延长抽油机皮带寿.doc
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1、延长抽油机皮带使用寿命小组名称:机采QC小组发 表 人:齐林海单位名称:海拉尔石油勘探开发指挥部时 间:2012年9月延长抽油机皮带使用寿命一、 前言乌东作业区现有抽油机井135口,全部采油游梁式抽油机采油。皮带是游梁式抽油机的重要组成部分之一,它与齿轮减速器一起构成抽油机的减速传动装置,以实现从电动机到曲柄轴的动力传递和减速。2011年,乌东作业区抽油机井共消耗皮带799条,平均单井消耗6条,每条皮带的平均寿命为61天。皮带频繁断脱,不仅影响油井的正常生产时率、增加工人的劳动量,而且造成采油成本的增加,降低了油田开发的整体效益。二、 小组概况表1 QC小组概况小组名称机采QC小组成立时间20
2、12年2月10日课题名称延长抽油机皮带使用寿命小组类型现场型组长齐林海注册日期2012-2-10小组成员9人注册编号活动日期2012年2月-2012年8月QC教育时间30小时活动次数2-3次/月,共13次组员学历大学平均年龄27岁表2 QC小组成员简介序号姓名年龄学历职务小组职务小组分工1齐林海28硕士助理工程师组长组长,组织协调2XXX26本科助理工程师组员组员,QC方案策划 3XXX27本科助理工程师组员现场调查,数据统计4XXX31本科助理工程师 组员方案实施,技术培训5XXX26本科助理工程师组员资料分析,质量检查6XXX27本科助理工程师组员数据统计,现场实施7XXX26本科助理工程
3、师组员数据统计,现场实施8XXX26本科助理工程师组员方案实施9XXX 25本科助理工程师 组员方案实施三、课题选择2011年,乌东作业区135口抽油机井共消耗皮带799捆,平均单井消耗6捆,每根皮带的平均寿命为61天。同时更换皮带时需要停井,按皮带断井停-发现-取皮带-换皮带-启抽用时2小时计算,因停井造成原油减产0.08吨,经济损失25.6万元(按4000元/吨),夜间皮带断,不能及时发现,产量影响更大。频繁更换皮带,不仅造成材料损失,更严重影响了油井生产时率,造成采油成本的增加,降低了油田开发的整体效益。图1 课题选择理由降 低 生 产 能 耗,控 制 生 产 成 本2011年乌东作业区
4、更换皮带799条,皮带平均使用寿命为61天,降低生产时率0.2%,增加生产成本8-10万元 公司要求 生 产 现 状 提高抽油机皮带使用寿命选 定 课 题经小组成员共同商讨,确定提高抽油机皮带使用寿命为该QC小组2012年的活动课题。 四、 现状调查:从2010年以来,乌东作业区皮带平均使用寿命一般在60天,与大庆老区皮带寿命120天相比,2011年皮带成本增加7.8万元,又在劳动强度上加大了工人的工作量,既费时又费力。同时因更换皮带,油井生产时率降低了0.2%,产时间的减少而影响到采油井的正常生产,降低了油田开发的整体效益。从2010年至2011年更换皮带调查情况如下:表3 乌东作业区201
5、0年-2011年皮带更换情况表年份井数更换次数使用寿命/d平均值/d201010966360 61201113579961我们对2011年影响皮带使用寿命的原因进行了调查。由上面记录和调查情况,作出汇总表:表4 乌东作业区2011年皮带更换原因统计表项目皮带损伤频数/条累计/条百分率/%累计百分率/%皮带松紧度不合理35035043.8 43.8 四点不一线20055025.0 68.8 抽油机不平衡12067015.0 83.8 启动载荷过大557256.9 90.6 抽油机负荷大407655.0 95.6 气候影响207852.5 98.1 材质影响97941.3 99.4 结蜡37970
6、.4 99.8 生产变化引起负荷不均27990.3 100合计799799100100由调查表得出排列图:图2乌东作业区2011年更换皮带原因分类排列表计分/由排列图可以看出,皮带松紧不合理、四点不一线、抽油机不平衡是造成皮带不正常磨损从而使皮带寿命偏低的主要原因。图3 抽油机皮带 图4 抽油机皮带传送装置 五、 设定目标通过一系列调整措施是抽油机皮带寿命由61天延长到80天。80天图5 本次QC活动目标确定皮带使用寿命(天)目标值活动前19天天61天本小组于2012年2月5日召开小组会议,对抽油机皮带寿短的相关原因,从人、机、料、法、环等五个方面运用关联图法,通过关联图深入分析,共找出13个
7、影响因素。待添加的隐藏文字内容3图6 抽油机皮带使用寿命因果图皮带使用寿命短人员设备环境巡检不及时抽油机不平衡材质不合格油井结蜡冬季气温低风大,皮带颤动雨、雪,皮带打滑或托轮破损偷工减料或托轮破损操作技能不足抽油机运转负荷大皮带松紧度不合理材料抽油机启动载荷大方法四点不一线生产变化引起负荷不均六、要因确定从因果分析图可以看出,5大项分析到末梢原因有13个影响因素,我们对末梢原因逐条进行确认,找出造成皮带寿命短的主要因素。验证一: 员工操作技能不足确认方式:调查分析调查人:XXX 调查日期:2012年2月12日 调查结果:要因乌东作业区采油队外包后,人员流动大,熟练掌握操作技能的老员工数量逐渐减
8、少,新员工工作不到几个月后因各种原因离开,导致培养熟练工人困难。他们对机械原理和注意事项不太清楚,安装不规范。表5 乌东作业区2009年-2012年新、老员工人数统计表年份总人数老员工新员工新员工比例%200950203060 20104540511 201142152764 2012年3月4273583 验证二:巡检不及时调查方式:现场调查调查人:XXX 调查日期:2012年2月10日2012年2月12日调查结果:非要因对采油队不定期、不定井进行抽查35次,发现33次采油工能及时巡检,巡检率94.3%,采油队能及时巡检,非要因。验证三:皮带松紧度不合理调查方式:现场调查调查人:XXX 调查日
9、期:2012年2月13日-2月20日调查结果:要因过紧皮带容易拉裂、过松皮带容易打滑,损伤皮带。调查发现,2012年2月皮带松紧度不合理的有55口井,占总井数的41%。表6 2012年2月乌东作业区皮带松紧情况统计表松紧情况度井数比例%皮带过松3526皮带过紧2015皮带松紧正常8059合计135100图7 过紧裂开照片 图8 过松跳动图片 验证四: 四点不一线调查方式:现场调查调查人:XXX 调查日期:2012年2月13日-2月19日调查结果:要因在抽油机运转过程中,如果大小皮带轮不在同一条直线上,会因皮带轮的错位导致皮带扭曲而产生附加应力,增大皮带的疲劳磨损,此外,四点不一线有可能使皮带窜
10、槽,加剧皮带疲劳磨损,从而降低皮带使用寿命。普查发现共有42口井四点不一线,占总井数的31.1%。表7 乌东作业区2012年3月四点一线情况统计表项目井数比例/%四点一线9369 四点不一线4231 合计135100 图11 电机皮带轮 图12 减速箱皮带轮 验证五: 冬季气温低 调查方式:现场调查调查人:XXX 调查日期:2012年2月13日-2月20日调查结果:不可控,非要因所在工区冬季寒冷而漫长,与夏季的温差很大。每年八月中下旬就进入霜冻期,最冷时夜间最低气温达零下四十多度,白天达零下三十度,冬季平均气温在零下13度以下。夏季气温高,昼夜温差大,冬季时间长,气温低,造成皮带寿命减少。 验
11、证六: 雨、雪天影响调查方式:现场调查调查人:XXX 调查日期:2012年2月16日调查结果:非要因暴露在户外的皮带,在积水的润滑及吸热下,水时刻依附在皮带表面上,摩擦系数不断下降,因此摩擦力也不断下降,进而出现皮带打滑现象。2011年海拉尔全年降雨量只有351mm,降雨量少,且降雨多集中在6、7、8三个月,降雨量为 253mm,占全年降雨量的72%。6、7、8三个月的降雨天数也只有29天,降雨天数少,因此确定为非主因。表8 海拉尔1961-2011年平均月降雨统计表月份1月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月降雨量 (毫米)2.82.64.211.822.959
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