660MW亚临界机组运行工况研究.doc
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1、附件3:660MW亚临界机组运行工况研究哈尔滨电站工程有限责任公司 2011年5月出口印度尼西亚百通电厂1660MW火电机组(超常规600MW等级的660MW亚临界机组)。本项目为我公司在印度尼西亚通过与日本、韩国等国际和国内大公司公开激烈竞争中一举中标的印尼百通电厂1660MW火电机组项目,是中国600MW等级的(660MW亚临界)机组首次出口国外,该项目为高地震力下超常规600MW等级的660MW亚临界改进型产品,对开发国外市场,特别是印度尼西亚市场有重要意义。机组在运行时会出现各种意想不到的工况,尤其是临时故障,处理不好会造成巨大损失,因此,机组在运行过程中对各种紧急工况的研究以及对故障
2、的确认和采取何种处理方法将非常重要。第一节 事故处理原则1 发生事故时,值班员应在值长的直接领导下,带领全机组人员迅速按规程规定处理事故。值长的命令除明显可能对人身、设备有直接危害外,均应立即执行,否则应申明理由,拒绝执行。值长坚持时,应向上级领导汇报。2 发生事故时,运行人员应迅速弄清事故首发原因,消除对人身和设备安全的威胁,同时努力保证非故障设备的正常运行。事故处理中应周全考虑好各步操作对相关系统的影响,防止事故扩大。紧急停机应保证厂用电不失去。3 机组发生故障时,运行人员应按下列步骤进行事故处理3.1 根据各参数变化、CRT显示、设备联动、屏幕报警、光字牌报警及故障打印和机组外部现象情况
3、,确定机组已发生故障,则:3.1.1 迅速消除对人身和设备的威胁,必要时应立即解列发生故障的设备;3.1.2 迅速查清故障的性质,发生的地点和范围,然后进行处理和汇报;3.1.3 保持非故障设备的正常运行;3.1.4 事故处理的每一阶段,都要尽可能迅速汇报值长,以便及时汇报中调,正确地采取对策,防止事故蔓延。3.2 当判明是系统与其它设备故障时,则应采取措施,维持机组运行,以便有可能尽快恢复整套机组的正常运行。3.3 事故处理时,各岗位应互通情况,在值长统一指挥下,密切配合,迅速按规程规定处理,并努力防止事故扩大。3.4 处理事故时应当迅速、准确。接到命令后应复诵一遍,命令执行后,应迅速向发令
4、者汇报执行情况。4 当发生本规程以外的事故及故障时,值班人员应根据自己的经验作出正确判断,主动采取对策,迅速进行处理。时间允许时,请示值长,并在值长的指导下进行事故处理。5 事故处理中,达到紧急停炉、停机条件而保护未动作时,应立即手动MFT或手动打闸;辅机达到紧急停运条件而保护未动作时,应立即停运该辅机。6 若出现机组突然跳闸情况,事故处理完后,事故原因已查清,应尽快恢复机组运行。7 在机组发生故障和处理事故时,运行人员不得擅自离开工作岗位。如果事故处理发生在交接班时间,应延长交班。在未办理交接手续前,交班人员应继续工作,直到事故处理完毕或告一段落。接班人员应主动协助进行事故处理。8 事故处理
5、过程中,禁止无关人员围聚在集控室或停留在故障发生地。9 事故处理完毕,值班人员应立刻如实向上级领导反映事故发生及处理情况,并将事故时间、现象、发展、处理经过及原因分析做好详细记录。班后会组织全班人员进行事故分析,并写出报告。第二节 事故的处理和排除一、紧急停炉 遇有下列情况之一时,应紧急停炉:1 锅炉汽、水管道等严重爆破,无法维持汽包正常水位时。2 锅炉汽、水管道爆破,威胁设备及人身安全时。3 锅炉尾部烟道再燃烧,使空预器出口烟温或主汽温、再热汽温不正常地升高时。4 锅炉安全阀动作后无法回座,蒸汽压力下降,蒸汽温度变化到汽机不允许时。5 锅炉压力超过安全阀动作压力而安全阀均拒动,同时电磁释放阀
6、无法开启时。6 所有汽包水位计均损坏,无法监视汽包水位时。7 锅炉再热蒸汽中断时。8 锅炉严重缺水,任何一侧汽包水位计水位低于-330mm,而保护不动作时。9 锅炉严重满水,任何一侧汽包水位计水位高于+254mm,而保护不动作时。10 两台送风机或吸风机跳闸,而保护不动作时。11 炉膛或烟道内发生爆炸,使设备遭到严重破坏时。12 出现MFT保护动作条件,MFT拒动时。紧急停炉的处理1 发生紧急停炉条件时应同时按下手动MFT按钮;若MFT动作,将自动进行紧急停炉。2 检查下列联动动作应正常,否则立即手动操作:2.1 所有磨煤机、给煤机、一次风机均跳闸。2.2 燃油跳闸阀关闭,所有油枪进油阀关闭,
7、油枪吹扫闭锁。2.3 磨煤机热、冷风挡板及调节档板、出口关断挡板关闭。2.4 过热器一、二级喷水、再热器事故喷水电动门关闭。2.5 闭锁吹灰。若发生MFT时锅炉正吹灰,则吹灰中止。就地确认吹灰器退出。2.6 跳闸汽轮机。2.7 跳闸给水泵。2.8 锅炉强制通风吹扫5分钟。若吸、送风机全部跳闸,应强制自然通风15分钟后,才能启动风机进行锅炉点火前吹扫。3 控制过热器压力在允许范围内。4 控制汽包水位正常,停止上水时,开启省煤器再循环门。5 其它操作按正常停炉及相关事故处理规定进行。二、 故障申请停炉 遇有下列情况之一时,应请示值长停止锅炉运行:1 锅炉给水、蒸汽品质严重恶化。2 锅炉承压部件泄漏
8、时(依具体情况,具体部位决定是否申请停炉)。3 锅炉结焦严重,经多方处理难以维持正常运行时。4 锅炉烟道积灰严重,经采取措施仍无法维持炉膛正常负压时。5 锅炉汽温和受热面壁温严重超温,经多方调整无法降低时。6 不能保证两种类型水位计正常运行时。7 控制气源失去,短时间无法恢复。8 锅炉安全阀故障,不能正常动作。申请停炉的处理1 申请停炉应下达操作命令后执行,停炉程序按正常滑停进行。2 停炉后转入检修,做停炉保养工作。3 因炉内受压部件漏泄,停炉后可保留一台吸风机运行,待炉内蒸汽基本消失后,停止吸风机。4 因省煤器泄漏,停炉后不得开启省煤器再循环。三、MFT动作1 主要现象1.1 发出声光报警,
9、窗口图标报警,CRT显示报警并启动追忆打印。1.2紧急停炉按钮灯亮。1.3 MFT动作原因首出显示。1.4 切断所有燃料,炉膛灭火。2 MFT动作后手动(干预)处理原则2.1 保持水位正常。2.2 复查过热器、再热器的喷水各门严密关闭,防止汽温突降。2.3 查明MFT动作原因,并加以消除,进行炉膛吹扫,MFT复位,重新点火,恢复机组运行。2.4 MFT动作时,油枪在运行状态,重新点火时应进行吹扫2.5 当锅炉MFT动作时,值班员应速到就地关闭探头冷却风机与一次风机出口联络门,检查另一台冷却风机应联启(否则应手动启动)。机组恢复稳定后,值班员到就地打开一次风机出口至火检冷却风联络门,停运一台火检
10、冷却风机,维持火检冷却风机出口风压16英寸水柱。2.6 如未查明MFT动作原因,或缺陷不能在短时间内消除,按热备用停炉处理。3 MFT动作原因1.送风机全停1.1送风机全停现象MFT跳闸两台送风机电流到零总风量及风压下降到零若电气保护动作则有报警发出1.2送风机跳闸原因吸风机全停电气保护动作跳闸送风机轴承温度110送风机电机线圈温度130送风机电机轴承温度90喘振延时15秒按事故停止按钮误停送风机开关2.吸风机跳闸2.1吸风机跳闸现象MFT动作两台吸风机电流到零联动送风机全停,总风量及风压下降如电气保护动作,有报警发出2.2吸风机跳闸原因空预器全停电气保护动作跳闸吸风机轴承温度110吸风机电机
11、线圈温度130吸风机电机轴承温度90按停止事故按钮喘振延时15秒误停吸风机开关冷却风机跳闸。(应建议取消)炉膛压力高3.1炉膛压力高现象MFT动作各风压指示异常高炉膛压力高报警3.2炉膛压力高原因炉膛负压调节装置失灵吸风机动叶调节、出入口挡板关闭或空预器进出口挡板误关闭。锅炉灭火放炮。炉膛压力低4.1 炉膛压力低现象MFT动作各风压表指示异常低炉膛压力低报警4.2炉膛压力低原因炉膛负压自动调节装置失灵。送风机动叶调节、出入口挡板关闭。辅助风挡板失灵或关闭。锅炉燃烧未及时调整,使炉膛负压过大。全炉膛熄火5.1全炉膛熄火现象MFT动作火焰检测器均显示无火焰炉膛负压增大,一、二次风压变小汽温、汽压急
12、剧下降,水位瞬间下降而后升高火焰检测电视显示无火焰5.2全炉膛熄火的原因燃烧不稳,未及时投油助燃。煤质太差,未能及时调整。燃油时,油中水份过多、油枪雾化不良或燃油中断。空气挡板或进油门误关,保护误动。多台给粉机跳闸未能及时投油,给粉机来粉不均,粉仓缺粉,棚粉。一次风压变化过大或一次风管堵塞。自动装置失灵,调整幅度过大。送风机、吸风机、一次风机、预热器全故障,或厂用电中断。锅炉负荷过低,操作调整不当,风粉配合不好或炉膛负压过大。水冷壁严重爆破扑灭火焰。6.失去全部燃料6.1失去全部燃料现象MFT动作所有给粉机跳闸,燃油中断6.2失去全部燃料原因:主油跳闸阀误关,所有给粉机未投。油枪阀误关,所有给
13、粉机未投。厂用电中断油系统误操作,失去油压,所有给粉机未投。探头冷却风丧失6.1冷却风丧失现象冷却风压低报警MFT动作6.2冷却风丧失原因冷却风机故障跳闸备用风机未联动入口滤网均堵就地按停止按钮电气保护动作四、 仪用气失去1 现象1.1 仪用气压力低报警。1.2 气动调节门调节失灵,有关水位、温度无法自动调整。1.3 个别气动调节门位置发生变化,或全开,或全关。2 原因2.1 运行空压机全部跳闸,备用空压机未投入,或运行空压机带负荷不够。2.2 仪用气管道严重泄漏,气压维持不住。2.3 总气源门被误关。2.4 压缩空气系统安全阀动作后卡涩不回座。3 处理3.1 立即增大运行空压机出力,启动备用
14、空压机,对压缩空气系统全面检查、调整。3.2 全面检查系统有无严重泄漏点,有则设法隔离。3.3 气压恢复前,就地手动调整一些重要调门或旁路手动门,保证除氧器、凝汽器水位、主机润滑油温等重要参数正常。3.4 对其它一些气动阀门、风门、挡板等,能做手动调整的可做相应手动处理。3.5 严密监视机组运行工况,当无法维持机组运行时,紧急停炉、停机。3.6 停炉、停机后仍应就地操作相应的气动阀门、风门、挡板,防止设备损坏。五、 RUNBACK保护动作1 现象(自动RB)1.1 有重要辅机跳闸声、光报警,跳闸辅机所控制的参数发生波动。1.2 运行磨煤机按程序跳闸。1.3 机组负荷快速下降至360MW稳定。1
15、.4 主蒸汽流量、给水流量、汽压大幅度下降,汽温也会有所降低。2 原因2.1 一台一次风机跳闸。2.2 一台吸风机跳闸。2.3 一台送风机跳闸。2.4 一台汽泵跳闸。2.5 一台空预器跳闸。3 处理3.1 RB自动成功时3.1.1 50% RB时磨煤机自动跳闸顺序为:FED磨,间隔时间2s,直至剩余三台磨。跳闸F磨煤机的同时自动投入AB层油。 3.1.2 机组控制方式由CCS切至“机跟随”方式,按照RB减负荷设定强减负荷至50MCR。3.1.3 在自动RB过程中,运行人员须严密监视各参数变化,自动调节异常时应立即手动操作,特别注意监视调整汽包水位,A层油枪未自动投入时应及时手动投入一层油枪助燃
16、。3.1.4 若为一台汽泵跳闸,电泵联启后要立即增大其上水量。根据情况可解除运行小机的自动控制。3.1.5 锅炉负荷50MCR,两台汽泵跳闸,电泵联启时甩负荷至30MCR,自动投入相应油层后,磨煤机按顺序FEDCB自动跳闸,间隔时间2s,直至机组负荷减至30MCR。3.2 RB自动不成功时3.2.1 立即手动跳闸一台上层磨煤机,投入底层一台运行磨煤机油枪助燃。根据具体情况解除有关自动,调整汽包水位、汽包压力、炉膛压力、氧量等参数在允许范围内。同时关小汽机调门降低电负荷,直至与锅炉热负荷相匹配。必要时继续停止部分磨煤机运行。3.2.2 若手动层RB,应立即从上至下每隔2s跳闸一台磨煤机,直至保留
17、一台磨煤机运行,并及时投入相应油枪,同时降低电负荷至150MW。6.5.3.2.3 手动RB过程中,在快速降低锅炉热负荷选择跳闸磨煤机时,应兼顾主、再汽温的变化,防止低汽温保护动作。六、汽包满水1 现象1.1 各汽包水位计显示高,报警窗高水位报警。1.2 给水流量可能不正常地大于蒸汽流量。1.3 满水严重时,主汽温度急剧下降,蒸汽管道发生水冲击。1.4 当主汽温过低时,至保护动作值保护动作,汽机跳闸。1.5 蒸汽含盐量增加。2 原因2.1 给水自动调节失灵,小机转速控制失常,或电泵运行时液力藕合器调节失常。2.2 水位指示不正确,自动或手动调整不当。2.3 运行工况突然变化或安全阀动作,引起汽
18、包水位虚假,判断不正确,调整不及时。3 处理3.1 发现水位高时,应对照汽水流量,对照各水位计,证实其指示准确性。3.2 水位指示升至127mm以上且继续升高时,立即解除给水自动,手动降低小机转速或降低电泵出力,直至汽包水位不再上升且有下降趋势,必要时开大连排放水。3.3 事故情况下,水位调节应以差压水位计为准,参照双色水位计进行手动调整。3.4 若过热器已进水,立即开启过热器系统各疏水门,待汽温恢复正常后关闭。3.5 汽包水位升至254mm,保护不动作应手动MFT。3.6 全开连排放水门,解列减温器。3.7 汇报值长及有关领导。当汽包水位降至正常水位时,关闭连排放水门,保持正常水位,开过热器
19、疏水门,排净疏水后请示值长重新点炉。七、汽包缺水1 现象1.1 各汽包水位计显示低,报警窗低水位报警。1.2 若为锅炉受热面泄漏,给水流量将不正常地大于蒸汽流量。1.3 若为给水系统故障,给水流量将不正常地小于蒸汽流量。1.4 严重减水时主汽温度升高。2 原因2.1 给水自动调节失灵,小机转速控制失常或电泵勺管调节失常。2.2 小机、汽泵运行中突然跳闸,电泵启动不及时或机组负荷太高,给水跟不上。2.3 高加解列时程序错乱,导致给水中断,或省煤器入口电动门被误关。2.4 给水管道、锅炉受热面爆破。2.5 运行工况突变,造成汽包虚假水位,判断不正确,操作不当。2.6 锅炉排污时操作不当。3 处理3
20、.1 发现水位低时,应对照汽水流量,对照各水位计,证实其指示的准确性。3.2 水位指示降至-178mm以下且继续下降时,立即解除给水自动,手动增加小机转速或增大电泵出力,加大上水。锅炉排污时应立即停止排污。3.3 事故情况下,水位调节应以差压水位计为准,参照双色水位计进行手动调整。检查高加给水系统有无异常,若阀门误关CRT上无法开启时,立即至就地开启。3.4 若给水流量远大于蒸汽流量汽包水位仍下降,可怀疑锅炉泄漏,就地仔细倾听声音进行确认。判断为泄漏时应停炉处理。3.5 汽包水位降至-330mm保护应动作,否则手动MFT。3.6 汽包水位降低或锅炉MFT后,若炉水泵差压及电流发生异常摆动或偏低
21、,并伴有振动及异常声响时,应立即停运炉水泵。视缺水情况重新缓慢上水,避免对汽包的热冲击。3.7 若汽包低地水位计指示低于最低可见水位,应关闭给水门,停止上水,解列减温器,关闭连续排污及取样门。3.8 停炉后进行叫水,若能叫上水位,可加强上水,重新点火,否则禁止上水,待查明原因请示总工程师是否上水点炉。八、 水位计损坏1 现象:1.1 向外喷汽、喷水。1.2 有较大的响声。2.原因:2.1 水位计云母片温度变化较大。2.2 水位计云母片厚度不够,承压能力低。2.3 承压面紧力不够或承压面不平。2.4 冲洗水位计操作不当。3.处理:3.1 若汽包就地水位计有一台损坏时,应将其解列并通知检修,用另一
22、台水位计对照监视汽包水位;应在8h内恢复,若8h内无法修复,须经总工程师批准延长工期最多不能超过24h。3.2 若汽包就地水位计全部损坏,且有两台不同原理的低地水位计正确可靠,可允许锅炉继续运行2h,但必须保持锅炉负荷稳定,给水流量与蒸汽流量平衡,尽快修复汽包就地水位计。3.3 若汽包就地水位计全部损坏,低地水位计运行不可靠或无法参照时,应立即停炉。3.4 若低地水位计全部故障,立即紧急停炉。九、吸、送风机(一次风机)喘振1 现象1.1 风机喘振光字牌报警。1.2 炉膛负压或风量大幅度波动,风机动(静)叶投自动时,另一侧风机动(静)叶自动调节频繁,炉内燃烧不稳。1.3 喘振风机电流大幅度晃动,
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