电厂二期2×135MW、三期2×330MW机组烟气脱硫工程的运行管理经验.doc
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1、文章摘要:本文介绍了江阴夏港电厂二期2135MW、三期2330MW机组烟气脱硫工程的总体设计、施 工安装和设备特点,并重点介绍了烟气脱硫工程的实际运行情况。实践证明,本工程脱硫效率稳定达到95%以上,硫比不大于1.03,脱硫设备的国产化率达 95%以上,运行保证率不低于95%。正文:1、脱硫工程概述 江 阴苏龙发电有限公司(夏港电厂)位于江苏省江阴市夏港镇,现拥有6台燃煤发电机组,其中,二期工程2135MW发电机组于2003年建成并投入商业运 行,三期工程2330MW发电机组于2005年建成并投入商业运行。二期、三期烟气脱硫工程均与主体工程同步建设投产。脱 硫工程通过招标确定由北京国电龙源环保
2、工程有限公司实行项目EPC总承包。装置属于具有自主知识产权的“龙源湿法烟气脱硫集成技术”,大部分设备、材料采 用国产设备和材料,关键设备进口,并由龙源环保公司负责完成整个脱硫工程的设计,设备采购、建筑安装施工、系统调试和工程管理、技术服务和培训等全部工 作。项目采取交钥匙工程的承建形式。二期脱硫工程于2002年4月签订合同,2002年6月施工设计,2002年7月制桩,2002年9月开挖,2003年7月开始试运,2003年10月30日完成168h试运移交生产。三期脱硫工程于2003年7月签订合同,开始施工设计,2003年12月开工建设,#5、#6炉烟气脱硫装置分别于2004年12月22日和200
3、5年8月22日完成168h试运移交生产。烟气脱硫(FGD)装置的运行大幅度降低了SO2的排放量,而且还脱除烟气中的粉尘、HCl、HF和SO3等有害组分,使江阴地区的大气环境质量得到了明显的改善。2、脱硫工程的设计特点2.1 主要设计、运行技术参数(见表1)2.2脱硫工艺及系统简述2.2.1 脱硫工艺二期、三期FGD装置均采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,主要流程包括:吸收塔系统、烟气系统、石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统以及电气和自动控制系统。锅炉引风机出口来原烟气经过增压风机升压进入烟气换热器(GGH),经降温后进入吸收塔。烟气中的SO2在 吸收塔内与石灰石浆液吸收剂反应被除去。从吸收塔出来
4、的清洁烟气再进入GGH升温到80后,经烟囱排入大气。当FGD装置发生故障停运时,旁路挡板门打 开,FGD装置进出口挡板门关闭,烟气从旁路烟道进入烟囱直接排入大气,二期、三期烟气脱硫工程主要设计运行技术参数详见表1。表1二期、三期烟气脱硫工程主要设计、运行技术参数项目二期烟气脱硫工程三期烟气脱硫工程脱硫装置进口标准烟气量标准状态,干态2462367 Nm3/h标准状态,湿态2506302 Nm3/h标准状态,干态21110731 Nm3/h标准状态,湿态21216275 Nm3/h脱硫装置进口含尘浓度300 mg/ Nm3300 mg/ Nm3脱硫装置出口含尘浓度50 mg/Nm362.4 mg
5、/Nm3脱硫装置进口SO2浓度(干)2786 mg/Nm33129.3 mg/Nm3脱硫装置出口SO2浓度(干)115 mg/Nm3155.9 mg/Nm3脱硫装置出口烟气温度8075脱硫效率设计参数 95%实际运行值9698%设计参数 95%实际运行值9698%脱硫石膏含水率设计参数 13%实际运行值10%13%设计参数 13%实际运行值10%13%2.3 主要设计特点本工程设计中以达到三个95%为目标:脱硫效率95%,设备国产化率95%,装置的可利用率95%。特别是二期烟气脱硫工程为国家科技部“十五”863计划大型燃煤电站锅炉烟气脱硫技术及设备工程化课题的依托工程,整体设计以实现烟气脱硫国
6、产化作为硬指标。2.3.1 烟气系统二期脱硫工程烟气来自#3和#4炉引风机出口,三期脱硫工程对#5、#6炉分别设置烟气系统。在 锅炉引风机出口与烟囱之间的烟道上各设置一台旁路挡板门,当FGD装置运行时,烟道旁路挡板门关闭,FGD装置进出口挡板门打开,烟气引入FGD系统。烟 气经过脱硫增压风机汇合进入烟气换热器,经降温后进入吸收塔。从吸收塔出来的清洁烟气再进入烟气换热器升温到80后,排入#3炉水平烟道烟囱入口处,经 烟囱排入大气。当FGD装置停运时,旁路挡板门打开,增压风机进出口挡板门关闭,烟气从烟道进入烟囱直接排入大气。单台锅炉停运时,关闭对应增压风机进出 口门,系统保持运行。为克服FGD装置
7、烟气系统设备、烟道阻力,在FGD上游热端对应每台炉设置一台轴流式静叶可调增压风机。为防止净烟气在排放过程中结露,同时也增加净烟气排入烟囱后的抬升高度,在吸收塔后设置回转式烟气换热器(GGH)。2.3.2 SO2吸收系统二期#3和#4炉共设置1座吸收塔,三期#5、#6炉分别设有单独的吸收塔。每座吸收塔配置4台浆液循环泵、2台氧化风机,并布置有两级除雾器和4层喷淋系统。吸收塔壳体材料均采用碳钢衬玻璃鳞片。烟气从吸收塔下侧进入与吸收浆液逆流接触,在塔内进行吸收反应,对落入吸收塔浆池的反应物再进行氧化反应,得到脱硫副产品二水石膏。经吸收剂洗涤脱硫后的清洁烟气,通过除雾器除去雾滴后进入烟气换热器升温。为
8、充分、迅速氧化吸收塔浆池内的亚硫酸钙,设置氧化空气系统。考虑检修后脱硫系统快速启动,设置容积为一台吸收塔全浆液容量的事故浆罐,保留一定数量的石膏晶体颗粒,为吸收塔启动后石膏晶体的生长提供晶核。2.3.3 吸收剂制备系统全 厂吸收剂制备系统分两列布置。二期吸收剂制备系统为4台135MW机组脱硫的共用系统,设计工况下4台炉同时脱硫时,石灰石最大耗量约为12t/h。三期 2330MW脱硫装置共用第二列吸收剂制备系统,设计工况下2台炉同时脱硫时,石灰石最大耗量约为11.42t/h。吸收剂制备系统由石灰石破碎系统、球磨机制粉系统、石灰石浆液箱调浆系统组成。2.3.4 脱硫石膏处理系统吸收塔排出浆液由石膏
9、(CaSO42H2O),盐类混合物(MgSO4,CaCl2 ),石灰石(CaCO3),氟化钙(CaF2)和灰粒组成。二期脱硫工程的石膏脱水系统为4台135MW机组脱硫共用,设有1台石膏水力旋流器,预留1台的位置(为#1和 #2炉的脱硫装置用),设2台真空皮带脱水机(为#1和 #2炉的脱硫装置共用),每台出力按4台炉脱硫时75%的石膏量配置。三期脱硫工程单独设置1套石膏脱水系统,设有2台旋流器,以及2台真空皮带脱水机,每台出力按两台炉脱硫时75%的石膏量配置,约为15t/h。脱水后的石膏含水率13%,石膏的纯度90%,脱水后的石膏直接落入石膏堆场,然后用装载车装车后运走。真空皮带脱水机的过滤水经
10、过滤水泵返回制浆系统供制浆用。2.3.5 工艺水、废水系统本工程工艺水为电厂工业水。二、三期工艺水系统各设有一个工艺水箱和三台工艺水泵(一运二备)。工艺水经工艺水泵输送至各工艺水用户。全厂脱硫工程共用一套脱硫废水处理装置,处理容量12t/h。采用Ca(OH)2对脱硫废水进行碱化处理,通过控制pH值,使部分重金属形成氢氧化物沉淀。加入有机硫化物,沉淀重金属。在通过添加絮凝剂,使固体沉淀物絮凝,经过澄清池将固形物分离出来。采用箱式压滤机将分离出来的氢氧化物泥浆脱水,废水处理达标后作为锅炉冲渣系统补充水。3、脱硫工程的设备特点二期脱硫工程设备国产化率为95.4%(按价格比计算),三期脱硫工程设备国产
11、化率为95.5%(按价格比计算),均达到了较高的国产化程度。二、三期采用的GGH、增压风机、氧化风机、脱水机、浆液循环泵、烟气挡板、磨机、真空皮带机、烟气系统防腐等设备材料均由国内生产制造,经工程实践检验完全达到或超过了国外同类产品的性能和质量,完全满足运行要求。自二、三期FGD装置投运以来,各主要设备运行状况良好,基本未出现因设备故障造成脱硫系统停运的现象。4、脱硫工程的运行情况4.1 试运行情况二 期脱硫工程于2003年7月22日成立了启动试运指挥部,启动试运指挥部下设验收检查组、生产准备组、综合组、单体试运组、分系统试运组、整套启动试运 组,并从成立之日起开始工作。按计划完成了DCS系统
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