燕山水库竣工验收技术鉴定金属结构091125.doc
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1、河南省燕山水库竣工验收技术鉴定报告水利部水利水电规划设计总院-金属结构专业编写:王英人二九年十二月10 金属结构10.1 金属结构工程总体概况和工作范围本工程的金属结构设备主要分布在泄洪(导流)洞、输水洞、溢洪道和电站尾水系统。共有闸门(栅)18扇、门(栅)槽埋件26套、各类启闭设备18台套。金属结构总工程量约1300t(未计钢管部分重量)。所有金属结构设备的布置和设计均按现行设计规范有关规定进行。闸门(栅)及其埋件主要采用Q345和Q235钢材制造,由河南省水利勘测设计研究有限公司负责设计。金属结构设备的制造和安装均通过国内招标方式分别确定其承包单位。由河南科光工程建设监理有限公司燕山水库项
2、目监理部负责对所有金属结构设备的制造、驻厂监造、安装、质量控制及检查验收进行全面监理。本次金属结构的技术鉴定工作包括上述部位的所有金属结构设备设计的范围,详见表10.1。表10-1 金属结构工程设备表基 本 资 料每 扇 闸 门启 闭 机闸门名称孔口尺寸(宽高)m设计水头(m)孔口数量闸门扇数门槽尺寸(宽深)(mm)操作方式总水压力(kN)支承型式吊点数量闸门单重(t)埋件单重(t)数量型式容量-扬程(kN)- (m)单重(t)溢洪道检修闸门15(31.5)4611300500静水启闭736滑块双吊点8.26.41电动葫芦2125-2418弧形工作门1511.811.566动水启闭14480圆
3、柱铰双吊点11096液压启闭机21600-6.8输水洞拦污栅3.57411500250静水启闭悬臂轮单吊点651固定卷扬机200-104事故检修门3.53.526111010700动闭静启3136简支轮单吊点20121固定卷扬机400-3015弧形工作闸门3.53.54511动水启闭4710圆柱铰单吊点1821液压启闭机500/250-420节制闸检修门2.33.53.221410300动闭静启118悬臂轮单吊点3.41.61电动葫芦100-121.8节制闸工作门2.33.04.622410300动水启闭225悬臂轮单吊点2.31.82固定卷扬机100-102退水闸检修门3.54.74.328
4、11410300动闭静启324悬臂轮单吊点421固定卷扬机100-102退水闸工作门3.54.74.32811410300动水启闭324悬臂轮单吊点421固定卷扬机100-102泄洪洞事故检修闸门662511810500动闭静启7819简支轮双吊点40151固定卷扬机2500-3530弧形工作闸门64.52511动水启闭8780圆柱铰双吊点425.31液压启闭机2-500/100-6.6电站尾水闸门2.861.2215.82231350250静水启闭322悬臂轮双吊点311电动葫芦2x20-120.810.2 金属结构工程设计、制造、安装及调试的依据 本工程金属结构设计、制造溢洪道闸门及启闭机
5、溢洪道布置在大坝右侧,泄洪(导流)洞和输水洞的中间部位,堰顶高程102.00m,共6孔。闸室段上游设置1道叠梁检修闸门,其后设置1道弧形工作闸门。目前,闸门和启闭机均完成制造运抵工地现场,完成整体组装并于孔口就位,但还有部分安装工作没有完成。10.2.1 叠梁检修闸门及启闭机叠梁检修闸门孔口尺寸为15.00m4.50m,底槛高程为102.00m,6孔共用1扇检修闸门,设计水头4.00m。闸门共分3节,每节高度均为1.50m,最下一节闸门水压力约为736kN。闸门采用双主横梁、MGD工程塑料合金滑块的滑动支承,下游面止水,节间提门充水平压方式,单节闸门自重8.2t,操作方式为静水启闭。闸门由安装
6、在坝上启闭机操作房承重梁下部的2125kN-24m电动葫芦配自动抓梁操作,双吊点距离为9.30m。闸门平时存放于闸孔处,盖板封闭。 叠梁检修闸门、门槽埋件及其启闭机由三门峡新华水工机械有限责任公司制造,制造过程中由监理驻厂监造,进行质量跟踪。2007年3月经水利部水工金属结构质量检验测试中心对闸门的几何尺寸18项、焊缝外观12项进行了第三方检测,检测项目质量合格;焊缝探伤抽查6处,检测部位质量合格。2007年3月经建设管理、设计、监理、安装单位联合检查合格进行了出厂验收。河南省水利第一工程局河南省燕山水库溢洪道项目部承担安装。目前,闸门、门槽埋件及启闭机已完成制造运抵工地现场,闸门锁定在闸孔上
7、方,还有部分安装工作没有完成。 10.2.2 弧形工作闸门及启闭机 弧形工作闸门孔口尺寸为15.00m11.20m,闸门尺寸为15.00m11.80m,堰顶高程为102.00m,6孔共设置6扇工作闸门,闸门挡水水位根据调度运行原则确定为113.20m ,最大挡水水头为11.20m,考虑1.2的动力系数,总水压力约为14480kN。闸门结构为箱形双主横梁、箱形斜支臂、自润滑球面关节轴承球形支铰。面板曲率半径为15.00m,闸门自重110t。闸门操作方式为动水启闭,由安装在闸墩两侧的21600kN-6.8m的液压启闭机操作,其双吊点距离为14.00m。弧形工作闸门制造运输单元按门叶4块、支臂2块、
8、支铰、铰座等划分,运输到工地后进行整体组装安装。弧形工作闸门、门槽埋件由三门峡新华水工机械有限责任公司制造,制造过程中由监理驻厂监造,进行质量跟踪。2007年5月11月经水利部水工金属结构质量检验测试中心对3扇闸门先后进行了抽检:几何尺寸分别为17、17、18项、焊缝外观分别为12、12、12项进行了第三方检测,检测项目质量合格,焊缝探伤分别为24、21、13处,检测部位项目合格。2007年5月11月经建设管理、设计、监理、安装单位联合检查合格先后进行了出厂验收。液压启闭机由常州液压成套设备厂有限公司制造,制造过程中由监理驻厂监造,进行质量跟踪。2007年9月经水利部水工金属结构质量检验测试中
9、心对六台液压启闭机均进行了第三方检测,主要检测项目有:油缸内径偏差、表面粗糙度、耐压、内外泄露试验等12项;机电液联调14项、磁粉检测两根活塞杆表面、渗透探伤两根活塞杆、超声波探伤上盖和吊头8处等,检测项目质量合格。2007年9月2008年1月经建设管理、设计、监理、安装单位联合检查合格后先后出厂验收。弧形工作闸门、闸门埋件及液压启闭机均由河南省水利第一工程局河南省燕山水库溢洪道项目部承担安装。目前,弧形工作闸门、门槽埋件和液压启闭机完成制造后运抵工地现场,并已完成门叶、支臂、支铰、铰座的现场拼装工作,就位于孔口堰顶上,液压启闭机就位于闸墩两侧,液压启闭机泵站及大部分泵站管路已基本就位。现场安
10、装中发现液压启闭机吊头与闸门吊耳腹板相干涉,影响启闭,现场进行切割闸门吊耳部分腹板的方式进行了修改(燕设通2007034号通知)。目前,尚有闸门止水等零部件未安装,部分泵站管路未清洗,闸门和启闭机没有连接,不具备启门条件。10.3 泄洪(导流)洞闸门及启闭机泄洪(导流)洞布置在大坝右岸溢洪道左侧,进口底板高程为89.00m。泄洪(导流)洞首部桩号0+000.000+025.00m的闸门井内设置1道事故检修闸门,其后设置1道弧形工作闸门。目前,泄洪(导流)洞所有金属结构设备均已完成安装,并经门机、机电液的联动联调试验,验收合格,具备工作条件。10.3.1 事故检修闸门及启闭机事故检修闸门孔口尺寸
11、为6.00m6.00m,底槛高程89.00m。闸门设计水头25.00m,总水压力约为8110kN。闸门采用主横梁、四滚轮滚动轴承平面简支定轮支承型式,下游面止水,小开度提门充水平压方式。闸门自重约40t,利用水柱加重,可动水关闭,充水平压后,静水开启。该闸门由安装在闸门井顶部高程129.42m启闭机房内的2500kN-35m固定卷扬式启闭机操作,双吊点距离为3.00m。闸门分2节制造,在工厂整体拼装检查合格,运输到工地后进行整体组装后安装。事故检修闸门、门槽埋件及其启闭机由山东水利机械工程有限公司制造,制造过程中由监理驻厂监造,进行质量跟踪。2006年4月由水利部水工金属结构质量检验测试中心对
12、闸门的几何尺寸30项、焊缝外观12项、启闭机机架焊缝11项、主要零部件及组装28项、试运转4项进行了第三方检测,各检测项目质量合格。2006年5月经建设管理、设计、监理、安装单位联合检查合格进行了出厂验收。事故检修闸门、门槽埋件及其启闭机由河南省水利第一工程局和中国水利电力对外公司联营体河南省燕山水库泄洪(导流)洞项目部承担安装。事故检修闸门、门槽埋件及其启闭机均已完成安装和门机联动联调无水试验,经建设管理、水利部水利工程建设质量与安全监督总站、设计、监理、制造厂、安装单位联合检查合格后验收。目前闸门锁定在孔口上,具备下闸工作的运行条件。10.3.2 弧形工作闸门及启闭机弧形工作闸门孔口尺寸为
13、6.00m4.50m,底槛高程89.00m,设计水头25.00m,考虑1.2的动力系数后,总水压力约为8780kN。闸门结构为主横梁、直支臂、自润滑滑动轴承园柱形支铰。面板曲率半径为9.00m。除门上设置常规顶止水外,在门楣上亦设置1道顶止水,闸门自重45t,可动水启闭操作。闸门由安装在闸门井顶部104.40m高程启闭机房内的500kN/100kN-6.6m (启/闭)双缸双作用摆动式液压启闭机操作,其双吊点距离为4.6m 。闸门分成门叶、支臂、支铰等制造运输单元,在工厂整体拼装检查合格,运输到工地后进行整体组装安装。弧形工作闸门和门槽埋件由山东水利机械工程有限公司制造,制造过程中由监理驻厂监
14、造,进行质量跟踪。2006年4月经水利部水工金属结构质量检验测试中心对闸门的几何尺寸24项、焊缝外观12项、进行了第三方检测,检测项目质量合格。2006年5月由建设管理、设计、监理、安装单位联合检查合格后进行了出厂验收。液压启闭机由联合投标单位常州力安液压设备有限公司制造,制造过程中由监理驻厂监造,进行质量跟踪。2006年4月经水利部水工金属结构质量检验测试中心对液压启闭机进行了第三方检测,主要检测项目有:油缸内径偏差、表面粗糙度、耐压、内外泄露试验等14项;缸体、活塞杆探伤等项目。检测项目质量合格。2006年5月由建设管理、设计、监理、安装单位联合检查合格后出厂验收。弧形工作闸门、门槽埋件及
15、其启闭机由河南省水利第一工程局和中国水利电力对外公司联营体河南省燕山水库泄洪(导流)洞项目部承担安装。弧形工作闸门、门槽埋件及其启闭机均已完成安装并进行了门机、机电液联动联调无水试验,经建设管理、水利部水利工程建设质量与安全监督总站、设计、监理、制造厂、安装单位联合检查合格后验收。2007年进行了试运行,最高挡水位12.00m、最高运行操作水位3.00m,闸门漏水量和动水启闭满足设计及规范要求,未见异常。目前闸门仍处于工作状态。10.4 输水洞闸门(栅)及启闭机输水洞布置在大坝右岸溢洪道右侧,进口底板高程为91.00m。输水洞桩号0+000.000+18.50m的进水塔内设置1道直立活动式拦污
16、栅,其后设置1道事故检修闸门。目前,拦污栅、事故闸门、栅槽和闸门埋件及其启闭机已完成安装,但尚未进行门机联动联调、检查和验收。拦污栅放入孔口,闸门处于临时挡水工作状态,运行正常。10.4.1 拦污栅及启闭机拦污栅孔口尺寸为3.50m7.00m,底槛高程91.00m,拦污栅采用直立活动式、多主横梁、8组悬臂滚轮支承结构型式,栅条净距60mm,设计水头差4.00m,人工提栅清污,拦污栅自重6t。拦污栅由安装在进水塔高程125.50m的启闭机房内的200kN-10m固定卷扬式启闭机配以连接环操作,双吊点距离为3.00m。拦污栅分两段制造,运输到工地现场后用销轴连接成整体安装运行。拦污栅、栅槽埋件及其
17、启闭机由山东水利机械工程有限公司制造,河南省水利第二工程局河南省燕山水库泄输水洞项目部承担安装。拦污栅、栅槽埋件及其启闭机均已完成安装,单元检查质量优良。目前处于门机连接状态,放入栅槽内,但尚未完成门机联动联调试验和验收。10.4.2 事故检修闸门及启闭机事故检修闸门孔口尺寸为3.50m3.50m,底槛高程为91.00m,设计水头26.00m,总水压力约为3136kN。闸门采用多主横梁均载分布、滚动轴承四滚轮均载支承,上游面止水,配重铁加重,小开度充水平压方式,闸门自重12t、加重5t。可动水关闭,充水平压后,静水开启。该闸门由安装在进水塔上部高程125.50m的启闭机房内400kN-30m固
18、定卷扬式启闭机操作。 事故检修闸门、门槽埋件及其启闭机由山东水利机械工程有限公司制造,制造过程中由监理驻厂监造,进行质量跟踪。2006年4月经水利部水工金属结构质量检验测试中心对闸门的几何尺寸14项、焊缝外观11项、进行了第三方检测,检测项目质量合格。2006年5月由建设管理、设计、监理、安装单位联合检查合格后进行了出厂验收。河南省水利第二工程局河南省燕山水库泄输水洞项目部承担安装。事故检修闸门、门槽埋件及其启闭机均已完成安装,单元检查质量优良。目前处于门机连接状态,并于2007年放入门槽内挡水,经最高挡水位101.00m左右的考验,未有异常,但尚未完成门机联动联调试验和验收。10.5 闸门的
19、操作电源、照明、控制及通信输水洞主要负荷约为25kW,电源引自电站内的站用电;溢洪道主要负荷约为310kW,泄洪(导流)洞主要负荷约为70kW,电源引自电站内库区变10kV母线,设置一套柴油发电机作为应急备用电源。所有闸门启闭机房均设置了照明系统。输水洞事故闸门、泄洪(导流)洞事故检修闸门和弧形工作闸门、溢洪道弧形工作闸门均设有现地和远程操作控制,能实现现地和远程的操作和信号传输。目前供电电源仍为施工临时电源,永久电源和备用电源尚未完成安装,照明、控制及通信由于与电站厂房的工程进展有关,因此目前尚不能完成安装。10.6 评价与建议1. 本工程金属结构设备总体布置合理,设计选型适宜,设计原则、结
20、构选材、设计应力、启闭力计算、启闭机容量和扬程等主要技术参数的选择符合现行规程规范要求和有关标准规定,可满足工程运行的要求。2. 金属结构设备制造、安装有较完整的质量监督体系,对制造和安装工序进行了较严格检测和质量控制,最终制造和已完成安装的金属结构设备各项检测结果均控制在规范允许范围以内;制造中较严格地控制了焊接质量,按规范要求进行焊缝外观检查和无损探伤;安装后认真进行调试和空载联动试验,有的设备已经投入运行。通过对各工序的检测和质量验收,已安装的各项金属结构设备制安质量基本良好,符合制造安装规范及设计要求。溢洪道弧形工作闸门吊耳与液压启闭机吊头的连接修改方案不尽合理。根据鉴定专家组的意见,
21、现已提出新的修改方案,正在施工中。3. 鉴于本工程各项金属结构设备还有部分尚未安装就位,且未通过整体联动调试,因此目前难以对全部金属结构的综合质量进行全面评价。4. 下闸蓄水前应完成以下工作,方具备蓄水和运行条件:(1)输水洞进水口拦污栅和启闭机的门机联动联调试验,经有关各方联合检查并验收合格。(2)溢洪道工作闸门和启闭机的门机联动、机电液联调试验,经有关各方联合检查验收合格,具备正常工作条件。(3)对已完成安装并验收合格的泄洪(导流)洞闸门和启闭机做进一步的检查,清除施工杂物,确保安全运行。(4)供电系统应具备正常供电条件,事故备用电源按设计要求配置到位。2.3机组启动验收河南省燕山水库电站
22、机组启动技术预验收工作报告。(3)金属结构及启闭设备安装全部完成,并经过调试合格;(10)机组启动运行操作规程已编制,并经批准;2.3.3验收鉴定意见验收委员会现场检查了工程建设及机组运行情况,听取了建设管理、电站机组启动技术预验收等工作报告以及叶县电业局对电站并网运营的意见,查阅了工程档案和有关资料,经充分讨论,最终结论如下:燕山水库输水洞及电站工程已按批准的设计完成,工程质量符合设计及规范要求,具备了机组启动运行验收条件,已通过技术预验收。验收委员同意通过机组启动验收,可以适时并网运营。(1)增设调压井(3)输水洞出口锥形阀改为弧形闸门输水洞出口最初选用的锥形阀最大控制泄水流量为20m3/
23、s,锥阀规格为1600。锥阀方案虽然结构简单,但过流条件不可靠,不便于输水洞检修。输水洞出口改为弧形闸门后,运用维护方便,水流条件好,便于输水洞检修。因此和业主沟通后,及时对输水洞出口金属结构及相应水工布置方案进行了修改,在招标阶段及施工图阶段,输水洞出口锥形阀改为弧形闸门,锥阀间相应的调整为工作闸。4机电及金属结构设计(6)闸门自动化监控系统闸门自动化监控系统由现地监控级和集中控制级组成。现地监控级分为7个单元(溢洪道工作闸门5个、输水洞工作闸门一个、泄洪洞工作闸门一个),每个单元配置一套可编程控制器PLC,设置工业彩色触摸屏作为人机接口。单元内每孔闸门配置一台控制柜,在控制柜上可现地监测,
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