机械公司QC小组活动案例.ppt
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1、确保磨床安装精度,QC小组活动案例分析,工程简介,热连轧主要工艺流程:,加热炉,两道粗轧,六道精轧,卷取,卷材入库,轧辊磨削,工件床身,测量装置,磨头,工件,拖板,磨床结构简图:,测量装置,磨头床身,为了缓减热连轧磨辊间现有3台磨床紧张的工作压力,热连轧厂决定在原有磨辊间新增2台德国进口磨床。,公司简介,太钢建设公司,太钢内部具有一定威望的集机、电、管、钢结构安装的综合设备安装公司,历年来一直奋战在太钢不锈钢系统改造工程中,承担了绝大部分技改任务。,太钢建设设备安装工程公司,太钢不锈钢系统改造工程中的机械设备安装,机械安装分公司,我QC小组负责本次热连轧磨床安装任务,小组简介,小组名称:机械安
2、装分公司磨床安装QC小组,活动计划,为了确保QC活动顺利进行,我们制定了详细的活动计划:,制表:王继琴 时间:2004.7.5,计划:,实际:,选题理由,太钢(集团)公司要求,太钢建设公司质量方针,用户需求,小组目标,将太钢150万吨不锈钢系统改造工程建设成为无与伦比的精品工程,构筑顾客需要的企业提供顾客需要的产品保证顾客需要的质量造就建设公司的辉煌,高质高效地完成本次磨床安装任务,争创太钢“质量信得过班组”三连冠,确保热连轧厂磨床安装精度,调查一:2004年7月15-20日,我们对曾经安装过的5台(不锈冷轧2台、热连轧3台)磨床安装精度进行统计:共查380点,不合格26点,合格率只有93.1
3、6%,不合格点数分布见排列图:制图:池海涛 时间:2004.7.20结论:影响磨床精度合格率的主要因素为:磨头床身的水平度、磨头床身的直线度、磨头床身与工件床身的平行度、工件床身的上拱度,现状调查,调查二:国内冶金行业与磨床相近设备安装的标准与德国瓦德里希.西根公司提供的磨床技术要求对比见柱状图:,现状调查,结论:外方提供的技术要求远比冶标高,以我们目前的操作方 法是很难达到要求的.,单位:mm/m,冶标,外方要求,0.04,0.01,0.06,0.06,现状调查,磨床安装工序如下:基础复测验收 基础预压 分离式整体基础顶升 阻尼件安设楔形垫板、地脚螺栓组装 磨头床身就位粗找 楔形垫板及地脚螺
4、栓灌浆 工件床身就位粗找 垫板及地脚螺栓灌浆 磨头床身精找(纵横向水平度、直线度、中心及标高)工件床身精找(水平度、两床身的平行度、上拱度、中心及标高)辅件安装 二次灌浆 设备单试 联动试车 负荷试车 结论:决定磨床精度主要工序为基础预压与顶升、磨头床身精找、工件床身精找。,调查三:,磨床安装工序如下:基础复测验收 基础预压 分离式整体基础顶升 阻尼件安设楔形垫板、地脚螺栓组装 磨头床身就位粗找 楔形垫板及地脚螺栓灌浆 工件床身就位粗找 垫板及地脚螺栓灌浆 磨头床身精找(纵横向水平度、直线度、中心及标高)工件床身精找(水平度、两床身的平行度、上拱度、中心及标高)辅件安装 二次灌浆 设备单试 联
5、动试车 负荷试车 结论:决定磨床精度主要工序为基础预压与顶升、磨头床身精找、工件床身精找。,磨床安装工序如下:基础复测验收 基础预压 分离式整体基础顶升 阻尼件安设楔形垫板、地脚螺栓组装 磨头床身就位粗找 楔形垫板及地脚螺栓灌浆 工件床身就位粗找 垫板及地脚螺栓灌浆 磨头床身精找(纵横向水平度、直线度、中心及标高)工件床身精找(水平度、两床身的平行度、上拱度、中心及标高)辅件安装 二次灌浆 设备单试 联动试车 负荷试车 结论:决定磨床精度主要工序为基础预压与顶升、磨头床身精找、工件床身精找。,磨床安装工序如下:基础复测验收 基础预压 分离式整体基础顶升 阻尼件安设楔形垫板、地脚螺栓组装 磨头床
6、身就位粗找 楔形垫板及地脚螺栓灌浆 工件床身就位粗找 垫板及地脚螺栓灌浆 磨头床身精找(纵横向水平度、直线度、中心及标高)工件床身精找(水平度、两床身的平行度、上拱度、中心及标高)辅件安装 二次灌浆 设备单试 联动试车 负荷试车 结论:决定磨床精度主要工序为基础预压与顶升、磨头床身精找、工件床身精找。,目标设定及分析:,QC小组活动的目标:确保磨床安装精度,将磨床的安装精度合格率由93.16%提高到98%可行性分析:1、有过多台磨床安装经历;2、外方专家现场亲临指导;3、组里有5名经验丰富、技术精湛的安装钳工;又有我公司在机械专业突出的技术中坚力量做指导;4、小组人员凝聚力强。,93.16%,
7、98%,原因分析,制图:边向安 2004.7.20,要因确认,1、缺少培训:,验证方法:理论与实践相结合 2004年7月23日,对小组成员进行钳工理论知识与实际操作能力考核:钳工理论:平均分:86分 钳工技能:平均分:89分 合格标准:80分,验证人:池海涛 2004、7、23,2、责任心不强:,验证方法:从德、能、勤、绩四个方面对小组成员进行评价 2004年7月24日,对小组成员以上四个方面进行评价打分,每人平均均在87分以上。验证人:王凯,非要因,非要因,要因确认,验证方法:现场测试 测试内容:采用电子水平仪现场模拟测 量某工件的水平度 抽查8人,读数结果:平均值:0.006mm/m 极差
8、:0.001mm/m 结论:均在读数偏差范围内 验证人:宋红刚 时间:2004.7.25,3、读数方法不正确,4、灌浆时未捣实,验证方法:现场分析与实验 由于采用早强微膨胀TG-1灌浆料,流动性好,灌浆时无需用震捣棒捣实,只需用竹棍轻轻拨动即可;取70.7 mm3试块28天后测试抗压强度55P,达到设计要求.验证人:蒋广明 时间:2004.7.26,非要因,非要因,确认方法:调查分析以往磨床 的安装方案 原有方案侧重于施工组织方面,技术方案偏少,一是对磨床的预压与顶升只作了简要说明,没有详细的布置图与操作要点;二是磨床的安装顺序有个别地方不合理,另外对磨床的精找没有详细的阐述.验证人:段建伟
9、蒋广明 边向安 2004、7、27-29,要因确认,5、灌浆时有空气进入:,确认方法:现场验证 磨床底座下设多处排气孔,灌浆料流动性好且从一个方面流入,取试块发现无气孔产生,且抗压强度达到设计要求.验证人:李三军 2004.7.28,6、方案针对性不强:,非要因,要因,要因确认,7、未按方案执行,确认方法:调查以往磨床 方案的执行情况 以往磨床安装均按方案执行,执行率97%。验证人:王继琴2004.7.28-7.30,非要因,8、无测量作业操作规程,确认方法:调查以往5台磨床的测量系统 对以往5台磨床的测量系统进行调查,调查18人,发现有12人对测量方法以及测量仪器如何使用及维护都一知半解(主
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