宁夏天瑞发电有限公司输煤系统#1、#3皮带输煤除尘技改方案23p.doc
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1、宁夏大地化学股份有限公司循环经济产业园宁夏天瑞发电有限公司输煤系统1、3皮带输煤除尘技改方案四川吉兴达热能设备有限责任公司2012年2月输煤系统1、#3皮带除尘器改造技术说明一、 总则二、 项目简介三、 项目范围四、 规范和标准五、 技术要求六、 供货、施工界限七、 交货、施工工期、经济性分析八、 无动力除尘装置简介九、 粉尘治理方案十、 产品质量管理十一、 售后付承诺及保证十二、 技术服务和涉及联络十三、 业绩表技术规范书1 总则1.1 技术文件适用于宁夏大地化学股份有限公司循环经济产业园,宁夏天瑞发电有限公司输煤系统1、3(2台),共3台皮带除尘器改造,它提出了该设备的功能设计、结构、性能
2、、安装和试验等方面的技术要求。1.2 我方在技术文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,我方提供一套满足所列标准要求的高质量产品和相应服务。1.3本工程我方提供技术资料(包括图纸)有设备标识编码。1.4我方到贵厂现场进行实地踏勘,按贵厂现场情况编制投标文件、设计、制造。由于我方未详细掌握现场情况,造成技术漏项,设计错误,责任由我方负责。2 项目简介宁夏大地化学股份有限公司循环经济产业园,宁夏天瑞发电有限公司输煤系统1、3皮带除尘器为布袋、多管水浴除尘,由于多种因素造成除尘效果不理想还存在二次污染作业环境影响企业形象,由于布袋、多管除尘器内长期积累粉尘存在安全隐患,而
3、且由于粉尘的涌现会导致这些细小的粉尘吸附在设备零部件的表面,加快设备部件磨损从而缩短运行设备的使用寿命,不仅增加运行设备的运行、维修成本而且对设备安全可靠地运行构成威胁。除尘器系统故障较多,无法投运,导料槽粉尘外溢、侧密封洒煤、漏粉严重,扬尘较大,造成输煤栈桥内积粉多,严重影响到输煤系统的安全稳定运行。为解决输煤系统粉尘、撒煤,对现有落煤口导料槽吸尘系统进行改造。3 项目范围本次改造输煤系统1、3皮带(2台)导料槽除尘系统改造,包括现场测绘、设计、制造、安装、调试及原设备拆除,并且提供我公司“第5代”全新的无动力除尘装置。4 规范和标准4.1 本规范所涉及的设备应按照相应的规范标准的最新版本进
4、行设计、制造、检验和试验,包括在合同有效期内追加的规范与标准。4.2 本规范和标准规定是最基本的要求。如果我方认为有更好的设计或材料可以使所供的设备有效连续运行,在得到贵厂的认可后,我方也可以超出这些要求。4.3如果下面所列的国家标准、规范及本技术规范之间存在明显的不一致,我方应书面向买方提出,由招标方确定如何执行有关标准。4.4我方的设计、制造、包装、运输、储存、验收与安装遵循以下标准及其他有关国家标准:DLGJ1-93火力发电厂运煤设计技术规定GB/T11345-1989钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB/T985-1988气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸GB/
5、T986-1988埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸GB/T1184-1996形状和位置公差、未注公差的规定GB/T1804-2000一般公差线性尺寸的未注公差GB3323-1987钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB4208-93外壳防护等级分类GB12348-90工业企业厂界噪声标准类混合区评价标准GB/T5677-1985铸钢件射线照相及底片等级分类方法GB/T6402-1991钢锻材超声纵波探伤方法GB191-90包装储运图示标记GB3836.14 防爆电气设备标准JB882产品标牌JB616-84电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件GBJ9-87建筑结构荷载规范GB3785声级计的电
6、、声性能及测试方法GB3836.1-83爆炸环境用防爆电气设备通用要求GB10330-1989车间空气中炭黑粉尘卫生标准GB15577-1995粉尘防爆安全规程5 技术要求 5.1无动力除尘装置设计充分考虑到现场的实际情况,不与现有设备干涉,安装布置不影响现场设备检修的起吊通道、检修空间。5.2整体设计应考虑现场的吊运通道,不超出吊装孔洞的允许通过空间,造成安装、起吊困难。5.3无动力除尘装置投用后,确保输煤栈桥室内空气的含尘浓度应满足国家电力行业技术规范要求,粉尘含量不超过10mg/m3。5.4 无动力除尘装置与皮带机密封良好,无漏风、漏煤。密封件的使用寿命应大于两年。5.5电控箱、柜具有良
7、好的密封性,具有防潮、防水、防尘性能,防护等级为IP65,电缆采用C级阻燃电缆,喷雾控制阀门选用性能可靠的电动阀。就地控制箱留有程控接口,具体要求在签订技术协议时确定。5.6各落煤点处装设导流板,导流板设计结构及尺寸要保证原有导料槽内部通流空间尺寸,改造后皮带机保证原有设计出力,不发生输送不畅及堵煤。导流板采用高铬合金材料,且坚固耐用方便调节。5.7 在导料槽加装水喷雾设施,管路采用金属焊接管,管路外壁做防腐处理表面涂刷两遍氯化橡胶面漆及两遍氯化橡胶底漆;供水管路安装过滤器,电动阀安装手动旁路门,喷头处设有对喷头进行维护的检修孔。5.8 无动力除尘装置出料段的水喷雾部分在两道挡尘帘间形成水雾室
8、,保证对煤尘的捕获、扑滴效果,水雾室全段导料槽金属部件采用耐腐钢材制作。5.9无动力除尘装置的物料导送部分(除导流板外)使用耐腐蚀材料制作,确保防腐蚀性能。导料槽在发运前必须上两层底漆一层面漆。安装后所有钢结构表面涂最后一道面漆,所使用的油漆选用氯化橡胶底漆和面漆;5.10 无动力除尘装置的滑板部分采用摩擦系数较小的聚乙烯板制作,以降低对胶带的磨损,同时滑板自身的使用寿命应不低于3年。5.11 在落煤点附近的合理位置设检查门,检查孔不小于400mm400mm,要便于开启、密封良好。5.12水喷雾装置具有分组运行功能。6 供货、施工界限6.1与本项目相关的设计制造,相关的配套件供货和安装等均由我
9、方提供。6.2 贵厂负责提供220V及380V电源和水源至原有除尘器处,电源与水源至设备改造安装地点的连接施工由贵厂负责,与无动力输煤除尘装置相关配套及安装附件均由我方提供。单台设备清单:(以实际设备为准)1、气尘分离装置室 36组 6、高分子密封帘36组2、气尘微循环室36组 7、尾部密封装置1组3、人孔(检查门)23组 8、耐磨锰板4套4、抑尘室2组 9、清扫投料口2套5、导流管2组 10、全自动潮解装置1组7 交货、施工工期、经济性分析7.1 3套设备自合同签订后20日内交货,具备安装条件20日内完成安装。 7.2 1、3(2台)皮带除尘器3台布袋除尘器功率为7.5kW,按照系统每天运行
10、18小时,每年运行330天,厂用电价0.3元/度,同时保证布袋、多管除尘器正常运行所需各项费用如下:设备名称多管水浴除尘器布袋除尘器无动力除尘装置设备数量111年耗电量(度)4455044550594年维护费用(万元)8122维护周期1次/2月1次/1月1次/1年清扫人工费(万元)331用水费用(万元)220.1全年费用合计(万元)14.336518.33653.11782上述3台设备维护检修费用每年约为40万元50万元左右。使用无动力除尘装置2年内可以收回成本,同时大大改善了输煤作业环境,减少了人员劳动成本,避免职工尘肺病的发生。无动力除尘装置简介一、除尘装置分类目前我国生产的除尘装置可分为
11、两大类型:1、有动力除尘:包括干式除尘(旋风式、多管陶瓷式、布袋式)、湿式除尘(多管冲击式、文丘里水膜式、脉冲水浴式)。2、无动力除尘:无动力除尘装置。二、公司产品简介我公司生产的产品是“第5代”无动力除尘装置。该设备名称:“虹吸式微循环降尘装置”,属专利产品,专利申请号:201120396861.8。 1、设备结构“第5代”无动力除尘装置主要由,全封闭导料槽、压力平衡系统及智能检测控制系统、降压仓、降尘仓、平衡托辊组等几部分组成。无动力除尘装置由缓冲、检测、净化三个隔离区域组成(这些隔离区由多道挡尘帘形成);压力平衡系统由负压回流管及集流器组成;智能检测控制系统由粉尘检测器、皮带运行状态监测
12、器、智能控制箱组成。无动力除尘装置横向断面图简图:(以设备实际安装为准)无动力除尘装置纵向布局简图:(以设备实际安装为准)2、工作原理无动力除尘装置的负压回流管具有消除运行中气流正压的作用,按落差高度和落料管数量确定位置及数量后,使落料管和落料点导流槽的压力平衡,有效消除煤流下落时的诱导风量,并在涡流的作用下增加煤尘颗粒的碰撞机会,使封尘颗粒的动能转变为势能落到输煤皮带上。设在导料槽上各隔离区的多道挡尘帘,将通过的粉尘吸附在胶条上并抖落在皮带上,从而达到除尘的作用。同时事先设定的煤尘测试装置及自动雾化装置,将根据煤尘的浓度自动喷雾使煤尘和水分子相互粘附而被档尘帘扑捉,进一步达到对干煤的除尘效果
13、。导料槽负压吸尘装置系统工作流程:三、无动力除尘装置的优势 1、技术优势我公司无动力除尘装置的特点:1.1无动力除尘装置采用超高分子量聚乙烯滑板,使皮带得到连续支撑,运行中不会出现因凸凹不平而产生的漏粉通道。由于保留的底部水平托辊(或缓冲床)承担了物料的大部分重量,使侧面皮带与滑板之间即减少了摩擦力又起到密封的作用。1.2无动力除尘装置采用复合式防溢裙板,由于超高分子量聚乙烯滑板的连续支撑,并与复合式防溢裙板结合形成的特殊结构,将皮带夹在中间,从而有效阻止煤粉泄漏。1.3无动力除尘装置的检测装置利用光电效应,采用非接触式检测手段检测导料槽内煤粉浓度。该检测装置由发射器发射的光束,穿过导料槽内的
14、空间投射到接收器上,接收器根据其接受光线的强弱判断粉尘浓度,并根据整定的动作数值执行雾化装置实施雾化降尘。较比前者该检测装置检测准确、运行可靠、使用寿命长、维护量小。1.4无动力除尘装置整体使用寿命超过30年,零部件更换周期为23年。1.5无动力除尘装置的结构(主要是导料槽内复合式防溢裙板的设置)及功能有效的限制了皮带的跑偏及撒煤,大大减少工作人员的检修维护量。上述几方面的功能及效果均是其它除尘器所不具备的。从电厂的运行效果上看,无动力除尘装置密封除尘效果明显,并且具有运行平稳、抑制跑偏和撒料、维护工作量小、结构简单、可靠性高等优点。粉尘治理方案一、输煤系统1、3皮带除尘器改造现状及存在的问题
15、:宁夏大地化学股份有限公司循环经济产业园,宁夏天瑞发电有限公司,输煤系统1、3皮带除尘器输煤皮带上煤时落料点处粉尘浓度过高,造成工作环境粉尘污染,危害工人的身体健康,同时使得维护工作量增大、维护费用增高,并且存在着一定的安全隐患。该段皮带原设计安装的输煤皮带落料点除尘器,为传统的布袋、多管除尘器,运行中不仅耗电、耗水量大,还经常因布袋板结、管路堵塞、电气故障等原因不能投运,使得除尘效果达不到原设计要求。二、改造方案:1、将原有导料槽改为无动力除尘装置无动力除尘装置断面简图(以设备实际安装为准)导料槽的侧封是解决输煤皮带除尘的关键所在,由于皮带运行中的跳动、跑偏以及相邻托辊之间的凸凹不平 ,使得
16、侧封问题难以解决。滑板式封闭导料槽的问世,改变了这一现状。该导料槽采用了超高分子聚乙烯滑板,从而有效地解决了皮带跳动的问题。在特定的内防溢裙板的挡尘、降尘的作用下,既防止了导料槽内粉尘的外泄又阻止了皮带的跑偏洒料。2、加装压力平衡系统压力平衡系统中的回流管具有消除运行中气流正压的作用,使落料管和落料点导流槽的压力平衡,并在涡流的作用下增加煤尘颗粒的碰撞机会,使粉尘颗粒的更容易落到输煤皮带上。回流管与导料槽之间根据情况装设集流器,回流管与集流器,集流器与导料槽之间用法兰连接。3、增设升降式挡尘装置设在导料槽上的多道挡尘帘,通过其特有的迷宫式结构将通过的粉尘吸附在胶条上并抖落在皮带上,从而达到“料
17、走尘降”的作用。4、增设粉尘智能监控系统智能检测控制系统,采用非接触式检测手段监测导料槽内煤粉浓度。由检测装置发射器发射的光束,穿过导料槽内的空间投射到接收器上,接收器根据其接受光线的强弱判断粉尘浓度,并根据整定的动作数值经雾化装置实施雾化降尘。5、加装导流装置位于落料斗下部的导流装置,可将煤流导到皮带中心,防止由于承载煤料不均,皮带重心改变而引起的皮带跑偏。6、设置回程皮带调偏装置皮带自动调偏装置设置在回程皮带下方,采用该装置可在皮带进入导料槽之前有效地将皮带摆正。三、无动力除尘装置安装布置示意简图(以设备实际安装为准)无动力除尘装置安装布置示意简图四、无动力除尘装置安装所需外部条件:(1)
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