隧道工程概论课程论文.doc
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1、研 究 生 课 程 论 文(2010 -2011 学年第 1学期)隧道工程课程论文研究生:XXX提交日期: 2010年 12 月 29 日 研究生签名:学 号学 院土木与交通学院课程编号S0813083课程名称隧道工程学位类别硕士任课教师教师评语: 成绩评定: 分 任课教师签名: 年 月 日隧道工程课程论文Xxx摘要 :广州地铁二号线、广州地铁三号线、广州地铁五号线、广佛线的地质条件与施工方法的调研与探讨,对一些新工艺在施工过程中的应用,对一些新的地铁措施的改进,不同地质采用不同的施工工艺,对施工的处理等,在广州地铁三号线北延段的事故调查。关键词:盾构; 屏蔽门; 地质; 施工一、广州地铁二号
2、线工程调研1. 工程概况二号线首通段(三元里晓港)于2002年12月29日开始试运营。二号线目前运营的站点分别为广州南站、石壁站、会江站、南浦站、洛溪站、南洲站、东晓南路站、江泰路站、昌岗站、江南西站、市二宫站、海珠广场站、公园前站、纪念堂站、越秀公园站、广州火车站站、三元里站、飞翔公园站、白云公园站、白云文化广场站、萧岗站、江夏站、黄边站、嘉禾望岗站,全长32公里。而老2号线晓港至万胜围区间的线路已经在拆解后归入8号线。广州地铁二号线的地质条件极为复杂,地铁工程建设难度大。广州地铁在取得一号线的成功经验的基础上,针对复合地层盾构施工和均质单一软土地层中盾构施工的差异,在盾构机的适应性上下功夫
3、,明确提出富水复合地层开挖面稳定的控制方法和开挖花岗岩、红层、变质岩的破岩机理;提出改进刀具结构和布局,提高刀盘转速,改进螺旋输送机的结构型式,强调盾构机的姿态的及时控制手段,注重激光导向技术和同步注浆技术的应用。通过指导承包商进行适应于广州地区复合地层的盾构机选型,首次以盾构工法成功穿越珠江,成功穿越广州火车站正常运营的车站股道群,成功穿越客村立交桥桩基础等复杂地段,还创造了当时国内盾构日掘进30米的最好成绩。在盾构隧道的设计中,突破传统思路,把管片宽度从一号线的1.2米改进为1.5米,开创了国内地铁首次使用1.5米宽管片的先例。应用1.5米的宽管片,不仅使盾构隧道减少了环向接缝,减少了接缝
4、止水材料和连接螺栓的使用量,降低了接缝渗漏水的几率,提高隧道防水质量,还减少盾构机施工过程中的拼装时间,有效提高了盾构隧道的施工速度,并进一步提高了地铁隧道工程的质量。2. 在二号线的建设过程中开创了很多第一2.1. 第一个地铁屏蔽门屏蔽门是安装在站台边缘, 将站台和轨道隔离以提供安全屏障的系统。广州地铁二号线在我国内地首次使用屏蔽门。这个系统的技术已超过香港、巴黎和伦敦等地铁的水平, 属于目前世界上最先进的第三代屏蔽门系统。经过样机性能鉴定, 屏蔽门主要载荷试验、寿命试验、电磁兼容性试验、系统功能试验的各项指标均符合技术要求。2004 年11 月12 日, 广州地铁公司申请的地铁屏蔽门专利正
5、式获得国家知识产权局授予实用新型专利权。设置屏蔽门主要目的之一是保证乘客安全, 防止乘客因客流拥挤等原因跌落或故意跳入轨道而发生危险。从2002 年12月29 日开通试运营以来, 广州地铁二号线没有发生一起乘客落轨的安全事故。屏蔽门的另一个作用是减少了站台区与轨道区之间冷热气流的交换, 防止站台空调流失以降低能耗。据估计,此举可节约空调通风系统20% 的电能。此外, 屏蔽门还能减少隧道带来的灰尘、列车运行的噪声和活塞风对站台的影响, 改善站台环境。广州地铁二号线站台每侧有滑动门60 个, 固定门56 个, 应急门4 个, 端门2 个。当列车到达站台停车后, 滑动门与列车门对齐并开启, 上下乘客
6、完毕, 两对门关闭, 列车离站。在两对滑动门之间是不能打开的固定门。应急门是当列车进站的停车误差超过了设计值而列车又刚好不能再调整位置时的疏散通道。端门在站台两端, 与上述三种门垂直接壤, 供站务人员进出站台公共区与非公共区, 紧急情况下也可作乘客疏散通道。看上去普普通通的屏蔽门其实包含了很高的科技。屏蔽门系统采取密封措施以防止两侧气流交换量过大, 正常情况下不会出现明显的气流束。系统全年运行, 可靠性至关重要。二号线首期工程屏蔽门平均无故障次数( 所有单元动作总次数除以故障次数) 为60 万次。大约每天全线共1020 个屏蔽门单元只会有一个故障。屏蔽门有三个来源的荷载: 隧道通风系统造成的屏
7、蔽门两侧静态压差, 列车进出站时产生的活塞风负载, 乘客对门的冲击力及挤压力等。所以, 屏蔽门系统的结构都要承受着多重负载而不出现破裂等意外。屏蔽门控制系统采用总线型局域网,可保证任何一个结点发生故障都不会影响其它结点运行, 并可进行全程控制、运行参数修改、声光报警。此外还设有手动开门装置, 非常时刻站务人员可用专用钥匙, 乘客可用应急把手将屏蔽门打开。滑动门在关门阶段经过加速、速度保持、减速、低速保持、制动五个阶段。只要是夹到比5 号电池粗的东西, 滑动门就会自动弹开, 保证乘客安全2.2. 第一枚代币式单程票在以往的城市轨道交通中, 自动售检票系统是使用磁票的。由于磁票的信息读写过程是接触
8、式的, 造成了设备结构复杂, 机械精度要求高, 维护工作量大等缺点。磁票平均使用寿命仅为200300 次, 而且数据信息容易受外界磁性材料的干扰。广州地铁在规划二号线自动检售票系统( AFC) 时, 对磁票和IC 卡系统作了充分评估, 决定采用非接触式IC 卡作为车票媒体。非接触式IC 卡可读写5 万次, 数据保存周期为510 年。卡容量大, 可以拓展其它的用途; 而且有密钥保护, 保存的数据更安全。为满足广州地铁二号线计程计时票价制、全封闭式票务管理方式和对全线车票、票务收益、客流统计等实现自动化管理的要求, 采用集中控制、统一票务管理的模式; 有中央、车站、AFC终端三级控制运行功能。其中
9、线路中央计算机系统实现对车站计算机以及车站级设备的监控、系统运作、票务收益和客流统计, 并实现本线路自动售检票系统数据的采集、统计及管理功能。车站计算机负责对车站客流监视、车站设备监控以及设备故、客流和车票收益统计等工作。车站级设备则包括自动售票机、票房售票机、验票机、手持式验票机、闸机等。AFC 系统使用的车票包括地铁专用车票( 包括单程票) 和羊城通。单程票为代币式的非接触式IC 卡, 这是世界上第一枚代币式地铁单程票。可以长期重复使用, 减少投资; 与普通卡可以被同一种读卡器读写, 降低了系统复杂度; 采用后使闸机结构简化、易于维护, 价格低; 便于管理, 安全性高。单程票直径3 厘米,
10、厚2.1 毫米, 仅重1.5 克, 用耐磨材料封装, 正面图案为广州地铁专用标志图形。广州地铁二号线AFC 系统设计兼容公交“一卡通”, 即羊城通。由于羊城通系统采用了与地铁非接触式IC卡不同的技术标准和安全密钥体系, 为了解决与羊城通的兼容问题, 广州地铁在AFC 系统中率先使用了多技术标准的IC 卡读写器, 在一个系统中使用多IC 卡密钥系统, 能够兼容IC 卡以及羊城通密钥系统, 调节了地铁票卡读写器的谐振频率, 并在保持电磁兼容性不变的前提下, 适当增加读写器的发射功率, 使系统兼容性大大增加。二号线AFC 设备采用多项人性化和人体工程学设计, 例如自动售票机采用的触摸屏设计及投币口和
11、取票口的高度设计、闸机读卡器向乘客方向倾斜和剪式扇门的设计等。2.3. 二号线的其他“第一”广州地铁二号线在国内地铁率先采用集中供冷。在国内以前的地铁中, 都是每个车站设立一个独立的空调系统。而广州地铁二号线仅设立北部、海珠广场、鹭江和赤沙4 个冷站, 统一向15 个车站( 三元里站另设) 供冷。与传统方法相比, 集中供冷系统不必在每个车站都设立冷却塔, 减小了对周围环境及居民的影响, 利于城市规划; 节约能源, 靠近珠江的海珠广场冷站直接利用珠江水做冷却水, 大大降低了成本; 制冷设备集中于冷站内, 通过不同的设备组合及自动控制, 设备互为备用, 提高了运营效率, 同时也便于维护管理; 机组
12、及配套设备切换、冷负荷改变、模式改变等都可通过车站设备监控系统实时监控, 提高自动化程度。广州地铁二号线还有两项创新成果体现了强烈的“环境友好”概念, 这就是“复合地层盾构施工技术”和“轨道减振综合技术”。广州素以地质条件复杂而被称为“地质博物馆”, 采用盾构法施工难度和风险极大。而当时国内外对复合地层的盾构施工在技术上还是空白。为贯彻落实市委市政府“少占地、少拆迁、少扰民”的指示, 地铁还是选择了掘进速度快、主要在地下施工的盾构法。轨道减振技术的应用, 则着眼于降低列车运行的振动, 减少城市环境的噪音污染。这两项技术体现出一种强烈的环保意识。广州地铁二号线地下区段采用刚性接触网供电方式, 填
13、补了国内空白。它具有结构简单、安全可靠、占用空间小、受力条件好、维修工作量小、弓网受流特性好等优点。维修人员可比传统柔性接触网减少一半以上, 每年维修费用仅为柔性网的1/9, 由于成功进行国产化, 造价比进口同类刚性接触网节省60%。二号线列车是第一列国产A 型列车。它采用了世界上较先进的电动车门, 采用微处理器控制, 电动机驱动。具有障碍物探测功能, 当车门夹到物体后会自动弹开一段距离, 以供人或物离开。每节列车设有空调机组, 具有制冷、通风和紧急通风等功能。在车顶空调单元及客室内都分布有温度传感器, 用以实时检测客室内的温度, 根据室内外温差自动调节, 让乘客始终保持舒适。3. 冻结法在广
14、州地铁二号线暗挖隧道中的应用广州地铁二号线海珠广场站至公园前站区间隧道, 在开挖至起义路广东贸易中心正门前附近时, 开挖掌子面突然涌出大股水和黑淤泥, 同时拱顶出现掉块, 地面上广东贸易中心门前出现深4.5m 直径8.2m 的地表塌陷。在广东贸易中心大楼首层地面发现约3 5mm 的裂缝, 大楼出现最大沉降约15mm。事故发生后, 采取了紧急的抢险措施: 全面封闭掌子面、在洞内实施注浆、加设格栅钢架加强支护、地面采取深孔注浆、用砼封闭地面坍穴等措施, 控制了险情, 确保了隧道的安全。根据地质勘察资料, 在发生塌陷地段, 隧道全部位于全风化页岩及残积硬塑粉质粘土层中, 拱顶以上地质情况为( 自下而
15、上) : 0 5.2m 为残积硬塑粉质粘土层、4.6 11.1m 为海陆交互相砂层、10.917.2m 为海陆交互淤泥层、16.5 19m 为杂填土层,地下水丰富, 与珠江连通。在这种地质条件下进行隧道施工, 拱顶不透水覆盖层较薄弱, 强度低, 很容易被地下水压力击穿, 形成渗流通道, 造成隧道涌水涌泥、地表沉陷等情况。而且隧道开挖边线距广东贸易中心裙楼的桩基础最近仅5m, 该桩基础为1958年施工的锤击灌注摩擦桩, 桩基中没有配筋, 桩长仅为14m 左右, 桩底距隧道拱顶仅3.0m, 继续进行隧道施工, 很容易引起基础移位变形, 影响大楼安全。根据工程地质条件和现场情况, 分别提出了几种对前
16、进方向的不良地层进行加固的方案: 定喷加固方案、搅拌桩帷幕加固方案、帷幕注浆加固方案、搅拌桩+ 钢管+ 旋喷桩联合加固方案、地表冻结加固等方案。最后, 综合各方案的优劣对比, 为确保隧道施工安全通过和保证地面建筑物的安全, 确定采用地表冻结加固地层的方案。实施冻结后的隧道施工,2000 年1 月27 日开始至2 月28 日, 完成第一期118 个冻结孔的钻孔, 开始第一期地段的冻结, 同时进行第二期的钻孔。在冻结期监测发现, 冻结区域内出现了不同程度的冻涨, 最大达8.25mm/ 13 天, 并且随冻结的进一步进行, 冻涨呈加速趋势。3 月24 日, 已冻结24天, 测温结果显示: 地下18m
17、 处, 温度- 8.6 , 地下20m 处, 温度- 0.8 , 冻结壁已初步形成。3 月28日, 测温地下20m 处已降至- 6.3 , 虽然没达到-8 的设计温度, 但经过论证认为目前的冻结壁已具有足够的强度, 可以进行隧道开挖 。2001 年3 月29 日, 开始开挖原封闭的隧道掌子面。掌子面打开, 情况一切正常, 揭露围岩属硬塑粘土之间夹有砂层, 基本无水, 触手有冰冻感, 量测其中温度为- 6 左右, 在冻结状态下稳定性良好, 但随温度升高, 局部有掉块现象。开挖以每0.5m/ 进尺进行, 情况良好, 隧道向前掘进, 冻土随冰冻时间越长强度越高, 人工开挖困难, 经研究同意进行光面微
18、差爆破开挖, 并改为1.0m/ 进尺。冻土层上喷射混凝土质量的问题。在开挖中经现场观察发现, 虽然冻土开挖时都在- 6 - 8 左右, 但在开挖至架设好格栅钢架后, 土体温度普遍升高至正温以上, 喷射混凝土可以按正常配比操作, 取样检验均符合要求。水平旋喷搅拌技术在广州地铁二号线工程中的应用,随着城市轨道交通的发展, 修建地铁越来越多, 施工难度也越来越大。正在修建的广州地铁二号线新 磨区间下穿华南路暗挖段要通过饱和淤泥质土、粉细砂地层, 上部为宽60 m 的华南快速干线广州通向番禺、深圳、珠海的主干线。隧道穿越饱和粉细沙层, 是隧道建设中重大难题之一。在如此复杂的地层中开
19、挖隧道极易发生涌水、涌沙, 造成地表下沉直接危及华南路的行车安全。这种现象在国内尚属首次, 可借鉴的经验不多。为此, 我们结合本段的水文地质和工程地质条件, 经过方案比选, 采用水平旋喷搅拌技术, 解决了工程难题, 现左右线已顺利贯通。由于隧道在粉砂层及粗砂层中穿过, 同时该地区地下水丰富, 采用矿山法暗挖施工方案时, 首先要解决好地下水问题, 绝对不能在开挖过程中出现严重漏水, 发生流砂、涌砂现象。故采用水平旋喷搅拌桩方案加固地层、在隧道开挖周边施做止水帷幕壳体。采用周边全封闭形式水平旋喷搅拌桩( 两排500, 间距350 mm, 咬合150 mm) 超前预支护, 通过环向桩间咬合搭接, 可
20、有效的形成帷幕止水, 防止涌水流砂事故的发生。提高钻孔精度, 实现长水平旋喷搅拌预支护施工。利用水平钻孔高压旋喷在隧道上方形成拱棚, 要求相邻的旋喷固接体棚相互搭接, 所搭接圆周交点是拱棚的预定最小厚度。要使旋喷固接体最终端搭接能达到拱棚的预定最小厚度, 就要求钻孔满足一定的精度要求。为保证长达41 m 水平旋喷搅拌桩的精度要求, 用水平尺和垂球定位其入围岩角度; 利用全站仪定出隧道中心线, 确定其水平旋喷搅拌桩的走向; 在钻杆上加上导向管, 保证其水平钻进。在施工中加强量测, 确保不损害地下构筑物并及时掌握钻孔精度和及时纠偏。采取有效工程措施防止水平旋喷搅拌过程中的地面隆起。地面隆起与沉降一
21、样, 危及地下管网的安全及地面交通的安全。水平旋喷搅拌过程中的地面隆起是由于孔内形成静压所致,地面隆起与覆土深度及孔内静压有关。施工中, 可通过观察孔内的冒浆情况, 采用抽杆打通孔壁冒浆通道, 防止孔内静压形成, 或使孔内静压限制在允许范围内, 达到防止地面隆起的目的。同时加强地表沉降观测, 准确掌握其沉降情况。旋喷搅拌效果的检查,从开挖情况来看, 旋喷搅拌效果较好, 饱和砂层得到了加固,饱和水被成功地封堵, 几乎没有渗漏水, 效果归结3 方面。封堵水效果好。经开挖后观察, 掌子面都比较干燥, 没有渗漏水, 暴露时间长也不会有大的渗漏, 但为了确保公路的安全, 开挖后应及时安装格栅, 并尽早喷
22、砼封闭。加固砂层效果好。在饱和砂层采用高压旋喷技术, 能使浆液充分扩散, 挤压密实胶结牢固, 并截断流水的通道, 防止水渗入洞内。这说明高压旋喷技术有效地加固了地层, 提高了围岩的稳定性, 使整个暗挖段的地表沉降量控制在安全行车的范围。补充旋喷。及时对达不到理想状态的地段重新进行旋喷搅拌施工, 保证止水效果和控制地面沉降二、广州地铁三号线工程调研1. 工程概况三号线总长达67.25公里,是广州地铁目前线网中最长的地铁线路。2007年底,地铁三号线实现全自动驾驶。现时,三号线的Y字形线路分别为:番禺广场站天河客运站,行车间隔保持在目前的3分半钟;体育西路站机场南站,行车间隔为7分半钟。主线由天河
23、客运站至番禺广场,设车站16座。分别是:天河客运站、五山站、华师站、岗顶站、石牌桥站、体育西路站、珠江新城站、赤岗塔站、客村站、大塘站、沥滘站、厦滘站、大石站、汉溪长隆站、市桥站、番禺广场站。三号线按远期规划,还将在南面到达番禺广场后将折向东,穿过广州新城后直达海鸥岛,届时全线将达84公里,为广州地铁中最长的线路。广州地铁三号线支线北延段,即:燕塘站至机场南站,已于2010年10月30日开通试运营。由体育西路至机场南站,设12座车站。分别是:体育西路站、林和西站、广州东站、燕塘站、梅花园站、京溪南方医院站、同和站、永泰站、白云大道北站、嘉禾望岗站、龙归站、人和站、高增站、机场南站及机场北站(其
24、中高增站暂不开放,机场北站于2012年与新航站楼同时投入使用。)南北走向的三号线,地质属于南北硬、中间软状况,沿线地质条件异常复杂,须穿越瘦狗岭、礼村、市桥等多个断裂带,以及花岗岩残积层、断层破碎带、淤泥、砂层等地层。线路要穿越广州东站、中信广场、天河电脑城等诸多大型建筑物,市区内隧道上方市政管网复杂,地面道路交通繁忙,对隧道施工变形控制和文明施工要求极高。三号线施工过程中遇到的恶劣地质条件超过一、二号线的总和,被国内外地铁界称为历史罕见。三号线历遍4类地层 , 遭遇各类不良地质 全线地质条件复杂,给工程实施带来极大困难。三号线北延段沿线通过了广州市主要的四大类地层:砂岩地层、灰岩地层、花岗岩
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