攻克某项目钢管混凝土柱质量难题(全国QC一等奖)课件.ppt
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1、1,2014年度建设工程优秀QC成果交流材料,攻克天津某工程劲性钢管混凝土柱质量难题,发布单位:某建筑产业集团有限公司小组名称:天津某工程项目QC小组发 表 人:某某某 发布时间:2014年4月,2,一、课题介绍,1、工程概况 天津某工程项目位于天津市小白楼商务区,毗邻极具天津地域风貌特色的“五大道”历史风情区。本工程为框架核心筒结构,占地面积9588.1,建筑面积为180220。其中地上建筑150000,地下建筑30220。地下四层由车库、设备用房组成;地上由三层商业裙房及一栋48层办公楼、一栋54层公寓楼组成;建筑檐高214.9m;交竣后成为天津小白楼商务区新地标建筑。,3,2、课题简介
2、本项目设计劲性钢管砼柱30根,钢管劲性混凝土柱自地下-8m向上呈现变截面变化,其中公寓楼部分钢管混凝土柱16根至54层,办公楼钢管混凝土柱14根至47层,累计浇筑混凝土约3185m;设计要求:钢管柱作为结构柱一是在工程中起到支撑作用,二是作为工程结构地下工程及主体工程同进施工。,钢管砼柱1000*28,管内砼C40,-8.00-1.20,Q345居中放置,栓钉1419,竖向间距200,管外砼,正做时剔除,劲性钢管柱截面示意图,钢管柱现场安装实景,4,天津某工程劲性钢管混凝土柱分布图,公寓楼塔楼区域,办公塔楼区域,钢管混凝土柱,5,二、小组概况,制表人:某某某 日期:2011年03月01日,6,
3、7,三、选题理由,1、技术难度 钢管采用逆作法施工,钢管柱作为结构永久柱;通过利用地下室结构板作为基坑支撑体系板,与地下室和上部结构同进施工。为满足逆作阶段结构受力要求,采用大直径钻孔灌注桩上插钢管柱存在技术难度。,2、施工要求 设计对劲性钢管混凝土技术性能要求高(C40),而混凝土的浇注是从地下-8m开始,因钢管柱长度与直径限制,无法按照常规方法对混凝土进行振捣施工,这就对浇筑钢管柱混凝土提出了更高的要求;而现有的高强混凝土配合比一般是按照高层建筑施工进行设计,无法满足地下免振混凝土施工要求。,8,3、测量标准 钢管柱测量定位的质量标准垂直度:误差小于3;轴向定位:误差小于5mm;而钢管柱累
4、计高度与建筑物持平,无论是在建筑规模、结构形式、技术含量、施工难度均为国内工程所罕见。唯此,集团公司要求把“攻克天津某工程劲性钢管混凝土柱质量难题”作为本次小组活动课题。,9,四、设定目标,针对天津某工程劲性钢管混凝土柱质量难题,确保30根超高、变截面劲性钢管混凝土柱混凝土结构均匀密实、自由收缩率0.15%要求。,10,关于泵送顶升钢管砼施工,此方法技术含量高,由于采用了从柱根向上顶升逆向浇注砼方法,可以依靠顶升挤压自然密实,针对劲性钢管混凝土技术难度、施工要求及测量标准,我QC小组邀请相关专业的施工、技术人员对现场试验样板进行了会诊和研究,从观感、实测的500条数据中找出73条问题,归纳为7
5、大类。,调 查 表,制表人:某某某 日期:2011年3月10日,五、目标可行性分析,11,排列图,砼收缩超标,砼结构不密实,钢管焊缝夹渣,加工精度超差,中心线偏轴,其他,累计频率%,从排列图可以看出钢管砼收缩超标、砼结构不密实是影响劲性钢管混凝土柱的主要质量问题。,0,20,40,60,80,100%,频数,N,73,0,12,24,36,48,73,31,22,6,4,2,8,42%,73%,81%,86%,89%,制图:某某某 日期:2011年3月10日,五、目标可行性分析,12,从排列图看出钢管砼收缩超标、砼结构不密实两项问题占检测数据10.6%;不合格数据累加起来整体合格率仅为85.6
6、%,低于规范要求近10个百分点。,五、目标可行性分析,经过计算:1-(73-53)/500*100=96%如果把这两项质量问题全部解决,合格率就能达到96%。,查阅历史资料:本公司于2009年在天津中惠熙元项目施工中,劲性钢管混凝土柱一次检验合格率达到95。,公司重视 创造市场信誉、巩固市场地位,公司加派领导、技术人员亲临现场把关。,结论攻难关 破难题 完成目标没问题,13,六、原因分析,钢管内砼收缩超标,砼结构不密实,设备故障,材料准备不充足,管道布置安装不合理,交底不清,砼塌落度控制不好,未执行施工方案,作业人员经验不足,标高控制不好,输送管连接不牢靠,砼输送泵压力不足,设备选择不当,钢管
7、接口错位,砼和易性差,原料计量不准确,顶升过程中断,砼可泵性不良,关联图 制图:某某某 日期:2011年3月15日,1、小组针对钢管内砼收缩超标、砼结构不密实两个问题进行了分析:,14,制表人:某某某 日期:2011年3月15日,六、原因分析,2、要因确认计划 小组通过原因分析出7个末端因素,制定了要因确认计划表。,15,七、要因确认,要因确认一 作业人员经验不足,制表人:某某某 日期:2011年3月15日,16,七、要因确认,要因确认二 技术交底不清,制表人:某某某 日期:2011年3月15日,17,要因确认三 材料准备不充足,七、要因确认,制表人:某某某 日期:2011年3月15日,18,
8、七、要因确认,要因确认四 设备选择不当,制表人:某某某 日期:2011年3月15日,19,要因确认五 顶升过程中断,制表人:某某某 日期:2011年3月15日,七、要因确认,20,要因确认六 砼输送泵压力不足,制表人:某某某 日期:2011年3月15日,七、要因确认,21,要因确认七 混凝土可泵性不良,制表人:某某某 日期:2011年3月15日,七、要因确认,22,通过小组对末梢原因逐一进行分析论证,最后确认三条要因:,找到要因了!,七、要因确认,23,八、制定对策,对策表,制表:某某某 日期:2011年3月20日,24,九、对策实施,对策实施一:实施专项培训1、请专业技术人员讲述混凝土施工工
9、艺流程,本工程为逆作法施工,钢管柱按照必须在主体施工前进行安装,即施工完钻孔灌注桩后立即进行钢管柱的定位安装施工。针对工程的实际施工特点,确定钢管柱施工工艺流程:桩柱地面测量定位钻孔操作平台安装成孔护筒安装钻机成孔灌注桩钢筋笼及钢管护筒安装浇筑桩混凝土排除护筒内泥浆剔凿桩顶超灌部分混凝土安装定位器钢管柱安装浇筑钢管柱混凝土浇注钢管柱外围混凝土。,工艺讲述 钢管定位安装 钢管外围,25,九、对策实施,2、请优秀操作能手讲解操作技能,小组人员通过对现场施工班组26个操作人员面对面交谈,20个操作者不熟悉工艺流程和操作要领,之中18个操作人员新入行,需要培训。为把施工工艺贯彻到每个工人中去,由工长,
10、召集相关工人进行技术交底,工人完全掌握并经过考试之后再进行施工作业。,操作能手讲解技能,新入行员工培训,新入行员工考试,26,九、对策实施,3、组织人员对专项施工方案进行学习,为确保钢管混凝土柱在施工过程中的各个环节均满足施工方案要求,不能有任何施工工序质量缺陷,因此我QC小组在2011年03月25日钢管混凝土柱施工前召集所有的管理人员和工人进行培训、技术交底,全方位搞好施工现场管理,坚决按照施工规范进行施工及质量评定。,结果:1、经过对项目部管理人员和工人进行了50人次的进场教育和3次专业培训,通过考核、口头问卷调查了解到:使每一个施工人员都能提高质量意识,工人考核合格率100。2、通过工序
11、中的过程控制,保证了整个工艺质量得到提高,并总结编制了作业指导书和工法等。,27,对策实施二、根据现场情况合理布置输送泵及相关辅件,九、对策实施,(1)泵机停放位置按砼管出口与浇注钢管最近距离9m,以减弱砼回流的冲击力。(见管道布置图)(2)将输送管与周围可靠的构筑物进行固定或拉结。比如:用导链将钢管柱与输送管拉在一起,以更好的固定输送管。,管道布置图,与近邻的构筑物进行固定拉结,1、严格遵守设备安装规程,确保各部件联接严密,28,九、对策实施,(3)泵送顶升钢管砼时,严禁使用任何振捣机具。当砼从钢管顶部卸压孔溢流槽满出后,保持稳压停止泵送5分钟后方可插入止回阀的闸板。(见止回流闸门图),29
12、,九、对策实施,2、采用工具式固定架体固定管段及支撑,(1)输送管固定牢靠,尤其是在与泵车输送连接的弯管处。在输送管连接处下垫木方或枕木,并用12铁丝将输送管与枕木绑扎牢固。输送管与输送管通过管卡连接。方法:先在输送管接口处套入橡胶密封圈,将两管对接,保证接口处密封圈严实,再将管卡套在密封圈上,并用小锤轻敲管卡,使半圆卡环与输送管接口卡紧,并保证两个半圆卡环卡口对齐无缝隙、管卡螺丝紧固。(见图一、图二),图-、图二:与泵车连接输送的弯管固定连接方式,30,九、对策实施,(2)各管路保证联接牢固、稳定、严密,弯管处加设固定点,以免泵送时管路产生摇晃、松脱。(见图三)(3)泵机3-5m处的输送管路
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