670MW汽轮机双背压凝汽器回热系统异常分析及解决方案.doc
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1、670MW汽轮机双背压凝汽器回热系统异常分析及解决方案施孟广成 臧家厚 孙德金 王道辉(大唐黄岛发电有限责任公司 青岛经济技术开发区崇明岛东路76号)摘 要:针对660MW机组小修后机组凝汽器回热系统的问题,进行原因分析,找出解决方案。关键词: 凝汽器 回热 滤网 集水板 溢流管引言: 670MW汽轮机凝汽器为双背压,双背压凝汽器回热系统易堵塞,造成凝汽器凝汽器排汽温度、真空、过冷度等参数异常。1.凝结水回热系统概况大唐黄岛发电有限责任公司三期工程,安装上海汽轮机厂设计生产的国产第一台N670/24.2/566/566型超临界汽轮发电机组,配用东方汽轮机厂设计生产的N-36600型双背压凝汽器
2、。凝汽器低背压侧(LP)热井内设有集水板,从集水板向下引出两根凝结水回热主管,利用高度差将凝结水引向高背压侧(HP)热井,与高背压侧热井中的回热管系相接,通过高背压侧回热支管上的一系列喷淋孔将凝结水喷入高背压侧热井进行混合,凝结水被高背压侧的排汽加热到相应的饱和温度。低背压侧凝汽器中的低温凝结水进入高背压凝汽器中进行加热,既提高了凝结水温度,又减少了高背压凝汽器被冷却水带走的的冷源损失。高、低背压侧热井之间有凝结水连通管,回热主管从其中穿过。 2.凝汽器回热系统问题的发现与分析2.1 5号机组启动后低背压凝汽器参数异常现象2009年11月28日04:02时,5号机组小修后启动并列,至29日01
3、:30时,发现低背压侧凝汽器真空轻微下降,缓慢降低5号机凝汽器水位观察真空变化情况,03:47h凝汽器水位至300mm,真空稳定在97.2KPa,排汽温度37.4;29日03:50时,5号机凝汽器补水,发现真空又开始下降,立即关闭补水隔离门;29日04:22时,凝汽器水位稳定在366mm,真空93.88KPa,排汽温温度上涨至74.67,停止补水一小时后真空恢复至97.2KPa,排汽温度稳定在37.4。5号机组低背压凝汽器排汽温度正常应在40以下,且与真空相对应。11月29日5号机组低背压凝汽器排汽温度异常升高,且与低背压凝汽器真空不对应,凝结水过冷度异常增大。对5号机组低背压凝汽器壳体温度进
4、行测量,发现壳体上部温度确实升高,与低排温度升高趋势一致。下部集水板以上约0500mm范围内测量温度仅为916,怀疑凝结水水位升高淹没凝汽器钛管并堵塞排汽通道,造成凝结水过冷和真空下降。29日11:10时 5号机停机消缺。2.2 5号机组低背压凝汽器问题分析: 综合分析5号机组低背压凝汽器水位、排汽温度、真空和凝结水过冷度等参数,认为低背压凝汽器至高背压凝汽器凝结水回热管道入口滤网和回热管道喷淋孔堵塞,导致低背压侧凝汽器集水板上凝结水无法顺畅流至热水井,集水板以上的凝结水水位升高淹没钛管空气冷却区,致使低背压侧凝结水过冷、凝汽器真空下降、排汽温度升高。3停机采取的措施:停机后检查低背压凝汽器至
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