基于PLC控制的M7475B型磨床改造设计.doc
《基于PLC控制的M7475B型磨床改造设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于PLC控制的M7475B型磨床改造设计.doc(34页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、成人高等教育 毕业设计(论文)题 目基于PLC控制的M7475B 型磨床的改进设计学 院机电工程学院专 业 年 级2 0 ? ?级姓 名 指导教师 (20? 年12月)广东工业大学继续教育学院制基于PLC控制的M7475B型磨床改进设计 摘要由于工厂企业中很多磨床年代久远,其工作远远达不到现代生产的要求。因此有必要对旧式的常规电动机控制系统进行技术改造,以可编程序控制器取代常规的继电器。以达到磨床的自动化控制。本文介绍了用可编程序控制器来对平面磨床控制系统进行现代化改造,简要叙述了老式平面磨床的工作原理及其用PLC进行改造设计的方法和设计,并给出PLC编程程序梯形图和原理图。经改造后的磨床工作
2、稳定,安全可靠。系统运行情况良好,磨削精度更高。本文利用PLC控制磨床运行,实现了磨床的起动,停止,紧急停止,和故障停止的功能,可根据运行要求灵活切换磨床的控制方式:提供过载,轻载,断相和电压不平稳保护,现场显示运行状态,实现智能化监控。还可根据所吸工件的不同,灵活的调节电磁吸盘的电流,并且显示数值大小。从而实现了磨床运行的自动化,用PLC的特点是使原机床控制大大的简单化,并且维修方便,易于检查,节省大量的继电器元件,使机床的工作效率更高。本文对M7475B平面磨床进行改造,M7475B磨床其原控制电路为继电器控制,接触器触点较多,故障多,操作人员维修任务大,针对这种情况,我们用PLC控制改造
3、其继电器控制线路,克服了以上缺点,减低了设备的故障率,提高了设备使用效率。关键词:可编程序控制器;平面磨床;改造The improved design of M7475B type grinderBased on PLC controlAuthor: ZhiBin LiTutor: Jie YangABSTRACTBecause many grinder in factories and enterprises in the age, their work is far less than modern production requirements. So it is necessary f
4、or the old conventional motor control system for technological transformation, to the programmable controller to replace the conventional relay. In order to achieve the automatic control of grinding. This paper introduces the use of PLC to control system of plane grinder for modernisation, briefly d
5、escribes the vintage plane grinding machine working principle and using PLC to transform the design method and design, and gives the PLC programming ladder diagram and schematic diagram. After the reconstruction of the grinding machine working stable, safe and reliable. The system has good performan
6、ce, higher precision grinding. This article uses the PLC control grinding operation, the grinder starting, stop, emergency stop, and failure to stop function, according to the operational requirements of the control switch grinder: flexible overload, open phase and light load, voltage is not stable,
7、 the scene shows running, intelligent monitoring. Can also be based on the absorption of different workpieces, flexible adjustment of the current electromagnetic sucker, and display the numerical size. To achieve a grinder automatic operation, using PLC is characterized in that the original machine
8、tool control is greatly simplified, and the repair is convenient, easy to check, save a lot of relay components, so that the machine has higher working efficiency. Based on the M7475B plane grinder was reformed, the original M7475B grinder control circuit for relay control, contact more, multiple fa
9、ults, operation personnel repair task, in this case, we use PLC control improvement of relay control circuit, overcomes the shortcomings, to reduce the failure rate of the equipment, improve the use efficiency of the device.Keyword:programmable controller;surface grinder;Transformation目 录1 绪论11.1 课题
10、背景11.2平面磨床的概述11.3 本文的主要工作32 M7475B型磨床的工作原理42.1 M7475B型磨床的运动方式42.2 M7475B型磨床的电路分析52.2.1主电路52.2.2控制电路62.2.3信号灯与照明灯线路82.3 改造的目的92.3.1 改造方法的确定92.3.2改造的目的的确定103 PLC的选择123.1 PLC的特点和工作原理123.2 PLC的端口分配及选型133.2.1 点数的估算133.2.2 端口的分配133.2.3 PLC的选型144 PLC的软件设计174.1 PLC的编程语言174.2程序设计常用方法和梯形图设计17结论23致谢24参考文献25附录2
11、61 绪论1.1 课题背景由于工厂企业中很多磨床年代久远,其工作远远达不到现代生产的要求。因此有必要对旧式的常规电动机控制系统进行技术改造,以可编程序控制器取代常规的继电器。以达到磨床的自动化控制。本文介绍了用可编程序控制器来对平面磨床控制系统进行现代化改造,简要叙述了老式平面磨床的工作原理及其用PLC进行改造设计的方法和设计,并给出PLC编程程序梯形图和原理图。经改造后的磨床工作稳定,安全可靠。系统运行情况良好,磨削精度更高。本文利用PLC控制磨床运行,实现了磨床的起动,停止,紧急停止,和故障停止的功能,可根据运行要求灵活切换磨床的控制方式:提供过载,轻载,断相和电压不平稳保护,现场显示运行
12、状态,实现智能化监控。还可根据所吸工件的不同,灵活的调节电磁吸盘的电流,并且显示数值大小。从而实现了磨床运行的自动化,用PLC的特点是使原机床控制大大的简单化,并且维修方便,易于检查,节省大量的继电器元件,使机床的工作效率更高。1.2平面磨床的概述磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的车床,大多数磨床是使用高速旋转的砂轮进行磨削加工,少数的是使用油石,砂带等其他磨具和游离磨料进行加工,其功能一般用于对零件淬硬表面做磨削加工。能加工硬度较高的材料,也能加工脆性材料。其应用范围广,加工精度高表面粗糙度小,通常认为磨具旋转为主运动,工件或磨具的移动为进给运动。随着高精度、高硬度机械零件数量的增加,以
13、及精密铸造和精密铸造工艺的发展,磨床的性能、品种和产量都在不断的提高和增长。磨床是各类金属切割机床中品种最多的一类主要类型有外圆磨床,内圆磨床,平面磨床,无心磨床,工具磨床等。平面磨床是磨削工件表面或成型表面的一类磨床。主要类型有卧轴矩台、卧轴圆台、立轴矩台、立轴圆台和各种专用平面磨床。卧轴矩台平面磨床:工件由矩形电磁工作台吸住或夹持在工作台上,并做纵向往返运动。砂轮架可沿滑座的燕尾导轨作横向间歇进给运动,滑座可沿立柱的导轨做垂直间歇进给运动,用砂轮周边磨削工件,磨削精度较高。立轴圆台平面磨床:竖直安置的砂轮主轴以砂轮端面磨削工件,砂轮架可沿立柱的导轨做间歇的垂直进给运动,工件装在旋转的圆形工
14、作台上可连续磨削,生产效率高。为了便于装卸工件,圆工作台还能沿床身导轨纵向移动。卧轴圆台平面磨床:适用于磨削圆形薄片工件,并可利用工作台倾斜磨出厚薄不等的环形工件。图1.1 M7475B磨床当今平面磨床的发展趋势是转向成型、台阶、切入、快速抖动、三维空间曲线表面磨削加工。可以说平面磨床是同类磨床中发展潜力最大的一种机型。现代的平面磨床从规格上看,以小型平面磨床为主,台面宽在200mm以下的几乎占50%,小规格机床的运输及发展比较方便;国外的平面磨床不分普通、精密、高精度的精度等级,相对小规格机床,精度容易做得很高,在国际上看,中、小型规格的平面磨床的潜在需要很大。从控制上看,台面宽度在70mm
15、以上的为数控型,由于技术水平的发展导致功能变化,平面磨床已从传统的平面磨床向成型磨床变化常规控制已无法满足其需要。从功能上看,50%以上的磨床不仅仅用于水平平面加工,而是转向成型、台阶、切入、快速抖动、三维空间曲面等表面磨削加工放映了平面磨床是磨床类机床中演变潜力最大的一种机型。本文利用可编程序控制器对M7475B平面磨床(如图1.1)进行改造,M7475B 型磨床其原控制电路为继电器控制,接触器其继电器控制线路,克服了以上缺点,触点较多,故障多,操作人员维修任务大,针对这种情况,我们用PLC控制改造减低了设备的故障率,提高了设备使用效率。在传统的磨床中采用继电接触器电路实现电气控制,其控制采
16、用硬接线逻辑,利用电气元件的触点的串联或并联组合成逻辑控制,其接线多,并且复杂,体积大,功耗大,一旦系统构成后,想要改变或增加功能都很困难,另外,继电器触点数目有限,因此活性和扩展性都很差,而PLC是专为工业控制而开发的装置,专为工业环境应用而设计,其显著的特点之一就是能够克服上述接触器控制的缺点,所以将磨床电气控制线路改造为可编程序控制器,可以提高整个电气控制工作系统的工作性能,从而减少维护,维修的工作量。1.3 本文的主要工作分析磨床继电器控制电路,根据旧式磨床故障率高的情况,利用可编程序控制器改造其控制线路,在改造过程中,不改变原控制系统电气操作方法,不改变原电气控制系统控制元件,不改变
17、原主轴和进给变速箱的操作方法和结构,只是将原继电器控制接线改为用软件编程方式来替代。本文介绍了用可编程序控制器来对平面磨床控制系统进行现代化改造,简要叙述了老式平面磨床的工作原理及其用PLC进行改造设计的方法和设计,并给出PLC编程程序梯形图和原理图。经改造后的磨床工作稳定,安全可靠。系统运行情况良好,磨削精度更高。本文利用PLC控制磨床运行,实现了磨床的起动,停止,紧急停止,和故障停止的功能,可根据运行要求灵活切换磨床的控制方式:提供过载,轻载,断相和电压不平稳保护,现场显示运行状态,实现智能化监控。从而实现了磨床运行的自动化,用PLC的特点是使原机床控制大大的简单化,并且维修方便,易于检查
18、,节省大量的继电器元件,使机床的工作效率更高。2 M7475B型磨床的工作原理2.1 M7475B型磨床的运动方式 M7475B平面磨床主要由床身、工作台、砂轮架和立柱等组成。(如图2.1)图2.1 M7475B型平面磨床外形图工件一般是夹紧在圆形工作台上,或靠电磁吸力固定在工作台上,然后用砂轮的周边或端面磨削工件平面的磨床。磨床的砂轮和工作台分别由单独的电动机拖动,5台电动机都选用交流异步电动机,用皮带或齿轮带动齿轮箱工作,电动机由热继电器、接触器、按钮等控制,属于纯电气控制。砂轮电动机只要求单方面旋转,由于其容量较大,一般的起动有可能损块电气元件,故采用Y-降压起动以限制起动电流,保护电气
19、元件。工作台转动电动机选用双速异步电动机来实现工作台的高速和低速旋转,以简化传动机构。工作台低速转动时,电动机定子绕组接成形,转速为940r/min。工作台高速旋转时,电动机定子绕组接成Y形,转速为1440r/min。电磁吸盘的励磁、退磁采用接触器控制电子线路来控制,为了防止电压不稳等原因引起的吸合不牢固等问题,在加工后为了能将工件取下,要求圆工作台的电磁吸盘在停止励磁后自动退磁。为保证磨床安全和电源不会被短路,该磨床在工作台转动与磨头下降、工作台快转与慢转、工作台左移与右移、磨头上升与下降的控制线路中都设有电气连锁,且在工作台的左、右移动和磨头上升控制中设有限位保护。2.2 M7475B型磨
20、床的电路分析2.2.1主电路M7475B型平面磨床的三相交流电源由低压断路器QF引人(如图2.2),主电图2.2 M7475B形磨床的主电路路中共有5台电动机。M1是砂轮电动机,由接触器KM1、KM2控制实现Y-降压起动,并由低压断路器QF兼做短路保护,FR1做热过载保护,TA为互感器,外接了一个电流表,用于观察M1的电流,以便提醒操作人员操作。M2是工作台转动电动机,由熔断器FU1实现短路保护,由KM3和KM4控制其高速和低速运转,KM4吸合时为Y形接法,电动机低速运行。KM3吸合的时候为接法,电动机高速运行,用FR2作为电动机的热过载保护。M3是工作台移动电动机,由KM5和KM6控制其正反
21、转,相互连锁,FR3作为电动机的热过载保护。冷却泵电动机M5的起动和停止由接触器KM9控制,用FR5作为热过载保护。5台电动机外壳均接地保护。M3、M4和M5共用熔断器FU2做短路保护。2.2.2控制电路控制电路由变压器TC1的一组抽头提供220V的交流电压(如图2.3),由熔断器FU3作短路保护,作为控制电路的电源。磨床中工作台转动电动机M2和冷图2.3 M7475B磨床控制电路图却泵电动机M5的起动和停止采用无自动复位功能的开关操作,当电源电压消失后开关仍能保持原状。为防止电压恢复时M2、M5自行起动,线路中设置了零压保护环节。在起动各电动机之前,必须先按下SB2零压保护继电器KA1得电自
22、锁,其自锁常开触头接通控制电路电源。电路断电时,KA1释放;当再恢复供电时,KA1不会自行得电,从而实现零压保护。砂轮电动机M1的控制顺序为合上电源开关QF,将工作台高、低速转换开关SA1置于零位,按下SB2使KA1通电吸合后,再按下起动按钮SB3,KT和KM1同时得电动作,KM1的常闭辅助触头断开对KM2连锁,KM1的常开辅助触头闭合自锁,其主触头闭合使电动机M1的定子绕组接成Y形起动。经过延时,时间继电器KT延时断开的常闭触头断开,KM1断电释放,电动机M1失电作惯性运转。KM1的常闭辅助触头闭合为KM2得电作准备。同时KT延时闭合的常开触点闭合,接触器KM2得电动作并自锁,其主触头闭合使
23、电动机M1的定子绕组接成形;而KM2的另一对常开辅助触头闭合,KM1重新得电动作,将电动机M1的电源接通,使电动机定子绕组接成形进入正常运行状态。该控制线路在电动机M1的定子绕组Y-转换过程中,要求KM1先断电释放,然后KM2得电吸合,接着KM1再得电吸合。其原因是接触器KM2的触头容量(40A)比KM1(75A)小,且线路中用KM2的常闭辅助触头将电动机M1的定子绕组接成Y形,而辅助触头的通断能力又远小于主触头。因此,首先使KM1释放,切断电源,使KM2在触头没有通过电流的情况下动作,将电动机定子绕组接成形,再使KM1动作,重新接通电动机电源,如果KM1不先断电释放而直接使KM2动作,则KM
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 PLC 控制 M7475B 磨床 改造 设计
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2943439.html