670MW汽轮机双背压凝汽器回热系统运行中的问题及解决方案.doc
《670MW汽轮机双背压凝汽器回热系统运行中的问题及解决方案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《670MW汽轮机双背压凝汽器回热系统运行中的问题及解决方案.doc(6页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、670MW汽轮机双背压凝汽器回热系统运行中的问题及解决方案 【摘 要】660MW汽轮机双背压凝汽器回热系统能减少凝结水过冷度、提高机组热效率,但在实际运行中低背压凝汽器常发生真空低、过冷度大的问题。本文对双背压凝汽器的结构及运行中遇到的问题进行原因分析,找出解决方案。 【关键词】凝汽器 回热 滤网 集水板 溢流管 670MW汽轮机凝汽器为双背压,双背压凝汽器回热系统易堵塞,造成低背压凝汽器凝汽器排汽温度、真空、过冷度等参数异常,降低了机组的热效率,严重时能够威胁低压缸叶片的安全运行。 一、凝结水回热系统概况 随着汽轮机功率的增大,汽轮机低压缸为两缸或三缸的机组应运而生,为提高机组经济性,于是出
2、现了双背压或三背压凝汽器,目前国际上采用双背压凝汽器逐渐增多。大唐黄岛发电有限责任公司三期工程,安装上海汽轮机厂设计生产的国产第一台N670/24.2/566/566型超临界汽轮发电机组,配用东方汽轮机厂设计生产的N-36600型双背压凝汽器。凝汽器技术参数:形式为双背压双壳体单流程表面式,铭牌工况满发时凝汽器背压11.8KPa(a),年平均运行背压(冷却水温20)4.4/5.4KPa(a),循环倍率55(TMCR工况凝汽量),凝汽器热井容积为不小于TMCR工况下三分钟的凝结水量,凝结水过冷度0.5。凝汽器低背压侧(LP)设有除盐水补水管,热井内设有集水板,从集水板向下引出两根凝结水回热主管,
3、利用高度差将凝结水引向高背压侧(HP)热井,与高背压侧热井中的回热管系相接,通过高背压侧回热支管上的一系列喷淋孔将凝结水喷入高背压侧热井进行混合,凝结水被高背压侧的排汽加热到相应的饱和温度。低背压侧凝汽器中的低温凝结水进入高背压凝汽器中进行加热,既提高了凝结水温度,又减少了高背压凝汽器被冷却水带走的的冷源损失。高、低背压侧热井之间有凝结水连通管,回热主管从其中穿过。高低背压凝汽器喉部设有抽气管道,低压缸排汽经过凝汽器空冷区后,剩下的少量蒸汽和被冷却的不凝结气体汇集到空冷区的抽气管道内,被真空系统的真空泵抽走,维持凝汽器真空。 二、凝汽器回热系统问题的发现与分析 (一)6号机组启动后低背压凝汽器
4、参数异常现象 2009年11月28日04时02分,6号机组小修后启动并列,本次小修更换了四大管道,为了尽早并列,未进行吹管。随着锅炉升温升压,主再热蒸汽管道中的焊渣等异物随着高低压旁路进入凝汽器。至11月29日01时30分,运行人员发现低背压侧凝汽器真空轻微下降,在热井水位未超上限的前提下,随着凝汽器补水时间的增长,低背压真空下降较快。缓慢降低6号机凝汽器水位观察真空变化情况,03时47分凝汽器水位至300mm,真空稳定在-97.2KPa,排汽温度37.4;29日03时50分,6号机凝汽器补水,发现真空又开始下降,立即关闭补水隔离门;11月29日04时22分,凝汽器水位稳定在366mm,真空-
5、93.88KPa,排汽温温度上涨至74.67,停止补水一小时后真空恢复至-97.2KPa,排汽温度稳定在37.4。 6号机组低背压凝汽器排汽温度正常应在40以下,且与真空相对应。11月29日6号机组低背压凝汽器排汽温度异常升高,且与低背压凝汽器真空不对应,凝结水过冷度异常增大。对6号机组低背压凝汽器壳体温度进行测量,发现壳体上部温度确实升高,与低排温度升高趋势一致。下部集水板以上约0500mm范围内测量温度仅为9-16,怀疑凝结水水位升高淹没凝汽器钛管并堵塞排汽通道,造成凝结水过冷和真空下降。11月29日11时10时分6号机停机消缺。 (二)6号机组低背压凝汽器问题分析 6号机组真空出现异常后
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 670 MW 汽轮机 双背压 凝汽器 系统 运行 中的 问题 解决方案

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2952965.html