大唐集团发电厂汽轮机事故案例分析题.doc
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1、中国大唐集团公司集控值班员考核试题库汽轮机运行2010版600MW火电机组系列培训教材配套题库集控值班员汽机试题库汽轮机案例分析题中国大唐集团公司2010年6月 编写目 录一、【案例一】机组启动检查漏项3二、【案例二】检修操作运行设备导致小机跳闸5三、【案例三】辅机跳闸造成全厂停电后烧瓦6四、【案例四】电泵油温高最终引起厂用电失去8五、【案例五】野蛮操作造成汽轮机烧瓦10六、【案例六】检修无票作业造成跑油烧瓦12七、【案例七】小机油箱油位低造成小机跳闸15八、【案例八】真空下降运行人员发现不及时17九、【案例九】表计不准 责任心不强造成汽缸进水18十、【案例八】逻辑清楚盲目操作20十一、【案例
2、十一】操作票执行不严格操作随意性大21十二、【案例十二】超负荷运行滑销系统卡振动大停机22十三、【案例十三】事故处理经验不足造成事故扩大23十四、【案例十四】思想麻痹,安全意识淡薄24十五、【案例十五】违章操作造成大轴弯曲25十六、【案例十六】操作不规范引起真空下降27十七、【案例十七】高排压比低保护动作停机28十八、【案例十八】机组由于功率回路故障处理不当停机29十九、【案例十九】DCS失电31二十、【案例二十】背压高保护停机33汽轮机案例分析题一、 【案例一】机组启动检查漏项1、事件经过1999 年 4 月 12 日,某电厂 2 号机组在大修后的启动过程中4 月 1日,#2 机组 B 级检
3、修结束后,经过一系列准备与检查后,#2 机于 4 月12 日 15 时 55 分开始冲转,15 时 57 分机组冲转至 500r/min,初步检查无异常。16 时 08 分,升速至 1200r/min,中速暖机,检查无异常。16 时 15 分,开启高压缸倒暖电动门,高压缸进行暖缸。16 时 18 分,机长吴 X 令副值班员庄 XX 开高压缸法兰加热进汽手动门,令巡检员黄开高、中压缸法兰加热疏水门,操作完后报告了机长。16 时 22 分,高压缸差胀由 16 时的 2.32mm 上升 2.6lmm,机长开启高压缸法兰加热电动门,投入高压缸法兰加热。1 6 时 25 分,发现中压缸下压缸法兰加热进汽
4、手动门,令巡检员黄开高、中压缸法兰加热疏水门,操作完后报告了机长。16 时 22 分,高压缸差胀由 16 时的 2.32mm 上升 2.6lmm,机长开启高压缸法兰加热电动门,投入高压缸法兰加热。1 6 时 25 分,发现中压缸下增大,报告值长。13 时 02 分,经就地人员测量,#2 瓦振动达 140m,就地明显异音,#2。机手动打闸,破坏真空停机。18 时 08 分,#2 机转速到零,投盘车,此时转子偏心率超出 500m,指示到头,#2 机停炉,汽机闷缸,电动盘车连续运行。18 时 18 分至 24 分,转子偏心率降至 40 70m 后,又逐渐增大到 300m并趋向稳定,电动盘车继续运行。
5、在 13 日的生产碰头会上,经过讨论决定:鉴于 14 小时的电动盘车后,转子偏心率没有减少,改电动盘车为手动盘车 180 度方法进行转子调直。并认为,高压转子如果是弹性变形,可利用高压缸上、下温差对转子的径向温差逐渐减少,使转子热弯曲消除。经讨论还决定,加装监视仪表,并有专人监视下运行.13 日 12 时 40 分起到 18 时 30 分, 三次手动盘车待转子偏心率下降后,改投电动盘车,转子偏心率升高,并居高不下,在 300m 左右。15 日 19 时 20 分,高压缸温度达 145,停止盘车,开始做揭缸检查工作.2、原因分析:1) 4 月 12 日 16 时 18 分,运行人员在操作#2 汽
6、机高压缸法兰加热系统的过程中,漏掉了对高压缸法兰加热左右两侧回汽门的操作(或检查),使得高压缸左侧法兰加热回汽门开度很小,右侧法兰加热回汽门全开;2) 当 16 时 22 分,机长开启高压缸法兰加热电动门投入法兰加热后,从 16 时 27 分起。高压缸左、右两侧的法兰的温差开始增大,56分时达100(左侧法兰金属温度为150.43,右侧为250.45)。在高压缸左右温差大的期间,运行监盘人员没有及时发现,因而造成高压缸缸体膨胀不均,转子偏心率增加,高压缸内动静摩擦,轴承油挡磨损,高压转子弯曲。3、暴露问题:1) 运行人员工作失职,责任心不强。#2 机大修后运行人员未对系统进行启动前的全面检查。
7、机长在下令投入高压缸法兰加热系统时,考虑不全面,下令不准确,没有要求操作人对高压缸法兰加热系统中的阀门的状态进行细致的核查;2) 在#2 机上监盘的机长、主、副值班员,监视机组的主要运行状态不认真,#2 机高压缸左右两侧法兰温差增大及转子偏心率增大达 38 分钟没有发现;值长对机组启动过程中的重要参数跟踪监视不到位,掌握机组的运行工况不全面.3) 参加机组大修后启动的运行行政、技术管理人员。未能很好地履行对运行人员执行运行规程状态的监督和技术把关的职责,没有及时发现汽机重要参数严重超限的重大问题。4) 在这次事故处理中,采取停盘车的方法进行直抽是不慎重,也是不科学的,幸好汽缸温度较低,未引起事
8、故扩大,今后要严格执行运行规程和制造厂的有关规定,避免类似的事件发生。4、采取措施:1) 立即组织运行人员针对此次事故找出存在的问题,举一反三,吸取教训。要求每个运行职工写出对4. 12 事故的认识和感受。2) 运行部立即组织编写机组启动前系统检查卡、启动期间专用记录表,完善细化汽机运行规程及机组启动典型启动操作票。3) 运行部要根据汽轮机制造厂的规定制定机组在各种状态下的典型启动曲线、停机曲线和惰走曲线。4) 健全各项安全生产规程制度,完善技术管理,进一步加强安全生产保证体系,全面落实各级安全生产责任制。5) 强化技术培训,进一步提高各级人员的技术素质,近期利用学习班时间组织学习安规、运规和
9、重点反措,在由运行部和安监部门组织进行闭卷考试。今后要把运行人员的培训工作作为经常性工作长抓不懈,逐步提高运行人员的素质水平。二、 【案例二】检修操作运行设备导致小机跳闸1、事件经过:2007年7月16日22时零分, 某厂#1机组,带负荷400MW,1A、1B汽泵运行,电泵备用。22时零分,副职巡检发现1B小机13.7米平台蓄能器入口锁母处漏油,汇报机长。机长立即去现场确认后,通知汽机点检值班人员处理。到达现场的维护人员找扳手想紧锁母,但由于所带扳手不合适,未能及时消除漏点。22:41分锁母泄漏严重,点检员将1B小机高压蓄能器进油门关闭,22:42分1B小机跳闸,电泵联起正常,经运行人员调整给
10、水至稳定,机组负荷未受影响。23:02 分更换完1B小机高压蓄能器进油门垫,消除了漏点,进行恢复。23:25 分冲1B小机至800转,23:58分并1B汽泵,机组恢复正常。2、原因分析:1) 由于点检人员将1B小机高压蓄能器进油门关闭,导致 1B小机高压蓄能器进油门后EH油压力下降,1B小机EH油压低保护正确动作,1B小机跳闸。1B小机高压蓄能器进油门门垫的存在质量问题。2) 在电泵没有启动的情况下默许点检人员关闭了1B小机高压蓄能器进油门,致使1B小机跳闸,电泵带负荷联起,而不是正常启动。3、暴露问题1) 没有认真执行两票三制,规章制度不落实。2) 发现小机蓄能器锁母漏油后运行人员没有通知发
11、电部相关人员及领导没有进行事故预想。表现出对待工作的随意性。3) 在电泵没有启动的情况下默许点检人员关闭了1B小机高压蓄能器进油门,致使1B小机跳闸,电泵带负荷联起,而不是正常启动。4、防范措施:1) 提高安全责任意识,坚决杜绝无票作业,运行人员把关要严。2) 为了便于逐台小机EH油系统消缺,已经对各台小机EH油供油加装了分门,有机会应更换小机EH油系统垫圈。3) 当小机EH油系统发生泄漏时,应在掌握异常情况后判断系统允许维持运行及处理的时间,及时地将电泵启动并入运行,将小机退出后隔绝处理。在对事故处理方案不明确的情况下应积极通知相关人员及领导协商处理。4) 当EH油系统大量漏油直接威胁到机组
12、安全时应果断处理,保主机,隔绝故障点,并在事故处理告一段落后向上级汇报。三、 【案例三】辅机跳闸造成全厂停电后烧瓦1、事故经过:2007年6 月 4 日 8 时,某厂两台 300Mw 机组并网运行,#1 机负荷 150MW,#2 机组负荷 250MW。 #1 机组因轴承振动不正常,6kV 厂用电工作段仍由启动/备用变压器供电。9 时 17 分#2 机突然跳闸,发出抗燃油(EH)油压低、EH 油泵 C 泵跳闸、发电机失磁、汽轮机和发电机跳闸等讯号。汽轮机值班员立即抢合主机、小汽机直流事故油泵和发电机密封直流油泵,均启动正常。电气值班员发观#2 发一变组 2202 开关跳闸,#2 厂高交 622a
13、 开关跳闸, 622b开关红绿灯不亮,6kVa、6kVb 两段自投不成功。9 时 l8 分抢合 062a 开关成功,汽机司机投入交流润滑油泵,停下直流润滑油泵。电气值班员到现场检查,负荷开关已分闸,但没有检查发现 622b 开关在合闸位置。然后抢合上 062b 开关时,向#2 发电机送电,引起启动/备用变压器差动保护误动作使 2208、620a、620b 三侧开关跳,#1 机组失去厂用电跳闸,全厂停电。#2 机交流润滑油泵失压,直流润滑油泵没有及时投入而使部分轴瓦断油。值班员先后切开 061a、061b、062a、062b、060a、060b 开关,于 9 时 21 分合 2208开关成功。9
14、 时 24 分合 620a 开关成功,恢复a 段厂用电,但合 620b 开关不成功。经检查处理,9 时 50 分合 620b 开关,10 时 17 分就地操作合 062b 开关成功,至此厂用电全部恢复正常。11 时 45 分#2 机挂闸,转速迅速升至 120 转/分,即远方打闸无效,就地打闸停机。11 时 48 分汽机再次挂闸,转速自动升至 800 转/分,轴向位移 1.9mm,远方打闸不成功,就地打闸停机。12 时 10 分第三次挂闸,轴向位移从 0.7mm 升至 1.7mm,轴向位移保护动作停机。事故后检查发现#2 机组轴承损坏,其中#1、2、5、6 下瓦和推力瓦损坏严重,需要更换。2、原
15、因分析:1) 事故直接原因是C抗燃油泵跳闸,因蓄能器漏氢退出运行,造成抗燃油压迅速降低,该保护动作跳机。2) 事故扩大为全厂停电的原因:#2 机 6kV 厂用电 B 段 622b 开关跳闸线圈烧坏,红绿灯不亮,值班人员没有到现场检查,没有发现该开关未跳开,当抢合062b 开关时,启/备变压器差动保护误动跳三侧开关,全厂失去厂用电。当时,#l 机厂用电由启/备变压器供电,#1 机组被迫停机。启/备变压器高低侧 CT 特性不匹配,已发生差动保护误动多次,未及时采取有效措施消除,亦是扩大为全厂停电事故重要原因。3) #2 汽轮发电机组烧瓦原因:9 时 18 分 40 秒直流事故油泵停,而此后因抢合
16、062b 开关造成全厂停电,交流油泵停运,润滑油中断烧瓦。3、暴露问题:1) 运行人员素质低,判断事故和处理事故能力不强。2) 安全管理不善。发生多起事故未能及时组织深入调查分析,按 三不放过原则严肃处理,认真吸取教训。运行规程未明确规定,开关红绿灯不亮时如何检查处理。运行人员往往不是按规程而是由值长或厂领导命令进行重大操作或处理事故。厂领导直接干预运行人员处理事故是错误的。全厂停电后,#2 机组#6 瓦温度曾达 101 度,轴向位移 1.9mm,运方打闸失灵,汽机挂闸后转速升高达 800转/分,这些现象说明机组处于不正常状态,厂领导仍决定冲转,是拼设备的体现。3) 设备管理不善,未能及时消除
17、缺陷。抗燃油蓄能器、启/备变压器差动保护误动、厂用电和事故油泵自投装置等存在的问题,未及时处理,致使一般事故扩大为全厂停电和损坏主设备重大事故。计算机缺陷不及时消除,不能把 9 时 19分 40 秒以后的数据资料打印下来,加深了分析事故难度。据反映,工作人员可擅自将重要保护退出运行,未经有关部门批准,限期恢复。4) 全厂停电时,不能迅速投入直流润滑油泵,造成烧瓦。4、采取措施:1) 加强人员培训,提高运行人员的思想素质和技术素质,加强责任心和职业道德教育,提高运行人员操作技术水平、判断和处理事故能力。认真对待事故和障碍,按三不放过 原则及时组织调查分析,真正吸取事故教训。对隐瞒事故真相的同志,
18、给予教育和处理。2) 严格执行规章制度。运行规程不完善的要修改补充,不完善的内容先以书面形式颁布执行。运行人员应按规程操作和处理事故,厂领导不要干预运行人员操作,不得违章指挥操作,不得为避免事故拼设备。必须建立保护装置管理制度,3) 落实责任制,重要保护和联锁装置退出运行时必须经总工程师或厂领导批准,并3.加强设备缺陷管理。坚持定期轮换试验制度,设备缺陷要及时处理,暂时难于消除的缺陷要有防止发生事故具体措施,颁发到有关岗位执行。四、 【案例四】电泵油温高最终引起厂用电失去1、事故经过:某电厂 3 号机组是一台 300MW 机组,00:00,3 号机组带 174MW 负荷运行,当时由于 B 汽动
19、给水泵因故障正在检修,A 汽动给水泵投手动运行,C 泵(电泵)投自动运行04:00:06,C 电动给水泵发出工作油温高一值报警信号; 04:00:4l,电动给水泵又发出工作油温高二值的报警信号,电动给水泵跳闸,锅炉水位迅速下降,RB 动作,自动切除上两层火嘴,投第 4 层油枪,运行人员抢合电泵,但没有成功,将 A 小机出力调至最大,负荷降至 160 MW 左右; 04:0l:46,锅炉水位下降至-301mm,运行人员手动调整增加A汽动给水泵的转速,锅炉水位缓慢上升到一 165mm;04:04:09,电动给水泵突然启动,锅炉水位迅速上升;04:04:55,锅炉水位上升到 259mm,运行人员紧急
20、手动打跳电动给水泵,但已来不及控制水位;04:05:06,由于锅炉水位高达 279mm,锅炉保护 MFT 动作,锅炉停炉,联跳汽轮机;04:05:15,运行人员手动启动主机交流油泵;04:05:27,逆功率使发电机开关跳开,厂用电自动联动不成功,厂用电失去;04:05:29,主机交流油泵跳闸;04:05:37,运行人员手动倒厂用电成功,厂用电恢复; 04:05:43,柴油发电机联动保安A1 成功;04:05:53,柴油发电机联动保安A2 成功;04:06:03,运行人员再次手动试启动主机交流油泵成功;04:06:08,手动试启动直流油泵;04:06:19,手动停止主机直流油泵(没将直流油泵设置
21、到联锁位);04:08:48,柴油发电机联动保安B 成功;04:08:49,主机交流油泵再次跳闸,直流油泵没有联动;04:14:34,主机润滑油中断,转速下降到 0,盘车卡死,主机大瓦烧损。2、原因分析:1) 由于反冲洗措施未落实,使电动给水泵的工作冷油器堵塞,造成工作油温升高致使电动给水泵跳闸。2) 运行人员在电动给水泵跳闸后,迅速调整 A 汽动给水泵,锅炉水位上升过程中电动给水泵又自启动,又由于从 6 kV 开关到热工 CCS 的电动给水泵跳闸信号中断,在电泵跳闸后 CCS 还保持电动给水泵运行信号,在锅炉水位低情况下,CCS 自动调整电动给水泵转速,使电动给水泵转速加至最大,锅炉水位迅速
22、上升,运行人员手动打跳电动给水泵为时已晚,造成锅炉水位高,MFT动作而停炉停机。3) 机组跳闸后,运行人员手动启动了主机交流油泵。但在发电机开关跳开后,厂用电自动联动不成功,厂用电失去,使交流油泵跳闸。在柴油发电机供保安段电源联动成功后,运行人员再次启动了交流油泵,并手动启动了直流油泵,11s后又停掉直流油泵,停止时没有将直流油泵放在自动联锁位,使热工连锁失去作用;使得在后来交流油泵跳闸时直流油泵无法联动,造成汽轮机断油烧瓦。3、暴露问题:1) 在保护正确动作时,应相信机组设置的保护功能。对于 300MW 机组,一般都设计并配有 RB 即辅机故障减负荷功能,它是针对机组主要辅机故障采取的控制措
23、施,当主要辅机(如给水泵,送、引风机)发生故障,机组不能带额定负荷时,快速降低机组负荷以维持机组正常运行的措施。这次事故开始时是由于工作油温高引起电动给水泵跳闸后,RB 已经正确动作,负荷降到了 160MW 以下,并自动切除了上两层火嘴,投上了第 4 层油枪,汽包水位也从最低的-300mitt 回升到165mm,而且这时电网也没有过高的负荷要求,如果按照 RB 的控制指令先让机组维持50的额定负荷运行,同时检查处理电动给水泵的故障,待处理好后再启动电泵增加负荷,机组是不会出现什么问题的。2) 故障设备不应盲目强行投入运行。电动给水泵在跳闸前发出过两次工作油温高的报警信号,表明电泵是因为工作油温
24、高跳闸的,在工作油温高的问题没有处理和正常前电泵还处于故障状态,对故障状态下的设备进行强行启动是不合适的;另外,电泵未按照正常的启动程序强行启动,以致造成转速过高引起水位的大幅波动。3) 运行操作必须遵守操作规程。交、直流油泵的联动是保护汽轮机正常润滑、防止断油烧瓦的重要手段之一,停下直流油泵时按规程要求应将直流油泵置于自动联锁的位置,以便在交流油泵停运且油压低于定值时能自动联动直流油泵。机组跳闸后,运行人员在试启动直流油泵后,停下直流油泵时没有按规程将直流油泵放在联动位置上,以致交流油泵跳闸时不能联动直流油泵。4) 保护手段应随时保证完好可靠。应该说,为了防止机组断油烧瓦,这台机组设置了较为
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