侧磨煤机,维持一次风压,控制炉膛负压-15:20电气
7、检修通知启#9炉甲送,启动后电气检修就地用事故按钮停-17:15#9炉甲送抢修结束,启甲送,运转正常21 06年7月#9炉乙引电机前轴承温度经多次加油现温度基本稳定(88度,最高93度)22 06年7月3日19:35检查发现#8炉甲引电机滑环处冒烟,内反馈故障1报警,电流异常变化,有时过电流,汇报值长,按事故按纽停运,减负荷至90MW,提高乙侧引风机最大出力,撤风量30%保护,调整送风量,保持负压,停运部分给粉机,#9炉加负荷至120MW23 06年7月3日20:05检查发现#9炉甲引电机滑环处冒烟,电流异常变化,汇报值长,按事故按纽停运,减负荷至90MW,提高乙侧引风机最大出力,撤风量30%
8、保护,调整送风量,保持负压,停运部分给粉机,#8炉加负荷至95MW.#9炉停运乙侧制粉系统24 06年7月3日21:30#5机组负荷减至70MW时,发现#8炉乙引风机电机滑环处冒烟,按事故按钮停运,#8炉MFT动作(首出原因全部引风机跳闸),炉膛负压至+815Pa,甲乙送风机未跳停(双吸联跳甲、乙送保护投入),立即停运送风机,通知汽机开旁路,停运各电场,关闭连排,给粉机闸板.25 #8炉启甲引风机试运,启动后即跳闸(约30秒)26 06年5月23日09:26发现#8炉甲排电机后轴处冒烟,紧急停运甲侧制粉系统27 06年7月8日21:10#9炉乙引由调速跳至全速,故障1报警,通知电气检查,电气检
9、查原因为#9炉内反馈室屋顶漏水引起28 #8炉乙送跳至全速,故障1报警,无转速,汇报值长,就地检查为检修打扫卫生时,把测速头弄坏.29 06年4月8日11:30#9炉甲送调速之70%时跳闸,急减负荷,停运#9炉上、中上层给粉机,增大乙送出力至最高出力,调整负压至正常,#6机供热切至#5机,#5机加负荷至120MW,检查风机无异常,通知电气检修。(故障一报警)11:52电气检修通知启#9炉甲送,正常,投入CCS,加负荷至110MW(检修通知#9炉甲送不能切调速)30 发现8炉乙送入口挡板反馈指示回零,风量无变化,就地指示为全开,汇报值长,通知热工经热工检查,乙送为反馈指示输出坏,需更换板子(暂无
10、备品),但目前不影响运行,仍可操作,只是无开度指示31 #8炉甲排粉机跳闸(后轴承温度高80跳闸,跳闸前温度由50迅速上升,跳闸后最高升至91),甲磨、甲给煤机联锁跳停,就地检查除油位1/3偏低外,无其它异常,汇报值长,关闭甲侧各风门。32 06年7月30日20:00#9炉乙吸电流晃动较大(在25A至180A左右之间),就地检查电机滑环有火星及焦臭味,立即停运#9炉乙吸,启#2供油泵,#6机屺亭供热倒由老厂供,速减#6机负荷至105MW,关小排粉机入口门降低出力,保持一次风压,#5机加负荷至138MW(#9炉炉膛压力最高至1100Pa.)电气检查6KV室开关及内反馈装置均无异常及报警信号33
11、#9炉乙引停不下,显示外绿圈内红圈。后电气按就地电动跳闸按钮分闸成功#9炉乙引静态试验不能启动,查为内反馈控制板烧坏经热工、电气检修处理,跳过内反馈启动#9炉乙引正常(靠背轮已连)34 06年8月1日18:10#9炉甲吸电流晃动较大(在40A至104A左右之间),就地检查电机滑环有火星及焦臭味,立即停运#9炉甲吸,撤MFT中风量30%保护,启#2供油泵备用,#6机撤供热,负荷速减至105MW,全开乙引入口挡板,调整送风量,调整炉膛负压(炉膛负压最大至800Pa),维持一次风压,拉上层给粉机,停运甲侧制粉系统,#5机加负荷至138MW,(处理过程中#3角二次风总风门失电,通知电气送电,但合不上,
12、只能到就地手动)35 06年8月18日20:30巡检中发现#9炉乙送电机滑环碳刷有连续蓝色火花冒出,几乎成环火,汇报值长,通知电气,解除#9炉MFT中风量30%保护,立即停用乙送,手紧乙送入口挡板,关小乙空预器进口烟气挡板,负荷减至90MW,#6机倒供热,#5机负荷加至137MW,启#2供油泵备用,开大甲、乙侧一次风热风门,拉上层及中上层给粉机,关小乙磨热风门,降低其出力,维持一次风压23:25#9炉乙送电机滑环碳刷由检修更换结束,启乙送,检查正常后,#6机逐加负荷至115MW,#5机减负荷至122MW36 06年8月26日14:20巡检发现#8炉乙送电机前后轴承温度异常升高(85.3、87)
13、,线圈温度均120,且各温度呈上升趋势,即提高甲送出力至最大,降低乙送出力。检查为电机风扇故障停运,汇报值长及部门领导。电机风扇处通压缩空气进行冷却,撤除风量小于30%的保护,各点温度呈下降趋势。17:10由于电气一次班拆#8炉乙送电机冷却风扇,#8炉停甲侧制粉系统,负荷减至100MW,关小#8炉乙送入口挡板;#9炉负荷加至120MW18:00电气一次班拆下#8炉乙送电机冷却风扇,现用一扬谷扇加压缩空气冷却#8炉乙送电机(检修交待密切注意扬谷扇和压缩空气运行情况,如电机温度上升可开大压缩空气),#8炉加负荷至110MW,#9炉减负荷至110MW37 06年8月27日16:08继保要求#9炉甲引
14、风机投调速,投调速后电流晃动较大,就地检查发现电机滑环处冒火,立即按事故按钮停运,调整炉膛负压,调乙引出力至最大,负荷减至85MW,且乙引电流也晃动(全速最大有15A)汇报值长18:40#9炉甲引风机滑环更换结束,启甲引(电流、滑环正常)38 06年9月5日13:40电气发现#8炉甲送电机冷却风扇不转,查为已烧坏,现接临时风扇39 06年9月13日01:30发现#8炉乙送电流晃动大,有10A-14A,且DCS中乙送转速反馈有1%左右晃动,转速有10转左右晃动,就地检查无异常,调整DCS中调速输入,仍无好转,汇报值长,通知电气检查02:00#8炉乙送电流晃动增大,增至20A左右,向值长要求切全速
15、,#8炉乙送切全速后,挡板开度65%,电流稳定在48.5A左右40 06年9月22日13:53发现#9炉乙送电机碳刷冒火,快成环火,#6机负荷由113MW减至109MW,诸桥供热倒由老厂供,关闭联通3,#9炉甲、乙送切全速,甲送出力调至最大,关小乙送入口风门,电流晃动达10A,通知一次班,一次班方工检查共有三只碳刷冒火严重,后更换碳刷及压簧(7只碳刷,2只压簧),电机恢复正常。41 06年9月29日18:30发现乙引入口档板连杆弯曲,全开正常,关至20%以下时开始弯,汇报值长、专工42 #8炉冷却风机切换试验,解除联锁,启动乙风机正常,停运甲风机,乙风机跳闸,然后启动甲风机启不起重新启动正常,
16、电气检查乙风机熔丝烧断,现已更换。43 调整#9炉甲送转速(从82.5%调至85%)时发现调速反馈自行上升至99.6%,立即由调速切全速(切至全速后电流仍有56A晃动),汇报值长,通知电气,检就地检查有碳粉冒出,经电气一次班检查#9炉甲送有一刷握破裂,取下该碳刷,另滑环绑带断裂,待停机处理,一次班交代#9炉甲送暂时放在全速运行44 电气检查发现#8炉乙送电机冷却风扇停运,调整#8炉甲、乙送风机负荷,16:05DCS画面出现#8炉乙送电机线圈温度高报警,查第5点温度75.145 检查发现#9锅炉乙引出口烟道与至烟囱烟道连接处漏46 发现#8炉甲送滑环室冒火,立即将甲送调速切全速,关小甲送入口挡板
17、,撤#5机调压器,通知一次班检查,打开滑环有机玻璃,发现碳刷架一相接线烧断一根47 07年3月17日10:17#9炉甲送风机电流由39A跌至30A,即切至全速,调节进口挡板及乙送,就地检查无异常,再切至调速电流由43A跌至22A(未调节),切全速,通知一次班。一次检查后交待:调速装置已坏,现在已撤出,不得投调速。(注意:#9炉甲送不得投调速,如果#9炉甲送跳闸,不得再次启动,须将内反馈装置由维修切至运行后再启动,运行正常后再将内反馈装置由运行切至维修)48 #8炉乙送线圈温度高报警(75度),现场检查冷却风扇烧,减3MW负荷降低乙送出力,通压缩空气,甲乙送切全速运行,汇报值长49 #9炉甲吸投
18、调速,调整中“故障一”报警,跳至全速,通知继保路文明检查(待联系厂家处理,暂时不得投调速)。50 由于#9炉乙送电机滑环碳刷冒火星,一次班更换碳刷,#9炉乙送切全速51 07年9月16日23:07#6机组负荷减至89MW时,甲送入口风门挡板关至0时,何欢在仓泵控制室发现甲引电机滑坏着火,几秒钟后甲引即跳至全速,炉膛负压至-765Pa,甲引跳闸,立即调整炉膛负压至正常,开启甲送入口挡板,负荷加至95MW,汇报值长52 #8炉乙引电机滑环处有异音,汇报值长,联系检修查看。一次班检查为滑环移位引起53 08.01.01 发现#9炉甲过热器烟气挡板反馈在0%位,输出在20%,远控不能操作,就地手摇动作
19、正常,后电动头断电后送电,远操恢复正常54 08.03.05 #9炉乙引出现报警,转速,电流正常,现场查其冷却风扇停转(已烧),临时用压缩空气吹冷,关小乙引入口挡板,降低负荷。乙引电机线圈温度最高63度,仍有缓慢上升趋势。55 08年5月16日17:30#9炉甲引突然由调速状态跳至全速,电流由55A左右升至85A左右,炉膛负压至-350Pa左右,引风自动跳(当时#9炉引风在自动状态,甲、乙引调节均在73%左右,甲引转速750转/分左右),DCS画面出现“故障一”、“报警”信号,立即调整炉膛负压至正常,就地检查甲引无异常,汇报值长,通知电气检查,电气内反馈室检查为“硬件检测过电压,强制切全速”,
20、通知路文明。继保花琦检查后交待保持全速运行,待明日白班进一步检查。56 08.06.01 调整#8炉引风时发现在70%-100%时开大挡板电流变化小,就地检查发现调节连杆与挡板连接处开裂,汇报值长,通知检修,检修将开裂处重新焊接,并在边上用一铁片加固,于9:30挡板动作正常.(但电流与原相同开度时比稍偏小)57 08.06.19 19:33检查发现8#炉甲引碳刷冒火较严重,将#8炉甲引调速切全速,就地检查冒火有变大趋势且有焦臭味,通知值班检修谭振武,5#机速减负荷至105MW,甲引入口挡板调至19.5%(乙引切全速运行),环火逐渐减小直至消失,经检查最里侧滑环表面发黑,有烧损痕迹。 20:00
21、逐渐开大甲引入口挡板由19.5%增至54%,负荷加至108MW,发现甲引电流晃动较大,有40A左右,立即恢复原运行状态。58 08.06.20发现#9炉甲引电机滑环冒火,解除引风自动调节,准备切全速,在切换过程中甲引调速79%即跳至全速,调整甲引入口挡板使炉膛负压正常.59 发现#8炉甲引风机入口挡板有一叶片与连杆脱落(南侧上部),汇报值长,通知检修处理。 60 08.07.10 #9炉启甲排,甲侧排粉机一启动即跳闸,检查电机有焦臭味,电气检查为该电机已烧,联系检修拆甲排入口风门处人孔门-05:30检修打开人孔门,检查入口风门关闭严密,即封住人孔门. 61 08.11.15 01:32#9炉乙
22、引突然由调速跳至全速,炉膛负压最低至-527Pa,即切除乙引入口风门联锁,关小乙引入口风门,当关至60%时卡涩关不下,就地检查正常,后开大该风门再关即调节正常,汇报值长-04:50继保班路文明检查后认为:可能板子坏,白天联系厂家,暂时全速运行! 62 08.12.08 12:30#9炉甲送转速1130转跳至全速,故障一报警。调整炉膛负压,就地检查振动、油位正常,通知电气检查#9炉甲送经继保检查原因为冷却风机接触器常开辅助触点吸合不良,现已处理正常,投调速63 08.12.10 02:40#9炉甲侧送风机由调速跳至全速,炉膛负压至+240Pa,送风机电流最高至111A,DCS画面“故障一”报警,
23、即关小该送风机入口风门,调整炉膛负压至正常,汇报值长-02:50继保交代:甲侧送风机暂时全速运行(甲侧送风机冷却风扇电机接触器常开辅助触点吸合不良引起,需更换接触器)64 08.12.26 12:45#9炉甲侧送风机由调速跳至全速,DCS画面“故障一”报警,即关小该送风机入口风门,调整炉膛负压至正常,汇报值长,通知继保 继保查冷却风机电源监视继电器损坏,更换后切调速正常65 09.01.18 21:20#9炉乙引风机转速及转速反馈自行下跌至520转、54%,自动跳。开大挡板调整炉膛负压,解除甲引自动。调整乙引内反馈开度,反馈量和输出量偏差较大(8%),且转速和反馈量反复多次自行下跌,反馈量跟踪
24、输出量很慢,后转速跌至470转,引风跳全速,全速后转速仍有80转的晃动,调整炉膛负压至正常。就地及内反馈室检查正常。66 09.01.19 04:20#9炉乙引风机转速从960r/min跌至860r/min(全速状态),炉膛负压无变化,乙引电流无变化,后乙引转速恢复正常,判断为乙引测速装置故障造成67 09.03.14 19:50#9炉炉膛负压晃至+220Pa,发现乙引风机转速由780r/min跌至700r/min,解除引风自动、调整炉膛负压至正常,检查乙、甲引风机电机、内反馈、转速均正常,后分别试投甲、乙引风机自动,均出现炉膛负压波动大,引风转速下跌现象,引风调节切至手动调整,判断引风自动失
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