油水井大修技术现状与发展---简要简(最新〕课件.ppt
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1、油气水井大修技术现状与发展,胜利油田有限公司井下作业公司二00二年四月,目 录,一、油气水井大修主要工艺技术简介 二、套损井修复技术现状 三、油气水井大修工作存在的主要问题 四、攻关发展方向 五、结论及建议,前 言,井下作业公司机构设置修井公司1个,下设26个大修队。目前共拥有各种型号的修井机48台,能够完成6000米以内的各种井况、各类工程事故的油气水井大修、3200米内定向侧钻和2000米以内的浅井钻井工作。具备了年大修油气水井600口的能力。,一、油气水井大修主要工艺技术简介,普通落物打捞技术绕丝管、滤砂管打捞技术弯曲抽油杆打捞技术电潜泵打捞工艺技术水泥固结油管处理技术浅海油田特殊生产管
2、柱大修作业技术水平井、定向井内打捞工艺技术注水井内打捞工艺技术套管机械整形、爆炸整形技术套管补贴技术倒套换套工艺技术套管内侧钻工艺技术套管加固技术震击解卡、聚能切割、爆炸松扣技术冲钻裸眼、浅井钻井技术深井封堵、封串、钻塞技术,8项打捞技术5项套管修复技术3项其它技术,近几年发展的10 项新技术,1、弯曲抽油杆打捞技术 抽油杆变形的原因有打铅印、打捞不慎、资料未反映有落井抽油杆而采取刮管通井等工序时,造成抽油杆弯曲变形。针对轻微弯曲抽油杆、严重弯曲抽油杆、螺旋弯曲抽油杆,相应配套了一系列大修工具,打捞成功率为90。,打捞弯曲抽油杆三井例哈14216井修前井内管柱示意图,人工井底1769.39m,
3、丝堵1748.43m,1688.0m,1744.0m,K1ba,严重弯曲抽油杆鱼顶1638.92m,44泵1729.13m,筛管1750.19m,73油管鱼顶1704.12m,莱243井螺旋状抽油杆打捞,人工井底:2568.50 m,油层,5 1/2套管,2482.90 m,2497.90 m,滨5221井套管内抽油杆轻微弯曲示意图,人工井底1769.39m,丝堵1748.43m,1688.0m,1744.0m,K1ba,抽油杆鱼顶1638.92m,44泵1729.13m,筛管1750.19m,73油管鱼顶1704.12m,2、定向井、侧钻井、水平井内打捞工艺技术,近几年,我们主要在定向井、侧
4、钻井内,进行了大修作业施工,在水平井内施工了几口井。施工最大井深在3621.8m,已打捞出的管柱种类有:防顶卡瓦封隔器管柱、电泵生产管柱、海上防砂管柱、侧钻井内的冲管、小钻杆等等,通过200多口斜井内的现场试验和应用,成功率达到86。,配套技术有,侧钻井固井不合格补救技术侧钻井打捞技术定向井大修技术水平井大修技术分支井作业技术,梁侧9井补救固井技术,下试压管柱,正、反试压,确定漏失段。注灰塞。对悬挂器处注灰封堵。钻尾管内灰塞。,堵封插头,悬挂器,出水层,梁侧9井补救固井示意图,辛151平5井大修技术,打捞油管扶正器。钻塞至人工井底。油管输送射孔。丢手防砂筛管。下电潜泵采油管柱。,辛151平5井
5、井身结构图,244.5mm,1910.03m,139.7mm2737m2585.0-2725.0m,3、注水井内打捞工艺技术,注水井内打捞,特别是深井,稍有不慎,就会造成水垢卡钻。每年打捞水井几十口,配套了旋转封井器,打捞井深已达3300多米,打捞成功率在95以上。井例:纯28 井,139.7mm套管,井内落物为二封二配,15天将落物全部捞出。,纯28井结垢水井井下事故示意图,P1配2380.66m,人工井底2481.45m,撞球筛堵2460.88m,K344-114封2369.50m,K344-114封2390.51m,P1配2430.47m,2362.4m,2367.0m,2372.0m,
6、2374.4m,2420.4m,2443.0m,S3下,C1,C45,梁3222井结垢水井事故示意图,磁振荡器2847.53m,人工井底2873.97m,撞球筛堵2868.42m,S3,73mm油管接箍 2129.77m,横截面俯视图,水垢,套管,油管,水垢,2336.0m,2852.4m,4、复杂电潜泵事故井打捞工艺技术,该项技术于94年获总公司科技进步二等奖。96-2001年,连续6年打捞成功率均达到85%以上,近几年对复杂电潜泵事故井进行了处理。井例:歧77井是为大港油田施工的一口多套事故的电泵井。该井是大港钻井队上修4个多月,电泵没捞出,又将卡瓦捞筒钻杆卡在井内,被迫停修。我们采用配套
7、工具,硬是将坨盘式的碎电缆一点一点的清理出来,捞出全套电泵机组,受到大港油田的高度赞扬。,电 泵 打 捞 井 例歧77井修前管柱示意图,砂面2600.86m,73mm油管本体,油层,人工井底2850.64m,扶正器2600.31m,电泵机组2570.39m,泄油器2504.42m,鱼顶电缆1173.3m,2482.5m,2743.6m,盘407井电潜泵井下事故示意图,泵头1750m,2900.5m,2912.4m,孔,人工井底3800m,电泵机组卡,5、深井封堵、封窜、钻塞技术,1、对各类串槽井或二次固井(补救固井质量不合格的井,水泥返高以上重新固井),采用由插管桥塞注水泥的方法,进行封串或固
8、井。2、对高压生产层上返、超高压薄夹层、稠油注蒸气井漏失层、深井深层,采用高压(高温)电缆桥塞,或者填砂,然后用电缆注灰器,将水泥浆倒至桥塞或砂面顶部,进行封堵高压、高温层。3、对套管破裂及井身试压不合格的井,采用超细水泥封堵。4、对疏松砂岩层及吸收量大的漏失层,采取灰砂浆封堵。5、对4000m以上的超深井进行钻塞。,电缆注灰工艺施工过程,6、套管内侧钻工艺技术,自91 年 开 始,年我们配套完善了普通侧钻工艺 工 具技术,侧钻40多口套管损坏油井,成功率为100%;并于95年获总公司科技进步三等奖。自97年以来,又研究、推广应用了定向侧钻;99 年配套了9个侧钻队,在江苏、南阳、中原油田完成
9、定向侧钻120多口井;其中,2000年,完成定向侧钻井80口,2001年共完成定向侧钻井63口。自行研制的液压式造斜器及开窗铣锥,已推广应用170多口井,成 功 率 为99。,目前达到的主要技术指标,开窗点最大井深2825.61m最大完钻井深 3167m最大裸眼长度761.41m最大井斜达58最大水平位移达366m靶心距最小为1.09m,中靶率100%电测一次成功率60%固井质量合格率98,7、海上油田特殊生产管柱的大修作业技术,配套了四个作业平台,用于海上修井作业,研究配套了斜井内滤砂管打捞技术,包括金属棉滤砂管、金属毡滤砂管、金属纤维滤砂管、双层预充填滤砂管和割缝筛管的打捞。成功地解决了大
10、斜度井内,用140多米长的冲管冲防砂管柱中心管的难题。成功地解决了海上三管并排过电缆封隔器 的打捞问题。截至目前,海上大修井四十多口,成功率达98。,金属棉滤砂管防砂管柱示意图,防砂留井鱼顶,7inKQ封(或Y441-150封),金属棉滤砂管,人工井底,丝堵,油层,油层,金属棉滤砂管,双层预充填割缝筛管防砂管柱示意图,防砂留井鱼顶,7inKQ封(或Y441-150封),双层预充填筛管,人工井底,丝堵,油层,油层,152mm多向扶正器,双层预充填筛管,绕丝管砾石充填防砂管柱示意图,防砂留井鱼顶,7inKQ封(带密封插头),绕丝筛管,人工井底,尾管,油层,油层,绕丝筛管,152mm多向扶正器,FT
11、2反循环工具,信号筛管,7inKQA封(带多向扶正器),8、水泥固油管井修复技术 近四年,对水泥固油管的事故井处理了19 口,成功率达到87.9%。这类井与被固油管规范、数量、井斜、油管偏靠等因素关系很大。针对管外被固、管内也有水泥的难点,我们采取了套、磨、铣、捞技术,使一些报废井得到修复。虽然处理这类井成本高、周期长,但这类井往往是产油量较高的,修复后投入产出比是非常可观的。,水泥固卡管柱示意图,人工井底,油层,落物鱼顶,灰面,9、倒套换套工艺技术10、套管加固工艺技术 以上谈到的10 项 新工艺技术,都是通过近几年发展、创新较成熟的大修技术。而套管损坏井的 综合修复技术,由于难度大等方面的
12、原因,在一定程度上限制了修套工艺的发展。以下就套损井修复作为重点 介 绍。,二、套损井修复技术现状,据了解,到2001年底,全油田套损井的数量已达3300多口。据统计,自85年至今仅在大修过程中发现套管损坏的井就达800多口,严重影响了油田产量和采收率。请看1985-2001年在大修施工中发现严重套损的油水井统计表。,1985-2001年在大修施工中发现严重套损的油水井统计,从16年807口套损井的统计表可以看出:缩径占23.17%,破裂占27.51%,弯曲占29.12%,错断占16.98%,缩径弯曲占2.35%,破裂弯曲占0.62%,腐蚀占0.25%。因此,我们的主攻方向为缩径、破裂、弯曲、
13、错断井。,(一)、套管损坏的原因,通过对现场套管损坏情况的综合分析,发现造成油水井套管损坏的原因是十分复杂的,而且诸多因素相互交织,互相影响。其主要的原因有:(1)地质构造应力、层间滑移、岩性膨胀、岩层塑性流动等造成地层应力发生变化使套管损坏。(2)套管串结构及壁厚组合设计不合理,浅层套管质量差、强度低、安全系数小。,(3)钻井磨损、作业磨损、误射孔、重复补孔、掏空过深、压裂酸化高压作业、修井过程中使用磨鞋、铣锥不当造成局部薄弱而损坏。(4)地层出砂严重,形成管外空洞而套管外胀弯曲,井壁坍塌将套管挤压变形。(5)地面注入水氧化反应对套管腐蚀、地下水及海水的腐蚀等。(6)特殊作业超过套管许可压力
14、或放喷压差过大造成套管损坏;(7)油井生产过程中,由于工作参数不合理,造成生产压差过大引起套管变形。(8)老井套管老化,自然损坏。,(二)、套管损坏的类型和公司内已具备的检测手段,1、套管损坏的类型(1)套管缩径(2)套管破裂(3)套管腐蚀穿孔(4)丝扣漏失(5)套管错断(6)套管弯曲(7)套管脱扣。,2、具备的检测手段(1)封隔器卡封验漏(2)井温仪测井温验漏(3)打铅印验套(4)薄皮管验套(5)侧面打印器验套(6)八臂井径仪井径测量验套(7)井下电视摄像验套,侧面打印器是我公司开发研制一种新的工具,该工具可以很直观地反映出套管破漏孔洞的大小。已应用12井次成功率为100。,WJ-508八臂
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