等离子点火技术现有问题分析及解决措施的研究答辩版.ppt
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1、等离子点火技术现有问题分析及解决措施的研究,论文答辩,负责人:王泽宸指导老师:黄章俊,1.研究背景和意义,我国石油资源极度短缺,2010年,我国石油消费量达到 4.49亿吨,而石油产量仅为2.03亿吨,石油已成为影响我 国能源和经济安全的战略物资。每年电站煤粉锅炉启动点 火、低负荷的稳燃和新机组 调试用油,均在300万吨左右,是我国的用油大户。通过对等离子点火技术目前存在的问题进行调研分析,提出相应的解决措施,旨在为等离子点火技术在电厂锅炉无油点火中的应用提供参考和借鉴。,背景,意义,2.等离子点火技术的简介,等离子点火装置是利用直流电流在介质气压条 件下接触引弧,并在强磁场控制下获得稳定功率
2、 的直流空气等离子体。该等离子体在专门设计的 燃烧器的中心燃烧筒中形成温度超过5000K且温度梯度极大的局部高温区。煤粉颗粒在该局部高温区(即等离子“火核”)受到高温作用,并在10-13秒内迅速释放出挥发物,使煤粉颗粒破裂粉碎,从而迅速燃烧。由于反应是在气相中进行,使混合物组分的粒级发生了变化。因而使煤粉的燃烧速度加快,有助于加速煤粉的燃烧,大大地减少点燃煤粉所需要的引燃能量。同时,等离子体内含有大量化学活性的粒子,如原子(C、H、O)、原子团(OH、H2、O2)、离子(O2-、OH-、H+)和电子等,可加速热化学转换,促进燃料完全燃烧。,2.1等离子点火技术的原理,等离子体,2.2等离子点火
3、装置的构成,等离子点火系统的构成 等离子发生器:产生功率为60130KW的等离子体;电源柜及供电系统:将三相380V整流成直流用于产生等离子体;,图1 等离子发生器原理图,2.2等离子点火装置的构成,燃烧器:与等离子发生器配套使用点燃煤粉;辅助系统:由冷却水、空气的供给系统组成;控制系统:由PLC、CRT、通讯接口和数据总线 构成;,2.3等离子点火装置的基本参数,2.3等离子点火装置的基本参数,等离子点火装置图片讲解,3.等离子点火装置的优点,1、采用等离子技术,使空气和燃料发生了裂解,提高了反应物的活化度,增加了火焰的传播速度,可使燃烧过程特征时间下降。2、燃烧过程中产生的NOx、CO及灰
4、渣含量大为降低,减少了环境污染。3、电厂采用单一燃料后,减少了油品的运输和储存环节,并改善了电厂的环境,社会环保效益十分显著。4、等离子技术可以在很大程度上提高点火的可靠性及燃烧的稳定性。5、克服了以往重油系统经常出现的雾化喷嘴堵塞等系统维护、检修所带来的巨大工作量,具有很好的安全效益。,等离子 点火 的优点,4.等离子点火存在的问题,1、煤种适应性较差的问题2、阴极使用寿短的问题3、机组启动速率过快的问题4、飞灰在尾部烟道自燃的问题5、等离子燃烧器结焦的问题6、控制逻辑的问题7、等离子冷态启动点火初期煤粉燃尽率低的问题,七大问题,4.1煤种适应性较差的问题,现有等离子点火装置对煤种的适应性较
5、差。特别是对于挥发分较低的贫煤和劣质煤,遇到的问题更多。已有实践经验表明,实际运行时煤质收到基挥发分达到20%以上才能确保现有等离子点火装置的点燃成功率。因此,在当前火电厂煤种来源多样和煤质多变的情况下,等离子点火装置的煤种适应性问题越来越突出。,4.2等离子点火器阴极使用寿命短,通过调研实习可知,现有等离子点火器阴极头的使用寿命最长不超过100小时。通常,等离子点火器运行5070小时后就需要更换阴极头,但5070小时对于新机组调试而言是不够的。同时,等离子点火器的阴极使用寿命和等离子的电流、电压、冷却水压力、载体风压力等运行参数密切相关。如果等离子点火器的运行参数调整不当,阴极使用寿命甚至比
6、50个小时还要短,具体见图2图3。,等离子点火装置阴极头,未经使用的阴极头,其上方表面光滑,使用过的阴极头其上表面中间有圆洞,是由于高温的电弧将其表面融化而成的。,阴极头上表面图案为螺旋状,是由于风压和风速没有控制好所形成的。,4.3机组启动速率过快,为了达到节油的目的,等离子点火机组必须在冷炉启动时就投入制粉系统。但是磨煤机存在一个最低运行负荷,否则会对设备造成较大损害,尤其是中速磨煤机,当给煤量低于一定值时,其振动及磨损将急剧增大。在机组冷启动时,如果投入大量煤粉进行燃烧,将使锅炉受热面升温过快;同时,烟温升温过快会造成低温受热面的空气预热器受热不均匀而造成变形,致使回转式空预器剧烈振动,
7、严重时甚至会导致空预器转子卡塞。因此,等离子点火机组普遍存在启动速率过快的问题。,4.4飞灰在尾部烟道自燃的问题,虽然等离子点火产生的局部温度很高,但是锅炉整体热强度不够,局部会造成煤粉未完全燃烧,飞灰中可燃物的质量分数一般可达30%40%。在整套起动空负荷试运阶段,由于过早地投入电除尘器,未燃尽灰输送到灰库后造成含碳量高的飞灰堆积在灰库中。灰库的气化风温度在100以上,可能引起烟道尾部再燃或除灰设备燃烧等事故。,4.5等离子燃烧器结焦,等离子燃烧器是在燃烧器内将煤粉逐级点燃煤粉,在燃烧器内会形成一个高温区,如果燃烧器壁面附近的温度超过所燃煤的流化温度就容易引起燃烧器结焦。等离子结焦是在燃烧器
8、一次室内,部位在浓一次风入口正对一次室侧壁上,结焦引起一次室通流截面的面积减小,不仅影响一次风流速而且会改变一次风的出口方向,当锅炉燃用挥发分较高的结焦煤种时,结焦现象更明显 这种现象主要是由于二次风量过大,排挤了一次风,使得一次风风速有所降低,从而使燃烧器一次室煤粉量偏大,室温偏高引起结焦。,4.6控制逻辑的问题,(1)手动启弧逻辑:等离子点火装置使用过程中,最常见的问题是等离子断弧。发生断弧的原因主要有:燃烧器内结焦堵塞等离子发生器,载体风压过低,辅助系统故障等。有些等离子点火装置的逻辑只有在“等离子模式”才允许等离子启弧。(2)磨煤机出口门控制逻辑:制粉系统原有的每台磨煤机四个出口门是接
9、收同一个指令进行同时开关控制,运行经验表明,单个等离子点火装置在运行过程中灭弧的情况是比较常见的,而两个等离子点火装置同时灭弧情况很少出现,对于灭弧情况的处理,多数等离子厂家设计的逻辑是:等离子单角灭弧时,便投入相应角油枪,但往往油枪很难将单角煤粉点燃。(3)火焰检测问题:等离子点火过程中,由于给煤量比较少,又不能完全燃尽,故煤火焰检测器很难检测到稳定火焰,同时,在吹管期间火检模拟量信号变化范围在30%70%之间,如果作为全火焰丧失的检测信号显然是不可靠,在吹管期间,经常出现火检信号失去而跳磨煤机,导致锅炉主燃跳闸(MFT)现象。,4.7等离子冷态启动点火初期煤粉燃尽率低,等离子点火只是把煤粉
10、中的挥发分迅速电离出来并点燃,进而引燃部分煤粉,而固定碳的完全燃烧取决于炉膛温度水平。在点火初始阶段,由于炉温较低,煤粉不能完全燃烧。磨煤机刚启动时,为满足锅炉升温、升压速率的限制及保护再热器,炉膛烟温控制的比较低,初始给煤量比较低,因此煤粉浓度低,着火情况不够理想。为了防止飞灰可燃物浓度高造成的锅炉尾部烟道再燃或预热器、除灰设备着火等重大事故,须尽可能提高等离子点火初期煤粉燃尽率。,5 等离子点火技术问题的解决措施,1、煤种适应性较差的解决措施2、等离子点火器阴极使用寿短的解决措施3、机组启动速率过快的解决措施4、飞灰在尾部烟道自燃的解决措施5、等离子燃烧器结焦的解决措施6、控制逻辑的解决措
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