MGP气缸阻挡停止及寿命试验机械毕业设计论文.doc
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1、MGP气缸阻挡停止及寿命试验摘 要气动技术具有传输距离长、控制系统中元件结构相对简单、执行元件运行速度快、无爆炸危险等优点,因而在工业生产上得到了广泛的应用。在本设计以MGP系列气缸抗冲击性能作为研究内容,进行试验研究。文中设计了MGP系列气缸试验装置,该装置包括气动装置、机械装置、PLC控制装置。对3个试验方案就行了选取,确定了最后的执行方案。本设计进行了1种型号气缸的抗冲击试验,获得了最低作用压力、气密性、气缸震摆量数据,数据结果取3次数据的平均值。该试验结果对气缸的性能起到了评价作用,对生产销售具有指导意义。关键词:气动技术;气动装置;气缸试验;PLCMGP cylinder block
2、 to stop and life testAbstract Pneumatic technology has long transmission distance, control components in the system structure is relatively simple, fast running speed, the advantages of component implementation no explosion danger, so it is widely used in the industrial production. In the design MG
3、P series cylinder impact performance as the research content, experimental study. This paper designed the MGP series cylinder testing device, the device comprises a pneumatic device, mechanical device, the PLC control device. The 3 test schemes of line selection, implementation of the program to det
4、ermine the final. Impact test of 1 types of cylinder is carried out in this design, the minimum pressure, tightness, the shock of the data obtained, the average results from 3 data. The experimental results on the performance evaluation of the role of production and sales, has a guiding significance
5、.Key words:Pneumatic technology;Pneumatics;Cylinder test;PLC目 录1 绪 论11.1 国内气缸试验研究概况11.2 课题研究目的及意义21.3 课题研究的内容32 试验方案的确定与说明 42.1试验说明 42.1.1试验要求42.1.2试验项目62.2试验方案的确定 92.2.1 试验方案提出92.2.2 试验方案选定123 试验装置的设计 133.1 试验设计133.1.1 试验所需主要零件设计133.1.2 试验所需标准产品选型19 3.1.3 结构设计304 试验控制系统的设计 344.1 PLC程序设计344.1.1 I/O点
6、数的确定及PLC类型的选择344.1.2 PLC的I/O分配364.1.3编程指令的选择364.1.4 PLC程序的设计374.2 PLC程序的调试374.2.1 PLC控制的安装与布线374.2.2控制系统的外部接线图394.2.3 PLC控制程序的调试395 试验结果及结论 405.1 试验结果与分析405.1.1 试验初期检测气缸数据与分析405.1.2试验中期(200万次)检测气缸数据与分析445.2 结论46致 谢48参考文献49附 录49附录1 梯形图50外文资料翻译及原文511绪 论1.1 国内气缸试验研究概况 气缸加速寿命试验的优化问题已成为人们研究重点之一, 优化方法直接影响
7、到寿命指标的统计精度和加速寿命试验的效率和成本, 因此系统的研究气缸加速寿命试验的优化方法已迫在眉睫。在加速寿命试验中, 恒定应力加速寿命试验( 简称恒加试验) 相对于步进应力加速寿命试验和序进应力加速寿命试验方法来讲, 具有: 1) 试验方法简单, 对试验设备要求不高; 2) 试验理论较为成熟, 试验容易取得成功; 3) 试验中得到的信息多, 试验结果较为准确的优点。但传统恒加试验有周期长、耗资量大等缺点。因此有必要对恒加试验进行优化设计。而气缸恒定应力加速寿命试验优化模型为高维复杂函数, 用一般的线性规划法已无法找到方程的最优解。 近年来发展迅速的遗传算法、模拟退火算法等由于采用了随机搜索
8、技术, 无需具体问题特征, 具有良好的全局优化性能和稳健性, 但由于遗传算法依概率收敛, 搜索后效率低, 且易陷入早熟。文献1 提出了改进遗传算法, 设计了一个种群多样函数和作用函数, 并在此基础上使参与交叉和变异的个体数目随这2 个函数变化, 以克服早熟的缺陷; 文献2 将人类的社会等级结构用来构造种群的结构, 以使算法更快地收敛到最优解; 文献3 论述了混合优化方法的设计原则; 文献4 将模拟退火机制引入到遗传算法中, 但模拟退火本身也属于随机搜索方法, 效率不高; 文献5 引入了局部优化机制, 将邻域搜索与遗传算法相结合, 以提高全局优化的综合性能。以上方法均在不同角度对优化算法进行了改
9、进, 但均不能有效解决气缸恒加试验优化模型的参数寻优问题。因此本文在综合考虑各种算法之后,拟采用遗传算法具有解决非线性、多模型、多目标复杂系统数学模型寻优问题的优势, 在遗传算法后期效率下降时引入加速算法, 即保证目标函数的全局最优, 又能提高寻优效率。 1.2 课题研究目的及意义 气压传动与控制技术简称气动控制技术, 它是指以压缩空气为工作介质来进行能量与信号的传递, 以实现生产过程机械化与自动化的一门技术,它也是流体传动与控制学科的一个重要组成部分。相对于机械传动、电传动及液压传动, 气动技术具有传输距离长、控制系统中元件结构相对简单、执行元件运行速度快、无爆炸危险等许多突出优点。正因为如
10、此, 近年来气动控制技术已得到了迅速发展。目前, 气动技术又结合了液压、机械、电气和电子技术的众多优点, 并与它们相互补充, 已成为实现生产过程自动化的一个重要手段, 并在越来越多的工业部门得到了广泛的应用。气动系统的控制方式有气控、电控或混合控制。采用普通继电器的控制方式不便于更改程序, 而改由可编程控制器( PLC) 控制就能够很容易地对程进行修改。 在气动系统中, 使用最多的执行机构为作直线往复运动的气缸。而气缸的寿命试验是气缸的性能试验中的一项重要试验项目, 但按目前气动行业的标准( 即JBPT 592321997 气动气缸技术条件) 规定的方法,如连续24 h 做试验, 最短的气缸寿
11、命试验也得20 天以上。对性能较好的气缸, 正常应力下的寿命试验往往需要几年时间, 这样不但需要投入大量的人力物力,而且也延长了产品的研发周期, 而且对企业和技术监督部门来说, 在时间和经济上是一笔不小的负担。因而, 探索一种切实可行的气缸加速寿命试验方法已成为迫切的需要。 1.3 课题研究的内容本课题主要研究的问题是基于PLC控制的MGP系列气缸在作为止动气缸使用时在给定应力条件下的使用情况。从而对产品性能做出评估。止动气缸通常用在运输线上,气缸伸出时可把运输线上的物件挡住,而无须把运输线停止,气缸缩回时便会继续运送物件。主要内容包括:(1) 试验装置的设计(2) 试验控制装置的设计(3)
12、MGP气缸试验与数据分析 2 试验方案的确定与说明2.1 试验说明2.1.1 试验要求1、试验条件 本设计是验证MGP系列气缸在作为止动气缸使用时的寿命情况,试验样品、数量、工作气压、速度、砝码重量如表2-1。表2-1试验参数试验样品试验数工作气压(MPa)速度(m/min)砝码重量(Kg)MGPM12-30Z30.5203.8MGPM16-30Z32012.9MGPM20-30Z32018.9MGPM25-30Z32021.9MGPM32-30Z32091.3MGPM40-30Z320123.9MGPM50-30Z330117MGPM63-30Z330174MGPM80-30Z340166.
13、5MGPM100-30Z340494.62、试验状态 本题要求在MGP气缸上加装长度为50mm的挡板,货物在传送带上运动,需要MGP气缸伸出阻挡。设计试验需要验证MGP气缸阻挡停止的寿命限度。因试验为模拟试验,就需要用替代的方式来实现货物在传送带上的运动。试验状态如图2-1所示。图2-1 实验状态图2.1.2 试验项目1、定期点检项目 (1)内部、外部泄漏量 气密即泄漏量。气缸的泄漏一共分为两种,一种是内漏即活塞杆发生磨损后产生的内部泄漏。第二种是外漏即密封圈发生破损后气体从杆侧泄漏到气缸外部。测量泄漏的压力一般分为高压和低压进行分别的检测。检测分为3个步骤:将调好气压的气控箱与泄漏检测计相连
14、,再与气缸的头侧相连,通气记录数据,此为内漏值。调好气压的气控箱直接与气缸的杆侧相连,再将泄漏检测计与气缸的头侧相连,通气记录数据,此为杆侧内漏值。将调好气压的气控箱与泄漏检测计相连,再与气缸的杆侧相连,通气记录数据,此数据减去杆侧内漏值为外部泄漏值。操作仪器如图2-2所示。图2-2 测泄漏仪器(2)最低做动压力 最低做动压力:检测最低做动压力前要求气缸完全做动3个来回以上,使其润滑油能够充分润滑不至于发生粘连,其运动阻力将降到最低。检测开始时气缸处于缩回状态,将气缸和气控箱相连通过精密减压阀慢慢向气缸头侧给气,目视气缸做动到全行程后,记录下电子压力计上的读数,再将气管与气缸杆侧相连,通过精密
15、减压阀慢慢向气缸杆侧给气,目视气缸做动到全行程后,记录下电子压力计上的读数。此项目需记录3次实验数据。操作仪器如图2-3所示。图2-3 测最低做动压力仪器 (3)震摆量 震摆量:由于气缸会受到垂直方向的作用力,随着试验次数的增加会使密封圈发生磨损。严重的磨损会使气缸无法完成正常运作。震摆量就是利用数字压力器给气缸以一定的规定压力,再用测微仪读出在此外力下气缸震摆数值。试验要求需要分别记录缩回状态和伸出状态两个震摆量的数值。操作仪器如图2-4所示。图2-4 测震摆量仪器震摆量试验荷重如表2-2。表2-2试验荷重气缸内径(mm)121620253240506380100试验荷重:F(kgf)123
16、52、日常检查 MGP气缸伸出状态(目测)。 MGP气缸导杆磨损、损坏状态(目测)。 试验各部分是否正常运作。2.2实验方案确定2.2.1 试验方案提出1、 重力式方案 利用气缸把砝码托起,上方设置卡住砝码的装置,气缸收回。被检测MGP气缸伸出,卡住装置放开,砝码由于重力作用下落,砸在被检测MGP气缸的挡板上。砝码在被抬起,被检测MGP气缸缩回。重复以上过程完成试验。示意如图2-5所示。 图2-5 重力式试验方案示意 2、 传送带式方案 模拟真实使用情况,设定传送带速度,砝码放在传送带上。待砝码靠近时,被检测MGP气缸伸出阻挡砝码。一段时间后被检测MGP气缸缩回,砝码继续随传送带移动。重复以上
17、过程完成试验。示意如图2-6所示。图2-6 传送带式试验方案示意3、 气缸式方案 MGP气缸伸出,设计气缸再伸出,在运行到全行程后导杆带着砝码在惯性的作用下以一定的速度撞上MGP气缸。为实现这个过程,需要引入可编程序控制器(PLC)加以控制。以及使用磁性开关。试验开始时MGP气缸头侧磁性开关亮起,PLC接收到电信号并给继电器发出信号使其开启,继电器连通后将电磁阀开启,MGP气缸伸出。至全行程后,杆侧磁性开关亮起,PLC接到信号后控制设计气缸的伸出,伸出至全行程后设计气缸杆侧磁性开关亮起,PLC接到信号后控制设计气缸延迟一段时间后缩回。缩回后头侧磁性开关开启,PLC接收到信号后控制MGP气缸缩回
18、。重复以上过程完成试验。如图2-7所示。图2-7 气缸式试验方案示意2.2.2 试验方案选定 重力式试验方案试验频率较慢,产生的冲击力大,对试验人员的安全威胁较大。由于后期还要有400kg的砝码要进行试验。考虑到安全因素所以此试验方案不可实行。传送带式试验方案最接近真实的使用情况,由于需要砝码在传送带上来回运行或绕圈运行,所以要求场地比较大,且试验频率较慢。运行轨迹不稳定,对试验效果有影响。因此此试验方案不可实行。气缸式试验方案采用替代的方式来实现货物在传送带上的运动。替代方式为用MGG气缸主体为设计气缸主体,CG气缸为主要的执行元件,因需要模拟货物的运动,所以需要设计的砝码可以通过惯性撞击到
19、MGP气缸上。为此需专门设计了可以实现砝码浮动一定距离的连接件。此方案频率较快,冲击力一般不会对人造成威胁,且可以和试验室已有架台配合使用。因此选择此试验方案为最后执行方案。方案对比如表2-3。表2-3试验方案对比频率冲击力危险性轨迹场地要求重力式慢大高稳定试验架台传送带式较慢较大低不稳定大片空场气缸式快较大低稳定试验架台 3 试验装置的设计3.1 试验设计3.1.1 试验所需主要零件设计以MGPM16-30Z气缸试验为目标。1、挡板设计由于选用MGG气缸主体作为设计气缸的主体,所以挡板的设计需要MGG气缸挡板的尺寸作为参考。设计时引用了连接件,所以需要挡板中央开出一个20mm的通孔以便连接件
20、能够自由活动。设计图如图3-1所示。图3-1 挡板设计图2、导杆设计 导杆型材有SMC(中国)公司提供。只需计算出导杆长度和连接部分的设计便可。MGG气缸主体长170mm连接件影响导杆长度部分20mm气缸安装时伸出40mm气缸全行程是30mm所以导杆长度不能低于170+20+40+30=260mm。设计时取导杆长为300mm。设计图如图3-2所示。图3-2 导杆设计图3、连接件设计此设计试验需要气缸不能直接碰撞被测气缸。砝码不能直接与CG气缸连接,所以需要设计一个专用的连接件,连接件设计思路为一端与CG气缸杆侧相连并使用CG气缸的螺母上紧。另一侧设计有和CG杆侧一样的螺纹,使用两个螺母背紧。使
21、连接件可以穿过挡板自用活动,这样试验开始后,当CG气缸带着砝码撞向被检测气缸过程中到达全行程后,砝码和导杆可以在惯性的作用下撞击到被检测气缸上。由于连接件一端用两个螺母背紧,砝码和导杆可以在碰到挡板时会停下。设计可以自由活动的距离为10mm。设计图如图3-3所示。图3-3 连接件设计图4、砝码设计 砝码大小由试验要求给出的砝码重量减去导杆和挡板的重量得到。底部需与挡板底部平齐,最主要的设计是需要在指定位置开出一个可以使连接件和上面螺母可以自由活动的孔,由于选用M18的螺母,其最大外径为31.2mm。所以取砝码上的孔直径为33mm,深37mm。试验要求的砝码总重为12.9kg2导杆的重量为:挡板
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