放顶煤液压支架考察报告.doc
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1、矿井瓦斯治理与放顶煤液压支架考察报告瓦斯治理与放顶煤液压支架考察组二六年十二月矿井瓦斯治理与放顶煤液压支架考察报告针对华亭煤矿250101工作面瓦斯涌出量大,矿井安全生产影响严重,以及平顶山煤矿机械厂生产的ZF7500/18/35型放顶煤液压支架,在华亭煤矿2501采区和砚北煤矿2502采区使用中存在的问题,2006年11月28日至12月11日,由华亭煤电股份公司总工程师赵宏全同志带队,带领公司生产管理部部长于忠升、主任工程师武永明,公司机电动力部部长梁宁,华亭煤矿机电副矿长刘用、副总工程师周澎,砚北煤矿动力运行部副部长张健等一行9人,先后赴平顶山煤矿机械厂、平顶山煤业集团八矿、中国郑州煤矿机
2、械集团有限责任公司、兖矿集团机电设备制造厂、阳泉煤业集团三矿、同煤集团塔山煤矿、天地科技北京开采所等单位进行参观考察学习,现将有关情况简述如下:一、瓦斯治理考察学习情况1、平煤八矿平煤八矿位于平顶山市东部12公里处,设计生产能力300万吨/年,可采煤层3组4层,煤层倾角8-30,矿井采用多水平采区上下山开拓,中央并列与对角混合通风方式,总进风量27829m3/min,绝对瓦斯涌出量88.78 m3/min,相对瓦斯涌出量15.60 m3/t,属煤与瓦斯突出矿井,自然发火期46个月。全矿有5个生产采区,1个准备采区,5个回采工作面,一个准备工作面,18个掘进工作面。平煤八矿瓦斯治理主要坚持立足抽
3、放,稳定系统,综合治理,齐抓共管的思路。树立了治理瓦斯就是解放生产力,治理瓦斯就是发展生产力的理念。采取的治理主要措施有:分源抽放(本煤层、上隅角、高位水平钻孔、煤壁浅孔和尾巷抽放),优化配风,远距离放炮、煤壁注水、打排放钻孔,降低断电值、安排专职瓦检员、加大奖惩力度等。 平煤八矿“一通三防”与瓦斯治理工作原则: 瓦斯治理六抓:抓采掘设计和系统、抓设计、抓理念和机制、抓队伍建设、抓一把和一把抓、抓装备和投入。“一通三防”管理六纳入:纳入设计、纳入计划、纳入生产工序、纳入班前会、纳入验收、纳入考核。瓦斯抽放做到“五大” :大钻机、大孔径、大管径、大抽放泵、大投入。打钻操作六专:专人开机、专人送风
4、送电、专人观察指挥、专人清钻销及上钻杆、专人检查钻具、专人填写记录和打钻情况描述。防突“六位一体”“O”管理: 优化设计和采掘部署、强化采场和巷道支护、预测预报、防突措施、 效果检验、安全防护。“六位一体”“O”管理以优化设计和采掘部署为前提,强化支护为基础、预测预报为重点、现场管理为关键。另外,矿井还制定了瓦斯超限事故汇报、追查和处理制度,与基层各单位签订了瓦斯综合治理责任书。平煤集团设有通风处,八矿设有“一通三防”主管矿长(总工)、通风副总各1名、通风科12人、抽放科18人、通风调度室18人、下设通风队、监测队、防尘队、防突队、抽放队、放炮队、灭火队7个基层队,全矿共有“一通三防”人员16
5、00多人,约占矿井总人数的十分之一。平煤八矿共设有瓦斯抽放泵站8个,其中现有站7个,在建站1个,拥有各种抽放泵14台套,抽放能力1958m3/min,装机总容量2894KW。现有地面站1个,抽放能力508 m3/min,装机容量630KW,井下移动泵站6个,抽放能力1450 m3/min,装机容量2264KW。抽放方法有本煤层抽放、边掘边抽、采前预抽、防突煤层采面浅孔泄压抽放、高位水平钻孔抽放、上隅角埋管抽放等措施。 我们考察组一行下井参观了平煤八矿丁56-11180工作面,该工作面位于八矿丁一采区,工作面可采长度1032米,倾斜长160米,煤层平均厚度2.2米,倾角810,采用综采一次采全高
6、采煤工艺,全部跨落法管理顶板,上、下隅角无端头支架,采用单体柱加强支护。工作面风量1750 m3/min,瓦斯绝对涌出量13.69 m3/min,其中风排量7.89 m3/min,抽放量5.80 m3/min,工作面上隅角瓦斯浓度0.4%,回风顺槽瓦斯浓度0.3-0.4%,工作面日产量6500吨,是平煤八矿主采工作面。工作面瓦斯涌出总量不大,采空区涌出瓦斯较少,与放顶煤工作面有一定的差别,但部分治理措施可供参考。工作面瓦斯治理主要措施: 1、风、机两巷采用编织袋装煤,码煤袋挡风墙的方法进行封堵,煤袋接顶、接底、接帮,不留间隙,以免新鲜风流漏入。上隅角每班码一道双层煤袋墙,煤袋墙不得落后于切定线
7、;下隅角码“E”型煤袋墙,即延走向紧切机头、第一架下侧护板码一道双层煤袋墙,割一刀码一次,沿倾向每3米码一道双层煤袋墙,不足3米时,下隅角挂挡风帘。2、吊挂挡风障和导风障。工作面上隅角紧切双层挡风墙设一道挡风障,工作面上段设一道导风障,导风障与工作面煤壁成30-45夹角,将风流引至上隅角,风障长度10米左右。工作面下隅角挂设一道挡风障,长度20米左右,减少采空区漏风量。风障接底、接帮、接顶吊挂,机头、机尾拉架时严禁拆除导风障。采面机尾架间局部瓦斯超限时打临时导风障吹散瓦斯。3、为减少漏入采空区风量,防止上隅角瓦斯积聚,两巷顶板锚索和锚杆在进入采空区前均进行退锚处理,使顶板及时跨落,两巷与切顶线
8、回齐,严禁隅角滞后,造成瓦斯积聚。4、在上隅角双层煤袋墙与双层煤袋墙之间形成抽放室,将直径300mm抽放管放至抽放室内进行抽放,抽放管吊挂在距顶板和上帮不大于200-300mm处,抽放管埋深在0.5米-1米之间,抽放管末端加装过滤装置,抽放管通过橡胶软管与主管路相连,进行瓦斯抽放。抽放管随着工作面推进上隅角形成新的气室后向外拉移至新气室。工作面顺槽口进风侧中布置有一移动瓦斯抽放峒室,硐室内安设了两台2BEC-42型水环式真空泵,每台泵电机功率200KW,抽放流量150m3/min,抽放峒室内设有一25m3的循环水池,主抽放管直径为250mm,沿回风顺槽铺设,抽放流量为90m3/min左右,浓度
9、为1.5-2.0%,抽出的瓦斯通过抽放管引至回风上山。5、在工作面上段支架顶部加装了厚度为30mm的抗静电、防火、耐磨高分子阻燃板,防止支架顶部摩擦引爆瓦斯。6、另外在瓦斯涌出量大的工作面,沿回风顺槽或抽排巷施工顶板岩石高位钻场,回采期间施工高位水平钻孔抽放瓦斯,抽放效果较好。 2、阳煤三矿阳泉煤业(集团)有限责任公司三矿,位于阳泉市以西7公里处,始建于1950年5月,是一个多井口组成的国有大型煤矿,现有4对矿井,主要开采3号、15号煤层,生产煤种为优质无烟煤。3号煤平均厚度为2.33m,煤层原始瓦斯压力为1.3Mpa,瓦斯含量为18.17m3/t,为煤与瓦斯突出煤层;15号煤平均厚度为6.1
10、米,煤层原始瓦斯压力为0.2Mpa,瓦斯含量为7.13m3/t,无煤与瓦斯突出危险。工作面最大瓦斯涌出量为195m3/min, 矿井采用混合式联合通风,工作面采用走向长壁综采低位放顶煤法进行回采。阳煤三矿瓦斯灾害十分严重,是全国瓦斯涌出量最大的矿区之一,因此全矿上下树立了“只认瓦斯不认人 一举一动 规章至尊”安全管理观,确定了以“一通三防”为重点,以“十二字”方针为指南,以防治瓦斯事故为目标,依靠科技进步,改善安全装备,强化内部管理的瓦斯综合治理思路。瓦斯治理的主要做法为坚持三个原则、健全三个系统、做到四个优先。 坚持三个原则:一是“安全第一,瓦斯为天”;二是“宁停三天,不抢一秒”;三是“只认
11、瓦斯不认人”。 完善三大系统:一是优化生产布局,完善通风系统;二是根据实际需要,完善瓦斯抽放系统;三是坚持预防为主,完善瓦斯监测监控系统。四个优先:一是瓦斯治理工作优先考虑;二是瓦斯治理资金优先保证;三是瓦斯治理工程优先设计和施工;四是瓦斯治理工程优先安排,一切工程为瓦斯治理工程让路。阳煤集团设有通风处、三矿设有通风副总、通风区、并设通风、防尘、抽放、监测等技术组和通风调度室,下设7个基层队,其中4个通风队,1个瓦斯抽放队、1个监测队和1个防尘队,通风区共有职工700余人。三矿立井区建有地面瓦斯抽放泵站,安装瓦斯抽放泵3台,配接直径800mm的主抽放管路至井下各个瓦斯抽放点。抽放泵选用长沙鼓风
12、机厂生产的罗茨鼓风机,风机型号为ARMG350HV系列,抽放能力1400 m3/min,装机功率1855KW,其中400 m3/min,功率500KW两台, 600 m3/min,功率855KW一台。 我们考察组一行下井参观学习了三矿K8206工作面,该工作面位于立井区606水平扩二区,工作面走向可采长度1760米,倾斜长252米,开采15号煤,煤层厚度6.5-6.8米,倾角17,平均5,采用综采低位放顶煤法进行回采,全部跨落法管理顶板,上下隅角无端头支架,采用单体柱加强支护。工作面产量8000t/d, 机采高度2.7米,放顶煤高度3.8米。工作面通风方式为“U+I”型,进风量2000m3/m
13、in,回风顺槽回风量1600 m3/min,尾巷安设一台215KW局扇,尾巷回风量600 m3/min左右。瓦斯绝对涌出量100 m3/min,采用内错尾巷、高抽巷、风排的方式治理瓦斯,其中抽放量90 m3/min左右,风排量10 m3/min左右,工作面上隅角瓦斯浓度0.5%,回风顺槽瓦斯浓度0.3-0.4%,尾巷瓦斯浓度保持在2.5%以下,该面是三矿主采工作面。工作面瓦斯治理主要措施; 1、尾巷风排上隅角瓦斯。工作面通风方式为“U+I”型一进两回通风方式,采用内错尾巷、高抽巷、风排的方式治理瓦斯。进回风巷沿15号煤底板布置,断面9m2,内错尾巷沿15号煤顶板布置,尾巷断面9m2,水平距回风
14、巷15米。尾巷与采区回风上山连通,与工作面切眼打通。内错巷内无电器设备,无人工作,巷口设置栅栏,严禁人员入内,通风救护人员每三天检查一次。为防止尾巷漏风发火要经常对工作面上隅角与尾巷的压差进行测定,并利用尾巷内增阻调节压差,确保压差在20mm水柱以下,有利于防灭火。内错尾巷受压小,巷道随采随冒,一直处于畅通的全负压通风状态,通风良好,通过风量大,管理简单,安全可靠,有利于解决上隅角和架逢瓦斯超限问题。 2、走向高抽巷抽排瓦斯。走向高抽巷布置在工作面顶部,距工作面煤层底板50米左右,距15号煤层约为8倍采高距离,距回风巷水平距离为1/3工作面长度,断面5.5m2,高抽巷与瓦斯尾巷通过伪倾斜上巷掘
15、进贯通,提前泄压抽放瓦斯,以解决初采老顶来压前工作面瓦斯超限问题。高抽巷外口制作密闭墙,埋设管路,与矿井地面主抽放管路相连抽放瓦斯。走向高抽巷抽放瓦斯在80-90%,抽出率高,抽放量大,管理简单,适应性强,能有效解决回风瓦斯超限问题,特别是用于高瓦斯矿井。 3、吊挂挡风障和导风障。工作面上隅角挂设一道挡风障,工作面上段挂设一道导风障,导风障与工作面煤壁成30-45夹角,将风流引至上隅角。工作面下隅角挂设一道挡风障,减少采空区漏风量。风障接底、接帮、接顶吊挂。4、两巷顶板退锚,及时放顶。为减少漏入采空区风量,防止上隅角瓦斯积聚,两巷顶板锚索和锚杆在进入采空区前均进行退锚处理,使顶板即使跨落,两巷
16、与切顶线回齐,防止隅角滞后,造成瓦斯积聚。5、K8206工作面瓦斯治理效果。工作面初采时工作面配风量2200m3/min,推进8米后在割煤机前后出现瓦斯超限,采到10-20米之后上隅角回风顺槽瓦斯较大,抽放瓦斯量达到10m3/min,上隅角瓦斯浓度最大达到9%,主要是泵站系统有问题,高抽巷瓦斯抽放量小,上隅角瓦斯很难降下来,持续在5%左右,回风巷瓦斯在1.5-2%,每周超限1-2次,每次影响2-3小时。后来更换了瓦斯抽放泵,抽放量增大,最高达到195 m3/min,随着工作面推进逐渐恢复正常,正常抽放量150 m3/min,工作面推进200米后瓦斯涌出量逐渐减小,最后降到90 m3/min,其
17、中抽放75 m3/min,风排15 m3/min,回风瓦斯保持在0.2-0.5%之间。 6、掘进期间瓦斯治理情况。工作面两道掘进时采用单巷综合机械化掘进,45 Kw局扇,直径为800mm的风筒供风,掘进至800米时瓦斯显现, 掘进到1000米以上时,工作面瓦斯浓度达到0.7%-0.8%,随后增加一台28KW局扇采用双风机供风,经测定工作面风量400 m3/min左右,回风口风量700 m3/min左右,工作面瓦斯涌出量3m3/min左右。3、建议综合平煤八矿、阳泉三矿瓦斯治理经验,结合华亭煤矿瓦斯治理工作实际情况,考察组建议:1、加快250102回风顺槽施工进度,待该巷施工至250101工作面
18、附近时,停止掘进,利用该巷道作为25010工作面走向高抽巷,现250101工作面提前施工大直径高位抽放钻孔或提前施工横川至250101工作面顶部,待钻孔或巷道与采空区贯通后插管封闭加强250101工作面采空区瓦斯抽放工作。2、尽快施工瓦斯抽放峒室,购置两台150m3/min以上的瓦斯抽放泵、瓦斯抽放管路及其附属装置,到货后尽快安装投用,以增强矿井瓦斯抽放能力。3、加强250101工作面两道顶板锚索、锚杆退锚和上下隅角放顶工作和工作面下隅角码放编织袋挡风墙,挂设挡风障工作,以降低采空区漏风量,减小采空区瓦斯涌出有效深度,从而降低工作面瓦斯涌出量。4、250101工作面采空区瓦斯抽放量增大,工作面
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