【doc】 防止催化剂线堵塞的工艺优化.doc
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1、防止催化剂线堵塞的工艺优化河南化工HENANCHEMICALINDUSTRY2005年第22卷防止催化剂线堵塞的工艺优化侯卫锋(洛阳石化聚丙烯有限责任公司,河南洛阳471012)摘要:分析了影响聚丙烯装置催化剂线堵塞的原因,提出了净化己烷,增上管线伴热等解决措施,对防止催化剂线堵塞,保证装置的平稳运行,具有一定的实际意义.关键词:催化剂线;堵塞;原因;对策中图分类号:TE622.11文献标识码:13文章编号:10033467(2005)110028021概述洛阳石化聚丙烯有限责任公司8万t/a聚丙烯装置引进日本三井油化公司的HYPOL工艺技术,利用炼厂气体中的丙烯,精制生产本色粒料均聚聚丙烯树
2、脂.装置主要由丙烯罐区,精制,聚合,干燥,催化剂,公用工程等六个工段组成.目前使用的主催化剂(由NCAT,CSICAT代替了原来的TKCAT)已实现国产化,但国产催化剂厂家没有相应的配制指导方案,不同批次的产品,质量都不尽相同,因此,在配制中工艺参数还是沿用原进口催化剂的有关数据,导致催化剂在使用中容易出现结块,引起催化剂线频繁堵塞,不仅严重影响了装置的安稳,长,满,优生产,而且增加了操作难度.2催化剂线堵塞的原因分析催化剂线堵塞的主要原因是预聚合过程中反应不均匀,催化剂内含有较多,较大的块状颗粒催化剂,压送时没有被有效过滤掉,引起催化剂线频繁堵塞,导致催化剂不能正常供应;在催化剂内插管及冲洗
3、丙烯三通等处,也极易因催化剂的缓慢积累而造成堵塞,从而影响催化剂的正常供应.2.1催化剂的质量国产催化剂质量不太稳定.如果催化剂本身的颗粒不均匀,含有较多的大颗粒催化剂,则催化剂在预聚合的过程中就会产生较多的块状颗粒,这些块状颗粒影响侄化剂的平稳输送.2.2催化剂的预聚合质量影响催化剂预聚合质量的因素主要有以下几点:预聚合和稀释所使用的己烷未经Z一107过滤器过滤,机械杂质带人预聚合釜D一101,催化剂储罐D一102,造成催化剂在杂质上附着结块.在预聚合过程中气相丙烯进料线未加伴热,使气相丙烯大量液化,造成催化剂预聚合丙烯进料不稳定,从而影响预聚合质量.在预聚合过程中丙烯进料速度过快,预聚合温
4、度偏高,搅拌速度不合适以及预聚合配比不合适等原因,造成釜内聚合反应不均匀,局部反应剧烈,易造成多个催化剂颗粒聚集而结块晗.催化剂加入D一101后在己烷中分散不均匀,有部分颗粒团存在,在预聚合过程中催化剂颗粒团长大结块,造成催化剂预聚后出现较大的块状物,引起催化剂泵P一103出口单向阀频繁堵塞.2.3稀释压送速度在稀释压送催化剂过程中,从D一101向D一102压入催化剂的速度过快,较大的催化剂颗粒来不及磨碎,使D一102内大颗粒的催化剂较多,因而造成堵塞.2.4催化剂内插管及冲洗丙烯三通堵塞2.4.1催化剂的流速催化剂流速的大小对防止催化剂管线堵塞起着非常重要的作用,流速越低,催化剂对管线的冲刷
5、作用越弱,管壁的滞留层就越厚,催化剂就越容易挂壁粘附.2.4.2催化剂线及催化剂内插管内壁的光洁度催化剂线及催化剂内插管内壁的光洁度好坏,直接影响着管线内催化剂的挂壁速度.内插管光洁度低,容易使催化剂颗粒停留在催化剂管线内,使催化剂进釜流程不畅,从而导致催化剂线堵塞.收稿日期:20050823作者简介:侯卫锋(1976一),男,助理工程师,从事聚丙烯的生产,电话:(0379)66994046.第11期侯卫锋:防止催化剂线堵塞的工艺优化?29?2.4.3催化剂的活性催化剂活性越高,越容易在输送过程中与丙烯反应,生成粘性较高的低等规度聚丙烯而粘附在催化剂管线内壁上,导致催化剂管线堵塞.2.4.4催
6、化剂输送温度催化剂的温度越高,其活性就越强,越容易在输送过程中与丙烯反应,生成低等规度聚丙烯,从而引起催化剂管线堵塞.3解决方法3.1催化剂预聚合前采取措施催化剂预聚合时,催化剂本身颗粒不均,有较多大块状颗粒时,应及时向催化剂厂家反馈情况,及时了解催化剂在制备过程中是否出现筛网破裂的情况.若筛网破裂,应及时更换.3.2催化剂预聚合中采取措施3.2.1净化己烷所有稀释及预聚合加入催化剂中的己烷,全部经过Z一107过滤器过滤,防止有机杂质带入D一101,D一102.3.2.2增上管线伴热在预聚合过程中特别是在刚刚开始进料时,丙烯进料管线里存在大量液化的丙烯进入D一101,容易和聚合物生成无规物,从
7、而造成催化剂预聚合丙烯进料不稳定而影响预聚合质量.为防止将液相丙烯带入预聚合釜,增上管线伴热并确保投用正常,避免进料丙烯液化;在每次预聚合过程中,由丙烯进料线的导凝处将液相排除.3.2.3浸泡催化剂催化剂加入D一101后在己烷中分散不均匀,有部分颗粒团存在.针对这一问题,我们采用两种方法:第一,将催化剂提前加入D一101中浸泡以提高催化剂的分散度.通过实验可知,催化剂预聚合前是否浸泡对催化剂的活性影响较小,并且经浸泡后催化剂线堵塞次数明显减少.因此,采用浸泡是可取的.第二,在浸泡过程中MX101一直低速搅拌可以提高分散效果,但搅拌速度过高则会降低催化剂活性.搅拌速度在40r/min时效果最佳.
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