镇海延迟焦化装置处理排水“三泥”总结.doc
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1、延迟焦化装置处理排水“三泥”总结余水龙(浙江宁波 邮编:315207)1绪论 所谓炼油厂“三泥”指炼油厂污水在排水装置中出现的以下三种物质:其一为排水隔油池底的油泥,其密度比水的密度大,沉入池底;其二为污水处理场悬浮颗粒,其密度与水的密度差不多,经浮选器分离出来的浮渣;其三为生化处理场内由微生物形成的 活性污泥。这三种物质统称为排水“三泥”。经研究中心测试,排水“三泥”性质为:密度978kg/m3,含油率17.32%,含水率64.10%(有时达到85%以上),其余成份18.58%,基本上是树叶、塑料、泥巴等等杂物。这种排水“三泥”处理相当困难,最初处理方法为:“三泥”经干化或不干化直接卖给砖瓦
2、厂,与煤一起混合烧砖瓦,还得补贴给砖瓦厂人民币90元/吨的处理费,厂家还不原接受,有的砖瓦厂人员拉走“三泥”后一倒了之,造成了二次环境污染。之后在排水车间暴晒池边上又建成起了焚烧炉,因焚烧“三泥”成本高,达130元/吨,并且因“三泥”水份太高且水含率不稳定造成“三泥”难以正常焚烧而使焚烧运行受阻,焚烧炉也因此闲置。为彻底解决排水“三泥”的出路问题,进行了新的探索,将排水“三泥”引到焦化装置进行处理,可解决“三泥”出路问题。2 焦化处理排水“三泥”原理 排水“三泥”水份高、有机泥多,油少,暴晒长了水份虽然减少,但粘度增大造成输送困难。因此,“三泥”中水份一般保留在85%左右,以便于管道输送。但含
3、85%水份的排水“三泥”若进焦化原料罐(130),易引起原料泵抽空;“三泥”若直接进加热炉加热,又会影响加热炉的长周期运行;“三泥”若直接进焦化分馏塔,又易引起分馏塔的操作波动,并且易产生盐结晶,产品质量中灰份含量还会增加。因此以上三个途径都不是解决排水“三泥”的好办法。 焦化原料(减压渣油)经焦化加热炉辐射炉管加热到495500后,进焦炭塔反应,平均反应温度455,焦炭塔顶油气温度为440左右,为防止油气在塔顶挥发线中继续反应,通常在焦炭塔顶端用焦化蜡油做急冷油,打进焦炭塔内,以降低焦炭塔顶油气温度,一般控制塔顶温度420。因此,选择排水“三泥”从焦炭塔顶直接打入的办法来解决排水“三泥”出路
4、问题。这样即消化了排水“三泥”,又可取代部分做急冷油的蜡油量。排水“三泥”进入焦炭塔后,在向下沉降过程中,与上升的450高温油气接触,油气被冷却,“三泥”被加热升温到100以上,其中的水份被汽化,有机泥则继续下降、升温,直至有机泥经焦化变成焦炭和灰份留在焦炭中。这样就达到了消化排水“三泥”的预期目的。 3 工艺流程 见附图1附图1 处理排水“三泥”流程图4 排水“三泥”流量控制 在50万吨/年处理能力的一炉二塔流程中,排水“三泥”回炼量一般控制在6-10t/d为宜。流量控制方法:通过变频器改变罗杆机电机的转速来改变回炼量。 以排水“三泥”池(或“三泥”罐)检测数据做为流量控制值,一般检测频率为
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