大型空分装置离心式压缩机振动故障分析及处理.doc
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1、大型空分装置离心式压缩机振动故障分析及处理摘要:针对大型空分装置的空压机+氮气增压机压缩机机组振动故障进行分析,诊断出振动故障的原因,准确地找出了故障源:在中压缸推力侧振动值突然升高,是由于转子不平衡引起的振动;在增速机输出侧振动值突然升高,是由于联轴器故障引起的振动。关键词:离心式压缩机;振动;故障分析0 引言空分装置为化工企业的主要装置,空压机又是空分装置主要设备,空压机长期稳定运行,才能确保空分装置为其它工艺系统装置提供氧气及氮气。而振动是压缩机的常见故障1-3,当振动过大时会影响压缩机的可靠运行,给生产造成很大的损失,因此保证压缩机的安全可靠运行,对提高生产效率及经济效益有重要的意义。
2、1 设备基本情况某化肥厂48000Nm3/h空分装置安装了DMCL1204+2MCL1203+3BCL608离心式压缩机,该压缩机组由汽轮机、空压机低压缸及中压缸、增速机、氮气增压机组成,如图1所示,图中只绘出了二段进气的法兰,其余进出气法兰没有绘出。由于是生产初期,本机组没有安装振动测试分析仪。本机组汽轮机功率为39299kW,空压机流量为246700Nm3/h,空压机出口压力为0.64MPa(A),空压机工作转速为4405r/min,氮气增压机的流量为164407 Nm3/h,氮气增压机出口压力为8.31 MPa(A),氮气增压机工作转速为9168 r/min。0013A/B3BCL608
3、2MCL1203DMCL1204汽轮机0016A/B出口进口变速机法兰图1 气路系统示意图_收稿日期:2008-01-28 沈阳市 1101422 振动故障2.1 故障特征1该空压机组安装完毕,并已通过机械运转,机组各轴瓦振动测点数值在正常范围之内。机组测振元件采用美国本特利测振探头,通过计算机实时跟踪记忆监测。该空压机机组再次试运,投入空分装置,运行至大约10h,空压机组中压缸如图1中测点0013A/B出现振动,振动值突然上升到了100m,即振动值超过了连锁值,致使空压机机组停机。2.2 故障特征2由于是试运阶段,该压缩机组经多次启动运行,并多次拆装检修。又一次启动运行8h后,如图1变速机输
4、出端0016A/B出现振动,振动值突然超过了连锁值,达到了满量程150m,压缩机组再次停机。停机后,在微机实时记忆监测画面上显示该测点数值始终为150m,没有归零。该离心压缩机组的正常振动值、出现振动的位置及连锁值列于表1中。表1 空压机+氮气增压机机组振动值及联锁值位置位号振动值/m连锁值/m增速机输出侧0016A/B待添加的隐藏文字内容210.2/9.291中压缸推力侧0013A/B18.5/19.290 3 故障分析离心式压缩机振动现象主要包括转子不平衡、对中不良、联轴器故障、轴承缺陷等。由于转子制造误差、装配误差以及材质不均匀等原因造成的转子不平衡,这种原因引起的振动在试运之初,便会产
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