PYZ1750液压圆锥破碎机.doc
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1、PYZ1750液压圆锥破碎机“飞车”事故分析破碎机在运转时,由于润滑不良,主轴与锥形铜套间隙减小等原因,引起主轴被偏心轴套内锥形铜衬套抱住,使破碎锥及主轴偏心轴套以同一速度旋转的现象称为“飞车”。发生“飞车”事故,会使锥形铜衬套发热烧坏,破碎机被迫停产。我选矿厂中西碎使用一台PYZ1750液压圆锥破碎机,发生过一起“飞车”事故,停产22天。1、 事故的发生及其处理过程1987年10月15日PYZ1750液压圆锥破碎机运行中,操作工人发现,润滑油压降到0.588105帕以下,设备两次自行停车,均重新启动。当第三次润滑油压下降时,回油管出现断续的油烟,随即发生“飞车”事故。停机检查,碗性轴瓦及衬套
2、上部和下部均略有烧伤。我们按要求刮研碗性轴瓦和衬套烧伤部位,润滑油未更换,检修后先空车试验,然后负荷试车15分钟时又发生“飞车”。再次吊开破碎锥检查,又发现刮研后的碗性轴瓦接触点改变,分布在油槽上下,并有烧伤痕迹。衬套烧伤部位同前。第二次刮研碗性轴套 ,衬套因烧伤处硬度增加,刮削困难,只除去毛刺。为增加主轴与衬套间隙,在机座与碗性轴套承座间加6mm厚的毛毡,润滑油仍未更换。第二次检修后空车试验,而后负荷试车,45分钟后又发生“飞车”。当即进行全面解体检查,发现碗性轴瓦第三次烧伤,接触点略有改变,仍分布在油槽上下,但边缘有部分痕迹。衬套大头靠偏心轴套薄边上部50mm处有裂纹,长达150mm,且烧
3、伤严重,小头靠偏心轴套厚边大片烧伤,且下边有明显的磨损痕迹,见图1,主轴锥形部分尺寸见图2。调整垫片14片,合计14.25mm,止推盘外圈磨损较大。针对烧伤情况,我们进行了下列修复工作。(1)首先将衬套车削加工,加工后的尺寸见图1括号内数字,在裂纹两头钻止裂孔;(2)刮削碗性轴瓦;(3)把止推盘定位销长度车短9mm;(4)清洗润滑装置及油管,更换全部润滑油;(5)机座与碗性轴承座间改用3mm硬纸板垫;调整垫片总厚度加止14.65mm;(6)大锥齿轮钻孔,减轻重量约67kg.修复后试车,破碎机恢复正常运行。2、 飞车事故分析PYZ1750液压圆锥破碎机这起事故的发生前是有明显的预兆的。润滑油压下
4、降,说明润滑油不足或油管泄露,但没引起大家的重视,才导致后来飞车事故发生。由于润滑油使用时间较长,破碎机的润滑油中不可避免地混进泥沙等杂物,虽然有油过滤器,但定期清洗不够,润滑油仍比较脏。破碎机处于正常润滑时,润滑油在润滑各摩擦面的同时还起到冷却作用。由于润滑和冷却不好,使衬套局部发热,与主轴“抱”在一起,形成飞车现象。而飞车现象的发生,使碗形轴瓦里的润滑油很快全部被甩出,致使碗形轴瓦烧伤。要避免飞车事故发生,除有良好的润滑的外,破碎机偏心部件应有合理的间隙。因此,检修时,必须特别注意偏心部件各部分间隙的调整。按机械设备安装工程及验收规范规定;PYZ1750液压圆锥破碎机机座衬套与偏心轴套间隙
5、=33.6mm;衬套与主轴上端间隙b=2.93.6mm;下端间隙c=910mm.在检查中上述几种间隙实际为a=4.29,b=3.55,c=8,对衬套进行加工修复后间隙为:a=4.29,b=5.15,c=9.18。由于间隙a值大于规定值,将引起偏心轴套产生倾斜,运行中可能使间隙b有所减小,因此,修复后间隙b值比规定值略大.另外,修复时适当减少平衡重量,对减轻偏心轴套偏斜有一定效果,在机架与碗形轴瓦座之间垫片厚度调整为3mm,以防止因碗形轴瓦磨损下沉而间隙减小,这些对保证主轴与衬板的间隙,有助于消除飞车现象都起了一定作用。3、 消除飞车事故的措施(1) 保持充足的润滑油及其清洁度经常检查破碎机底盖
6、、传动轴承壳法兰盘、管路及接头是否漏油;碗形轴瓦回油槽是否堵塞,发现问题及时处理,经常清洗油箱、过滤器、润滑系统管路和设备有关部分。注意油箱加油至规定数量,必要时更换润滑油。(2) 注意润滑油温度注意冷却水温度是否过高,冷却器有无堵塞。水压应低于50kPa,以防冷却水渗到润滑油内。从冷却器出来的油温不得超过45。(3) 注意防止破碎锥下沉长期运转,碗形轴瓦磨损,破碎锥下沉,使主轴与衬套间隙减小,可在碗形轴瓦座与机座之间适当增加垫片。圆锥破碎机飞车现象分析与对策2010-07-28来源: 中国振动机械网 【 大 中 小】【摘 要】 通过对圆锥破碎机的结构和工作原理的分析,结合生产实践中出现的故障
7、以及处理故障的方法,对圆锥破碎机飞车现象进行综合分析,并采取相应的措施,正确操作、维护设备,提高设备运转率。 圆锥破碎机俗称圆磨,是一种广泛应用于矿山、冶金、建筑、化学、硅酸盐等领域的物料破碎设备,适用于破碎坚硬与中硬矿石及岩石。在正常生产过程中圆锥破碎机的动锥部分以一定的转速做周期性的旋摆运动,但是往往因为一些特殊原因,经常会出现动锥转速突然提高,机体瞬问产生剧烈振动,保险弹簧或保险缸处于非正常工作状态,工作电流在瞬问增大,回油温度急剧升高,导致设备无法正常运行,这就是所谓的飞车。 国产圆锥破碎机圆锥部的直径从900mm到2200mm大小不等,空偏心套的设计转速从220rpm到396rpm也
8、不等。一般情况下圆锥部直径越大,偏心套转速越慢;圆锥部直径越小,偏心套转速越快。根据经验,无论那一个规格的破碎机,其主轴转速或者说主轴摆动次数应该在5-16次/min,如果摆动次数超过18次次/min,就应该认为有飞车的迹象了。 1 圆锥破碎机的分类根据破碎作业的要求,圆锥破碎机可分为三种形式:一是标准型,主要用于矿石的中碎作业;二是短头型,主要用于矿石的细碎作业;三是中间型,可用于矿石的中细碎作业。 2 圆锥破碎机的构造 圆锥破碎机主要由工作机构、调整装置、防尘装置、保险装置和润滑装置等组成。工作机构由带锰钢衬板的破碎锥和固定锥(也叫调整套)组成。破碎锥装在主轴上,其下表面为球面状并由球面轴
9、承支承。主轴的下端插入偏心套内的锥形套里。 调整装置实际上就是定锥的一部分,由调整套、支承环、锁紧螺母、推动缸和锁紧缸组成。 防尘装置由水槽(包括排水槽)、挡圈、环形圈和挡环组成。 保险装置主要是保险弹簧(或者是保险油缸),当破碎机过载时支承在弹簧(或保险缸)上的支承套和调整环被迫向上,从而排矿口增大,排出异物。 润滑装置由润滑站和给油、回油管路组成,主要给整个系统(主要是球面轴承、偏心套秘拿齿轮)提供润滑油。 3 圆锥破碎机的工作原理 圆锥破碎机工作时。电动枕的旋转通过联轴器、水平轴(小伞齿轮轴)使圆锥破碎部在偏心套的迫动下绕一周围定点作旋摆运动,从而使破碎圆锥的破碎壁时丙靠避又对而离开固定
10、在调整套上的轧臼壁表筒使矿石在破碎腔内不断受到冲击、挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。电动搬通过伞齿轮驱动偏心套转动。使动锥作旋摆运动。动锥时而靠近又时而离开定锥,完成破碎和排料。支承套与架体连接处靠弹簧(或保险缸帮工作缸)压紧。当破碎机内落入金属块等不可破碎物体时,弹簧(或保险缸)即产生压缩变形,接离异物,实现保险,防止机器损坏。 4 造成飞车现象的原因 (1)润滑系统。由于防尘装置失效或封闭不严破碎腔中的部分粉尘进入润滑油路中(正常工作时破碎产生的粉尘不能进入机器内部而落入水槽中被循环水冲走),使得各润滑部位包括破碎锥底部与球面轴承之间、动锥与偏心套之闾、大小伞齿轮之间、水平轴与轴套之间的润
11、滑不良,产生摩擦。润滑系统油温持续升高,趋近或超过55,油的粘度下降。 (2)破碎腔进了非破碎物,保险弹簧(或者保险油缸)失去了作用,使空偏心轴的锥形衬套松动上串,减少了破碎机主轴与锥形衬套的闻隙。 (3)由于润滑不良,造成动锥球面与碗形球面瓦非正常磨损(特别是碗形轴承的球面瓦磨损严重),导致动锥球面下降,使褥动锥与锥形套之间的间隙减少。 (4)主轴与衬套内孔局部接触,润滑不良或者主轴与锥形衬套内孔间隙过小,使锥形衬套抱住主轴。在这种情况下,锥形套已经离开空偏心套,也是导致飞车现象经常性的一个原因。 5 应对措施 从以上分析可以看出,造成圆锥破碎机飞车的主要原因有两点:一是润滑油不合格或者失效
12、;二是动锥与锥形衬套的间隙过小,所以我们的对策也从这两方面着手: (1)严格按照设备说明书的要求选择合格润滑油,保证其各项指标符合标准,特别是其粘度与流动性(如果在寒冷地区。冬季应该将润滑油预热,以保证其流动性)。 (2)必须安装水封防尘装置,经常检查挡环和环形挡圈,如果发现按坏或者破损,应当及时更换。保证其密封性,禁止破碎粉坐进入到润滑系统中。 (3)保证锥形衬套内孔外孔装配间隙,保证主轴与锥形衬套沿全长接触(在球面轴承瓦座上增加垫板可以改变锥套与动锥的闻隙);锥形衬套与轴心套必须用融化的锌水固定住,二者之间不能有任何相对运动。 (4)注意空偏心轴套与尼龙(或铜)竖套的装配闻隙:过大引起空偏
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