案例七异物堵塞造成超临界锅炉水冷壁两次泄漏课件.ppt
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1、锅炉四管失效案例分析与处理,主编:刘宝林 杨占君2015年06月,前言,从集团安全生产会议及西北所负责区域内的各省分子公司的安全生产会议上通报的情况分析,锅炉“四管”泄漏造成的非停事件依然较多,严重影响大唐火力发电厂的安全生产。,前言,为此,大唐西北电力试验研究所召集区域内部分发电厂金属技术监督专工和部分锅炉点检技术人员,对各发电厂“四管”泄漏事件进行技术研讨和经验交流,有针对性地进行分析和总结,从中汲取经验教训,为下一步更好地开展金属技术监督工作,最大限度地预防和降低“四管”爆管事故的发生,促进火力发电企业安全经济运行。,对 部分“四管”爆管泄漏事件的分析与总结,案例简述某电厂2号锅炉冷灰斗
2、下部西北侧拐角处水冷壁管泄漏初步分析原因是由于冷灰斗上部大块焦块或者因长期磨损致燃烧器喷口钝体脱落砸伤水冷壁或由于角部密封不严引起漏风导致受热面吹损导致泄漏;,案例简述,某电厂1号锅炉从左向右第41排第一列末级过热器爆管是由于错用钢材导致实际使用管材无法满足设计运行工况而最终发生泄漏。#2锅炉后烟井前墙自A侧向B侧第4根管从集箱根部断裂是由于管卡松动、结构性缺陷和焊接质量不良等综合因素导致的最终失效;,案例简述,某电厂11锅炉水冷壁管泄漏初步分析原因是由于火焰电视冷却风管前端存在腐蚀豁口,运行过程中压缩空气从豁口处喷射至其前端第一根直管上,致使该处附近的水冷壁管被吹损减薄而导致最终爆管;,案例
3、简述,某电厂3号锅炉中温再热器对接焊缝开裂泄漏主要是由于焊接质量不良导致焊缝产生内凸和热影响区形成软化带,在二者共同作用下最终发生焊缝泄漏事件;,案例简述,某电厂1号锅炉顶棚过热器泄漏原因是由于原出厂鳍片密封焊接质量差,焊缝存在深度咬边造成应力集中,在运行过程中该处在应力作用下首先形成缺陷源并不断发展最终导致泄漏;,案例简述,某电厂1号锅炉左侧垂直段水冷壁管泄漏连续2次泄漏事件原因均为异物堵塞致使介质流量减少、管壁超温而最终引起水冷壁管泄漏;,案例简述,某电厂1号锅炉A侧第58屏第二根末级过热器爆管原因可能是由于下部弯管异物堵塞或氧化皮堆积堵塞致使介质流量减少、管壁超温而最终导致爆管。,案例简
4、述,从以上几起爆管泄漏事件可以看出,失效事件主要是由于运行中受到外界损伤、错用材质、焊接质量不良、异物堵塞等原因造成的,所有的问题既有必然性,也有偶发性,既有可控可防的手段,也有不可预见的因素,既有可通过常规技术方法检查出来的问题,也有一般技术手段无法检查的隐形问题。,常见“四管”爆漏原因浅析,影响“四管”爆漏的原因很多,涉及到设计、制造、存放、安装、检修、运行、修理改造以及煤种、水质和管理等诸多环节。因此四管爆漏事件往往不是单一因素造成的,大多数都是多个因素同时存在并相互作用的结果。,水冷壁爆漏,电站锅炉引起水冷壁爆漏常见原因有:焊缝质量问题、膨胀受阻、管内壁腐蚀结垢、管外壁积灰高温腐蚀、磨
5、损、循环不良、炉膛热强度偏高、吹灰器问题、材质问题等原因;,过热器爆漏,电站锅炉过热器爆漏的常见原因有:选材裕度不足、炉膛高度偏低、蒸汽流速偏低、结构布置欠妥、受热面积过大、焊接质量问题、材质问题、腐蚀(氧化皮)、磨损、膨胀拉裂、锅炉的变工况运行等原因;,再热器爆漏,电站锅炉再热器爆漏的常见原因有:烟气热偏差、选材裕度不足、结构欠妥、内壁腐蚀、焊接质量问题、材质问题、高压缸排汽参数高于设计值等原因;,省煤器爆漏,电站锅炉省煤器爆漏的原因主要有:飞灰磨损、焊口质量问题、管材质量差、空预器局部积灰、材质问题等原因。,对预防和降低“四管”爆管事件的意见和建议,多专业全方位综合治理,除了锅炉和金属专业
6、外,“四管”爆漏还涉及热工、燃运、化学、检修、生技、库管等多个专业或部门。这就需要多部门联合,多环节把控,共同采取切实有效的措施才能有效预防或减少“四管”爆漏事故的发生。,1加强锅炉设计、选型、改造前期的技术审查,组织相关技术人员参与在锅炉设计、选型、改造前期结合自身用途、特点以及当地水质、煤质等因素对锅炉选型与布局、关键部件材料的选择、燃烧方式的选择等相关的审查与技术论证工作。,2原材料的质量控制,加强安装前驻厂监造、安装前设备质量验收检验和原材料入库前验收检验阶段对“四管”原材料和焊接材料的质量控制,杜绝使用不合格的原材料和焊接材料。,3设备或原材料的保管,加强基建阶段待装设备、材料或备品
7、备件的入库保管制度,避免因保管不善对设备、原材料及焊接材料造成损伤、存放失效或错收、错发。,4加强焊接质量控制,加强制造阶段、安装阶段、换管期间的焊接工艺质量控制,有关技术人员应对焊接工艺评定报告及焊接作业指导书进行审查。,5严格控制锅炉制造、安装、运行阶段的清洁度,异物或氧化皮堆积等造成的受热面管失效事故在“四管”爆漏事故中占有相当高的比重,因此加强制造、安装、运行阶段的清洁度检查可以有效地降低“四管”爆漏事故的发生。,6充分利用检修期间加强对“四管”巡查和抽检,鼓励采用先进的工艺、方法、技术和设备,加强检修期间对“四管”的检查,各厂应结合本厂设备实际情况、运行状况、历史问题等要素有计划地合
8、理安排抽检部位及项目。,7加强运行管理,运行期间强化运行管理,严禁超温运行,变工况运行下应有可靠的防止超温的技术措施,锅炉启停应严格按启停曲线进行,制定合理的吹灰措施,最大限度避免上述因素对“四管”造成损伤。,8加强煤、水品质的管理与管控,腐蚀、磨损也是造成“四管”爆漏的主要因素,良好的汽水品质和煤质对降低因腐蚀、磨损等造成的“四管”爆漏事故有着关键作用。,9加强管理,充分调动“四管”防磨防爆小组的作用,做好各个环节的预防监控措施,制定防磨防爆管理标准、工作标准、技术标准、事故预案,并建立超温记录以及分析台账,合理制定检修计划,对失效部件及时进行原因分析并做好预防措施。,结语,防止“四管”爆漏
9、是一项需要长期经验积累、多部门协作配合管理的工作,前车不忘,后车之师,大家应认真学习中国大唐集团公司防止火电厂锅炉四管泄漏管理办法,切实落实管理办法中的相关规定与要求,全过程全方位认真做好金属技术监督工作,最大限度地预防或减少“四管”爆漏事故的发生。另外充分应用、开发新技术和创新管理机制也是非常重要的手段。,案例一 锅炉结焦造成水冷壁泄漏事件,某电厂300MW机组,哈尔滨锅炉厂制造的HG-1025/17.5-YM型号锅炉,于2015年01月13日08:50,2号机炉负荷300MW,主蒸汽压力16.43MPa,设备部点检发现#2炉6.3m西侧人孔门内有明显的水汽呲呲声,且人孔门下方有水滴出。10
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