环境影响评价报告公示:番茄深加工项目12 章污染防治措施环评报告.doc
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1、12 污染防治措施及其技术经济论证本章将针对拟建工程所采取的环保措施,分析其先进性和稳定达标的可靠性,并针对其存在的主要问题,结合工艺情况提出进一步改进工艺和防治污染的措施,以进一步减少污染物排放量。12.1废气治理措施及其技术经济论证拟建项目大气污染源主要来自锅炉废气、食堂油烟废气及污水处理站产生的恶臭。1、锅炉废气拟建项目设有一台20t/h的锅炉,锅炉以煤为燃料,年耗煤量约25000吨。本项目对新上锅炉烟气采用双碱法脱硫除尘装置进行处理。双碱法脱硫是指采用NaOH和石灰(氢氧化钙)两种碱性物质做脱硫剂的脱硫方法。双碱法烟气脱硫技术是为了克服石灰石石灰法容易结垢的缺点而发展起来的,双碱法是采
2、用钠基脱硫剂进行塔内脱硫,由于钠基脱硫剂碱性强,吸收二氧化硫后反应产物溶解度大,不会造成过饱和结晶,也不会造成结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生,再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。双碱法脱硫工艺降低了投资及运行费用,比较适用于中小型锅炉进行脱硫改造。 双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂,配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中 SO2 来达到烟气脱硫的目的,然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括 5 个部分: (1)吸收剂制备与补充; (2) 吸收剂浆液喷淋; (3) 塔内雾滴与烟气接触混
3、合; (4) 再生池浆液还原钠基碱; (5) 石膏脱水处理。双碱法烟气脱硫工艺同石灰石 / 石灰等其他湿法脱硫反应机理类似,主要反应为烟气中的 SO2 先溶解于吸收液中,然后离解成 H+ 和 HSO3-: SO2(g)= SO2(aq) SO2(aq)+H2O(l) =H+HSO3- = 2H+SO32-;采用氢氧化钠作为脱硫剂,在脱硫塔内吸收二氧化硫反应速率快,脱硫效率高,但脱硫的产物 Na2SO4 很难进行处理,极易造成严重的二次污染问题。采用双碱法烟气脱硫工艺,用氢氧化钠吸收二氧化硫后的产物用石灰来再生,只有少量的 Na2SO4 被带入石膏浆液中,这些掺杂了少量 Na2SO4 的石膏浆液
4、用泵打入旋流分离器中进行固液分离,分离的大量的含水率较低的固体残渣被打到渣场进行堆放,溶液流回再生池继续使用,因此不会造成二次污染。 与石灰石或石灰湿法脱硫工艺相比,双碱法原则上有以下优点: 用 NaOH 脱硫,循环水基本上是 NaOH 的水溶液,在循环过程中对水泵、管道、设备均无腐蚀与堵塞现象,便于设备运行与保养;吸收剂的再生和脱硫渣的沉淀发生在塔外,这样避免了塔内堵塞和磨损,提高了运行的可靠性,降低了操作费用;同时可以用高效的板式塔或填料塔代替空塔,使系统更紧凑,且可提高脱硫效率; 钠基吸收液吸收 SO2 速度快,故可用较小的液气比,达到较高的脱硫效率,一般在 90% 以上; 对脱硫除尘一
5、体化技术而言,可提高石灰的利用率。通过采用双碱法脱硫除尘装置对烟气进行处理,可保证新上锅炉脱硫率达到80%以上,除尘效率达到98%以上,外排烟气经40m排气筒高空排放,烟气中SO2排放浓度、烟尘排放浓度、烟囱高度均满足山东省锅炉大气污染物排放标准(DB37/2374-2013)表2中燃煤锅炉的标准。根据国家“十二五”总量控制指标中对氮氧化物的控制要求以及当地环保要求,燃煤锅炉需增加低氮燃烧器设备,以从源头控制氮氧化物的产生,其有效控制氮氧化物的转化率在25%左右,这样,氮氧化物的产生量为55.1吨/年。氮氧化物排放量比较大,企业决定采用选择催化还原法(SCR)脱硝技术进行烟气脱氮。煤燃烧过程中
6、产生的氮氧化物主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),这两者统称为NOx,此外还有少量的氧化二氮(N2O)产生。和SO2的生成机理不同,在煤燃烧过程中氮氧化物的生成量和排放量与煤燃烧方式、特别是燃烧温度和过量空气系数等燃烧条件关系密切。在煤燃烧过程中,生成的NOx途径有三个:(1)热力型NOx(Thermal NOx),它是空气中的氮气在高温下氧化而生成的。(2)燃料型NOx(Fuel NOx),它是燃料中含有的氮化合物在燃烧过程中热分解而又接着氧化而生成的NOx。(3)快速型NOx(Prompt NOx),它是燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团如CH等反应生成的NOx。其中燃料型NOx
7、是最主要的,它占总生成量的60%80%以上,热力型NOx的生成和燃烧温度的关系很大,在温度足够高时,热力型NOx的生成量可占到总量的20%;快速型NOx在煤燃烧过程中的生成量很小。另外,N2O和NOx燃料型一样,也是从燃料的氮化合物转化生成的,它的生成过程和燃料型NOx的生成和破坏密切相关。SCR过程是以尿素为还原剂,在催化剂作用下将NO还原为N2、CO2和水。催化剂的活性材料通常由贵金属、碱性金属氧化物、沸石等组成。NOX按以下过程被选择的还原为N2和水:2NO +2CO (NH2) 2+ 2O23N2 +2CO2+4 H2O在脱硝反应过程中温度对其效率有显著的影响。铂、钯等贵金属催化剂的最
8、佳反应温度为175290;金属氧化物如以二氧化钛为载体的五氧化二钒催化剂,在260450下效果更好。工业实践表明,SCR系统对NOX的转化率为60%90%。其中,选择催化还原法(SCR)脱硝技术反应原理见图12.1-1。企业通过采取催化还原法(SCR)脱硝技术后氮氧化物的转化率可达到6090%,通过类比,氮氧化物的转化率为75%比较可靠,则外排氮氧化物的量为13.8吨,NOx排放浓度53.8mg/m3。NOx排放浓度能够达到山东省锅炉大气污染物排放标准(DB37/2374-2013)表2中燃煤锅炉NOx排放浓度不大于300 mg/m3的标准。由此可见,该项目采取双碱法脱硫除尘装置和选择催化还原
9、法(SCR)脱硝技术进行烟气脱氮在技术上是可行的,经济上是合理的。氨气喷射格栅入口烟气催化剂NOxNOxNOxNH3NOxNOxNOxNH3NH3NH3H2ON2N2N2H2OH2OH2O干净烟气图12.1-1 选择催化还原法(SCR)脱硝技术反应原理图2、食堂油烟废气本项目为劳动密集型企业,生产过程需要大量劳动人员,项目工程建成后将会有580名员工,根据项目生产班次设置情况,预计每天在厂内就餐人数为300人左右。本项目食堂以清洁能源电能和液化气为热源进行烹饪,燃烧废气对环境的影响较小。油烟废气是食用油及食品在高温下的挥发物,它是食用油及食品的氧化、裂解、水解而成的气态有机物,成分较复杂,其中
10、含有对人体健康与环境有危害的物质。根据项目提供资料,计划设47个基准灶头,其餐饮规模属大型,企业拟对餐饮产生的油烟废气采用低噪声油烟净化装置进行处理,处理后废气引至楼顶1.5m高空排放。类比餐饮业油烟产生浓度,预计本项目餐饮油烟产生浓度为10mg/m3,净化装置去除率应大于90%,处理后外排油烟浓度小于1.0mg/m3,能达到饮食业油烟排放标准(DB37/597-2006)要求。3、污水处理站恶臭污水处理站恶臭主要来自于进水格栅、调节池、水解酸化池、污泥池和污泥脱水间等构筑物。本项目水处理设施位于厂区北部,与厂北侧最近的村庄是张楼,张楼位于厂区东侧,距离污水站约为300m,由于与居民区距离较远
11、,本项目产生的恶臭气体对周围环境影响较小。为最大限度降低恶臭对周围环境的影响,本次评价建议对污水处理站采取以下治理措施:污水处理区域修建围墙与其他区域进行隔离,尽量采用地下或半地下式建构筑物,恶臭排放源强较大的构筑物建成全封闭式。格栅间墙壁安装风管,通过风管送至除臭净化系统。污水、污泥提升泵站和贮泥池加钢筋混凝土盖板或者金属盖板。水解酸化池加轻质材料封盖,既不使臭气外溢,又便于工艺检查和修理。以上水池分别设置风管将臭气抽至除臭净化系统。污泥脱水机上方设置抽风罩,抽风罩和抽风管联通,经风管送至除臭系统。生物除臭滤池采取露天安装,预洗池和生物滤池组成一体。生物滤池外壳为薄壁钢筋混凝土,滤池结构自下
12、而上依次为:循环水池配气空间填料支撑填料加湿喷淋器排气筒。填料为有机混合物,引风机采用高性能玻璃钢风机。预洗池配有水喷淋系统和循环水泵,加湿泵为立式离心泵,引风管采用玻璃钢圆形风管。通过采取一体化生物滤池反应器除臭净化系统,可使本项目厂界臭气排放浓度达到恶臭污染物排放标准(GB 14554-932)表1中二级标准要求,即氨1.5mg/m3、NH30.06mg/m3。 综上所述,本项目采取的废气治理措施在经济和技术上均是合理可行的。12.2废水治理措施及其技术经济论证12.2.1 废水产生、处置及排放拟建工程废水由生产废水、纯水制备浓水、锅炉排污水和生活污水组成,其产生情况如下:1、生产废水企业
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