环境影响评价报告公示:中国石油石化分热电厂老机组烟气脱硫脱销改造工程锅炉环评报告.doc
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1、建设项目竣工环境保护验收监测表 抚环监(验)字2015第48号项 目 名 称 :中国石油抚顺石化分公司热电厂老机组烟气脱硫脱硝改造工程(8#炉、9#炉)建 设 单 位:中国石油抚顺石化分公司热电厂 抚顺市环境监测中心站2015年12月承担单位 :抚顺市环境监测中心站站 长:朱焕山项目负责 :金永民报告编写 :金永民 审 核:朱焕山审 定:朱焕山协 作 单 位:现场监测负责人 :程锦、解宇参 加 单 位:环境监测室、中心化验室参 加 人 员:刘佳宁、单中超等电话:024-58289646传真:024-52829646邮编:113006地址:抚顺市新华大街28号表一建设项目名称中国石油抚顺石化分公
2、司热电厂老机组烟气脱硫脱硝改造工程建设单位名称中国石油抚顺石化分公司热电厂建设项目主管部门中国石油抚顺石化分公司建设项目性质新建 改扩建 技改 迁建 (划)主要产品名称设计生产能力实际生产能力主要产品名称发电、供蒸汽;设计生产能力锅炉总蒸发量2870/;实际生产能力2014年全年1357628421千瓦时、供蒸汽4825114t建设时间2014年2月开工2015年6月竣工开工日期2014年2月投入试生产时间8#炉2015年6月2日、9#炉2015年4月7日现场监测时间2015年10月19日至20日2015年11月25日至26日环评报告表审批部门辽宁省环境保护厅环评报告表编制单位辽宁省环境规划院
3、有限公司环保设施设计单位中国昆仑工程公司环保设施施工单位中国昆仑工程公司投资总概算35180万元环保投资总概算35180万元比例100%实际总投资22836.96万元实际环保投资22836.96万元比例100%验收监测依据1. 中华人民共和国国务院令1998第253号建设项目环境保护管理条例(1998年12月);2. 国家环境保护总局13号令建设项目竣工环境保护验收管理办法(2001年12月);3. 国家环境保护总局环发200038号文关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知及附件建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(2000年2月);4. 辽宁省环境规划院有限公司中国石油抚
4、顺石化分公司热电厂老机组烟气脱硫脱硝改造工程环境影响报告表(2014年1月);5.辽宁省环境保护厅 辽环审表201424号中国石油抚顺石化分公司热电厂老机组烟气脱硫脱硝改造工程环境影响报告表审批意见(2014年2月8日)。 验收监测标准标号、级别(1)锅炉废气排放执行火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)排放标准;(2)氨区无组织排放氨气执行恶臭污染物排放标准(GB14554-93)表1二级新扩改标准要求;(3)厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中3类标准;(4)在线比对监测执行固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)(HJ/T75-2007)
5、 标准;该项目各类污染物具体标准限值见表1。表1 验收监测执行标准限值类别监测对象污染物标准限值来源废气锅炉颗粒物30mg/m3GB13223-2011二氧化硫200 mg/m3氮氧化物200 mg/m3无组织排放氨区氨1.5 mg/m3GB14554-93厂界噪声65dB(A)(昼间)55dB(A)(夜间)GB12348-2008 3类在线比对监测执行标准颗粒物准确度50mg/m3时,绝对误差不超过15mg/m3;50mg/m3 100mg/m3时,相对误差不超过25;100mg/m3 200mg/m3时, 相对误差不超过20;200mg/m3时, 相对误差不超过15。HJ/T75-2007
6、二氧化硫准确度20mol/mol(57.1 mg/m3)时,绝对误差不超过6mol/mol(17.1 mg/m3);20mol/mol(57.1 mg/m3)250mol/mol(714.3 mg/m3)时,相对误差不超过20;250mol/mol时(714.3 mg/m3),相对准确度15。氮氧化物准确度20mol/mol(41 mg/m3)时,绝对误差不超过6mol/mol(12.3 mg/m3);20mol/mol(41 mg/m3)250mol/mol(512.5 mg/m3)时,相对误差不超过20;250mol/mol时(512.5 mg/m3),相对准确度15。(5)总量控制指标根
7、据辽宁省建设项目污染物确认书LHZL(2013)234号文,确定该项目二氧化硫排放总量为1586t/a(8#炉、9#炉分别为512t/a)、氮氧化物排放总量为1586t/a(8#炉、9#炉分别为512t/a)。表二工程内容及规模1项目背景抚顺石化分公司热电厂始建于 1958 年,经陆续建设及改造,处于运行状态下共有 7 台发电机组(3# 及 6#11#)和 7 台锅炉(6#12#),锅炉总吨位2640吨/小时,机组总容量336兆瓦。其中6#9#机组和6#9#锅炉位于老厂区,锅炉总吨位1260吨/小时、机组总容量130兆瓦;锅炉烟气采用二电场或三电场静电除尘器净化处理后排放,没有脱硫脱硝设施。根
8、据 火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011)要求,自 2014 年 7 月 1 日起,现有火力发电锅炉及燃气轮机组执行表 1 规定的大气污染物排放标准,为了解决热电厂大气污染物长期严重超标的问题, 以及满足新排放标准的要求, 中国石油抚顺石化分公司决定对 2 台 220t/h 锅炉 (6#、7#)和 2 台 410t/h 锅炉(8#、9#)烟气进行脱硫、脱硝改造,并建设脱硫、脱硝公用设施,配套进行低氮燃烧系统、省煤器、空预器及除尘系统改造;同时为保证电厂可靠、安全稳定运行,决定对 4 台锅炉的点火系统进行改造;对烟囱进行防腐内衬改造。6#、7#锅炉根据石化公司总体安排停用(尚未拆
9、除)。目前,8#、9#锅炉改造工程已全部完成,具备了验收监测条件,本次只对8#炉、9#炉的相关改造内容进行验收监测。抚顺市环境监测中心站受抚顺石化分公司热电厂的委托,负责该项目的竣工环境保护验收监测工作。本站2015年10月16日对该项目进行了现场勘察,并根据勘察结果确定了验收监测内容,2015年11月25日至26日进行现场验收监测。根据监测结果和环境管理检查情况,并参考建设单位提供的有关资料,编制了该项目竣工环境保护验收监测报告。2项目基本情况项目名称:中国石油抚顺石化分公司热电厂老机组烟气脱硫脱硝改造工程建设单位:中国石油抚顺石化分公司热电厂工程性质:技改工程项目地理位置:抚顺石化公司热电
10、厂厂址位于抚顺高新技术开发区内,周围与石油二厂、乙烯化工厂、润滑油厂、大乙烯化工厂等企业相邻,距离抚顺市中心15km,厂区占地42hm2,2008年扩建新厂区。本次改造的8#9#锅炉位于老厂区。工程内容:该项目环评建设内容为对2 台220t/h 锅炉(6#、7#)和2 台410t/h 锅炉(8#、9#)烟气进行脱硫、脱硝改造,并建设脱硫、脱硝公用设施建设。配套进行低氮燃烧系统、省煤器、空预器及除尘系统改造;同时为保证电厂可靠、安全稳定运行,对锅炉点火系统进行改造;对烟囱进行防腐内衬改造。由于6#炉、7#炉已停用,项目完成了8#炉、9#炉烟气脱硫、脱硝改造设施及公用配套设施。脱硫采用石灰石-石膏
11、湿法,效率不小于 95%;脱硝采用低氮燃烧+SCR 法,采用低氮燃烧后,可将氮氧化物浓度控制在 400mg/Nm3,SCR 法设计效率为 60%(采用液氨作为还原剂)可将氮氧化物浓度控制在160mg/Nm3;将原有静电除尘器改为除尘效率不小于 99.9%的布袋除尘器,结合石灰石湿法脱硫除尘(效率按 50%计),总除尘效率可达到 99.95%。 1、脱硫系统: 采用石灰石-石膏湿法脱硫,不设GGH,并封闭原有烟气旁路。每台锅炉按一炉一塔布置,制浆系统、石膏脱水系统和废水处理系统公用。脱硫系统采用4层喷淋层。每台锅炉烟气从空气预热器出口接入布袋除尘器,除尘后的烟气经过引风机后进入脱硫塔,脱硫后经烟
12、囱排放。2、脱硝系统脱硝采用低氮燃烧+SCR的工艺 改造: 具体改造方案如下: 8#、9#锅炉低氮燃烧改造将采用复合型空气分级技术进行改造(SOFA+ CFS):1)保留原主燃烧器本体,在原主燃烧器上方增加 SOFA 燃烧器。同时对二次风道进行改 造。SOFA 燃烧器可水平摆动,上下摆动。 2)更换原一次风/煤粉燃烧器,一次风喷口可以上下摆动,更换全部二次风喷口和三次风喷口(8#炉) 。二次风通流面积和偏转角度改变。 3)假想切圆仍采用大小切圆方式,对角的切圆直径保持不变。 4)8#、9#炉燃烧器数量均为 12 只(3 层4 只) #8 锅炉比#9 锅炉在最上面多两层三次风 喷口(喷口可以摆动
13、,用于燃烧调节),但改造后的结构基本相同。 本工程每台锅炉配置一套 SCR 烟气脱硝系统,SCR 反应器布置在锅炉省煤器出口和空气预热器之间。从省煤器出口烟道处引出的(320400)烟气经过喷雾格栅、静态混合器后进入SCR装置。8#、9#炉SCR反应器设置2+1层催化剂(其中1层备用),每层催化剂上方设置蒸汽吹灰器。本工程采用液氨作为还原剂。催化剂的来源及用量:无锡华光锅炉股份有限公司,用量109.76吨/年单台炉。液氨的来源及消耗:石油二厂管线输送到热电厂液氨储罐,液肥消耗单台炉60KG/小时 。3、除尘系统:原来使用的静电除尘器设备老化,除尘效率较低,不能满足 30mg/Nm3 排放标准,
14、根据现有场地情况,原有的静电除尘器,新建布袋除尘器。 除尘器采用布袋除尘器,当含尘烟气由烟道进入布袋除尘器进风口,考虑到净化除尘效果的要求,布袋除尘器内部结构上设有沉降室,起到预分离的作用,进一步加强布袋预收尘,并保证布袋除尘器安全运行。在此沉降段内,烟气与导流板相撞击,粗颗粒粉尘掉入灰斗。4、渣油燃烧系统改造8#、9#锅炉点火油原为渣油。鉴于烧渣油对脱硫、脱销以及锅炉受热面的诸多严重影响,该项目将渣油燃烧系统改造为柴油燃烧系统。5、烟囱改造原有单筒混凝土烟囱的防腐内衬已不能满足脱硫烟气的防腐要求,该项目将钢筋混凝土烟囱外筒内表面重新做防腐内衬,采用烟囱内壁直接粘贴泡沫玻璃砖的防腐方案。6、贮
15、灰系统热电厂原有一座混凝土灰库1700 m3和一座钢灰库1000 m3。该项目新建一座1700m3混凝土灰库,库顶设置收尘器。仓泵可直接将收尘器收集的灰输入新、老两座灰库,两座灰库底部均设置一湿一干排灰。项目组成见表2。 表2 建设项目组成环评要求实际建设情况主体工程氨区脱硝改造液氨储存及氨气制备。建设了满足四台炉同时运行使用的一套液氨储存、氨气制备系统。SCR脱硝反应及锅炉本体改造点火系统、低氮燃烧系统改造、省煤器改造、空气预热器改造、SCR脱硝反应等。8#、9#锅炉按要求对点火系统、低氮燃烧系统等进行了改造,新建安装了省煤器、空气预热器、SCR脱硝反应器,符合环评要求。烟气除尘、灰输送及储
16、存系统改造省煤器输灰、布袋除尘、引风机改造、气力输灰、灰库等。按要求建设了烟气除尘、灰输送及储存系统,符合环评要求。烟气湿法脱硫装置改造脱硫间、电控楼、制浆间、吸收塔和事故浆液罐、废水处理、石膏制备和办公间、烟囱改造。全部新建烟气湿法脱硫装置和附属配套装置,符合环评要求。空压站及循环冷却水站改造工艺用压缩空气系统用喷油螺杆空压机7台,5用2备(利旧迁移5台);后处理设备新增7台无热吸附式干燥器。3台储罐分别为2台10(利旧1台8m)仪表用风接自二厂来的仪表风管。新增循环冷却水站。空压机安装7台(5用2备,利旧迁移5台)及新增7台无热吸附式干燥器,3台储罐分别为2台10(利旧1台8m)新建循环冷
17、却水站及配套系统,以上均符合环评要求。环保工程营运期大气污染防治工程脱硝系统:脱硝采用低氮燃烧 +SCR 法,采用低氮燃烧后,可将氮氧化物浓度控制在400mg/Nm3,SCR 法设计效率为60%(采用液氨作为还原剂 ),可将氮氧化物浓度控制在160mg/Nm3;8#、9#锅炉安装了一套低氮燃烧、SCR脱硝系统,脱硝系统采用选择性催化还原脱硝技术(SCR),采用液氨作为还原剂。设计安装了一套液氨储存和氨气制备系统,符合环评要求。脱硫系统:采用石灰石石膏湿法烟气脱硫工艺,使烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应被吸收脱除。该项目石灰石石膏湿法烟气脱硫系统工艺实际建设了五个主
18、要系统;有吸收系统、石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、事故排空系统、工业水系统等,该项目9#锅炉按一炉一塔布置建设,制浆、石膏脱水、和废水处理系统公用,符合环评要求。除尘器采用布袋除尘器,布袋除尘器内部结构上部设有沉降室,起到预分离的作用,进一步加强布袋预收尘,并保证布袋除尘器安全运行。8#、9#锅炉各设置一套除尘装置,除尘装置为脉冲布袋除尘器,处理烟气量为464863m3/h,过滤面积13000m2,经除尘装置的烟气共有一个高210m的烟筒进行排放。布袋除尘器内部结构上设有沉降室,起到预分离的作用,除尘器下灰斗排灰方式采用气力输灰系统,气力输灰系统采用正压浓相输送系统,将灰斗内的积灰通过管道
19、输送至灰库内。建设灰库一座(有效容积1700m3),灰库下方排灰采用汽车外运,外运后进行外卖,符合环评要求。烟气在线监测系统:新建6#9#锅炉烟气在线监测系统,拆除6#9#锅炉原有运行烟气在线监测系统。在8#9#锅炉脱销进、出口,除尘进、出口,总排口处安装了6套烟气在线监测系统。拆除了6#9#锅炉原有运行烟气在线监测系统。水污染防治工程脱硫废水处理系统,废水处理能力按 10m3/h 设计,满足 4 台炉脱硫产生的废水处理。污水处理系统处理后的脱硫废水,用于除渣用水该项目设计针对废水水量及水质特点,采用化学处理工艺,安装了一套功能完整的废水处理系统,废水处理能力为3.9m3/h,与环评比对处理规
20、模发生变化。噪声防治工程采用低噪声设备,同时风机、泵等消、吸声、隔音设施及减振措施选用了技术先进,性能良好,低噪声设备。设备安装于室内或维护结构内,设备采用独立基础,风机及泵等采用减振垫及避震喉等减噪措施,以降低厂房内噪声对厂界外的影响,符合环评要求.固体废物防治措施脱硝系统:废催化剂-由生产厂家回收或由建设单位委托有危险废物处理资质的单位进行处置。脱硫系统:脱硫石膏-进行综合利用。该项目建设了石膏脱水系统和石膏库,脱硫石膏为一般固体废物,可以进行综合利用。运营期脱硝产生的废催化剂进行堆存,按环评的要求SCR催化剂的安装、更换由催化剂生产厂家负责,暂时未与催化剂生产厂家签订合同。风险防范措施事
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