摩托车产品车架焊接工艺能力升级改善课件.ppt
《摩托车产品车架焊接工艺能力升级改善课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《摩托车产品车架焊接工艺能力升级改善课件.ppt(36页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,摩托车产品车架焊接工艺能力升级改善,目录,第一部分,选 题 理 由,选题理由,A,B,车架上部分零部件焊接螺母、贴板、攻丝工艺效率低,制约着后序装焊线的生产能力。,车架上焊接螺母、贴板攻丝工艺存在螺母焊偏、焊接变形引起的丝坏问题,占车架生产总量的9.38%,高故障率的返修车架致使车间需拿出专人处理丝坏问题。,选题理由,第二部分,现 状 调 查,(一)、车架上需要焊接螺母或贴板攻丝工艺的零部件较多,焊接螺母或贴板攻丝工艺的零部件展示:,现状调查,现状调查,(二)、点焊螺母零部件制作工艺。,现状调查,(三)、贴板、攻丝零部件制作工艺。,现状调查,现状调查,(五)、对11月份影响装焊线生产能力的因
2、素进行分析发现,纵梁工序成为制约装焊线产能提升的瓶颈工序,第三部分,目 标 设 定,改善前,改善后,故障率下降,丝、孔问题故障率由9.38%降低到2%,质 量 提 升,目标设定,第四部分,要 因 分 析,要因分析,第五部分,实 施 改 进,焊前螺母抹油,车架下线后质量门对螺母丝孔专检,一、车间制定了一系列的控制措施:焊接前对螺母、丝孔进行抹油,减少焊渣在丝孔内的附着力,以保证丝孔的质量;通过加大零部件检测频次,焊接前互检零部件螺母焊接质量控制螺母偏斜、脱落;同时在装焊线后尾质量门进行重点检查。经过一个月的运行,实际丝孔故障率由9.38%降低为8%,效果不明显。,现有的生产工艺无法进一步提高丝孔
3、的质量,实施改进,二、改善团队通过网上查询,发现热熔钻这种新兴的工艺正广泛地应用于汽车生产中,热熔钻工艺为不去除材料,通过旋转摩擦产生热量熔化、拉伸母材,拉伸的部分起到了螺母、贴板的加强作用。解决了原料薄强度低的问题,此种工艺正适合车间零部件的制作。改善团队认为热熔钻工艺可行,同时下发了热熔钻项目推进计划。,实施改进,三-1、购买热熔钻头、丝攻、钻头夹等工具到位。,三-2、采购一台1400转/min的电机安装到小台钻上,维修人员对皮带轮进行更换,使小台钻作业时转速达到2800转/min,达到热熔钻孔要求。,热熔钻头,热熔攻丝,更换钻床电机使之符合热熔钻床要求,实施改进,试验样件,试验样件,使用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 摩托车 产品 车架 焊接 工艺 能力 升级 改善 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3051136.html