600MW发电机组RB控制优化及应用.doc
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1、分类号:学校代码: 10128UDC:学 号:20032054 工程硕士专业学位论文(题 目: 600MW发电机组RB控制优化及应用英文题目:RB control optimization and application of 600MW power plant 研究生:赵志刚领域名称:动力工程指导教师:席明智 副教授 张胜利 高级工程师二六年十二月摘 要针对我国目前最大的火力发电厂内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司(8600MW)协调控制系统RB功能进行了优化设计改造,并应用于机组实际运行,取得良好效果,对国内同类电厂改善运行、保证安全、提高效益也具有重要指导意义和参考价值。大唐托电的自动
2、化程度较高,RUNBACK的控制功能已经投入,但是由于种种设备和技术方面的原因,该项功能还不是非常完善,只能完成快速的降负荷,保证不灭火、不停机的基本功能,但是不能保证控制系统的全程自动化。笔者经过细致分析考察,参考国内外先进技术,组织立项对托电1到6号机组的RB功能进行了逻辑控制的优化和完善。目前,对于RB的控制功能,国内许多电厂和研究机构都在进行研究,而且在新建机组大部分己经投入运行。但从RB功能的试验和实际动作情况看,目前的RB功能的自动化水平偏低。笔者所设计的方案是建立在机组完全自动的情况下,既能保证在各控制系统良好的基础上,机组安全稳定地恢复到正常运行工况,又能保证机组在部分自动不正
3、常的情况下,自动完成切磨减负荷的目的,协助运行人员稳定机组,保证机组运行的安全。在随后生产现场的实践应用中,证明了RB功能优化使机组的协调控制系统趋于完善,电厂运行安全稳定,效果显著。关键词:协调控制系统;RB控制;逻辑优化;安全稳定Abstract The optimization has carried out the RB function of the co-ordination control system in the datang Tokto power plant, which is the biggest thermal power plant at present in C
4、hina, and obtained the good effect. it has the important instruction significance and the reference value to the operation、safety and economic efficiency of the domestic similar power plant.The automation level of Tokto power plant is high, and the RB function has already invested, but as a result o
5、f all sorts of equipment and the technical aspect reason, this function was not extremely consummated. The author has set up the project to carry out the logical control optimization and the consummation, pass through careful analysis and referred to the domestic and foreign advanced technologies. N
6、ow,a lot of the electric power plants and study organizations studying on the RB function, and it has already been used in some plants. Judging from the condition of its functional and finish condition, the automatic level of the actual tests is still low so that it can make the unit not stop. Based
7、 on the condition that the units can completely automatically run, the authors plan is not only to guarantee the unit to restore to normal working condition when all the control systems are in order, but also to ensure the units to fulfill the task of cutting off the coal pulverizer and to reduce th
8、e load automatically and when some parts of the automation of the unit go wrong. It can help the operator to keep the units stable. Afterwards in the practice application, it has proven that RB control function optimizes the CCS, and has got remarkable effect on the operation safety of the power pla
9、nt.Key words: CCS;RB Function;Control strategy optimization;Safety and Stability目 录第一章 绪 论11.1 问题的提出11.2 国内外的研究情况21.3 主要进行的工作2第二章 RB控制策略优化及试验方案的研究42.1 RB功能的介绍42.2 RB的动作机理42.3 影响RB功能的几点原因及其分析52.3.1硬件设备方面的影响52.3.2控制策略的合理性分析62.3.3参数调整的适宜性分析62.3.4 运行方式不合理72.4 RB控制功能的优化研究72.4.1主汽压力的控制方式72.4.2 燃烧控制系统92.4.
10、3协调控制系统102.4.4 汽温控制问题112.4.5 RB对煤质变化的适应性控制逻辑112.4.6 送、引风机RB132.4.7 给水泵RB162.4.8 一次风机RB172.4.9 凝汽器背压RB182.4.10与其他系统接口的研究212.5 RB控制逻辑实现222.5.1 RB目标负荷产生回路222.5.2 RB启动(激活)以及速率限制232.5.3 协调控制方式切换242.5.4 相应联锁功能完善242.5.5 RB结束回路252.5.6信号跟踪处理25第三章 现场试验263.1试验条件263.2 试验方法263.3 RB试验的步骤及方法263.3.1 试验项目的确定263.3.2
11、各辅机RB的最大出力的确定263.3.3 确定RB速率273.3.4 进行实际RB试验273.3.5 试验的安全措施273.4 现场试验及分析273.4.1托克托电厂#1机组(600MW机组)RB性能试验及分析283.4.2托克托电厂#3机组(600MW机组)RB性能试验及分析353.4.3托克托电厂#5机组(600MW机组)RB性能试验及分析403.4.4 1机组(600MW机组) 变频改造后的一次风机RB性能试验及分析45第四章 结 论48参考文献50致 谢52作者简介53第一章 绪 论1.1 问题的提出 目前,随着电力技术进步,火电单元机组的装机容量越来越大,中国几大电网中的主力机组己由
12、300MW逐步转化为600MW,各项运行参数的控制要求也相应提高,机组尤其是处在非正常工况下的机组,如果靠运行人员的手动操作来处理,很难实现系统的协调控制,势必会造成机组和设备的不稳定。在这种形势下,电厂用户就对机组目动调节和故障处理能力提出了更高的要求,其中RB(RUN BACK,简称RB)功能就是当机组正常运行时,突然有一台或两台主要辅机(送风机、吸风机或给水泵)发生故障跳闸的情况下,控制系统不需要人为干预,自动处理事故,能快速减负荷,使机组维持在低负荷下继续运行,保持各项参数在合理的范围内,避免机组停机、灭火而发生非计划停运。它对于提高机组的安全可靠性有非常重要的意义1 。但是目前全国范
13、围内,真正实现该功能的电厂不是很多,而且大家对该功能的理解和认识也存在较大的区别。协调控制系统RB功能设计的目的是保证在锅炉主要辅机故障后,协调控制系统自动迫降负荷至机组所允许的预定负荷,保证机组的安全、经济、稳定运行。RB试验不仅是检验协调控制系统及其它自动控制系统的工作性能和在辅机故障跳闸后的抗干扰能力,而且通过RB试验,可以实现对对其控制回路进行逐步的参数调整和逻辑优化,使控制系统在最佳的状态下运行,实现机组的全程负荷控制。RB试验是协调控制系统乃至整个热控系统在调试及投运过程中一个综合性的重要项目2。CCS(协调控制系统)以及其它热控系统是建立在机组的不同运行工况通过不断调整、优化最终
14、稳定运行的基础上,而RB试验则是建立在CCS及其它热控系统所有调试项目全部完成、投运正常的基础上进行。CCS的RB试验不仅对机组的整体性能及自动化水平的提高有重大的意义,而且从客观上来说具有相当的技术难度。内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司现有8组600MW机组,自动化程度较高,RB的控制功能已经投入,但是由于种种设备和技术方面的原因,该项功能还不是非常完善,只能完成快速的降负荷,保证不灭火、不停机的基本功能,但是不能保证控制系统的全程自动化。因此,组织立项对大唐托电的各机组的RB功能进行逻辑控制的优化和完善,是非常重要和必要的。1.2 国内外的研究情况 RB功能作为机组自动处理事故的重要功
15、能之一,可以减少许多不必要的停机损失,给电厂的安全经济运行提供可靠的保障,所以在国内外各个电厂都非常重视。 从RB的研究趋势来看,主要集中在两方面,一方面就是着手于原热力系统的改造和优化,例如为改善一次风机的串风的问题,对风机的出口挡板执行器进行了电动改气动。但这方面的工作所投入的成本太高,一般情况下不容易进行;另一方面就是进行控制逻辑即软件方面的优化,这方面的投入较小,但需要进行大量的试验来验证,而且根据机组类型的不同,软件的移植性(即通用性)较差,必须根据不同的控制对象进行量体裁衣式的设计。所以总体来说RB功能的研究和实施的难度较大。现在,国内许多电厂和研究机构正在进行研究RB功能,而且部
16、分电厂已经投入运行。但从功能的完善情况看,目前的试验自动化水平偏低,只能保证机组不灭火停机,不能达到全程自动的效果。世界上发达电厂自动化水平较高,RB功能比较完善,基本处在一种全自动的运行方式下,在机组重要辅机出现故障时,全部由RB功能自动完成,运行人员只是监视,人为干预的情况非常少3。本文中所设计的优化方案是建立在机组完全自动的情况下,既能保证在各控制系统良好的基础上,机组安全稳定地恢复到正常运行工况,又能保证机组在部分自动不正常的情况下,自动完成切磨减负荷的目的,协助运行人员稳定机组。1.3 主要进行的工作笔者通过对托克托电厂六台机组控制对象的特性进行了认真地分析和研究的基础上,组织立项对
17、其相应的RB控制逻辑进行了优化,并在托克托电厂的三台600 MW机组进行了RB性能考核试验。试验结果证明,经过逻辑优化后,现在RB功能使热控系统能在最佳的工况下运行,从而实现机组的全程负荷控制。其功能检验了协调控制系统及其它自动控制系统工作的完好程度和性能,以及在辅机故障跳闸后的抗干扰能力。经过优化后的RB功能主要解决了以下问题:重点解决了两台汽动给水泵运行,电泵不自启情况下给水泵RB不容易成功的问题。解决了直吹式制粉系统一次风机RB容易发生磨煤机跳闸问题。同时解决了送、引风机RB时,炉膛压力下降幅度较大的问题。解决了在煤质大幅度偏离设计值时,RB不能将机组负荷准确的降到目标值的问题 笔者在这
18、次优化中主要作了如下具体工作 针对空冷机组的运行特性,首先提出了空冷RB的设计理念,并拟将其应用到实践中。 结合现场的实际情况,对磨煤机RB功能实现的必要性进行可行性论证,并提出取消或部分取消磨煤机RB功能的大胆建议。 针对一次风机变频改造后的RB功能的实现,首先根据改造的实际情况对一次风压控制回路的PID参数进行适当的调整,必要时要对其进行超驰控制;完善一次风系统风门热控联锁保护逻辑,避免一次风从停运的一次风机反串;另外,防止一次风机变频器保护的动作是实现一次风机RB功能的主要措施和策略。 对机组RB对煤质变化的适应性控制逻辑重新进行了设计和优化,既保证了机组的正常运行,又解决了在煤质偏离设
19、计值时,RB不能将机组负荷准确降到目标值的问题。第二章 RB控制策略优化及试验方案的研究2.1 RB功能的介绍 当机组正常运行时,突然有一台或两台辅机(送风机、吸风机或给水泵)发生故障而跳闸,机组控制系统能自动快速减负荷,维持机组在允许的负荷下继续运行,控制系统这种事故状态的自动处理功能称为“RUN BACK ,简称RB。根据机组的不同运行工况、燃料种类、跳闸辅机种类,RB的目标负荷一般情况下是不一样的。现在常见的有50%MCR(最大连续蒸发量), 60%MCR, 70%MCR,具体的目标的设定要根据本机组的来实际情况决定4。RB一般情况下是根据辅机故障的种类不同来进行分类,针对各RB试验项目
20、的性质可分为4类来考虑,具体分析以下几种常见的RB工况5: 燃料跳闸类(包括燃料跳闸和一次风机跳闸)。在通常锅炉联锁保护设计中,一次风机跳闸,切除部分燃料(联跳部分磨煤机或给粉机)。 风机跳闸类(包括送、引风机跳闸)。由于单侧的引风机和送风机是互相联跳的关系,所以根据情况通常只对送风机(或引风机)其中一项进行动态试验。 给水泵跳闸类。对于给水泵通常设计采用二备一的运行方式,而且泵的出力裕度较大,但是由于此类跳闸工况对水位造成的波动较大,再加上一些锅炉制造厂所提供的水位保护定值非常保守,所以此类的试验的成功率通常比较低,必须根据特定的控制对象对控制逻辑作必要的优化。 其它。是指一些非常规的项目,
21、例如本文所提出针对空冷机组背压问题所设计的空冷背压RB。2.2 RB的动作机理 RB发生后,机组控制系统的各部分协调作用,使机组平稳、安全地减少到实现预定的目标负荷,机组维持在负荷状态下运行。根据各厂机炉状况和协调控制设计的不同,RB的动作方式也不相同,但它都包括以下几个重要系统: CCS, FSSS(炉膛安全监控系统), DEH(汽轮机控制系统)和SCS(顺序控制系统)。 CCS系统是机组控制的核心,RB功能是其逻辑控制中的关键部分。RB动作的条件被激活后,CCS系统要协调机组的各个子系统一起动作来完成该功能。因此完整的RB功能,机组必须处于协调控制方式,锅炉、汽机均能接受CCS的信号。在炉
22、侧:CCS首先要发信号至FSSS完成切除必要的燃料(投油),同时锅炉主控要按负荷要求将总煤量调整到合适的量,以维持适当的锅炉燃烧率。而在机侧:机组的协调控制自动切换到TF(汽机跟随)方式,由汽机DEH完成调压功能。除此之外的其它的机组子系统仍然而且必须处于自动控制方式,以维持各参数在正常范围内,保证机组的安全稳定运行。 FSSS系统根据各厂的系统不同,功能也不尽相同,但均要接受CCS发的RB信号完成切除必要燃料降低燃烧率的功能。一次风机的RB一般由FSSS中触发,此种RB发出优先级高一些。但是根据不同锅炉的最低稳燃负荷,降低燃烧率的方式不同,对于最低稳燃负荷较高的机组,应设计有投油的功能或则将
23、必要的投油列入运行人员的操作规程中6。 DEH系统在RB过程中也至关重要,在RB发生后,锅炉侧要维持一定的燃烧率,机组的汽压则由汽机通过关小调门,减少负荷来完成调节的任务。其它系统如SCS系统在给水泵RB时,要通过程序联启电泵和其它的相应操作,在送引风RB时,完成单侧的联跳的功能。所以,从某种意义来说,RB的功能是一个关于机组的系统工程,只有通过以上各个子系统的协调动作,才能使机组自动、平稳地降低负荷至目标值,避免不必要的停机灭火。2.3 影响RB功能的几点原因及其分析 RB功能对于机组的运行,安全作用至关重要,但通常由于原常规软件设计方案不合理、针对性不强、硬件设备性能相对较差及机组运行健康
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